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        一起500kV并聯(lián)電抗器氫氣超標(biāo)故障的診斷及處理

        2018-12-18 03:07:58,,
        電氣開關(guān) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:變壓器

        ,,

        (中國(guó)南方電網(wǎng)超高壓輸電公司柳州局,廣西 柳州 545006)

        1 故障情況介紹

        2015年02月14日,某變電站500kV并聯(lián)電抗器的變壓器油中溶解氣體色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示A相油中CH4含量達(dá)到86μl/L,為查明CH4突然增長(zhǎng)的原因,15日檢修人員立即進(jìn)行離線色譜分析,分析后發(fā)現(xiàn)H2含量達(dá)2880μl/L,CH4達(dá)109.9μl/L,總烴143.6μl/L,無(wú)C2H4、C2H2。

        《Q/CSG114002-2011南方電網(wǎng)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定[1],C2H2超過1μl/L、H2超過150μl/L、總烴超過150μl/L時(shí)應(yīng)引起注意??芍?,H2含量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超注意值,CH4含量較高,總烴已接近注意值,初步判斷該相高抗H2超標(biāo)、總烴增大原因?yàn)殡娍蛊鞅倔w受潮[2-6]。

        該500kV并聯(lián)電抗器型號(hào)為BKD-50000/500,額定電壓為550kV,單相容量50MVA,油重18.5t/相,總重59t,2006年12月生產(chǎn),2007年06月投運(yùn);2013年11月起,該高抗在運(yùn)行中出現(xiàn)散熱器蝶閥滲漏油、高壓套管升高座底座滲漏油、儲(chǔ)油柜生銹等問題。2014年12月,運(yùn)行單位更換了A相散熱器蝶閥、儲(chǔ)油柜連接管路、套管升高座及套管(將軍帽)的密封圈并進(jìn)行儲(chǔ)油柜防腐,維修后電氣試驗(yàn)、油化試驗(yàn)均合格。

        2 故障分析

        2.1 試驗(yàn)結(jié)果分析

        16日,取油樣進(jìn)行復(fù)測(cè),試驗(yàn)項(xiàng)目包括油中溶解氣體分析、含水量、擊穿電壓及介質(zhì)損耗,結(jié)果見表1。

        表1 A相高抗油樣測(cè)試結(jié)果

        如表1所示,A相高壓并聯(lián)電抗器油中H2含量為2542.8μl/L,CH4含量136.7μl/L,總烴含量149.9μl/L,H2超過了《Q/CSG114002-2011南方電網(wǎng)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》要求的注意值,而總烴含量達(dá)較高水平,幾乎達(dá)到規(guī)程注意值。對(duì)比前次測(cè)試結(jié)果,油中含水量由5.4mg/L增至11mg/L,含氣量由0.31%增至2.2%,擊穿電壓由65.8kV降至58.4kV,介質(zhì)損耗無(wú)變化。

        利用《GB/T 7252-2001變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》推薦的改良三比值法[7-12]對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如下:

        C2H2/C2H4=0,

        CH4/H2=0.054,

        C2H4/C2H6=0.015,編碼為010

        據(jù)上述分析及三比值法分析結(jié)果,A相高抗內(nèi)部可能已受潮并存在低能局部放電。

        2.2 氫氣來源分析

        為進(jìn)一步確定故障,需對(duì)H2的來源進(jìn)行排查確定,產(chǎn)生H2的原因可能為:

        (1)變壓器油在電場(chǎng)作用下發(fā)生脫氫反應(yīng)而產(chǎn)生H2。

        (2)高抗內(nèi)一些金屬材料(如不銹鋼、不銹鋼材料的鎳、碳素鋼)促進(jìn)變壓器油發(fā)生脫氫反應(yīng),從而產(chǎn)生H2[13]。

        (3)變壓器油在電場(chǎng)和電離的作用下存在較強(qiáng)的放氣或吸氣的現(xiàn)象。溶解于油中的氣泡,在強(qiáng)電場(chǎng)作用下,發(fā)生游離而形成高能量的電子或離子,這些高能量粒子對(duì)油分子產(chǎn)生劇烈碰撞使油分子的C-H或部分C-C鏈斷裂,產(chǎn)生活潑氫及活性烴基基團(tuán),活潑氫結(jié)合析出H2[14]。

