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(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東濰坊 262737)
流化床做為重灰生產(chǎn)的一種重要設(shè)備,有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),尤其是在生產(chǎn)特種重灰方面,更是有著不可替代的作用,我們通過(guò)對(duì)其不斷改造與技術(shù)創(chuàng)新,使得流化床在產(chǎn)量與消耗方面有著不輸煅燒爐的能力。
流化床相對(duì)煅燒爐有占地面積少,操作簡(jiǎn)便,附屬設(shè)備少,事故率低,維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單,維修費(fèi)用少等優(yōu)點(diǎn);但也有消耗高,抗生產(chǎn)波動(dòng)能力差,對(duì)重灰結(jié)晶要求較高等缺點(diǎn)。我車間4#重灰流化床自2008年投用以來(lái),由于受外部因素影響,開(kāi)停頻繁,加之投用時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)一系列問(wèn)題,流化床實(shí)際產(chǎn)能在750~800 t/d左右,遠(yuǎn)低于1 200 t/d的初始設(shè)計(jì)能力,且蒸汽消耗超過(guò)700 kg/t,消耗過(guò)高,造成噸堿成本居高不下。2016年8月份開(kāi)始,我車間實(shí)施4#重灰流化床能力提升計(jì)劃。
針對(duì)重灰流化床在生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題,首先對(duì)流化床的幾項(xiàng)重要控制指標(biāo)進(jìn)行查定。為保證查定時(shí)生產(chǎn)穩(wěn)定及各項(xiàng)指標(biāo)的準(zhǔn)確性,在查定前先對(duì)重灰流化床及附屬設(shè)備進(jìn)行檢修,對(duì)影響流化床生產(chǎn)的設(shè)備問(wèn)題進(jìn)行了初步處理。
結(jié)晶溫度直接影響重灰結(jié)晶質(zhì)量,過(guò)高或過(guò)低都會(huì)造成重灰結(jié)晶差,結(jié)晶粒度低,我車間4#重灰原結(jié)晶溫度控制在95~98 ℃,我們?cè)诖舜尾槎ㄖ袑囟忍岣叩?8~100 ℃,發(fā)現(xiàn)重灰結(jié)晶較原來(lái)有明顯改善,粒度提高,結(jié)晶速度加快。
結(jié)晶器進(jìn)液量大會(huì)造成結(jié)晶循環(huán)速度過(guò)快,結(jié)晶時(shí)間減少,造成結(jié)晶粒度偏低;進(jìn)液量少會(huì)造成結(jié)晶器內(nèi)晶漿濃度過(guò)高,損壞結(jié)晶器攪拌。我車間原結(jié)晶器進(jìn)液量為100 m3/h以上,我們通過(guò)對(duì)結(jié)晶器容積、結(jié)晶時(shí)間、投料量等綜合計(jì)算,發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器進(jìn)液量控制在80~90 m3/h較為適宜。
開(kāi)始查定時(shí)我們將風(fēng)壓定在32 kPa,但這造成流化床除塵堿量過(guò)大,同時(shí),遇到幾次小的生產(chǎn)波動(dòng)便造成流化床工況惡化,不得不停流化床,試驗(yàn)說(shuō)明在較小風(fēng)壓下流化床抗波動(dòng)能力較差;將風(fēng)壓提高到38 kPa以后,流化床流動(dòng)性變差,返堿溫度降低,工況惡化。風(fēng)壓在35 kPa時(shí),流化床各項(xiàng)指標(biāo)最好。
返堿量大,會(huì)造成系統(tǒng)循環(huán)量增大,大量?jī)?yōu)質(zhì)重灰顆粒在循環(huán)過(guò)程中被破壞,變?yōu)閴A塵進(jìn)入除塵系統(tǒng),降低產(chǎn)量,增加消耗;返堿量過(guò)低,會(huì)造成預(yù)混器內(nèi)混合堿溫度低、水分含量高,造成預(yù)混器結(jié)疤及流化床下料區(qū)死區(qū)。我們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中不斷調(diào)整返堿量,并觀察其對(duì)流化床與預(yù)混器影響,最終確定操作返堿量。
而理論上,我車間重灰一水堿含水量為16%~20%左右,為保證預(yù)混器不結(jié)疤,正常情況下返堿量與投料量之比為1.2∶1,按50 t/h設(shè)計(jì)能力計(jì)算,投料量在60 t/h左右,返堿量應(yīng)為72 t/h,在實(shí)際生產(chǎn)中4#流化床返堿量為74 t/h,與理論值基本相符。
