張晉任
(山西西山煤電股份有限公司西銘礦,山西 太原 030024)
西銘礦選煤廠作為西銘礦的配套選煤廠,設(shè)計(jì)入洗能力210萬(wàn)t/年,洗選工藝采用原煤重介旋流兩產(chǎn)品分選+粗煤泥螺旋分選+細(xì)煤泥壓濾回收的工藝流程,入選原煤主要為8#和9#層煤,主要產(chǎn)品為電精煤。隨著開(kāi)采深度的增加,井下地質(zhì)條件復(fù)雜,煤質(zhì)變化差異大,泥質(zhì)類(lèi)礦物質(zhì)多,遇水浸泡極易泥化,由于生產(chǎn)用水水質(zhì)軟,高灰分細(xì)泥的表面雙電層靜電斥力的作用顯著,使它們極其均勻、穩(wěn)定地懸浮在水體之中(可近似地看為膠體)。而只按常規(guī)添加高分子聚合物絮凝劑(聚丙烯酰胺)水溶液,對(duì)于這些帶負(fù)電的膠體粒子作用較小。正因?yàn)楦呋壹?xì)泥不能沉淀,穩(wěn)定懸浮并大量集聚,濃縮機(jī)溢流濃度不斷增高,造成惡性循環(huán),連鎖反應(yīng),進(jìn)而嚴(yán)重影響分選和脫介效果,增加介耗,不僅增加了生產(chǎn)成本,更為嚴(yán)重影響商品煤質(zhì)量。凝聚劑作用機(jī)理圖如圖1所示[1]。
圖1 凝聚劑作用機(jī)理圖
為改善煤泥水處理過(guò)程中存在的問(wèn)題,西銘選煤廠通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)交流,有針對(duì)性地選擇納爾科凝聚劑8103進(jìn)行了洗水的沉降實(shí)驗(yàn),對(duì)洗水沉降效果進(jìn)行分析,以期科學(xué)合理地解決現(xiàn)階段煤泥水處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題。凝聚劑8103Plus是中等分子量,高電量陽(yáng)離子液體狀有機(jī)聚合物。它可以作為凈水劑、凝聚劑、過(guò)濾助劑[2]。
其作用機(jī)理是帶有正電荷的中等分子量的有機(jī)聚合物,加入礦漿中后,帶有正電荷的凝聚劑分子鏈與帶有負(fù)電的細(xì)泥顆粒結(jié)合,一方面中和了細(xì)泥顆粒的電性,減少其之間的相互排斥造成的懸浮,另一方面,凝聚劑分子鏈形成一定的架橋作用,使若干細(xì)泥顆粒結(jié)成較大的顆粒,使沉降得以加速。電性得到中和、結(jié)團(tuán)的細(xì)泥在接下來(lái)的絮凝劑的更大的架橋作用下,隨煤顆粒一起沉降,使?jié)饪s機(jī)中的固體顆粒全部沉降,溢流水更加澄清[3]。
1) 凝聚劑聚合氯化鋁定量分析:用量筒量取500 mL煤泥水,聚丙烯酰胺定量3 mL,進(jìn)行聚合氯化鋁在不同添加量條件下的絮凝沉降實(shí)驗(yàn),選取沉降速度最佳,洗水質(zhì)量最好的藥劑投加量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果參見(jiàn)第218頁(yè)表1所示。
參考上表可知在聚丙烯酰胺3 mL,聚合氯化鋁8 mL藥劑投加量時(shí),煤泥水有最好的沉降效果,此時(shí)計(jì)算聚合氯化鋁現(xiàn)場(chǎng)需求量約為75 kg/h,洗水澄清度有待改善[4]。
表1 不同添加量下絮凝沉降實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2) 凝聚劑N8103定量分析:重復(fù)上述流程,用量筒量取500 mL煤泥水,進(jìn)行絮凝劑(添加量3 mL)與N8103凝聚劑配合條件下不同添加量的絮凝沉降效果實(shí)驗(yàn),選取沉降速度最佳,洗水質(zhì)量最好的藥劑投加量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果參見(jiàn)表2所示。
表2 AL2(SO4)3,NPAM-7080配合投加與單投NPAM-7080對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一覽表
由上表可知,凝聚劑N8103投加量為2 mL已經(jīng)可以滿足實(shí)驗(yàn)要求。從上述兩組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,N8103凝聚劑配合常規(guī)絮凝劑使用,沉降速度變化不大,但是洗水水質(zhì)變化明顯,用量約為聚合氯化鋁的25%。對(duì)于較難沉降的超細(xì)粒級(jí)煤泥具有較好的沉降效果,兩種藥劑的配合使用可使洗水澄清度有明顯改善[5]。
