摘 要:隨著當(dāng)前我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,帶動(dòng)了我國工業(yè)化發(fā)展程度不斷上升,燃煤電廠作為我國電力供應(yīng)的重要方式之一,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下也取得了很大進(jìn)步。本文重點(diǎn)研究的是燃煤電廠除灰-脫硫系統(tǒng)一體化生產(chǎn)工藝流程,通過這種系統(tǒng)處理方式,防止除灰系統(tǒng)結(jié)垢之后,降低了沖灰廢水中的pH值,并且分析了這種工藝在我國工業(yè)化發(fā)展中的運(yùn)用前景。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;脫硫系統(tǒng);一體化工藝
中圖分類號(hào):TK284.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)24-0064-02
在燃煤電廠日常生產(chǎn)過程中,通過鍋爐反應(yīng)之后排出的爐渣與除塵器所收集的灰塵,基本上都含有大量活性比較強(qiáng)的氧化鈣物質(zhì)。這些灰渣大部分都需要通過水利運(yùn)輸?shù)姆绞剑斔偷綇S房當(dāng)中來進(jìn)行保存。在灰渣的運(yùn)輸途中,因?yàn)閴A性氧化鈣物質(zhì)的融入,造成了沖灰水的水質(zhì)明顯惡化,進(jìn)而造成了廢水當(dāng)中的pH值不斷提升,其中的鈣離子與TDS的濃度會(huì)慢慢提升,同時(shí)其中所含有的金屬物質(zhì)等相關(guān)污染物濃度也會(huì)慢慢上升,最終造成了排出的沖灰廢水的質(zhì)量,嚴(yán)重超過了我國相關(guān)廢水排放標(biāo)準(zhǔn),其中最明顯的是pH值>9.0,這就造成了沖灰廢水成為了燃煤電廠中最主要的水污染源,不但對(duì)水體產(chǎn)生了嚴(yán)重污染,同時(shí)還使得燃煤電廠支付大量的超額排放污水的成本費(fèi)用。因此,針對(duì)這一問題,在燃煤電廠當(dāng)中實(shí)施除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作流程,通過這種方式有效的解決了上述問題。
1 除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作原理
1.1 原理分析
在燃煤電廠的除灰系統(tǒng)當(dāng)中,在飛灰當(dāng)中產(chǎn)生的堿性物質(zhì),主要是通過沖灰水所形成的環(huán)境污染以及形成結(jié)垢。要是向沖灰水當(dāng)中加入大量的酸性物質(zhì)之后,飛灰中會(huì)溶出含有堿性物質(zhì),那么除灰系統(tǒng)當(dāng)中的沖灰廢水的水質(zhì)的超標(biāo)問題與系統(tǒng)中存下的結(jié)構(gòu)問題就得到了有效解決。通過對(duì)脫硫塔中吸收液的處理工作,其中含有大量的硫酸或者是次硫酸,對(duì)其使用脫硫塔來進(jìn)行處理的時(shí)候,需要通過吸收液來作為沖灰水,當(dāng)吸收液當(dāng)中的硫酸含量和飛灰中的堿性物質(zhì)含量持平的時(shí)候,對(duì)除灰系統(tǒng)中的結(jié)垢問題就得到了有效解決。除此之外,經(jīng)過沖灰過程之后的吸收液,使用酸性物質(zhì)來對(duì)其進(jìn)行中和,然后可以將其繼續(xù)送到脫硫塔當(dāng)中去吸收二氧化硫。通過這種方式就實(shí)現(xiàn)了對(duì)飛灰中堿性物質(zhì)在脫硫系統(tǒng)中的充分運(yùn)用。通常情況下,在同一個(gè)燃煤電廠的飛灰當(dāng)中,可以運(yùn)用堿性物質(zhì)的總量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于煙氣當(dāng)中二氧化硫的總量。因此,除灰-脫硫一體化工藝需要保持相應(yīng)的脫硫速度,同時(shí)還必須要加入充足量的堿性物質(zhì)來進(jìn)行綜合[1],依照以上反應(yīng)原理擬定出了圖1所示的工藝流程圖。
1.2 流程介紹
通過對(duì)除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作的工作原理分析之后,對(duì)該反應(yīng)的具體流程考慮到以下幾個(gè)方面:①充分滿足除灰系統(tǒng)中,沖灰水的質(zhì)量要求脫硫吸收液的pH值的控制程度,實(shí)際的控制范圍通過除灰過程模擬實(shí)驗(yàn)可以得到確定。②運(yùn)用氧化鎂來作為脫硫劑,可以有效省去了制漿系統(tǒng)環(huán)節(jié),同時(shí)還有效抑制的結(jié)垢問題的產(chǎn)生,由于吸收液的PH值過低,必須要運(yùn)用的廢渣處理系統(tǒng),同時(shí)廢水作為沖灰水的方式,可以在很大程度上簡化了反應(yīng)系統(tǒng)。