        (4)絕緣材料中吸附的氫氣釋放到變壓器油。

        (5)高抗本體受潮,在電場(chǎng)強(qiáng)度作用下氣泡發(fā)生電暈放電,水分子被電離生成氫氣和氧氣。紙絕緣干燥不徹底或空氣中水分侵入等原因也會(huì)引起氫氣的產(chǎn)生,這是因?yàn)橛徒埥^緣放電的起始場(chǎng)強(qiáng)隨著固體絕緣的干燥程度而增加。

        A相高抗使用#25變壓器油,主要成分為環(huán)烷烴,環(huán)烷烴化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,且2007年06月投運(yùn)以來,油中溶解氣體均無(wú)異常,可排除變壓器油脫氫、高抗內(nèi)金屬材料催化、析氣性、絕緣材料釋放四個(gè)氫氣產(chǎn)生來源。而2014年12月高抗維修后2個(gè)月氫氣即超標(biāo),油中含水量由5.4mg/L劇增至11mg/L,因此可判斷,維修過程中工藝不滿足要求或維修后可能出現(xiàn)密封不良而造成本體受潮,本體受潮后高抗內(nèi)部出現(xiàn)低能放電而產(chǎn)生H2。

        3 缺陷處理

        針對(duì)高抗A相H2超標(biāo)的缺陷,運(yùn)行單位采用了有效的控制措施及檢修策略,及時(shí)控制、消除了缺陷。

        3.1 缺陷控制措施

        每4小時(shí)進(jìn)行一次測(cè)溫,加強(qiáng)油溫、繞溫、干燥劑的顏色巡視。

        每4小時(shí)調(diào)取油色譜在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),注意乙炔、甲烷是否突變。

        (3)每2天進(jìn)行離線色譜分析,如發(fā)現(xiàn)乙炔、氫氣突變至3000μL/L以上、總烴絕對(duì)產(chǎn)氣速率超過12ml/天時(shí),立即匯報(bào)。

        (4)編寫檢修方案,做檢修準(zhǔn)備。

        (5)聯(lián)系廠家及相關(guān)專家,分析缺陷產(chǎn)生原因,及時(shí)購(gòu)買密封圈備品備件。

        3.2 檢修前檢查

        (1)對(duì)高抗進(jìn)行整體密封性檢查,檢查所有連接處是否存在滲漏。

        (2)處理前對(duì)對(duì)儲(chǔ)油柜及連接頭檢查,檢查是否存在滲漏。

        (3)對(duì)套管將軍帽進(jìn)行密封性檢查,并更換套管將軍帽的密封圈。

        (4)對(duì)濾油機(jī)、油路、油管、接頭等部位檢查,用合格備用油對(duì)濾油機(jī)、油罐進(jìn)行沖洗。

        3.3 檢修前電氣試驗(yàn)

        檢修前對(duì)A相高抗進(jìn)行電氣試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目包括直流電阻、主絕緣電阻、吸收比、套管末屏對(duì)地絕緣電阻、本體對(duì)地介質(zhì)損耗及電容量、套管介質(zhì)損耗及電容量、鐵芯及夾件的絕緣電阻、繞組連同套管的直流泄漏電流測(cè)試。測(cè)試結(jié)果與前次對(duì)比,無(wú)明顯差別,滿足規(guī)程要求。

        3.4 干燥處理

        經(jīng)討論研究,驅(qū)潮采用熱油循環(huán)一快速抽真空干燥法,作業(yè)流程如下:

        (1)對(duì)A相高抗變壓器油進(jìn)行熱油循環(huán)。高抗本體采用下進(jìn)上出方式,本體出口溫度達(dá)到50℃時(shí)開始計(jì)時(shí),時(shí)間不小于24小時(shí),濾油機(jī)出口溫度,控制在60℃左右。天氣溫度較低時(shí),為保證驅(qū)潮效果,應(yīng)盡快提升本體溫度,必要時(shí)關(guān)閉散熱片蝶閥。

        (2)快速將A相高抗本體內(nèi)油排進(jìn)油罐內(nèi)。在排油期間,監(jiān)控濕度不大于75%,排油過程中從排氣口注入干燥氮?dú)?,避免潮氣進(jìn)入器身表面。

        (3)對(duì)A相高抗油枕進(jìn)行檢查。

        檢查呼吸器、波紋管正常工作后,關(guān)閉呼吸口、儲(chǔ)油柜與本體連接管閥門,在排氣口下接入壓力表后注入氮?dú)獾?.03MPa,連續(xù)觀察12小時(shí),看壓力是否下降。