通過(guò)對(duì)比,我們發(fā)現(xiàn)在正常生產(chǎn)時(shí),干燥風(fēng)量增加到23 500 m3/h ,冷卻風(fēng)在5 200 m3/h左右的時(shí)候,流化床出堿溫度在160~170 ℃之間, 出氣溫度130 ℃以上,返堿溫度在170 ℃以上, 涼堿溫度 100 ℃左右, 流化床流化效果好,分離器除塵灰粒度較低,產(chǎn)量高, 消耗低。
4#流化床原設(shè)計(jì)有7組加熱管及1個(gè)空氣加熱器,其中第6、7組加熱管位于流化床加熱段末端作用不大,反倒會(huì)提高出料段溫度,增加汽耗及冷卻段壓力。改造過(guò)程中,在第6、7組加熱管各增加一組閥門,在開(kāi)車與流化床工況不佳時(shí)打開(kāi)閥門,在正常生產(chǎn)時(shí)關(guān)閉閥門,這樣可有效降低汽耗,降低涼堿溫度。同時(shí),我們?cè)诳諝饧訜崞魃弦苍黾?個(gè)自調(diào)閥,可隨時(shí)調(diào)整進(jìn)加熱器蒸汽量。
圖1 蒸汽系統(tǒng)改造后
布袋除塵粒度低、含鹽高,進(jìn)入結(jié)晶器后影響結(jié)晶質(zhì)量;分離器除塵顆粒直徑大于180 μm的純堿占總質(zhì)量的50%,并且量大,我們?cè)诓槎〞r(shí)發(fā)現(xiàn)4#流化床兩臺(tái)分離器每小時(shí)可產(chǎn)生除塵12.5 t,每天可產(chǎn)生300 t左右,回收部分甚至全部分離器除塵可有效提升流化床產(chǎn)量,降低消耗。原有除塵系統(tǒng)所有布袋除塵堿全部進(jìn)入輕灰運(yùn)輸系統(tǒng),并隨重堿拉料螺旋重新進(jìn)入重灰結(jié)晶器,造成重灰結(jié)晶差;分離器除塵一部分進(jìn)入輕灰運(yùn)堿系統(tǒng),另一部分直接進(jìn)入成品皮帶,由于分離器除塵堿粒度較低,在成品皮帶上與成品堿混合不均勻易產(chǎn)生重灰粒度低次品。
改造后,布袋除塵堿全部進(jìn)入輕灰運(yùn)堿系統(tǒng)末端,不再進(jìn)入結(jié)晶器,可有效改善結(jié)晶質(zhì)量;分離器除塵一部分直接進(jìn)入流化床冷卻段,混合均勻后進(jìn)入成品皮帶。
圖2 除塵系統(tǒng)改造后流程
我車間重灰結(jié)晶器原進(jìn)液量為100 m3/h以上,我們根據(jù)重灰結(jié)晶器容積、結(jié)晶成長(zhǎng)時(shí)間、離心機(jī)功率等綜合計(jì)算每臺(tái)結(jié)晶器進(jìn)液量為90 m3/h左右較為適宜。我們又通過(guò)去除一根上液管線,對(duì)母液管線回流進(jìn)行縮口,減少回流量,降低母液泵輸出量,可通過(guò)計(jì)算(母液回流管線流速在2.5 m/s左右)得到母液泵輸出總量:
90+90+3.14×0.04×2.5×3 600=225 m3/h
我車間母液泵設(shè)計(jì)流量300 m3/h,原開(kāi)兩臺(tái)母液泵浪費(fèi)大量電力,現(xiàn)開(kāi)一臺(tái),可計(jì)算母液泵出力率在225/300×100%=75%左右,完全滿足需求。
4#流化床由于設(shè)計(jì)原因,冷卻段較短,降溫能力差,氣溫高時(shí)制約產(chǎn)量提升,最有效的解決方法是降低冷卻循環(huán)水溫度。我們?cè)诖舜胃脑熘?,給母液槽增加了降溫循環(huán)水,并將結(jié)晶器與母液槽降溫回水通過(guò)原有波紋管換熱器利用廠降溫循環(huán)水降溫,降低了冷卻水循環(huán)溫度,提高了流化床冷卻段處理能力,提高了流化床產(chǎn)量。
同時(shí),在結(jié)晶器夾套降溫循環(huán)水回水上增加放氣管線,直接進(jìn)入循環(huán)水槽,加之波紋管換熱器位置較低,可有效降低結(jié)晶器降溫循環(huán)水回水壓力,避免了結(jié)晶器夾套因壓力過(guò)高造成破裂。
圖3 降溫系統(tǒng)改造后流程
流化床內(nèi)冷卻區(qū)與干燥區(qū)隔板高度非常重要,擋板過(guò)低時(shí),堿由擋板上方流動(dòng),較重的堿球則在擋板底部附近堆積,造成流化床死床,且擋板過(guò)低時(shí),冷卻段與干燥段堿互串,造成干燥段汽耗升高,冷卻段降溫困難。擋板高時(shí),堿由擋板底部流動(dòng),較重的堿球被強(qiáng)制由干燥段從擋板底部帶入冷卻段,避免堿球堆積,延長(zhǎng)流化床使用周期。
圖4 隔板系統(tǒng)改造前后示意圖
通過(guò)對(duì)流化床的改造,消除了設(shè)備隱患,穩(wěn)定了工藝操作,降低了消耗指標(biāo),提高了生產(chǎn)產(chǎn)能。由改造前的能力750~800 t/d,提高到1 100~1 200 t/d,基本達(dá)到初始設(shè)計(jì)能力1 200 t/d。蒸汽消耗由700 kg/t,降低到500 kg/t左右,達(dá)到了降低消耗、節(jié)約成本的目的。