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        提高螺桿泵井洗井效果的措施分析

        2018-12-20 06:40:46
        石油工業(yè)技術監(jiān)督 2018年11期
        關鍵詞:皮帶輪螺桿泵洗井

        王 蕭

        中國石油大慶油田有限責任公司第五采油廠 (黑龍江 大慶 163513)

        螺桿泵井是一種高泵效、低能耗、投資低的油井舉升工藝,主要由地面驅(qū)動和井下工藝管柱兩部分組成。其中地面驅(qū)動工藝常采用電機直接驅(qū)動或電機經(jīng)皮帶減速后驅(qū)動的方式;井下工藝管柱一般由泵體、管錨、防砂篩管和絲堵等部分組成(圖1)。目前應用的螺桿泵排量范圍在40~1200 mL/r。

        圖1 螺桿泵采油舉升工藝系統(tǒng)圖

        在生產(chǎn)過程中,管柱結(jié)蠟導致舉升負荷升高,嚴重時蠟卡卡泵,油井電流升高,產(chǎn)量降低,此時需要熱洗[1-3]。熱洗洗井時,泵車將熱水從油套環(huán)形空間泵入,水與采出液混合后,經(jīng)由篩管—螺桿泵—油管內(nèi),循環(huán)返回地面回收。在這個過程中,結(jié)在油管壁、抽油桿柱和泵內(nèi)壁上的蠟被溶解,隨液流帶出地面,完成熱洗作業(yè)。目前螺桿泵井熱洗存在以下問題。

        1)螺桿泵排量小,受螺桿泵排量限制,單位時間進泵液量無法滿足大排量洗井需要,洗井液排量有待提高。

        2)桿管配合中主要有兩種形式,Φ62 mm油管配合Φ22 mm抽油桿(以下簡稱Φ62(22)配合)和Φ 76 mm油管配合Φ25 mm抽油桿(以下簡稱Φ76(25)配合)。在抽油桿接箍處,桿與油管內(nèi)壁間隙小,過流面積較小,需要調(diào)整桿管配合,擴大過流面積。

        3)普驅(qū)螺桿泵井驅(qū)動電機采用工頻50 Hz工作,無法在洗井和洗井后排液時增大排液量,減少洗井時間和縮短含水恢復期。

        針對上述問題,采取措施分類詳見表1。

        1 優(yōu)化洗井單流閥結(jié)構(gòu),增大熱洗排量

        目前常用螺桿泵排量為40~1 200 mL/r螺桿泵,以某油田為例,550口螺桿泵井中,主要為200、300和500 mL/r螺桿泵,占72.4%,如圖2所示。按照洗井要求,洗井時需要泵入24 m3洗井液,對于500 mL/r螺桿泵,轉(zhuǎn)速150 r/min情況下,泵理論排量為108 L/d,將24 m3(約24 L)洗井液完全泵入所需時間為5.3 h,耗時太長,無法實現(xiàn)理想洗井效果。

        表1 措施分類表

        圖2 螺桿泵分排量分布圖

        引入一種洗井單流閥,閥體結(jié)構(gòu)如圖3所示,主要由上接頭、彈簧、外套、活塞、進水孔、下接頭構(gòu)成[3-4]。下管柱時,將該閥置于螺桿泵以上即可。工作時,洗井活塞在水壓作用下上行壓縮彈簧,洗井液由進水孔進入油管,實現(xiàn)大排量洗井;洗井結(jié)束后,在彈簧彈力作用下,活塞下行歸位,進水孔關閉。核心部件洗井活塞結(jié)構(gòu)如圖4(a)所示。據(jù)統(tǒng)計(調(diào)研A油田),該洗井閥在A油田應用數(shù)量為402套,近3年共發(fā)現(xiàn)洗井閥失效26井次。失效原因:洗井活塞上的密封圈采用雙排通孔注膠加工而成,在高壓水通過時,密封膠體移位,密封失效,導致洗井閥漏。為解決密封問題,對螺桿泵洗井單流閥洗井活塞結(jié)構(gòu)進行改進。如圖4(b)所示,將洗井活塞原密封膠體密封改為鋼骨架支撐密封+支撐槽結(jié)構(gòu),鋼骨架有較高韌性,在高水壓下,亦不會脫出支撐槽,從而避免洗井活塞漏失。在設計上,考慮到井液中攜砂容易造成活塞磨損,導致活塞壽命降低,在設計時,增加了沉砂槽,該砂槽能夠同時起到活塞的沉砂和密封作用,延長活塞使用壽命。改進后,洗井閥工作正常,密封可靠,24 m3洗井液泵入時間縮短至1 h以內(nèi),未發(fā)現(xiàn)失效情況。