        (4)對(duì)高抗本體內(nèi)進(jìn)行抽真空并油罐內(nèi)變壓器油進(jìn)行熱油循環(huán)。抽真空時(shí)關(guān)閉散熱器蝶閥、儲(chǔ)油柜與本體連接管蝶閥,啟動(dòng)真空機(jī)組,對(duì)電抗器本體抽真空。本體真空度達(dá)到100Pa以下后,開始做泄漏比測(cè)試,合格后繼續(xù)抽真空,達(dá)到100Pa時(shí)開始計(jì)時(shí),維持抽真空時(shí)間 48小時(shí),同時(shí)記錄殘壓真空數(shù)值。使用濾油機(jī)在油罐內(nèi)進(jìn)行循環(huán),防止油受潮。

        (5)將油罐內(nèi)油注入A相高抗本體內(nèi),并對(duì)A相高抗變壓器油進(jìn)行24h熱油循環(huán)。真空度及維持時(shí)間滿足參數(shù)要求,開始真空注油,油溫60℃左右,注油速度4t/h~6t/h,觀察儲(chǔ)油柜油位表至標(biāo)準(zhǔn)油位。

        (6)快速將A相高抗本體內(nèi)油排進(jìn)油罐內(nèi),同(2)。

        (7)對(duì)高抗本體內(nèi)進(jìn)行抽真空并對(duì)油罐內(nèi)變壓器油進(jìn)行熱油循環(huán),同(4)。

        (8)將油罐內(nèi)油注入A相高抗本體內(nèi),對(duì)A相高抗變壓器油進(jìn)行24h熱油循環(huán),同(5)。

        (9)靜置排氣

        熱油循環(huán)停止后,高抗靜置48小時(shí),靜止期間每天對(duì)本體高抗進(jìn)行排氣。

        3.5 檢修后試驗(yàn)

        (1)取油樣化驗(yàn)

        在靜置排氣期間,取油樣送檢,試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        表2 A相高抗油樣測(cè)試結(jié)果

        (2)高抗試驗(yàn)檢

        修后對(duì)A相高抗進(jìn)行電氣試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目包括直流電阻、主絕緣電阻、吸收比、套管末屏對(duì)地絕緣電阻、本體對(duì)地介質(zhì)損耗及電容量、套管介質(zhì)損耗及電容量、鐵芯及夾件的絕緣電阻、繞組連同套管的直流泄漏電流測(cè)試。測(cè)試結(jié)果與檢修前試驗(yàn)對(duì)比,無(wú)明顯差別,滿足規(guī)程要求。

        經(jīng)過處理,油化試驗(yàn)、電氣試驗(yàn)的所有項(xiàng)目均滿足規(guī)程要求,證明干燥達(dá)到預(yù)期目的。A相高抗恢復(fù)運(yùn)行后,運(yùn)行至今其色譜測(cè)試結(jié)果正常。

        4 防護(hù)措施

        (1)對(duì)于500kV并聯(lián)電抗器的絕緣分析,尤其是本體受潮后,要綜合分析電氣試驗(yàn)、油化試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行故障判斷及處理效果判定,尤其是在出現(xiàn)異常結(jié)果時(shí)更應(yīng)認(rèn)真分析。

        (2)油質(zhì)合格是500kV并聯(lián)電抗器投入運(yùn)行的的前提,檢修各個(gè)環(huán)節(jié)中要保證變壓器油是合格的;要保證濾油機(jī)的性能良好,并嚴(yán)格按照要求注油、濾油。

        (3)編寫檢修方案時(shí),按照變壓器工藝要求編寫檢修表單,檢修中通過表單執(zhí)行嚴(yán)格控制工藝,保證檢修質(zhì)量。

        5 結(jié)論

        (1)某變電站500kV并聯(lián)電抗器A相氫氣超標(biāo)且增長(zhǎng)速率較快的原因?yàn)楸倔w受潮后內(nèi)部出現(xiàn)低能放電。

        (2)對(duì)500kV并聯(lián)電抗器本體受潮后進(jìn)行絕緣分析,故障判斷及處理效果判定需認(rèn)真綜合分析電氣試驗(yàn)、油化試驗(yàn)等。

        (3)針對(duì)500kV并聯(lián)電抗器氫氣超標(biāo)的缺陷,要及時(shí)采用有效的控制措施及檢修策略,及時(shí)控制、消除了缺陷。

        (4)編寫500kV并聯(lián)電抗器的檢修方案時(shí),應(yīng)按變壓器工藝要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編寫作業(yè)步驟、工藝要求、檢修表單,檢修中通過表單執(zhí)行嚴(yán)格控制工藝,保證檢修質(zhì)量。

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