蔡志清
(寶武集團(tuán)上海寶山基地制造管理部,上海 200941)
某熱軋單元在生產(chǎn)DQXX系列鍍錫產(chǎn)品時(shí),帶鋼上表面邊部多次發(fā)生連續(xù)類似翹皮狀缺陷批量封鎖。
熱軋“邊部翹皮”缺陷通常表現(xiàn)為在帶鋼表面兩側(cè)不規(guī)則掀起皮狀物,缺陷根基與基體相連,距邊部15~70 mm范圍內(nèi),沿軋制方向呈全長性分布。按照以往經(jīng)驗(yàn),對發(fā)生缺陷的同爐相關(guān)板坯進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)板坯角部存在大小不一的裂紋,嚴(yán)重時(shí)裂紋向板坯側(cè)面延伸,產(chǎn)生C裂紋。
為此,特對此類鋼種“邊部翹皮”缺陷的產(chǎn)生原因進(jìn)行研究,以便找出缺陷原因并進(jìn)行控制。
對近年來DQXX系列鍍錫板各鋼種各產(chǎn)線生產(chǎn)及封鎖情況進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)該類鋼種中出鋼記號(hào)DQXXXXH1的邊部翹皮封鎖率明顯高于其余幾個(gè)出鋼記號(hào),如圖1所示。
重點(diǎn)對DQXXXXH1進(jìn)行各月封鎖趨勢比較,發(fā)現(xiàn)封鎖率呈明顯上升趨勢,且與煉鋼產(chǎn)量無明顯對應(yīng)關(guān)系。
1.2.1 連鑄跳紅情況分析
對發(fā)生封鎖的該鋼種板坯跳紅情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)封鎖板坯中絕大部分為正常坯,占61%,其次為過熱度高,占16%.
1.2.2 鋼種成分分析
從鋼種成分看,此鋼種未添加合金成分,從理論上講不存在角橫裂缺陷。事實(shí)上,通過現(xiàn)場對回爐板坯進(jìn)行檢查,且對板坯拉槍進(jìn)行檢查,也確實(shí)未發(fā)現(xiàn)皮下裂紋缺陷。
對發(fā)生批量邊部翹皮缺陷的部分板坯,退回?zé)掍搹S進(jìn)行翻身、熱軋產(chǎn)線交叉軋制及退回?zé)掍摾瓨寵z查,結(jié)果如下:翻身板坯軋制后仍存在上表邊部翹皮;交叉至二熱軋的板坯軋制后仍存在帶鋼上表邊部翹皮缺陷;退回?zé)掍摾瓨寵z查,板坯上表面角部50 mm處先拉一槍,檢查后未見裂紋缺陷,在側(cè)面角部下方50 mm處再拉一槍,仍未見明顯缺陷。
8月下旬,某熱軋單元在生產(chǎn)該鋼種時(shí)發(fā)生批量邊部翹皮封鎖19卷,涉及2爐次,對相關(guān)爐號(hào)剩余板坯進(jìn)行現(xiàn)場檢查,退回?zé)掍撌智宀⒎?、手清檢查等試驗(yàn),結(jié)果如下:檢查剩余板坯,均為回爐坯,表面未見異常;對其中兩塊板坯進(jìn)行拉槍檢查,發(fā)現(xiàn)一塊板坯拉槍后存在少量氣泡缺陷,程度較輕,另一塊板坯未見異常,對部分板坯退料煉鋼進(jìn)行上表面兩側(cè)邊部100 mm及側(cè)面拉槍,并進(jìn)行翻身,軋制后翻身及不翻身板坯均發(fā)生邊部翹皮封鎖,且均發(fā)生于上表面。
對熱軋發(fā)生批量封鎖的典型缺陷鋼卷進(jìn)行開卷取樣,經(jīng)技術(shù)中心對樣板進(jìn)行截面金相及成分分析,翹皮處皮下無二次氧化層及脫碳層,裂縫中各部位均只含有鐵的氧化物顆粒。如果在成品中發(fā)生上述問題,則會(huì)嚴(yán)重影響鍍錫產(chǎn)品的質(zhì)量。通過成分定性分析,發(fā)現(xiàn)6月份的產(chǎn)品鐵氧化物顆粒最多。
同樣對熱軋發(fā)生批量封鎖的典型缺陷鋼卷進(jìn)行開卷取樣,經(jīng)技術(shù)中心對樣板進(jìn)行截面金相及成分分析,缺陷腐蝕后沒有發(fā)現(xiàn)組織異常;翹皮處皮下無彌散的二次氧化顆粒,缺陷處僅為氧化鐵成分,未發(fā)現(xiàn)夾雜物存在。而從技術(shù)中心分析報(bào)告中可以確定,缺陷與板坯裂紋無關(guān),也不存在夾雜物,與煉鋼相關(guān)性不大。
對兩個(gè)熱軋單元封鎖與正常鋼卷的出爐溫度進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單元封鎖鋼卷的出爐溫度均略高于正常鋼卷。其中,熱軋1單元封鎖與正常出爐溫度差異較小,而熱軋2單元封鎖與正常出爐溫度的差異較大。
對兩個(gè)熱軋單元封鎖與正常鋼卷的加熱時(shí)間進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單元封鎖鋼卷的加熱時(shí)間均略低于正常鋼卷,但差異不大。通過對加熱爐相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)熱軋加熱工序不存在明顯的過燒、過熱等會(huì)造成鑄坯軋裂的不穩(wěn)定因素。兩個(gè)單元加熱制訂均正常。
某大型鋼鐵廠熱軋均采用SP大側(cè)壓,調(diào)寬后金屬流動(dòng)均較均勻,不易產(chǎn)生大立輥調(diào)寬下產(chǎn)生的“狗骨”形,就設(shè)備本身而言,對邊部翹皮缺陷應(yīng)有所改善。
但對兩個(gè)熱軋單元封鎖與正常鋼卷的側(cè)壓情況進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單元側(cè)壓量在50 mm及以下時(shí),缺陷發(fā)生率明顯上升,其中,熱軋1的封鎖率最高為6.94,熱軋2的封鎖率為4.41,而總封鎖率則為6.16.
通過以上分析,可以得出初步結(jié)論,即該鋼種缺陷與熱軋側(cè)壓大小存在較大關(guān)聯(lián),熱軋生產(chǎn)時(shí)側(cè)壓小于50 mm時(shí),缺陷極易發(fā)生?;谝陨显?,為快速、有效地降低DQXXXXH1的翹皮發(fā)生量,提高帶鋼質(zhì)量,決定在后續(xù)生產(chǎn)該鋼種時(shí),限制DQXXXX的板坯側(cè)壓量,盡量安排大于50 mm的合同寬度進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)。
DQXX系列鍍錫板邊部翹皮封鎖曾一度成為熱軋、煉鋼的焦點(diǎn)問題,經(jīng)過一系列試驗(yàn)及取樣分析,目前已能將缺陷產(chǎn)生工序聚焦于熱軋工序;通過相關(guān)措施的制定,該鋼種該缺陷也已得到有效控制。下一步將繼續(xù)對該缺陷在熱軋工序具體的產(chǎn)生原因進(jìn)行研究,試圖將該缺陷降至最低水平。