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        梗拐剔除機(jī)頻繁堵料噎車問題處理

        2018-12-20 09:22:42米存軍
        設(shè)備管理與維修 2018年23期
        關(guān)鍵詞:柵條煙梗條狀

        石 軍,米存軍

        (河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南鄭州 450000)

        0 引言

        黃金葉生產(chǎn)制造中心制絲部運(yùn)行以來,梗拐剔除機(jī)長期存在堵料、噎車的問題,隨著設(shè)備持續(xù)運(yùn)行,堵料、噎車出現(xiàn)的越來越頻繁,已經(jīng)影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

        1 梗拐剔除機(jī)的工作過程和原理

        梗拐剔除機(jī)由條狀篩網(wǎng)篩分裝置(煙梗與梗拐分離裝置,圖1)和自動(dòng)清理篩網(wǎng)裝置(梳理?xiàng)l狀篩網(wǎng)裝置)組成。工作原理:條狀篩網(wǎng)篩分裝置,由振槽槽體上端中間位置,加裝用直徑8 mm不銹鋼管按8 mm縫隙制作的條狀篩網(wǎng)。當(dāng)物料經(jīng)過條狀篩網(wǎng)時(shí),直徑小于柵條的煙梗,從柵條的間隙落下進(jìn)入下級(jí)。自動(dòng)清理篩網(wǎng)裝置,是用5 mm厚不銹鋼板加工制作的刀片和11 mm寬不銹鋼套作為刀的間隔,用1根方軸串聯(lián)在一起,組裝成為剔除梗拐的刀組(自動(dòng)清理篩網(wǎng)裝置)。直徑大的梗拐,留在條狀篩網(wǎng)上,刀組可將篩選后剩余在條狀篩網(wǎng)上面的梗拐清除干凈。條狀篩網(wǎng)和剔除梗拐的刀組間隙不可調(diào)整。

        2 存在的問題及原因分析

        2.1 存在問題

        經(jīng)過對生產(chǎn)過程不斷觀察發(fā)現(xiàn),有的煙梗過長、煙梗輸送中不均勻、條狀篩網(wǎng)縫隙粘結(jié)煙垢變窄或變形、犁梗拐裝置(梳理?xiàng)l狀篩網(wǎng)裝置)設(shè)計(jì)不完善,進(jìn)出料啟停順序控制優(yōu)化等不同原因造成梗拐滯留,直至堵料、噎車。幾乎每天都有類似原因造成停機(jī),甚至影響當(dāng)天生產(chǎn)。

        圖1 條狀篩網(wǎng)篩分裝置(振槽與條狀篩網(wǎng))

        2.2 原因分析

        (1)煙梗輸送不均勻、條狀篩網(wǎng)變窄或變形等造成梗拐滯留。①由于梗拐剔除機(jī)的條狀篩網(wǎng)縫隙不可調(diào)整,當(dāng)梗原料批次不同,出柜流量有波動(dòng),煙梗輸送流量不均勻;長梗的長度不均勻,其中長梗導(dǎo)致柵條上無法篩出,梗拐滯留;②煙梗煙油使條狀篩網(wǎng)變窄,長期生產(chǎn)使條狀篩網(wǎng)變形,導(dǎo)致條狀篩網(wǎng)上滯留梗拐。

        (2)設(shè)備設(shè)計(jì)存在缺陷。如自動(dòng)清理篩網(wǎng)裝置犁梗刀結(jié)構(gòu)改型、刀組回行時(shí)刀尖高度、刀組運(yùn)行間歇機(jī)構(gòu)。①刀組回行時(shí)刀尖高度低:由于梗拐剔除機(jī)梨刀抬起高度有限,犁梗刀組回行時(shí),當(dāng)?shù)都馀c條狀篩網(wǎng)間距小,刀尖與條狀篩網(wǎng)滯留梗拐接觸,阻擋犁梗刀組回行。②犁梗刀刀尖結(jié)構(gòu)有缺陷:原設(shè)計(jì)刀尖為平頭形狀(圖2),犁梗刀組刀片插入條狀篩網(wǎng)縫隙時(shí)阻力較大,或無法進(jìn)入柵條縫隙,不能清理?xiàng)l狀篩網(wǎng)上梗拐。③犁梗刀組間歇機(jī)構(gòu):犁梗刀組依靠刀組自重下落,不能保證刀片插入柵條縫隙,不能清理?xiàng)l狀篩網(wǎng)上的梗拐。