        圖3 洗井單流閥閥體結(jié)構(gòu)圖

        圖4 洗井活塞改進前后結(jié)構(gòu)圖

        2 優(yōu)化桿柱配合,增大過流面積

        目前機采井管柱設計中常用Φ62(22)和Φ76(25)兩種配合。而其他配合:如Φ62(25)配合由于抽油桿接箍與油管內(nèi)壁間隙過?。?.5 mm),容易發(fā)生桿管偏磨,一般不被采用。Φ76(22)配合由于相比Φ62(22)配合投資較高,螺桿泵井管柱設計中也相對較少采用。但通過對桿管接箍外環(huán)空面積計算(表 2)可以看出,Φ76(22)桿管配合相較Φ62(22)和Φ76(25)配合,接箍外環(huán)空面積分別增大111%和33%,調(diào)研20口井熱洗壓力(每種桿管配合選取5口井,4種配合共計20口井),環(huán)控面積越小,熱洗壓力越高,即存在憋壓現(xiàn)象。采用Φ76(22)桿管配合螺桿泵井由于擴大了接箍外環(huán)空面積(熱洗液過流面積),獲得了較低的洗井壓力,熱洗液流動性更好。因此,在新管柱設計時,考慮采用Φ76(22)配合。2016—2017年共設計126口井,平均熱洗壓力3.66 MPa,平均洗井時間52 min,取得較好的效果。

        表2 桿管配合表

        3 應用變頻調(diào)速技術,實現(xiàn)大參數(shù)抽洗及洗后排液

        油井不停機洗井措施,有助于提高洗井排量和降低水泥泵車壓力[5]?,F(xiàn)場常用措施為,洗井時調(diào)大參數(shù),從而增大排液量,強化清蠟效果;洗井后,需要對灌入地層中的洗井液反排,此時也需要調(diào)大參數(shù),在短時間內(nèi)排凈灌入地層中的水,使油井采出液含水變?yōu)檎V?,較少影響產(chǎn)油量。因此,洗井前后對油井參數(shù)調(diào)大是有益的。目前在用普驅(qū)螺桿泵井地面驅(qū)動一般采用工頻下電機經(jīng)由主從皮帶輪帶動減速箱中錐齒傳動減速,錐齒減速比預設不變,現(xiàn)場主要通過調(diào)換皮帶輪實現(xiàn)調(diào)大或調(diào)小參數(shù)。以某廠生產(chǎn)的Ⅲ型功率11 kW驅(qū)動為例,錐齒減速比5.83,驅(qū)動設備共配有4個皮帶輪型號,分別為150、180、280、410 mm,通過不同的皮帶輪組合獲得相應的光桿轉(zhuǎn)速,見表3。

        由此可知,普通驅(qū)動螺桿泵井調(diào)大轉(zhuǎn)速只能通過更換皮帶輪方式實現(xiàn),在洗井前后,調(diào)整參數(shù)非常不便,無法實現(xiàn)方便調(diào)參。因此,應用了一種普驅(qū)螺桿泵井異步伺服變頻調(diào)速技術,該技術通過改變電機工作頻率實現(xiàn)電機端的轉(zhuǎn)速,而不需頻繁更換皮帶輪調(diào)速,頻率分辯率0.01 Hz,實現(xiàn)螺桿泵井無級調(diào)速。設計有過載、欠載、過壓、漏電、缺相等保護功能,在裝置控制面板上,設置了手動調(diào)速旋鈕,在控制器顯示屏中可直接讀取工作轉(zhuǎn)速和電機功率。目前累計應用變頻調(diào)速技術55井次,洗井過程中轉(zhuǎn)速提高了35 r/min,洗后含水恢復期縮短了1.5 d,取得了良好效果。常規(guī)工頻控制柜和異步伺服變頻調(diào)速控制柜如圖5、圖6所示。

        表3 采研QDTL3普通驅(qū)動裝置傳動情況表

        圖5 工頻控制柜

        圖6 異步伺服變頻調(diào)速控制柜

        異步伺服變頻調(diào)速控制柜主要技術參數(shù)見表4。

        表4 變頻調(diào)速控制柜參數(shù)表

        措施前后(2015—2017年),螺桿泵井洗井過流面積增大741.8 mm2、洗井排量增加5.9 m3/h、洗井時間減少0.6 h、含水恢復期縮短1.1 d,累計影響產(chǎn)油減少1586t。洗井質(zhì)量明顯提升,措施效果顯著(表5)。

        表5 措施效果對比表

        4 結(jié)論

        1)螺桿泵洗井單流閥可實現(xiàn)大排量洗井的目的,活塞優(yōu)化設計中采用鋼骨架密封及骨架槽、沉沙槽設計可以解決單流閥密封失效問題。

        2)采用Φ76(22)桿管配合螺桿泵井擴大了熱洗液過流面積,能獲得較低的洗井壓力,熱洗液流動性更好,試驗126口井,平均熱洗壓力3.66 MPa,洗井時間52 min,效果較好。

        3)普驅(qū)螺桿泵井異步伺服變頻調(diào)速技術的應用,實現(xiàn)了油井大參數(shù)洗井和洗后排液,減少了洗井時間,油井含水恢復期縮短,影響油量降低,效益顯著。

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