李彥紅
(山西焦化股份有限公司,山西 臨汾 041606)
甲醇廠第二合成車間原料氣壓縮機為活塞式壓縮機,機組運行時,隨著壓縮機活塞的往復(fù)運動,會有少量工藝氣從活塞桿填料泄漏,填料泄漏氣大部分泄漏至缸側(cè)接筒內(nèi),少量泄漏氣通過接筒中間填料泄漏至曲軸箱側(cè)接筒內(nèi),雖然缸側(cè)接筒及曲軸箱側(cè)接筒上都設(shè)置有放空管線,但在實際運行中發(fā)現(xiàn),填料氣放空效果并不理想,隨著壓縮機活塞桿的往復(fù)運動,曲軸箱側(cè)接筒內(nèi)的泄漏煤氣串入至曲軸箱,導(dǎo)致曲軸箱及填料函接筒內(nèi)可燃?xì)夂烤?,若達(dá)到其爆炸極限,容易發(fā)生著火、爆炸等事故,為了消除機組安全隱患,車間對原料氣壓縮機填料接筒采取了氮氣通風(fēng)保護(hù),并增設(shè)煤氣引射器。
通過技術(shù)改造,實現(xiàn)原料氣壓縮機曲軸箱可燃?xì)獾挠行Э刂?,消除機組安全隱患,避免發(fā)生著火、爆炸等事故,保證機組及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
1) 將靠近氣缸側(cè)和靠近曲軸箱側(cè)的接筒放空氣管線與小集液罐放空管線分開,靠近曲軸箱側(cè)的放空管線直接排放,靠近氣缸側(cè)的放空管線引到室外。
2) 在靠近氣缸側(cè)的放空氣總管線上增加煤氣引射器,使腔體內(nèi)形成真空,將泄漏到接筒腔體內(nèi)的可燃?xì)獬橹潦彝飧唿c放空。
3) 將填料函接筒處靠近氣缸側(cè)與靠近曲軸箱側(cè)的排污管線分開,分別進(jìn)小集液罐并在各管線上增加U型彎,然后在兩根排污管線上分別增加一支Φ10的氮氣管線在U型彎之前用于向接筒內(nèi)通入氮氣。
4) 將各段填料函泄漏氣放空管線由原來直接進(jìn)小集液罐改為利用原小集液罐的放空管線,將其引至廠房外直接放空,放空管線上增加排放油水的U型導(dǎo)淋管,在其引入小集液罐的立管線上增加U型彎,將油引入小集液罐內(nèi),改造后示意圖如圖1所示。
圖1 改造后示意圖
利用停車機會對三臺原料氣壓縮機接筒處到小集液罐的管線進(jìn)行了改線。
1) 機組停車后關(guān)進(jìn)出口閥,氮氣置換合格。打開三段出口雙道閥間導(dǎo)淋閥,關(guān)各段分離器安全閥到火炬的燃燒氣管線上的雙道閥,打開閥間導(dǎo)淋,與燃燒氣管線隔離。
2) 在機組排油水管線的最后一道閥前加盲板,與排油水管線隔離。
3) 將機組填料函泄漏氣排污管線到小集液罐內(nèi)的存油全部排盡。
4) 將靠近氣缸側(cè)的填函氣排污管線法蘭斷開。
5) 打開靠近曲軸箱側(cè)的排污管線上的氮氣閥,向該管線及小集液罐內(nèi)通入氮氣。
6) 從小集液罐放空管線導(dǎo)淋處通入氮氣保護(hù)。
原料氣壓縮機各段填料接筒配置氮氣管后,車間通過分析數(shù)據(jù)對比,操作控制方法的調(diào)整,實現(xiàn)了機組各段填料接筒內(nèi)可燃?xì)夂康膯为氂行Э刂?,具體調(diào)整方法如下。
1) 調(diào)整各支路填料氮氣閥門,實現(xiàn)可燃?xì)獾挠行Э刂啤?/p>
車間通過關(guān)小可燃?xì)馕礄z出填料接筒氮氣閥、開大可燃?xì)夂砍瑯?biāo)填料接筒的氮氣閥,使超標(biāo)的填料接筒內(nèi)可燃?xì)夂棵黠@降低,通過分析數(shù)據(jù)對比,效果明顯,此控制方法可行有效。
2) 調(diào)整填料氮氣總閥開度實現(xiàn)可燃?xì)獾挠行Э刂啤?/p>
車間通過開大新增填料氮氣總閥開度,使機組各段填料接筒內(nèi)可燃?xì)夂靠蛇M(jìn)一步降低,遠(yuǎn)低于其可燃?xì)獗O限4%,可燃?xì)夂康玫接行Э刂?,此控制方法可行有效?/p>
3) 調(diào)整煤氣引射器氮氣閥開度實現(xiàn)對接筒內(nèi)可燃?xì)獾挠行Э刂?,通過打開煤氣引射器氮氣閥,將壓縮機接筒內(nèi)泄漏的可燃?xì)庖潦彝?,使接筒?nèi)形成負(fù)壓,從而實現(xiàn)可燃?xì)獾挠行Э刂啤?/p>
1) 車間目前分析數(shù)據(jù),如表1所示。
2) 改造后的分析數(shù)據(jù),如表2所示。
表1 改造前可燃?xì)夥治鰯?shù)據(jù)表(指標(biāo)小于4%) %
表2 改造后可燃?xì)夥治鰯?shù)據(jù)表
從改造前和改造后機組可燃?xì)夥治鰯?shù)據(jù)可以看出,原料氣壓縮機改造后,在機組各工況下,均實現(xiàn)了各段接筒氮氣量的合理分配,用最小的氮氣量保證機組各段接筒內(nèi)氮氣正壓通風(fēng),甚至在不通入氮氣,只開煤氣引射器的情況下,均未檢出機組曲軸箱和接筒內(nèi)的可燃?xì)?,只有少?shù)情況下檢出但均在指標(biāo)范圍內(nèi),(爆炸極限4%),遠(yuǎn)低于改造前各段可燃?xì)夂?,改造效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
原料氣壓縮機填料接筒采取氮氣保護(hù)及安裝煤氣引射器后,可有效防止機組曲軸箱及填料接筒內(nèi)可燃?xì)夂砍瑯?biāo),發(fā)生著火、爆炸等事故,保證了機組長周期的安全穩(wěn)定運行。
1) 改造后,應(yīng)定期對運行原料氣壓縮機各段填料及曲軸箱內(nèi)可燃?xì)膺M(jìn)行分析,嚴(yán)格監(jiān)控,若機組某段分析超標(biāo),并經(jīng)調(diào)節(jié)后無明顯效果,說明機組該段填料泄漏嚴(yán)重,需及時對機組進(jìn)行倒車更換填料處理,避免事故發(fā)生。
2) 改造后,運行低壓機各段填料均設(shè)有潤滑油潤滑,隨著活塞的往返運動,會有少量油液隨著填料函泄漏氣帶入到填料氣放空管線中,因此,需定期排凈填料函放空管線導(dǎo)淋中的油液。
此次改造消除了機組安全隱患,保證了機組的安全穩(wěn)定運行,減少了不必要的系統(tǒng)停車檢修,效益明顯。