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        350 MW機組低壓缸零出力運行應(yīng)用研究

        2018-12-10 09:14:32曲大雷回世成朱春燕
        山東電力技術(shù) 2018年11期
        關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)調(diào)峰出力

        曲大雷,回世成 ,李 贏,朱春燕

        (1.遼寧東方發(fā)電有限公司,遼寧 撫順 113007;2.國家電投東北電力有限公司,遼寧 沈陽 110000;3.國網(wǎng)遼寧電力有限公司撫順供電公司,遼寧 撫順 113007)

        0 引言

        近年來,我國風(fēng)電和光伏裝機規(guī)模迅猛增長,電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力難以完全適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展和消納的要求,部分地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄風(fēng)、棄光和棄水問題。2015 年,全年棄風(fēng)電量高達 339 億 kWh[1],“三北”部分地區(qū)棄風(fēng)和棄光率超過20%。2016年11月國家能源局東北能源監(jiān)管局下發(fā) 《東北電力輔助服務(wù)市場運營規(guī)則(試行)》后[2],因機組不能實現(xiàn)熱電解耦運行,在保證供熱參數(shù)的情況下,無法滿足電網(wǎng)深度調(diào)峰的要求,2016—2017年供暖期承擔(dān)了近千萬元深度調(diào)峰補償費用的分?jǐn)?。如果參與深度調(diào)峰,將根據(jù)調(diào)峰深度不同,獲取一定的補償收益[3]。因此,經(jīng)多方考察、論證,最終選擇可滿足發(fā)電和供熱效益最大化、投資最少、靈活性最明顯的低壓缸零出力運行靈活性改造。

        1 機組概況

        某發(fā)電公司共有2臺350 MW燃煤機組,均采用亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、燃煤汽包鍋爐,汽輪機為以300 MW汽輪機機組為基礎(chǔ)改進生產(chǎn)的350MW亞臨界、凝汽式汽輪機,主要設(shè)備參數(shù)見表1。2臺機組于2013年改為中低壓聯(lián)通管打孔抽汽供熱機組,1號機組最大抽汽量為375t/h,2號機組最大抽汽量為350t/h。設(shè)計可供采暖面積為1005萬m2,現(xiàn)有供熱面積為700萬m2左右,2016~2017年的實際供熱數(shù)據(jù)見表2。

        表1 主要設(shè)計參數(shù)

        為響應(yīng)國家火電靈活性改造政策要求,提高機組供熱期深度調(diào)峰能力,增強機組在電力輔助服務(wù)調(diào)峰市場的競爭力和盈利能力,對1號機組進行低壓缸零出力供熱改造[4]。

        2 低壓缸零出力供熱改造方案

        提升供熱機組靈活性的低壓缸零出力技術(shù)在低壓缸高真空運行條件下,采用可完全密封的液壓蝶閥切除低壓缸原進汽管道進汽,通過新增旁路管道通入少量的冷卻蒸汽,用于帶走低壓缸零出力后低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的鼓風(fēng)熱量,此時機組處于高背壓供熱狀態(tài)。

        2.1 低壓末級和次末級葉片校核

        汽輪機運行過程中,隨著級內(nèi)容積流量的減小,低壓缸末兩級葉片構(gòu)成的級內(nèi)流動狀態(tài)會發(fā)生較大變化,主要表現(xiàn)為產(chǎn)生進汽負(fù)功角,在葉片壓力面上形成流動分離,在葉根處的脫流、葉片動應(yīng)力增加、鼓風(fēng)、水蝕加劇等現(xiàn)象。這些變化不僅直接影響機組的運行效率,還可能誘發(fā)葉片顫振,并導(dǎo)致水蝕加劇,威脅機組安全運行。低壓缸末兩級葉片內(nèi)渦流發(fā)展隨容積流量減小的變化趨勢見圖1。

        圖1 低壓缸末級葉片內(nèi)流動狀態(tài)變化

        表2 2016~2017年實際供熱數(shù)據(jù)(雙機運行)

        一般把動葉根部開始出現(xiàn)脫流及其后容積流量更小的工況稱為級的小容積流量工況。汽輪機級的容積流量大幅度減小時,動葉進口相對速度減小,甚至為負(fù)值,造成動葉做負(fù)功,產(chǎn)生鼓風(fēng)現(xiàn)象,引起低壓缸過熱,排汽缸變形等危及汽輪機安全的問題出現(xiàn)。鼓風(fēng)熱量可由低壓缸冷卻蒸汽和噴水減溫解決,水蝕問題可通過業(yè)內(nèi)成熟的葉片噴涂技術(shù)得到預(yù)控。

        當(dāng)相對容積流量達到一定值時,葉片振動應(yīng)力開始迅速增加,之后達到最大值,進一步減小容積流量,振動應(yīng)力逐漸減小,振動應(yīng)力與相對容積流量呈非單調(diào)變化關(guān)系。某葉片動應(yīng)力與相對容積流量的關(guān)系見圖2。

        從圖2可以看出,容積流量只是在一定值時,才會引起振動應(yīng)力產(chǎn)生,因此通過核算,葉片實際動強度是否大于低壓缸容積流量變化至某一定值時產(chǎn)生的應(yīng)力,并在低壓缸零出力運行操作時迅速避開此區(qū)域,即低壓缸零出力供熱運行時可能存在的葉片鼓風(fēng)、顫振、水蝕加劇等問題是可控的[5]。

        2.2 改造施工

        低壓缸零出力運行的主要操作就是導(dǎo)管蝶閥的關(guān)閉和開啟過程,因此選擇安全可靠、動作靈活、響應(yīng)迅速、密封嚴(yán)密的蝶閥為本次改造施工階段的重中之重。

