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        實施新舊動能轉(zhuǎn)換引領(lǐng)百年老礦洗煤廠跨入新時代

        2018-12-15 06:15:58孔德宗
        中國煤炭工業(yè) 2018年7期
        關(guān)鍵詞:華豐重介精煤

        文/孔德宗

        山東能源新礦集團華豐煤礦是一個特級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化礦井,國家二級企業(yè),華豐煤礦選煤廠1958年建廠,1960年投產(chǎn),初期設(shè)計能力為30萬噸/年。1996年首創(chuàng)“雙八”品牌冶煉精煤。2012年由原來的主選跳汰工藝升級改造為重介工藝,現(xiàn)成為年設(shè)計生產(chǎn)能力為180萬噸的大型標(biāo)準(zhǔn)化選煤廠。

        隨著礦井開采深度的不斷增加和井下機械化程度的不斷加強,上井原煤中煤泥含量不斷升高,致使原洗煤廠重介系統(tǒng)中次生煤泥含量大大增加,這部分粗煤泥未通過有效分選直接進入末煤,造成精煤回收率偏低、末煤發(fā)熱量和煤泥發(fā)熱量偏高。為有效解決這一難題,進一步提高精煤回收率,提升礦井經(jīng)濟效益,華豐煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子積極“走出去”對標(biāo)先進,尋找破解這一難題的良方密鑰。經(jīng)過不懈的努力,成功實施了“粗煤泥分選項目”,將百年老礦洗煤廠成功送上“新舊動能轉(zhuǎn)換”跨入新時代的班車。

        一、轉(zhuǎn)變觀念,對標(biāo)學(xué)習(xí)補短板

        針對老區(qū)礦井存在的礦老、井深、上井原煤中煤泥含量不斷升高的實際情況,華豐煤礦立足生產(chǎn)實際,圍繞原洗煤廠的基礎(chǔ)設(shè)施,在實現(xiàn)原洗煤廠 “新舊動能轉(zhuǎn)換”上大做文章。徹底轉(zhuǎn)變“保守”“自大”“只當(dāng)先生不當(dāng)學(xué)生”的思想,組織人員赴省內(nèi)外數(shù)十家同類型的洗煤廠進行實地對標(biāo)學(xué)習(xí),通過對標(biāo)學(xué)習(xí)尋找解決從煤泥中再次提取精煤的方法。

        目前國內(nèi)常用的粗煤泥分選工藝大體可分為兩類,一類是以重介質(zhì)為分選介質(zhì)的煤泥重介質(zhì)分選旋流器,一類是以水為介質(zhì)的粗煤泥分選工藝,主要有水介質(zhì)三錐旋流器、TBS等。煤泥重介分選工藝分選精度更高,分選粒級范圍寬,分選效果好,有很強的適應(yīng)能力,礦井煤質(zhì)發(fā)生變化幾乎不影響它的分選精度。然而煤泥重介分選工藝存在項目投資大,生產(chǎn)成本高,維修費用高等問題。

        水介質(zhì)三錐旋流器分選工藝以水作為分選介質(zhì),分選精度與煤泥重介分選工藝相對較低,但其分選工藝簡單,投資小、見效快,生產(chǎn)成本低,設(shè)備磨損小,維修量低。

        二、科學(xué)論證,優(yōu)化生產(chǎn)工藝

        1.認(rèn)清現(xiàn)狀,找準(zhǔn)癥結(jié)

        華豐煤礦選煤廠目前選煤工藝采用重介兩產(chǎn)品主選+細(xì)煤泥浮選+尾煤泥壓濾。原煤經(jīng)0.63mm預(yù)先脫泥后進入主選重介旋流器,原生煤泥經(jīng)分級濃縮旋流器FX500*4處理后進入TBS粗煤泥分選機分選,但因煤泥可選性較差,加之進入TBS分選機的細(xì)煤泥較多,致使TBS分選效果不理想,后來甩開未用。分級旋流器底流(1.0~0.35mm粗煤泥)不經(jīng)有效分選直接經(jīng)煤泥離心機脫水后摻入中煤產(chǎn)品。分級旋流器溢流(絕大部分小于0.35mm細(xì)煤泥)直接進入浮選系統(tǒng),浮選精煤采用精煤壓濾機處理;浮選尾煤進入耙式濃縮機,濃縮機底流經(jīng)壓濾機脫水回收,作為最終煤泥產(chǎn)品。此工藝存在的主要問題有:

        (1)因粗煤泥量大且比較難選,使TBS分選效果差,不能正常投入使用,造成分選工藝不完善,粗煤泥(1.0~0.35mm)未經(jīng)有效分選,粗精煤泥灰分偏高,無法摻到精煤產(chǎn)品內(nèi)。實際生產(chǎn)中,現(xiàn)場要求綜合精煤灰分控制在8.0%以下,而粗精煤泥灰分卻居高不下,普遍在20%以上,無法直接摻入精煤。

        (2)粗精煤泥摻入末煤,造成精煤資源的損失。為了保證綜合精煤灰分不超過8.0%,現(xiàn)場將這部分粗精煤泥摻入到中煤產(chǎn)品內(nèi),不僅造成部分合格精煤的損失以及資源的浪費,而且降低了選煤廠的綜合經(jīng)濟效益。

        (3)為了確保精煤回收率,避免大量的粗煤泥進入煤泥水系統(tǒng),從而使重介脫泥篩篩板由原來的1.0mm更換為現(xiàn)在的0.63mm,這樣雖然避免了1.0~