        (3)梗拐剔除機(jī),進(jìn)、出料啟停電控系統(tǒng)設(shè)置不合理。進(jìn)、出料啟停電控系統(tǒng)順序,在設(shè)備連鎖停機(jī)時(shí),梗拐剔除機(jī)也停止運(yùn)行。①提升機(jī)喂料倉沒有補(bǔ)充預(yù)存梗料,會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)線供料不足。②梗拐剔除機(jī)停機(jī),條狀篩網(wǎng)表面滯留梗料、梗拐,堆積堵塞條狀篩網(wǎng),設(shè)備連鎖重新啟動(dòng),條狀篩網(wǎng)上又增加新的梗料,梗料局部堆積,如果不及時(shí)清理,造成堵料噎車。

        以上原因造成大量梗料、梗拐滯留在梗拐剔除機(jī)條狀篩網(wǎng)表面,降低輸送效率,導(dǎo)致梗拐剔除機(jī)堵料、噎車。

        3 解決方法

        針對上述原因,結(jié)合生產(chǎn)情況研究分析后,對梗拐剔除機(jī)的剔除系統(tǒng)問題,進(jìn)行以下處理。

        (1)針對煙梗輸送不均勻、條狀篩網(wǎng)變窄或變形??刂戚斔土髁?,完善規(guī)章制度,柵條定期校正;設(shè)備納入《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)規(guī)程》,加強(qiáng)梗拐剔除機(jī)保養(yǎng)。

        (2)對設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)。①對刀尖結(jié)構(gòu)缺陷:對犁梗刀結(jié)構(gòu)改型,修磨刀尖形狀為鈍圓尖見圖2b。②刀組運(yùn)行間歇機(jī)構(gòu):在剔除梗拐的刀組上加裝拉簧,見圖3,增加剔除梗拐刀組落刀力度,保證刀片每次都進(jìn)入柵條縫隙,及時(shí)清除條狀篩網(wǎng)上面的梗拐。③刀組回行時(shí)刀尖高度:調(diào)整剔除梗拐刀組回行時(shí)刀組抬起后刀尖與條狀篩網(wǎng)之間距離。通過調(diào)整電機(jī)位置和加大小車輪直徑來使回行刀尖遠(yuǎn)離條狀篩網(wǎng),回行時(shí)刀尖與條狀篩網(wǎng)距離從63 mm調(diào)高到85 mm。

        圖2 刀尖修磨前后結(jié)構(gòu)對比

        圖3 加裝的拉簧

        (3)進(jìn)、出料啟停電控系統(tǒng)設(shè)置。①當(dāng)設(shè)備電控系統(tǒng)連鎖停機(jī)時(shí),提升機(jī)停機(jī),喂料倉繼續(xù)供料,梗柜繼續(xù)供料,直至喂料倉預(yù)存料完成任務(wù)。②梗柜停止供料;同時(shí),梗拐剔除機(jī)運(yùn)行時(shí)間延時(shí),直到條狀篩網(wǎng)清理干凈,梗拐剔除機(jī)停止運(yùn)行。

        通過對梗拐剔除機(jī)電控系統(tǒng)連鎖停機(jī)的控制優(yōu)化,在條狀篩網(wǎng)上清理干凈后,梗拐剔除機(jī)自動(dòng)停機(jī)。當(dāng)設(shè)備連鎖重新啟動(dòng)時(shí),清理后的條狀篩網(wǎng)重新篩分、輸送梗料。

        4 改進(jìn)后的效果分析及驗(yàn)證

        改進(jìn)前梗拐剔除機(jī)生產(chǎn)途中經(jīng)出現(xiàn)常堵料、噎車問題,剔除的煙梗含量增多。經(jīng)過對梗拐剔除機(jī)的改進(jìn),堵料和噎車的情況得到了極大改善,效果十分明顯,從而可節(jié)省能源、增強(qiáng)設(shè)備有效作業(yè)率、煙絲的內(nèi)在質(zhì)量提高,同時(shí)在一定程度上降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,得到車間和操作人員認(rèn)可,改進(jìn)前后效果對比如下。

        (1)改進(jìn)前后梗拐剔除機(jī)的使用情況。設(shè)備改進(jìn)前梗拐剔除機(jī)投產(chǎn)以來經(jīng)常出現(xiàn)堵料、噎車的問題,原來幾乎每個(gè)班1次,清理需要花費(fèi)約40 min。設(shè)備改進(jìn)后,對生產(chǎn)過程進(jìn)行了跟蹤觀察,解決了長期存在的堵料、噎車故障。

        (2)梗拐剔除機(jī)改進(jìn)前后數(shù)據(jù)對比見表1。

        表1 改進(jìn)前后數(shù)據(jù)對比

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