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        220 kV變壓器內(nèi)部放電缺陷的檢測與處理

        2018-12-10 09:14:26張大偉程祥珍武魯曉
        山東電力技術(shù) 2018年11期
        關(guān)鍵詞:變壓器信號檢測

        秦 松 ,李 彬 ,張大偉 ,程祥珍 ,武魯曉

        (1.國網(wǎng)山東省電力公司泰安供電公司,山東 泰安 271000;2.國網(wǎng)山東省電力公司寧陽縣供電公司,山東 泰安 271400)

        0 引言

        變壓器作為電力系統(tǒng)中重要的變電設(shè)備之一,其安全穩(wěn)定運行對電網(wǎng)可靠性至關(guān)重要。然而變壓器內(nèi)部局部放電缺陷潛伏周期較長、放電信號弱且內(nèi)部電磁信號傳遞模式復(fù)雜,目前開展的停電例行試驗雖可以很好地發(fā)現(xiàn)變壓器集中性或貫穿性絕緣缺陷,但對于內(nèi)部局部分布式絕緣缺陷則難以有效檢測、定位和評估。因此,變壓器的帶電檢測技術(shù)與應(yīng)用實踐一直是近幾年來實驗室研究和現(xiàn)場應(yīng)用關(guān)注的焦點。

        通過變壓器帶電檢測技術(shù),可以盡早發(fā)現(xiàn)變壓器在運行電壓下的故障信息。變壓器油色譜分析診斷技術(shù)[1]是目前電力設(shè)備油氣監(jiān)督最行之有效的帶電檢測方法之一,它能準(zhǔn)確分析油中溶解氣體的種類、含量及產(chǎn)氣速率,從而判斷變壓器內(nèi)部是否存在潛伏性故障,并結(jié)合超聲波、高頻局部放電等其他帶電檢測手段,來進(jìn)一步判斷故障的性質(zhì)、部位和發(fā)展趨勢,為其狀態(tài)評價和檢修提供依據(jù)。

        1 故障概況

        某220 kV變電站1號變壓器型號為SFPSZ9-150000/220,2000年11月投運,2012年12月返廠完成抗短路能力改造后重新投運,投運前經(jīng)耐壓、局部放電試驗后本體油色譜數(shù)據(jù)合格,其中C2H2體積分?jǐn)?shù)為0。2015年7月,對該變壓器進(jìn)行油色譜檢測時發(fā)現(xiàn)油中溶解氣體中出現(xiàn)C2H2,體積分?jǐn)?shù)為2.1 μL/L,隨后對該變壓器開展跟蹤檢測,2016年 3月每月2次取本體油樣進(jìn)行色譜分析,油樣結(jié)果顯示C2H2和總烴體積分?jǐn)?shù)增長趨勢明顯且均超標(biāo),部分氣體增長趨勢如圖1所示。對該變壓器進(jìn)行高頻脈沖及超聲波局放檢測,在高壓側(cè)C相中下部、扶梯中下部、有載開關(guān)下方檢測到異常信號。

        圖1 部分氣體增長趨勢

        2 缺陷分析

        2.1 油色譜分析

        1號變壓器本體油色譜跟蹤檢測數(shù)據(jù)表如表1所示。從跟蹤檢測數(shù)據(jù)看,油中各類氣體體積分?jǐn)?shù)在 不斷增長后呈現(xiàn)穩(wěn)定,特征氣體[2]為 C2H2、CH4、C2H4,穩(wěn)定后 C2H2和總烴體積分?jǐn)?shù)分別為 27.8 μL/L、289 μL/L。據(jù) GB/T 7252—2001 《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》,C2H2和總烴體積分?jǐn)?shù)分別超出注意值4.6倍、0.99倍;計算得絕對產(chǎn)氣速率分別為6.58 mL/d、62.94 mL/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 0.2 mL/d、12 mL/d的注意值。

        表1 變壓器油色譜分析數(shù)據(jù) μL/L

        根據(jù)特征氣體判斷方法,采用改良三比值法對表1數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼計算如下:

        將計算結(jié)果與表2數(shù)據(jù)比對,確定三比值編碼為122,對應(yīng)的故障類型為變壓器內(nèi)部有低能量放電兼過熱。由于油樣中CO、CO2含量沒有明顯增長,表明變壓器故障沒有涉及固體絕緣材料,具體放電點和發(fā)熱點需進(jìn)一步檢查。

        表2 三比值法編碼規(guī)則

        2.2 局部放電檢測

        2015年11月20日,采用高頻脈沖電流檢測、超聲檢測模式對該變壓器進(jìn)行局放在線檢測[3],高頻脈沖電流模式采用高頻脈沖電流互感器,從變壓器鐵芯和夾件接地線、外殼接地線和中性點接地線接收放電信號。超聲波檢測模式將超聲波傳感器吸附在主變壓器的油箱外殼上,接收局部放電產(chǎn)生的超聲波信號,主變壓器各面標(biāo)記a面、b面、c面和d面,其中變壓器a面和c面每面取上中下3行,每行2個檢測點,b面和d面取上中下3行,每行6個檢測點,共計48個檢測點呈矩陣式排列,如圖2所示。

        高頻脈沖信號幅值平穩(wěn),波形平滑,在檢測時間段內(nèi),未檢測到與局部放電特征相符的異常脈沖信號。超聲波檢測時間段內(nèi)在a檢測面3號、6號檢測點(有載分接開關(guān)下部)與d檢測面15號檢測點(高壓側(cè)C相套管下部)位置檢測到明顯超聲波信號,異常檢測數(shù)據(jù)如表3所示。