        由于隨著級內(nèi)容積流量逐漸減小,葉片將產(chǎn)生鼓風(fēng)現(xiàn)象,新增冷卻蒸汽系統(tǒng)用于導(dǎo)管蝶閥關(guān)閉后帶走鼓風(fēng)熱量。冷卻蒸汽系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)蒸汽流量既能滿足帶走鼓風(fēng)熱量又能避開危險容積流量。

        低壓缸內(nèi)部新增監(jiān)視測點是為了監(jiān)視低壓缸產(chǎn)生鼓風(fēng)等影響機組安全運行的狀況,以便采取有效措施,保證機組安全運行。

        低壓缸零出力運行時,導(dǎo)管蝶閥關(guān)閉對應(yīng)的所有閉鎖控制邏輯、供熱低負(fù)荷投入保護邏輯等將在機組低壓缸零出力運行時發(fā)生改變。因此梳理與低壓缸零出力相沖突的熱工邏輯,做出相應(yīng)的修改或者取消,保證低壓缸退出或投入運行時,各項參數(shù)正常可控。

        為防止電網(wǎng)調(diào)度考核,根據(jù)低壓缸零出力運行后機組電—熱負(fù)荷特性,優(yōu)化調(diào)整機組AGC負(fù)荷響應(yīng)控制邏輯,確保改造后機組能夠適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度要求[6]。

        3 改造后機組靈活性分析

        根據(jù)機組的熱平衡設(shè)計圖,對汽輪機純凝工況最小發(fā)電功率、不同鍋爐負(fù)荷下汽輪機最大供熱抽汽能力進行了核算,汽輪機設(shè)計廠家規(guī)定低壓缸最小進汽流量為180 t/h。低壓缸零出力運行改造后,由中壓缸排汽引入低壓缸約20 t/h蒸汽,用于防止低壓缸末兩級葉片出現(xiàn)鼓風(fēng)損失從而引起葉片超溫以及應(yīng)力超限等問題。通過核算,同等鍋爐負(fù)荷下,改造前后采暖抽汽流量可增加185 t/h,發(fā)電煤耗率降低60 g/kWh以上,供熱量可增加144 MW,發(fā)電熱耗率降低3 310 kJ/kWh以上,如表3所示。

        根據(jù)低壓缸零出力運行試驗結(jié)果,當(dāng)對外供熱負(fù)荷為288 MW時,鍋爐最小出力工況對應(yīng)的發(fā)電功率為200.32 MW;鍋爐額定出力工況對應(yīng)的發(fā)電功率為248.77 MW;低壓缸零出力工況對應(yīng)的發(fā)電功率為110.81 MW。即對外供熱負(fù)荷不變的前提下,低壓缸零出力運行可降低發(fā)電功率約90 MW,大大提高了調(diào)峰能力,如表4所示。

        表3 對機組供熱能力和供熱經(jīng)濟性的影響

        表4 對機組調(diào)峰能力的影響

        4 改造對機組安全影響

        低壓缸零出力運行成功后,提出了國內(nèi)機組深度調(diào)峰和熱電解耦的新思路。在投資少,施工量小,節(jié)能降耗明顯,提升供熱能力大,深度調(diào)峰能力強,增減負(fù)荷響應(yīng)迅速等優(yōu)點的吸引下,更為關(guān)注低壓缸零出力運行對低壓末級葉片和其他設(shè)備的安全影響。

        機組低壓缸零出力運行時,某一工況,主蒸汽流量保持在500 t/h左右,電負(fù)荷為80 MW,供熱流量為320 t/h左右,首站加熱器出口水溫為100℃左右。低壓缸冷卻蒸汽流量為20 t/h。中壓缸排氣壓力為0.45MPa,排汽溫度為38℃。低壓缸差賬上漲2mm左右,串軸正方向串動0.1mm。低壓缸零出力運行前后軸瓦溫度變化如表5所示,軸瓦振動變化如表6所示。

        表5 低壓缸零出力運行前后軸瓦溫度變化 ℃

        該機組2017—2018年供暖期低壓缸零出力運行約450 h,解體后,發(fā)現(xiàn)低壓缸內(nèi)部無異常,末級葉片較低壓缸零出力運行前無明顯變化,如圖3所示。

        表6 低壓缸零出力運行前后軸瓦振動變化 μm

        圖3 低壓缸末級葉片

        4 結(jié)語

        在當(dāng)前火電機組靈活性改造的大背景下,作為供熱機組靈活性運行手段之一,低壓缸零出力供熱技術(shù)能夠一定程度弱化供熱機組熱電耦合特性,在保證供熱的基礎(chǔ)上,降低機組發(fā)電功率。經(jīng)過調(diào)試和各個工況運行試驗后,按操作規(guī)程低壓缸投切操作簡便,可滿足供暖期間電網(wǎng)深度調(diào)峰和頂尖峰的靈活性要求。項目施工工期經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整可降低至18 d以內(nèi),投資小,見效快。該機組改造前最大抽汽量為462 t/h,改造后機組最大抽汽流量為648 t/h,2017—2018年供暖期450 h的低壓缸零出力運行,獲得調(diào)峰輔助服務(wù)利益約1 600萬元。但目前零出力運行時間較短,低壓缸零出力運行對設(shè)備的影響程度仍需繼續(xù)觀察。低壓缸零出力運行從低負(fù)荷到頂尖峰靈活切換是滿足電網(wǎng)調(diào)度要求的最佳運行方式。

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