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(1.中鹽昆山有限公司,江蘇昆山 215300,2.中國成達工程有限公司,四川成都 610041)
中鹽昆山有限公司遷建年產(chǎn)60萬t純堿項目輕灰爐氣洗滌采用濕法流程。其特點是:煅燒爐爐氣夾帶堿塵用熱堿液循環(huán)洗滌,過程中產(chǎn)生的熱堿液全部作為濾過工序真空帶式過濾機重堿濾餅洗水使用,最終返回母液系統(tǒng);避免了干法流程因電除塵布置帶來的頻繁清理而引起的生產(chǎn)波動;爐氣經(jīng)熱堿液洗滌后,爐氣冷凝液中堿度很低,含堿度小于1 tt,經(jīng)過蒸氨后形成的蒸餾廢淡液便于在后工序作為尾氣洗水使用;濕法洗滌流程不會引起聯(lián)堿母液的膨脹。
圖1 工藝流程
此流程操作的工藝要點如下:
1)控制產(chǎn)生的熱堿液量恰好等于濾過工序所需的濾餅洗水用量。熱堿液來源包括二部分:①進入爐氣洗滌塔的尾氣洗氨水,②爐氣溫度由108 ℃降溫到90 ℃形成的蒸汽冷凝水。尾氣洗氨水來源:淡液蒸餾塔塔底冷卻廢淡液先洗滌過濾尾氣,再洗滌碳化尾氣,形成的洗氨水全部入爐氣洗滌塔,也即,廢淡液的用量就是洗氨水的量。
2)實際生產(chǎn)中,熱堿液中可以控制好Cl-<0.2 tt,則作為濾過工序洗水使用不會影響純堿產(chǎn)品質(zhì)量。
3)爐氣洗滌塔采用填料結(jié)構(gòu),液體循環(huán)吸收爐氣中氨,形成的洗滌水送往熱堿液塔;熱堿液塔采用填料結(jié)構(gòu),液體循環(huán)吸收爐氣中堿粉,形成的熱堿液送往濾過工序洗水桶;爐氣冷凝塔采用波紋管水冷式,形成的爐氣冷凝液送往淡液蒸餾塔。
4)提高爐氣分離器對堿粉的分離效率是降低熱堿液總堿度的有效措施,有利于后工序的平穩(wěn)運行。
在熱堿液的形成、冷卻、輸送過程中,存在著下列動態(tài)平衡。
Na2CO3(aq)+CO2(g)+H2O(l)=2NaHCO3(s)+Q
(1)
上述反應(yīng)不能完全進行,其反應(yīng)程度取決于Na2CO3-NaHCO3的相互平衡條件,根據(jù)對Na2CO3-NaHCO3-H2O系統(tǒng)相圖的研究,提供了上述平衡本系中結(jié)晶析出的依據(jù)。
表1 Na2CO3-NaHCO3-H2O體系溶解度
根據(jù)上表并結(jié)合生產(chǎn)實際可知:
1)實際生產(chǎn)中,熱堿液冷卻后作為濾過工序洗水的溫度43 ℃,查Na2CO3-NaHCO3-H2O體系相圖,與45 ℃時相圖對應(yīng)值相差無幾。
2)括號內(nèi)數(shù)值指滴度或稱堿度,熱堿液密度取1 220 kg/m3。
3)在熱堿液體系中,當系統(tǒng)平衡時,系統(tǒng)的最終狀態(tài)只取決于溫度與時間。
4)Na2CO3在水中的溶解度非常大,飽和溶解度達148.4 tt;NaHCO3在水中的溶解度為34.8 tt。
5)爐氣經(jīng)旋風分離后,爐氣夾帶的粉塵絕大部分是Na2CO3。
6)90 ℃熱堿液塔中的液體,盡管CO2量是飽和的,由于溫度較高,反應(yīng)(1)并不能完全進行形成。在熱堿液塔中,液體是Na2CO3的不飽和溶液。反應(yīng)進行程度有測定數(shù)據(jù),見表2。
表2 43 ℃熱堿液中組分(改造后實測數(shù)據(jù))
7)高溫熱堿液循環(huán)吸收堿粉后,在維持塔液位前提下,部分液體經(jīng)水冷后送至濾過工序的洗水桶,在熱堿液冷卻到43 ℃及輸送過程中,當總堿度較高時,溶液將結(jié)晶析出NaHCO3。實際生產(chǎn)中也印證了這一情況。
8)反應(yīng)(1)進行的程度隨實際工藝條件的變化而有所變化,其組份(Na2CO3、NaHCO3)中相對量也會發(fā)生變化,但總堿度不變。
9)當熱堿液總堿度較高時,且反應(yīng)(1)生成的NaHCO3在過飽和溶液中析出時并不具備“緩慢、足夠停留時間”等結(jié)晶長大的條件,因此析出的NaHCO3結(jié)晶很細,多數(shù)在50 μm以下。
