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        水廠排泥水系統(tǒng)運行研究

        2018-12-31 00:00:00吳園園王晶
        水能經(jīng)濟 2018年8期

        【摘要】對水廠排泥水系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題進行分析,提出解決措施,并對相關問題進行探討,旨在與同行交流。

        【關鍵詞】水廠排泥;系統(tǒng)運行故障

        一、概況

        1、水廠排泥水系統(tǒng)概況

        水廠排泥水系統(tǒng)于2009年10月正式投運,設計處理能力40萬m3/d凈水系統(tǒng)絮凝池、沉淀池所產(chǎn)生的泥水,系統(tǒng)包括排泥水調(diào)節(jié)池、污泥平衡池、污泥濃縮池、輔助泵房、脫水機房、加藥間、配電間、污泥庫等。其工藝流程見圖1所示:

        二、排泥水系統(tǒng)運行故障處理及問題探討

        2.1、絮凝池、吸泥行車排泥閥時有部分堵塞和故障情況:解決方案:1)改造吸泥行車,排泥管由DN50改至DN65;2)加強巡檢頻次,發(fā)現(xiàn)異常問題及時處理和修復;

        2.2、排泥溝渠道底部結泥嚴重:絮凝池、沉淀池的排泥溝渠設計均無坡度;排泥溝渠的格柵靠人工清理,水中雜物、絲狀生物及樹葉等極易堵塞格柵,由于人手不夠,監(jiān)控不到位及勞動強度大等原因,格柵不能及時清理到位,泥水就無法快速地流入排泥水調(diào)節(jié)池并造成大量的泥沙沉淀,溝渠底部結泥現(xiàn)象頻繁發(fā)生。

        解決方案:1)目前利用絮凝池排泥水流速快,流量大特點,定期排泥沖刷渠道底部結泥;2)排泥溝渠格柵改造成自動格柵機,能遠程控制、操作,解決人手不足等系列的問題。

        2.3、調(diào)節(jié)池內(nèi)攪拌機葉輪磨損嚴重:調(diào)節(jié)池內(nèi)共有8臺攪拌機,24小時不間斷工作,由于原水的含沙量較高,攪拌機葉輪都不同程度的有5cm-10cm的磨損。

        解決方案:把攪拌機葉輪逐步更換成價格高的耐磨型高鉻葉輪,減少葉輪磨損程度;控制調(diào)節(jié)池內(nèi)濃度,定期洗池等;待條件成熟時其中一組用射流器取代現(xiàn)有4個攪拌機。

        2.4、濃縮池刮泥機安裝不規(guī)范;1號濃縮池刮泥機的刮板偏高及池底板不規(guī)則,其離底板5-15厘米,遠遠超過00-3.0厘米的規(guī)范要求,造成積泥刮不盡;2號濃縮池刮泥機刮板與池底太近,刮板橡膠擋片及部分不銹鋼刮板已經(jīng)被磨光,發(fā)生過扭矩報警,安全插銷斷裂,目前已無法運行。

        解決方案:因現(xiàn)有刮泥機不能進行軸向高度調(diào)節(jié),擬先對2號刮泥機進行局部改造,調(diào)整刮泥板與池底的間隙,確保刮泥機正常運行,必要時對不規(guī)則的池底板進行處理。

        2.5、平衡池內(nèi)攪拌機布局問題及葉輪磨損及相關問題:平衡池是屬于上下層疊式,1號平衡池兩臺攪拌機安裝西南角,2號平衡池兩臺攪拌機安裝在東北角,每組平衡池內(nèi)有9-15個立柱,現(xiàn)有平衡池內(nèi)攪拌機的布局根本無法攪拌均勻,造成池內(nèi)嚴重積泥,污泥濃度或高或低直接影響離心機運行。葉輪磨損問題與調(diào)節(jié)池相同,只是平衡池內(nèi)的污泥濃度更高,攪拌機磨損更嚴重,使用一年攪拌機普通葉輪已經(jīng)有10cm左右的磨損,使用耐磨涂層的攪拌機葉輪也有2-3厘米不同程度的磨損;

