孫留根,劉 朋,趙 磊,楊瑋姣
(1.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.招金礦業(yè)股份有限公司,山東 招遠(yuǎn) 265400)
我國(guó)難處理金礦已探明金屬儲(chǔ)量在1000 t以上,遠(yuǎn)景儲(chǔ)量更加可觀,這些探明的資源主要集中在我國(guó)西部、西南部及東北等省份[1]。對(duì)于這些難處理金礦,如果采用傳統(tǒng)的工藝提金,其投資大、流程長(zhǎng)、金回收率低、經(jīng)濟(jì)效益差,難以實(shí)現(xiàn)難處理金礦的經(jīng)濟(jì)開采和利用。
為推進(jìn)我國(guó)難處理金礦的大規(guī)模工業(yè)開發(fā),北京礦冶研究總院自主開發(fā)了難處理復(fù)雜金礦循環(huán)流態(tài)化焙燒新工藝,先后完成了小型試驗(yàn)研究、擴(kuò)大試驗(yàn)研究,并在此基礎(chǔ)上完成200 t/d規(guī)模的原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程建設(shè)[2-3]。工業(yè)實(shí)踐表明,針對(duì)復(fù)雜含砷、含碳難處理金礦,金的總回收率提高至少15%,可以節(jié)省選礦工段,硫被焙砂中的鈣鎂固定,煙氣不用脫硫工段。本文對(duì)金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程工業(yè)試驗(yàn)期間工作進(jìn)行總結(jié),系統(tǒng)分析了循環(huán)流態(tài)化焙燒新工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以期為我國(guó)復(fù)雜難處理金礦提取提供借鑒。
工業(yè)試驗(yàn)采用某企業(yè)金礦原礦,平均化學(xué)成分如表1所示,Au為8.35 g/t,Ag為22.25g/t,S為1.56%,As為0.65%。
該金礦屬原礦代表性的難處理金礦,直接氰化浸出浸出率僅10%;采用傳統(tǒng)工藝,如焙燒—氰化、焙燒—細(xì)磨—氰化、焙燒(加煤)--細(xì)磨—氰化采用等提金工藝,金的浸出效果仍不理想,金浸出率約為50%,詳情如表2所示。
表1 金礦原礦的平均化學(xué)成分
表2 傳統(tǒng)工藝處理復(fù)雜金礦原礦實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果
干料倉(cāng)中的礦粉由變頻器控制的螺旋送料機(jī)送入循環(huán)流態(tài)化床焙燒,空氣由兩臺(tái)不同流量的羅茨鼓風(fēng)機(jī)分別向煅燒爐鼓風(fēng)。其中,一次風(fēng)由羅茨鼓風(fēng)機(jī)鼓入,直至焙燒煙氣換熱器預(yù)熱到200~300℃,再?gòu)谋簾隣t底部風(fēng)室經(jīng)風(fēng)帽小孔中進(jìn)入爐膛;二次風(fēng)先經(jīng)過冷卻床對(duì)焙砂進(jìn)行冷卻并直接換熱預(yù)熱二次風(fēng)加熱到300℃后,從焙燒爐中下部進(jìn)入焙燒爐。爐溫控制在650~800℃,礦粉中硫部分或大部分與原礦中的氧化鈣和氧化鎂反應(yīng)生成硫酸鹽而固定在焙砂中。
焙砂被煙氣帶入高溫耐磨旋風(fēng)收塵器,經(jīng)收塵器捕收粗顆粒焙砂,捕收下來的物料大部分經(jīng)回料器返回焙燒爐循環(huán)焙燒,少部分焙砂排入流化冷卻床冷卻,冷卻后焙砂進(jìn)水淬槽水淬;燃燒室煙塵、煙氣換熱器煙塵、電收塵煙塵經(jīng)刮板輸送機(jī)輸送至焙砂水淬槽,水淬后焙砂和煙塵送磨礦、氰化浸出。
原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設(shè)備連接如圖1所示。
圖1 原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設(shè)備連接
200 t/d規(guī)模的循環(huán)流態(tài)化焙燒提金示范工程建成后,當(dāng)年投入生產(chǎn)。結(jié)合當(dāng)年7月5日至9月6日生產(chǎn)數(shù)據(jù),筆者對(duì)循環(huán)流態(tài)化焙燒技術(shù)處理復(fù)雜金礦的效果進(jìn)行討論。
自7月5日至9月6日的工業(yè)試驗(yàn)中,分三個(gè)階段投入不同品位的含金原礦,累計(jì)投料11755 t,原礦金品位自11.68 g/t降至6.55 g/t,金的浸出率穩(wěn)定在80%左右,詳情如表3所示,7月9日至9月6日期間,原礦樣品、循環(huán)流態(tài)化焙燒后氰化浸出渣樣品中Au含量變化如圖2所示。
表3 金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出效果
圖2 復(fù)雜金礦原礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出Au按日取樣結(jié)果
采用循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出工藝處理復(fù)雜金礦原礦,噸礦生產(chǎn)成本128.60元,詳情如表4所示。
表4 低硫含砷復(fù)雜金礦循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出生產(chǎn)成本
循環(huán)流態(tài)化焙燒提金工程按200 t/d規(guī)模建設(shè),全年按300 d運(yùn)行計(jì)算,年處理金礦能力為60000 t/a,原料成分按表1計(jì)算。主要產(chǎn)品為:金的總回收率平均按80%計(jì)算,黃金產(chǎn)量501 kg/a(純金計(jì));銀的總回收率按75%計(jì)算,白銀產(chǎn)量1001.25 kg/a(純銀計(jì));該項(xiàng)目產(chǎn)品為金泥,為保證本次經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的可靠性及長(zhǎng)期性,本項(xiàng)目金價(jià)按200元/g、銀2.5元/g計(jì)價(jià)外售。銷售收入如表5所示。
表5 銷售收入估算
由表5計(jì)算可得,本項(xiàng)目年平均營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到10270.31萬元,粗略估算,年平均毛利潤(rùn)總額9498.71萬元。
采用循環(huán)流態(tài)化焙燒—氰化浸出工藝處理低硫低品位金礦,Au回收率可以達(dá)到80%,從而有效改善我國(guó)難處理復(fù)雜金礦原礦生產(chǎn)流程長(zhǎng)、成本高、回收率低、經(jīng)濟(jì)效益差的現(xiàn)狀,為我國(guó)其他地區(qū)復(fù)雜難處理金礦原礦的開發(fā)利用提供工程經(jīng)驗(yàn)借鑒。