        0.63mm的粗煤泥進入煤泥水系統(tǒng),但這部分煤泥在重介分選過程中導(dǎo)致次生煤泥含量增大,增加了重介質(zhì)回收難度,造成洗煤介耗居高不下。同時這部分次生煤泥通過脫泥篩進入煤泥水系統(tǒng),影響了煤泥水回收工藝。

        表1 粗煤泥小篩分試驗結(jié)果

        圖1 粗中煤泥累積粒度特性曲線

        2.科學(xué)論證,工藝比對

        (1)水介質(zhì)三錐旋流器粗煤泥回收工藝。通過水介質(zhì)三錐旋流器粗煤泥回收工藝的改造,在改善生產(chǎn)環(huán)境、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性及應(yīng)變能力的基礎(chǔ)上,增加粗精煤泥回收量,可有效提高精煤回收率,降低末煤發(fā)熱量。同時采用水介質(zhì)三錐旋流器進行粗煤泥分選,還可通過增大脫泥分級篩篩孔來提高原煤入洗量,相對降低洗煤成本。此外,可進一步改善煤泥浮選工藝條件,提高浮選入料質(zhì)量,降低浮選油耗,提高浮選效果。

        (2)工藝比對。華豐煤礦選煤廠為進一步確定新增粗煤泥分選工藝的可行性,特委托山東科技大學(xué)對現(xiàn)場原生煤泥取樣,并分別進行了篩分、浮沉試驗,通過試驗結(jié)果繪制粗煤泥可選性曲線,進一步論證水介質(zhì)三錐旋流器分選工藝在華豐煤礦選煤廠的可行性。

        粗煤泥粒度組成試驗分析。為了解該粗煤泥粒度組成,華豐煤礦選煤廠對該煤樣進行小篩分試驗,結(jié)果如表1所示。通過表1中數(shù)據(jù)可以繪制出累計粒度特性曲線,如圖1所示。

        從表1、圖1可以看出,該粗煤泥中粒度較細(xì),但+80目粒級含量較多,達到50.58%,從粒度上看適合采用旋流器分選。20-40目和40-60目兩個粒級含量較多,產(chǎn)率分別為24.49%和15.19%,120-325目三個粒級顆粒含量很低,均在5%左右,-325目含量適中,有利于旋流器分選;就灰分而言,該粗煤泥累計灰分為28.83%,+80目累計灰分為26.18%,灰分較高,仍需要進一步分選,各粒度級灰分比較接近,分布均勻。由此可見,對+80目實施有效分選可從中選出精煤,以提高精煤產(chǎn)率。

        粗煤泥密度組成分析。為了解該粗煤泥煤樣密度組成情況,對該煤樣中+80目粒級煤樣進行小浮沉試驗,結(jié)果見表2。根據(jù)表2數(shù)據(jù)繪制出該粗中煤泥煤樣可選性曲線,如圖2所示。

        由表2和圖2可以看出,該粗煤泥中低密度級含量較多,其中-1.4g/cm3密度級浮物累計產(chǎn)率高達68.39%,灰分僅為5.45%,說明該粗煤泥中精煤含量較多。從曲線上可查得,當(dāng)要求灰分為8.00%時,鄰近密度物含量為2.59(去除高密度物),為易選煤,其精煤理論產(chǎn)率77.00%,占煤泥樣品38.95%。該粗煤泥非常適用三錐水介旋流器分選。

        表2 粗煤泥+0.2mm小浮沉試驗結(jié)果

        圖2 粗煤泥+0.2mm可選性曲線

        三、項目實施,提升礦井效益

        1.確定方案

        原煤經(jīng)脫泥篩(篩縫為1.0mm)預(yù)先脫泥后進入主選重介旋流器,原生煤泥經(jīng)新增水介質(zhì)三錐旋流器分選,水介質(zhì)三錐旋流器溢流通過高效振動弧形篩進行脫水后,通過精煤泥離心機,弧形篩篩上物進一步脫水后得到粗精煤泥,弧形篩篩下物和精煤泥離心機離心液一同進入浮選系統(tǒng)進行浮選,得到浮選精煤。水介質(zhì)三錐旋流器底流通過高效振動弧形篩進行脫水,弧形篩篩上物進入末煤泥離心機進一步脫水后得到末煤產(chǎn)品,弧形篩篩下物和末煤泥離心液一同進入尾煤泥耙式濃縮機,通過尾壓系統(tǒng)壓濾得到煤泥產(chǎn)品。該方案對系統(tǒng)中的粗煤泥進行了有效分選,得到了粗精煤泥產(chǎn)品,達到了提高精煤回收率,降低末煤發(fā)熱量的目的。

        2.經(jīng)濟效益

        華豐煤礦選煤廠最終確定實施了水介質(zhì)三錐旋流器粗煤泥分選工藝改造,2017年4月份完成項目改造。項目改造完成后對選煤廠煤泥水系統(tǒng)中粒度級在0.35~1.0mm的粗煤泥進行分選回收,得到粗精煤泥和粗中煤泥兩種產(chǎn)品,填補了選煤廠粗煤泥分選工藝空白。

        2017年在產(chǎn)量同比下降的情況下,華豐煤礦選煤廠產(chǎn)出精煤同比提高18.6萬噸,精煤回收率達到71.37%,實現(xiàn)洗煤增收1.49億元,創(chuàng)歷史最好水平。

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