陳桃杯
(山西晉煤集團(tuán) 金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048006)
晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司成莊礦采用ZFG7200/18.5/33.5液壓支架。該支架為低位放頂煤支架,用于綜采放頂煤采煤工作面刮板機(jī)的機(jī)頭、機(jī)尾部,具有掩護(hù)刮板機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾和支護(hù)巷道功能。在掘進(jìn)過程中,隨著煤層的變化,巷道頂板不易控制,頂煤留不住,則巷道掘進(jìn)高度也隨之變化,巷道掘進(jìn)高度由原設(shè)計的3 m須增大到3.8 m左右,所以要求其支護(hù)設(shè)備的支護(hù)高度也應(yīng)相應(yīng)提高。原ZFG7200液壓支架最低高度1.85 m、最高高度3.35 m,支護(hù)高度受限,不能滿足支護(hù)要求。為此,正常情況下需重新制作支架,但是制造新支架,從設(shè)計到制作完成所需周期長,且費用高,經(jīng)研究決定對ZFG7200液壓支架進(jìn)行加高改造。
原有支架支護(hù)高度最高只能達(dá)到3.35 m,支架支護(hù)高度不夠高,滿足不了礦井3.8 m左右的開采高度。原因是支架的斜梁、前后連桿的結(jié)構(gòu)件長度尺寸小,只能滿足3.35 m的支護(hù)高度,其材料強(qiáng)度設(shè)計也只能滿足3.35 m的開采工作面的支架支護(hù)強(qiáng)度。原有液壓支架結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,斜梁、前連桿、后連桿如圖2~圖4所示。
圖1 原有液壓支架結(jié)構(gòu)示意圖
圖2原有斜梁圖3原有前連桿圖4原有后連桿
通過對支架加高改造,使其支護(hù)高度增加,達(dá)到工作面需求,減少浪費,加快制造周期,以最小的投入獲取最大的收益。
在原支架設(shè)計結(jié)構(gòu)不變的情況下,僅對斜梁、前后連桿進(jìn)行了改造。加長了斜梁、前后連桿的結(jié)構(gòu)尺寸,改善了斜梁、前后連桿的材料強(qiáng)度,由原來的Q460改用為Q550材料,這樣不僅改善了支護(hù)高度,還保證了支護(hù)強(qiáng)度。另外還對整體支架做了可靠性、穩(wěn)定性分析,其可靠性、穩(wěn)定性都能達(dá)到用戶要求。改造后的斜梁、前連桿、后連桿如圖5~圖7所示。
改造后的斜梁長度為2 017 mm、寬度為450 mm,前連桿長度為1 150 mm、寬度為320 mm, 后連桿長度為1250mm、寬度為320mm,支護(hù)高度能達(dá)到4m,滿足了用戶要求。改造后的液壓支架如圖8所示。
圖5改造后的斜梁圖6改造后的前連桿圖7改造后的后連桿
圖8 改造后的液壓支架
本次改造的創(chuàng)新點如下:
(1) 只通過改造斜梁、前后連桿就使支架整體支護(hù)高度增加,利用原有的頂梁、底座部件,減少了浪費,節(jié)約了成本,提高了效益。
(2) 通過改善用料,提高了整體支架的支護(hù)強(qiáng)度。
(3) 通過部件改造加快了制造周期,滿足了礦方時間要求。
如果購買新支架每臺需40萬元,但新斜梁、前后連桿制作組裝費用每臺總計約為6萬元,每臺支架可節(jié)約34萬元,按每個工作面使用7臺ZFG7200液壓支架計算,每個工作面可節(jié)約238萬元。
目前該支架已成功運用于成莊礦井下采煤工作面,通過井下試驗證明該支架支護(hù)高度滿足了生產(chǎn)要求,質(zhì)量可靠。改造方法可廣泛應(yīng)用,具有大面積推廣價值。