在熱堿液塔中,含23%CO2(V)的爐氣與循環(huán)熱堿液逆流接觸。每塔的爐氣量巨大,在反應(yīng)(1)中,CO2大大過量。
圖2 不同分壓下CO2溶解度
例:p=50 kPa
t=30 ℃
則S=27×10-5(摩爾)
從圖2可知,23 kPa CO2分壓、90 ℃條件下,CO2的溶解度為5×10-5mol/molH2O, 即5×10-5×22.4×1 000 mL/18 gH2O,即6.23 mL/100 gH2O,即0.0122 gCO2/100 gH2O。在熱堿液塔中,有理由認為CO2與堿液充分接觸并參與反應(yīng)(1),反應(yīng)(1)進行的程度以實測數(shù)據(jù)為準。從熱堿液塔中輸出的堿液中游離CO2的量非常有限。在熱堿液后續(xù)的冷卻輸送過程中,即使0.0122 gCO2/100 gH2O全部參與反應(yīng)(1),也僅生存0.046 gNaHCO3/100 gH2O,即90 ℃熱堿液與43 ℃熱堿液中,組分的相對量幾乎不變。
就爐氣濕法洗滌流程來說,形成的大量熱堿液必須全部作為濾過工序的洗水使用完,實際操作中,除了需要控制好恰當?shù)臒釅A液量以外,其堿度數(shù)值尤其重要,而堿度值偏高將帶來一系列問題。
1)在熱堿液的冷卻及輸送到過程中,當總堿度較高時,將析出NaHCO3,久而久之,會引起“管道堵塞”“洗水桶底部積堿”“洗水槽積堿”等現(xiàn)象。
2)帶濾機機身后半部真空盒及真空管堵塞。
作為濾餅洗滌水的熱堿液中的“細小顆?!蓖高^濾布后進入真空盒及真空管,由于此區(qū)域過濾液流量很小,且真空下濾液的蒸發(fā),易發(fā)生“堵塞真空管”現(xiàn)象,由此濾餅干燥區(qū)作用并未充分發(fā)揮,導致重堿水分偏高,且真空盒的清理作業(yè)周期不到一個月。
3)帶濾機濾餅水分偏高。
原因是熱堿液中析出的50 μm以下的“細小顆?!弊枞麨V餅流道及濾布孔隙,從而引起濾布的透氣性能比較差。
經(jīng)反復分析討論,確定主要原因是爐氣分離器效率低下而導致的熱堿液堿度值偏高。通過對分離器圖紙的核實,設(shè)備本體并無問題,主要是入口氣體切線速率太低的原因。
進風口截面積減小后,查定數(shù)據(jù)見表3。
爐氣濃度 85%
爐氣溫度 106 ℃
原進風口 1 100×550 mm
改進風口 960×425 mm
爐氣壓力 -0.5 kPa
原截面積 0.605 m2
改截面積 0.408 m2
1)分離器的入口水平1.5 m長爐氣方管全部調(diào)整尺寸。采取在方管內(nèi)焊按鋼板縮小分離器入口截面積、保證方管合理的寬高比例、爐氣從分離器器壁切向進入的施工方法,以保持爐氣入口速度的均勻性與方向性。
2)改造后,由于氣體流速增加,管線阻力將略為增大,原則是不得影響爐頭的負壓,也即必須能保持爐頭負壓在-50 mmH2O以上。此點為維系爐子生產(chǎn)能力與正常運行之關(guān)鍵。
3)由于本公司有二臺φ630轉(zhuǎn)子的爐氣螺桿壓縮機,總管線阻力不大、抽氣量十分富裕,適當提高爐氣入口速度并不會對爐頭負壓產(chǎn)生影響。
表3 單臺分離器入口流速
當前生產(chǎn),以熱堿液量52 m3/h、總堿度由Na2CO3、NaHCO3引起。
改造前熱堿液平均總堿度:46 tt ;改造后熱堿液平均總堿度:33 tt 。
1)每小時減少爐氣的堿粉帶出量為:
(46-33)÷2÷20×106×52×1.15=2 060 kg
年減少堿粉帶出量16 480 t。
2)避免輸送管道及后工序出現(xiàn)的結(jié)疤堵塞現(xiàn)象。
3)有利于后續(xù)濾過工序的平穩(wěn)運行。
2018年6月5日,爐氣分離器改造后投入運行,從實際使用效果來看,提高爐氣分離器的入口速度無疑是降低熱堿液濃度的有效措施。
1)輕灰爐氣濕法洗滌流程有其獨到的優(yōu)勢,有利于煅燒工序爐氣洗滌系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。
2)通過技術(shù)改造,將熱堿液總堿度控制在35 tt以內(nèi),作為洗水用的熱堿液在任何階段不會有結(jié)晶析出,由此,對后續(xù)工序的平穩(wěn)運行、降低重堿水分大有益處。