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        連續(xù)重整裝置氫氣增壓機(jī)余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量節(jié)能技術(shù)應(yīng)用

        2018-11-26 09:00:44
        石油化工設(shè)備 2018年6期
        關(guān)鍵詞:氣閥壓機(jī)氣量

        , , ,

        (1.中國石油化工股份有限公司 濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101;2.山東潤澤化工有限公司,山東 東明 274500;3.山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司,山東 濟(jì)南 250101)

        大型壓縮機(jī)組是石油化工過程裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,承擔(dān)著壓縮并輸送工藝介質(zhì)的任務(wù),其消耗的電能超過整個(gè)裝置耗電量的30%。目前國內(nèi)石化行業(yè)的平均能效與國際先進(jìn)水平相比,普遍存在10%~30%的差距,節(jié)能潛力巨大[1-2]。

        往復(fù)式壓縮機(jī)的額定排氣量一般根據(jù)裝置所需的最大流量確定,但很多場合下要求降低壓縮機(jī)的排氣量以滿足工藝上的需要[3]。排氣量的調(diào)節(jié)手段直接影響壓縮機(jī)的功耗及節(jié)能,傳統(tǒng)氣量調(diào)節(jié)方式主要有旁路回流調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)、卸荷調(diào)節(jié)以及余隙調(diào)節(jié)等[3-4]。

        旁路回流調(diào)節(jié)是使多余氣體經(jīng)旁路返回進(jìn)氣腔,目前國內(nèi)石化裝置往復(fù)式壓縮機(jī)中普遍采用旁路回流調(diào)節(jié)方法,該方法操作簡單、易于安裝,但壓縮機(jī)仍滿負(fù)荷工作,不節(jié)能,而且還需要消耗大量的循環(huán)冷卻水。轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)是通過改變壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)排氣量,低轉(zhuǎn)速時(shí)容易產(chǎn)生氣閥顫動(dòng)、潤滑不充分等問題,不適用于大功率電機(jī)驅(qū)動(dòng)的大型壓縮機(jī)組。卸荷調(diào)節(jié)是使氣缸進(jìn)氣閥處于卸荷狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),如Hoerbiger公司應(yīng)用部分行程頂開進(jìn)氣閥的調(diào)節(jié)系統(tǒng)HydroCOM,可以實(shí)現(xiàn)氣量在10%~100%無級(jí)調(diào)節(jié)[5-6],但該系統(tǒng)有5%左右的氣體阻力損失,節(jié)能效率在95%以下。實(shí)際生產(chǎn)中,往復(fù)式壓縮機(jī)在負(fù)荷的60%以下的應(yīng)用極少,而且采用該壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)時(shí)氣閥的維修、更換頻繁,后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也比較高。余隙調(diào)節(jié)通過在氣缸頭加裝附加調(diào)節(jié)裝置改變氣缸的余隙容積,從而改變壓縮機(jī)的吸氣量,實(shí)際應(yīng)用中分為固定余隙調(diào)節(jié)和可變余隙調(diào)節(jié)??勺冇嘞墩{(diào)節(jié)裝置經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,結(jié)構(gòu)日趨完善,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)實(shí)時(shí)控制和無級(jí)氣量調(diào)節(jié)[7-9]。

        文中針對連續(xù)重整裝置氫氣增壓機(jī)(簡稱氫壓機(jī))K-202/C進(jìn)行余隙無級(jí)調(diào)節(jié)改造,并進(jìn)行了測試標(biāo)定及第三方節(jié)能效果測量和驗(yàn)證。改造后氫壓機(jī)K-202/C運(yùn)行節(jié)能效果較好,達(dá)到了降低運(yùn)行成本、節(jié)能降耗的目的[10]。

        1 氫壓機(jī)K-202/C改造應(yīng)用背景

        氫壓機(jī)K-202型號(hào)為4M50-180/2.4-8-66/7.5-22.5-BX,是中石化濟(jì)南分公司60萬 t/a連續(xù)重整裝置中的關(guān)鍵設(shè)備之一,其作用是把裝置生產(chǎn)中產(chǎn)生的氫氣通過2級(jí)增壓的方式送到氫氣管網(wǎng)。正常生產(chǎn)中,氫壓機(jī)K-202的振動(dòng)較大,在1臺(tái)滿足生產(chǎn)需要的情況下,受裝置生產(chǎn)的安全環(huán)保要求和設(shè)備可靠性局限性等因素影響,往往都是2臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)100%負(fù)荷,1臺(tái)采用HydroCOM無級(jí)調(diào)量控制,這樣就造成了壓縮機(jī)實(shí)際做功與實(shí)際所需負(fù)荷不匹配的情況,降低了壓縮機(jī)的實(shí)際效率,增加了能耗和運(yùn)行成本。