③在脫硫塔內(nèi)部設(shè)置兩個(gè)噴淋設(shè)備,下層噴淋是對(duì)吸收液進(jìn)行循環(huán)運(yùn)用,可以充分降低吸收液的pH值,通過這種方式滿足了除灰系統(tǒng)當(dāng)中,對(duì)沖灰水水質(zhì)的實(shí)際需求。除此之外,還可以有效調(diào)節(jié)L/G值,通過反應(yīng)器中上層噴淋裝置,通過氧化鎂來進(jìn)行吸收,以此來實(shí)現(xiàn)了對(duì)回收系統(tǒng)中水資源有效運(yùn)用,同時(shí)保證pH范圍在5~6之間,可以提高脫硫的整體效率。④在反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)中加入了催化劑之后,在脫硫塔的底部位置上,設(shè)置出曝氣裝置,同時(shí)在吸收液當(dāng)中的硫酸氫根可以在比較低的pH值條件下實(shí)現(xiàn)快速氧化,同時(shí)在很大程度上吸收了溶液當(dāng)中的二氧化硫,同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)上述問題實(shí)施的可能性,在實(shí)驗(yàn)過程當(dāng)中對(duì)燃煤電廠中的除灰-脫硫工藝實(shí)施模擬實(shí)驗(yàn),以此來證明方案實(shí)施的有效性[2]。
2 除灰-脫硫一體化工藝模擬實(shí)驗(yàn)
2.1 除灰過程模擬
通過對(duì)該實(shí)驗(yàn)?zāi)M分析,重點(diǎn)是將該實(shí)驗(yàn)?zāi)窟^程中,對(duì)沖灰水的pH值或者是酸性程度進(jìn)行了研究,同時(shí)對(duì)除灰水中的灰漿對(duì)廢水pH值產(chǎn)生了影響。通過實(shí)驗(yàn)參數(shù)的模擬設(shè)置之后,通過對(duì)某燃煤電廠的200MW機(jī)組的運(yùn)行狀況分析,在實(shí)驗(yàn)用灰的80%來自同一個(gè)電廠當(dāng)中,其中還有將近20%的來自第二電廠,在混合灰當(dāng)中加入了氧化鈣之后,其中灰水比例達(dá)到了1:20,沖灰水中的灰泵比例作為pH值控制的重要標(biāo)準(zhǔn)。通過對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析之后可以得出,在沖灰水的pH值>4的時(shí)候,盡管沖灰水中實(shí)際pH值相差很大,但是所形成的灰漿會(huì)在30min之后進(jìn)行沉淀和反應(yīng),進(jìn)而沖灰水中的pH值大小相差也不是非常大,基本上都超過了9.5,除此之外,灰場中排水的pH值也基本上都超過了9,這種問題不能達(dá)到系統(tǒng)結(jié)垢中沖灰水的排放標(biāo)準(zhǔn)[3]。
2.2 除灰-脫硫一體化模擬實(shí)驗(yàn)
在除灰系統(tǒng)的模擬實(shí)驗(yàn)過程中,針對(duì)燃煤電廠中的除灰-脫硫一體化工藝實(shí)施了模擬分析實(shí)驗(yàn),通過這種方式來觀察系統(tǒng)當(dāng)中各個(gè)不同部分水質(zhì)的變化情況。通過實(shí)驗(yàn)分析數(shù)據(jù)可以看出,通過了脫硫塔兩層格調(diào)濾網(wǎng)之后,進(jìn)行了逆流噴淋操作,噴淋的實(shí)際高度達(dá)到了4000余2500系統(tǒng),所設(shè)置出的參數(shù)L/G=71L/m3,煙氣SO2濃度3000mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),煙氣流速2.0m/s,進(jìn)口煙溫120℃,出口煙溫50~70℃。通過該實(shí)驗(yàn)設(shè)置方式,可以得到反映系統(tǒng)當(dāng)中的灰漿pH值小于8.5與灰場中排水系統(tǒng)pH值小于9.0的時(shí)候,需要充分滿足除灰系統(tǒng)防結(jié)垢與排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的相關(guān)要求,但是因?yàn)槊摿蛳到y(tǒng)中的吸收液的pH值控制程度比較大,實(shí)際的脫硫程度僅僅為62~75%之間,相對(duì)來講效率還是比較低下的。
3 結(jié)束語
通過本文對(duì)燃煤電廠除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工藝的分析,從中可以有效的總結(jié)出,燃煤電廠除灰和脫硫兩種系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)行工藝當(dāng)中,使用氧化鎂脫硫劑以及低pH值吸收液的方式,可以在一定程度上省略了制漿系統(tǒng)、廢渣以及廢水處理系統(tǒng)等,使得處理系統(tǒng)更加的簡單化,降低了電廠的運(yùn)行費(fèi)用。
參考文獻(xiàn)
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收稿日期:2018-7-24