根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,N8103在現(xiàn)場(chǎng)的藥劑合理需求量為15 kg/h~20 kg/h,聚合氯化鋁的價(jià)格為2.9元/kg,N8103為30元/kg,N8103的價(jià)格是聚合氯化鋁的10倍。若該用量應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn),在保證循環(huán)水質(zhì)量方面能達(dá)到最高要求時(shí)會(huì)大幅度增加藥劑處理成本?;谝陨锨闆r,我們進(jìn)一步降低了陽(yáng)離子凝聚劑的投加量,如表3所示實(shí)驗(yàn)狀況。
表3 NPAM-7080取1.3 mL時(shí)投藥量與出水濁度實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一覽表(SS=74.1 g/L)
實(shí)驗(yàn)結(jié)論:從小實(shí)驗(yàn)來(lái)看,N8103在循環(huán)水凈化方面較之聚合氯化鋁有顯著的優(yōu)勢(shì),投加量方面也有明顯的降低。由于實(shí)驗(yàn)室條件下是以取得最佳效果定性比較為依據(jù)展開(kāi),而現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用方面,為了發(fā)揮藥劑的最優(yōu)效果,可能涉及加藥量、加藥點(diǎn)、藥劑配置等諸多調(diào)整。
2017年8月份,西銘礦選煤廠受原煤變化影響,洗水質(zhì)量急劇惡化(日常循環(huán)水濁度<10),在9月進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)。通過(guò)處理后的煤泥水指標(biāo)如表4所示。
表4 處理后的煤泥水指標(biāo)
選用的加藥設(shè)備是一臺(tái)柱塞泵,通過(guò)給定的頻率確定藥劑添加范圍量,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)觀察,我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)藥劑投加量增加到一定程度時(shí),循環(huán)水質(zhì)量得到了相當(dāng)?shù)母纳?,但是由于沉降速度和濃縮機(jī)壓縮層濃度發(fā)生變化,濃縮機(jī)底流泵出現(xiàn)上料困難的現(xiàn)象,可能為選煤生產(chǎn)帶來(lái)事故隱患,而加藥泵由于精度問(wèn)題,無(wú)法精確給定加藥劑量。基于上述情況,我們嘗試減少N8103投加量,與聚合氯化鋁配合使用,觀測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,我們發(fā)現(xiàn)兩種藥劑配合使用在效果方面不存在沖突,而底流上料困難的問(wèn)題也得到解決,但是大量添加聚合氯化鋁對(duì)操作司機(jī)造成的勞動(dòng)強(qiáng)度問(wèn)題仍未解決。
基于第一次工業(yè)試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題,我們選用更為精確的加藥設(shè)備,并嘗試減少絮凝劑的投加量,單獨(dú)使用N8103。經(jīng)過(guò)準(zhǔn)備,于9月中下旬進(jìn)行第二次工業(yè)試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)選用了加藥工況更為穩(wěn)定且精確的可調(diào)速螺桿泵,并降低了絮凝劑的添加量約1/3,隨著用藥量增加,底流仍有一定程度的粘稠,但尚不至影響底流泵上料,整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程較為穩(wěn)定,未發(fā)生濃縮機(jī)底流過(guò)高的情況。
針對(duì)原煤中泥質(zhì)類(lèi)礦物較多的情況,在煤泥水處理流程中采用凝聚劑、絮凝劑配合添加來(lái)強(qiáng)化細(xì)煤泥沉降的技術(shù),在工業(yè)生產(chǎn)中是行之有效的。實(shí)驗(yàn)證明,就使用而言,通過(guò)合理的添加途徑,N8103對(duì)于洗水凈化具有較好的效果,并且投加量更小,投加方便,效果穩(wěn)定,可以獲得基本清凈的溢流水,能夠大幅降低現(xiàn)場(chǎng)操作人員的工作強(qiáng)度,從而使選煤廠在煤泥水處理指標(biāo)達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。