        2015年12月25日,采用PowerPD多通道局部放電分析儀對該變壓器再次進(jìn)行局部放電檢測。經(jīng)過多次周期性檢測,在高壓側(cè)C相中下部、扶梯中下部、有載開關(guān)下方也檢測到超聲信號,但是未檢測到高頻脈沖電流信號,信號波形及傳感器位置如圖3~5所示。

        圖2 主變壓器4面矩陣式排列檢測點

        表3 超聲在線檢測異常數(shù)據(jù)

        從兩次的檢測情況看,超聲幅值均在15 dB左右,檢測到的超聲波信號波形近乎相同,都呈現(xiàn)出典型的100 Hz放電頻率特性,正負(fù)半周的放電幅值相當(dāng),符合懸浮放電的特征。兩次檢測到的位置也近乎相同。

        圖3 有載開關(guān)下方超聲波信號及傳感器位置

        圖4 高壓側(cè)C相中下部超聲波信號及傳感器位置

        圖5 扶梯中下部超聲波信號及傳感器位置

        2.3 檢測結(jié)論分析

        從油色譜分析和兩次局部放電檢測情況來看,初步判斷主變壓器內(nèi)部存在放電及過熱,且放電位置靠近高壓側(cè)C相中下部,重點傾向于引線對地未固定的部件之間或懸浮電位之間,而過熱點可能為分接開關(guān)或引線接觸不良、鐵芯多點接地、渦流或漏磁導(dǎo)致。

        3 解體檢修

        3.1 吊罩檢查

        2016年6月5日,變壓器停電返廠,大修前進(jìn)行高壓電氣試驗,發(fā)現(xiàn)高、中、低壓繞組直流電阻、絕緣和介損均正常,鐵芯、夾件絕緣正常,常規(guī)電氣試驗未發(fā)現(xiàn)異常,將有載分接開關(guān)吊出檢查無異常,套管引線無異常。然而在本體吊罩后發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)下夾件A、B相之間和B、C相之間玻璃纖維拉帶顏色異常,拉帶固定處有明顯玻璃纖維熔化痕跡,如圖6、圖7所示,其中B、C相之間拉帶最為嚴(yán)重。仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)下夾件所有金屬螺栓連接固定處均未除漆,如圖8所示。初步分析,由于固定拉帶的螺栓與夾件形成了閉合回路,主變壓器運行時漏磁通穿過這些閉合回路感應(yīng)出很大的渦流[4],導(dǎo)致螺栓發(fā)熱,并傳導(dǎo)至拉帶。

        圖6 A、B相之間拉帶

        圖7 B、C相之間拉帶

        圖8 下夾件螺栓連接未除漆

        對下夾件所有螺栓逐一拆除進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)B、C相之間橫梁緊固用螺栓的平墊圈上有放電灼傷痕跡[5],驗證了局部放電檢測時高壓側(cè)C相中下部存在異常放電信號的結(jié)論。同時對高壓側(cè)上夾件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)上夾件上的螺栓固定處均有除漆,表明該變壓器廠家在安裝上、下夾件時未嚴(yán)格按照施工工藝標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行,存在嚴(yán)重缺陷,導(dǎo)致下夾件上的所有螺栓與下夾件不完全接觸,懸浮于不均勻電場中。

        3.2 處理措施

        找到故障根源后,將下夾件螺栓連接處的油漆刮掉,并進(jìn)行打磨,更換新的墊圈。為防止漏磁環(huán)流產(chǎn)生,進(jìn)一步更改拉帶固定方式,每根拉帶由原來的兩只螺栓固定改為一只螺栓,完全固定后通過引線與下夾件連接,如圖9所示。

        圖9 更改后的拉帶固定方式

        3.3 處理后色譜分析

        變壓器檢修后局放試驗合格,2016年6月20日重新投運。經(jīng)過1個月的油色譜跟蹤檢測氣體指標(biāo)均正常,檢測數(shù)據(jù)如表4所示,表明該主變壓器乙炔及總烴含量超標(biāo)故障分析處理準(zhǔn)確,缺陷得到有效解決。

        表4 變壓器吊罩處理后油色譜跟蹤數(shù)據(jù) μL/L

        4 結(jié)語

        結(jié)合油色譜在線監(jiān)測技術(shù)和高頻局部放電、超聲波局部放電等帶電檢測技術(shù)實現(xiàn)變壓器內(nèi)部缺陷的綜合診斷。綜合采用改良三比值分析法、高頻局放信號情況分析和超聲波局放定位技術(shù)實現(xiàn)了變壓器內(nèi)部缺陷的定性和定位分析,并采取返廠解體驗證了檢測結(jié)論,有效地避免了一起重大設(shè)備和電網(wǎng)事故。所提出的方法正逐步成為變壓器內(nèi)部缺陷檢測、分析和評估的主要手段,是未來變壓器狀態(tài)檢修的主要發(fā)展方向。

        在變壓器組件的裝配過程中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)施工工藝,嚴(yán)控工作細(xì)節(jié),對重要組件裝配過程中的各個環(huán)節(jié)均要嚴(yán)格把關(guān),加強質(zhì)量監(jiān)督,確保生產(chǎn)質(zhì)量,防止不合格產(chǎn)品投入運行。在變壓器運行過程中,積極開展帶電檢測工作,一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)加強跟蹤檢測,并結(jié)合油色譜分析、局放檢測、鐵心接地電流檢測等手段進(jìn)行分析診斷,盡早發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備缺陷,防止缺陷演變?yōu)楣收稀?/p>

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