        為了保證生產(chǎn)安全環(huán)保的同時(shí)還可節(jié)能降耗,在氫壓機(jī)K-202/C上采用了山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司開發(fā)的余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量節(jié)能系統(tǒng)YY-EEA-ACCV2.4,即對壓縮機(jī)機(jī)組增加1套可變余隙容積調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)氣量60%~100%的無級(jí)調(diào)節(jié)[10-11]。

        2 余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)構(gòu)成

        往復(fù)式壓縮機(jī)余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)是采用將原始固定余隙改變成余隙容積連續(xù)可調(diào)的調(diào)節(jié)方法,主要改造措施是將壓縮機(jī)氣缸蓋更換為余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行機(jī)構(gòu)可調(diào)余隙缸體與壓縮機(jī)氣缸直接相通并形成可調(diào)余隙容積腔。該余隙容積腔無氣體阻力損失,還可改善壓縮機(jī)運(yùn)行環(huán)境并降低壓縮機(jī)活塞力。余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)主要包括執(zhí)行系統(tǒng)、液控系統(tǒng)、泄漏監(jiān)測系統(tǒng)和電儀自控系統(tǒng)4個(gè)子系統(tǒng),見圖1。

        執(zhí)行系統(tǒng)采用液壓驅(qū)動(dòng)方式,主要包括余隙腔、監(jiān)測腔、冷卻腔和液壓驅(qū)動(dòng)腔等。其中,余隙腔由氣活塞(亦稱余隙活塞)、氣缸筒和活塞桿等組成,監(jiān)測腔由氣缸筒、氣活塞和監(jiān)測腔筒等組成,冷卻腔則由中間端蓋、氣缸筒、監(jiān)測腔筒和氣活塞等組成,液壓驅(qū)動(dòng)腔則由中間端蓋、油活塞、液壓缸筒和油缸端蓋等組成[12-14]。

        液控系統(tǒng)主要由油箱、油泵、儲(chǔ)能器、電機(jī)、換向閥組及電磁閥組等組成[15-16]。

        電儀自控系統(tǒng)是由可編程邏輯控制器、AD/DA模塊、位移傳感器以及控制邏輯程序等組成,可以根據(jù)主控變量或者通過手動(dòng)給定參數(shù)來調(diào)節(jié)控制液壓油壓力,進(jìn)而調(diào)節(jié)余隙活塞的位置,亦即調(diào)節(jié)余隙容積的大小,從而最終實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)排氣量和級(jí)間壓縮比的控制[17]。

        泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的功能是監(jiān)測氣活塞密封組件是否失效,其組成包括執(zhí)行系統(tǒng)余隙缸腔、泄漏監(jiān)測裝置和低壓瓦斯排放罐等[18]。

        圖1 往復(fù)式壓縮機(jī)余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)組成示圖

        3 余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)節(jié)能效果

        3.1 節(jié)能效果測試標(biāo)定方案

        在裝置進(jìn)料量、反應(yīng)條件和再接觸系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的情況下,氫氣外送量保持穩(wěn)定。在確保裝置生產(chǎn)平穩(wěn)的前提下,將K-202/C氫壓機(jī)排氣量負(fù)荷分別調(diào)節(jié)至60%、70%、80%、90%及100%,標(biāo)定各負(fù)荷下機(jī)組的運(yùn)行功率,并考查機(jī)組各運(yùn)行參數(shù)變化。

        考慮到再接觸系統(tǒng)控制的特殊性,采用機(jī)組標(biāo)定前雙機(jī)運(yùn)行不做調(diào)整的方式,即K-202/C在60%余隙負(fù)荷、K-202/A在HydroCOM系統(tǒng)65%負(fù)荷的情況下,逐漸提高K-202/C的負(fù)荷,之后在保證系統(tǒng)壓力不變化、不波動(dòng)的前提下,逐漸降低K-202/A的負(fù)荷,最終達(dá)到K-202/C負(fù)荷100%,完成測試標(biāo)定。