        解決方案:1)布局問題:將1號平衡池內(nèi)的其中一臺攪拌機移位到東北角,攪拌方向由東向西,西南角的攪拌機攪拌方向調(diào)至由西向東,試圖在立拄群的外圍形成一個回路,而中間立拄群作為積泥區(qū),保證平衡池內(nèi)的污泥攪拌局部均勻,明年爭取在東南角開鑿一孔,再安裝一臺攪拌機; 2號濃縮池暫無改善布局方案,目前作為濃縮調(diào)節(jié)池使用;每年安排洗池以緩解池內(nèi)過高過多的泥沙。2)葉輪磨損問題:一是更換耐磨高鉻葉輪,二是控制好池內(nèi)污泥濃度以減緩磨損。

        2.6、離心脫水機進料管問題:由于濃縮池的污泥的含沙量大,污泥濃度高,水廠兩臺離心脫水機分別運行2700、3200小時左右振動嚴重超標,在廠家大修時均發(fā)現(xiàn)進料管磨穿斷裂的共性問題,而更換一根進料管的費用要7萬多元。

        解決方案:控制污泥進料濃度;定期檢查和修復離心脫水機進料管。

        2.7、離心脫水機螺旋輸送器存在的問題:

        (1)、離心脫水機出泥管路上缺少泥水分離閥:沒有泥水分離閥導致兩個問題,一是同一條螺旋輸送帶上的兩臺離心機必須同時開停,同時清洗,而我們同時運行時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的自來水不能滿足同時沖洗的要求;二是在沖洗的時候,沖洗水是從出泥管排放的,導致清洗完成后,出泥管路里面有一些殘留水存在,下次出泥的時候,泥水混合在一起,容易導致堵塞及初始的干泥含水率過高等 。

        解決方案:新增泥水分離閥。原有的設計方案沒有為泥水分離閥預留足夠的空間,我們通過降低水平輸送帶的高度,以滿足安裝的高度要求,然后把泥水分離閥的控制整合到原有的自控系統(tǒng)中,并實現(xiàn)自動控制;改善自來水配水。

        (2)、螺旋輸送機問題:1)螺旋輸送帶內(nèi)襯破損脫落:自09年開始運行,內(nèi)襯已經(jīng)磨損的非常嚴重,內(nèi)襯的厚度由原來的5mm減少到2mm,部分內(nèi)襯已經(jīng)開始脫落,在運行的過程中,經(jīng)常會有小塊的內(nèi)襯板隨著螺旋輸送機一起帶出來,造成卡機,而且沒有內(nèi)襯部位的不銹鋼板容易被磨穿,這種情況已經(jīng)嚴重影響離心脫水機的正常運行。2)水平輸送器與傾斜輸送器間有一垂直跌落轉(zhuǎn)角,該處特別容易結泥,若不及時清理就直接導致泥餅進入離心機。3)3、4號離心機所對應的螺旋輸送機的螺旋已變形,運行時時常發(fā)出很大的噪音。

        解決方案:整體更換螺旋輸送帶的內(nèi)襯,采用內(nèi)襯10毫米的定型材料,增加耐磨程度,確保離心脫水機正常運行;水平與傾斜輸送器間的垂直跌落轉(zhuǎn)角如何優(yōu)化完善目前還沒有具體方案;螺旋變形發(fā)出噪音的問題明年擬請專業(yè)廠家修復或更換。

        三、結束語

        綜上所述,水廠排泥水系統(tǒng)存在眾多問題,我們也針對實際運行情況解決了部分問題,當然,由于實際運行經(jīng)驗不足、時間倉促,系統(tǒng)中的有些問題還沒有發(fā)現(xiàn),或存在的問題在同行單位已有很好的解決方法,現(xiàn)將我們已發(fā)現(xiàn)和處理的問題羅列在上,供大家參考借鑒,旨在與同行進行交流探討,同時更希望能獲得同行專家的指導和幫助。

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