        3.2 節(jié)能效果

        氫壓機(jī)K-202/C采用額定功率3 000 kW的電機(jī)驅(qū)動(dòng),標(biāo)定得到的K-202/C在不同余隙負(fù)荷下的電流和功率見表1,由功率的變化可以直接計(jì)算出改造方案的節(jié)能效果[10-11]。

        表1 不同余隙負(fù)荷下氫壓機(jī)K-202/C標(biāo)定參數(shù)

        從表1中所列的標(biāo)定數(shù)據(jù)來看,增設(shè)余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)之后氫壓機(jī)的節(jié)能效果明顯,經(jīng)濟(jì)價(jià)值可觀。當(dāng)氣量負(fù)荷為60%時(shí),功率消耗下降為2 818-1 888=930(kW),節(jié)能率達(dá)到33%。根據(jù)加工量的要求,需要K-202/C運(yùn)行的氣量負(fù)荷在60%~65%變化。則增加余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)后,按照節(jié)能930 kW計(jì)算,每天的節(jié)電量為22 320 kW·h。按照每年運(yùn)行8 000 h估算,每年節(jié)電量為744萬kW·h。按照電費(fèi)0.65元/(kW·h)計(jì)算,節(jié)約電費(fèi)483.6萬元/a。此外,每年節(jié)能量(折標(biāo)煤)為2 529.6 t/a,每年二氧化碳減排量為6 678.144 t/a。

        需要指出的是,以上節(jié)能標(biāo)定和計(jì)算,均未計(jì)入關(guān)閉旁路調(diào)節(jié)后節(jié)約的級(jí)間冷卻器中循環(huán)冷卻水的費(fèi)用。

        3.3 節(jié)能技術(shù)評(píng)價(jià)

        經(jīng)現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng),其具有以下主要性能特點(diǎn):①壓縮機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍適宜,可在60%~100%負(fù)荷內(nèi)實(shí)現(xiàn)伺服無級(jí)調(diào)節(jié),氣量調(diào)節(jié)靈活可靠。②節(jié)能效果極其顯著,節(jié)能率達(dá)33%。系統(tǒng)自身能耗遠(yuǎn)低于部分行程壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)技術(shù)。③壓縮機(jī)的啟停、加載或減載,均平穩(wěn)、無沖擊[19],原有振動(dòng)和噪聲明顯下降,得到了較好的控制和改善。④余隙調(diào)節(jié)的特有性能降低了壓縮機(jī)曲軸和連桿等主要部件的摩擦力,減輕了其磨損程度,延長了壓縮機(jī)和主電機(jī)的使用壽命。⑤系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用極低,材料維護(hù)費(fèi)用每年不到2萬元,遠(yuǎn)低于部分行程壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)技術(shù)的維護(hù)費(fèi)用。⑥系統(tǒng)采用多種操作模式控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了不停機(jī)維修余隙調(diào)節(jié)系統(tǒng),優(yōu)于部分行程壓開進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)技術(shù)。⑦余隙調(diào)節(jié)參數(shù)設(shè)置靈活,系統(tǒng)控制簡單、高效。⑧系統(tǒng)節(jié)能改造簡單,安裝施工簡便,安全可靠,性價(jià)比高,投資回收期較短。

        4 結(jié)語

        余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量節(jié)能技術(shù)系統(tǒng)投用后,氫壓機(jī)K-202/C負(fù)荷可以在60%~100%實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)節(jié),避免了原結(jié)構(gòu)中頻繁調(diào)整旁路調(diào)節(jié)閥帶來的管網(wǎng)壓力波動(dòng)大、輸出氣量不穩(wěn)定等弊端,優(yōu)化了系統(tǒng)操作,對于壓縮機(jī)的控制更趨合理,實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)平穩(wěn)操作,降低了壓縮機(jī)原有的振動(dòng)和噪聲,輸出氣量穩(wěn)定,改善了壓縮機(jī)運(yùn)行環(huán)境,降低了壓縮機(jī)曲軸、連桿等的摩擦力,延長了往復(fù)件的使用壽命,減少了運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)測試標(biāo)定各項(xiàng)狀態(tài)參數(shù)更穩(wěn)定。

        余隙無級(jí)調(diào)節(jié)氣量系統(tǒng)在氫壓機(jī)K-202/C上投用后節(jié)能效果顯著[19],同時(shí)可降低級(jí)間冷卻器的負(fù)荷,節(jié)約大量冷卻水的消耗,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益突出,達(dá)到了技術(shù)改造的預(yù)期目標(biāo)。

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