王夢(mèng)楠,董紅波,朱建勇,閆進(jìn)福,馬龍強(qiáng)
(濱化集團(tuán)股份有限公司,山東 濱州 256600)
濱化集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱濱化集團(tuán))與伍德迪諾拉公司于2013年12月16日簽署了項(xiàng)目引進(jìn)合同,率先引進(jìn)氧陰極生產(chǎn)裝置。2015年8月底電解槽組裝完畢,后經(jīng)工藝、儀表、電氣等各部門(mén)的聯(lián)合調(diào)試,于2015年11月7日一次性開(kāi)車成功。氧陰極裝置共有2臺(tái)電解槽,每臺(tái)燒堿生產(chǎn)能力為2萬(wàn)t/a。氧陰極裝置的鹽水系統(tǒng)、氯氣處理和淡鹽水脫氯處理與該公司18萬(wàn)t/a零極距離子膜燒堿裝置共用,氧陰極裝置需要的氧氣來(lái)源于公用界區(qū)的深冷空分裝置[1]。
截止到2018年6月,氧陰極裝置已經(jīng)成功運(yùn)行31個(gè)月,下面針對(duì)氧陰極裝置的運(yùn)行做一個(gè)總體的介紹。
伍德迪諾拉公司。
氧陰極電解槽具有特殊的陰極(ODC),在直流電的作用下,將氯化鈉、氧氣和水進(jìn)行電解,生產(chǎn)制得32%的液堿和氯氣。陽(yáng)極室內(nèi)氯化鈉在水中電離,陽(yáng)極反應(yīng)的基本原理是陰離子Cl-被氧化生成Cl2,陰極反應(yīng)的基本原理是O2和H2O被還原生成OH-。整個(gè)電化學(xué)反應(yīng)概括如下。
4NaCl+O2+2H2O→4NaOH+2Cl2↑
氧陰極裝置重要設(shè)備表見(jiàn)表1。
表1 氧陰極裝置重要設(shè)備表
濱化集團(tuán)有2臺(tái)氧陰極電解槽,每臺(tái)電解槽均由162個(gè)伍德復(fù)極BM2.7-ODC離子膜單元槽組成,正常運(yùn)行電流密度為4.0 kA/m3,每臺(tái)電解槽分成2節(jié)槽框。
單元槽由陽(yáng)極半殼、陰極半殼、離子膜及密封系統(tǒng)組成。其中,陽(yáng)極半殼組成包括電極、降液管、擋板、排液管及進(jìn)料分歧管。陰極半殼組成包括氧陰極、過(guò)濾網(wǎng)、彈性元件、電流分配器、陰極液進(jìn)料分歧管及氧氣進(jìn)料分歧管等。密封系統(tǒng)通過(guò)兩條PTFE密封線,保持陰、陽(yáng)極半殼與離子膜間的密封性。
從鹽水二次精制工序來(lái)的精制鹽水經(jīng)換熱后進(jìn)入精鹽水高位槽,經(jīng)流量控制閥進(jìn)入各電解槽的陽(yáng)極半殼;從陰極液罐出來(lái)的32%堿液加入純水后經(jīng)流量控制閥進(jìn)入到陰極半殼;從深冷空分裝置出來(lái)的氧氣經(jīng)流量控制閥進(jìn)入陰極半殼的氧陰極側(cè);電解槽在直流電的作用下發(fā)生氧化還原反應(yīng),陽(yáng)極側(cè)生成的淡鹽水和氯氣進(jìn)入陽(yáng)極液匯總管;氧氣通過(guò)氧陰極進(jìn)入陰極與水電離成氫氧根離子,多余的氧氣從氧陰極側(cè)上部溢出,陰極側(cè)生成的氫氧化鈉流到匯總管。
與零極距電解槽相比,氧陰極電解槽改變了陰極側(cè)的電化學(xué)反應(yīng),通過(guò)消耗氧氣制備32%燒堿,降低了反應(yīng)的電解電位,使陰極不再產(chǎn)生氫氣,同時(shí)也大大降低了電解耗電[2]。
濱化集團(tuán)氧陰極項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝了伍德評(píng)估器系統(tǒng),該系統(tǒng)為電解裝置的在線監(jiān)控系統(tǒng),通過(guò)如下功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)單元槽乃至整個(gè)電解廠房進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控和分析。
(1)以1次/s的頻率測(cè)量所有單元槽的槽電壓;
(2)在主控室顯示所有單元槽槽電壓;
(3)顯示所有槽電壓偏高以及偏低(針孔檢測(cè))的單元槽槽電壓情況;
(4)通過(guò)“雙電壓表方法”監(jiān)測(cè)直流電接地故障;
(5)顯示所有單元槽槽電壓趨勢(shì);
(6)異常報(bào)警;
(7)對(duì)電流電壓曲線進(jìn)行計(jì)算和顯示,以便總結(jié)離子膜及涂層狀況;
(8)基于評(píng)估器采集的電壓值、DCS采集的工藝值以及化驗(yàn)室化驗(yàn)結(jié)果,對(duì)單臺(tái)電解槽乃至整個(gè)電解廠房的單元槽標(biāo)準(zhǔn)槽電壓、電流效率以及電耗情況進(jìn)行評(píng)估。
當(dāng)伍德評(píng)估器檢測(cè)到電解槽運(yùn)行故障后,可直接向緊急停車系統(tǒng)(ESD系統(tǒng))發(fā)送停車信號(hào),確保裝置的安全運(yùn)行。
裝置自2015年11月7日一次性開(kāi)車成功以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)控制指標(biāo)均在控制范圍以內(nèi)。氧陰極裝置于2015年12月進(jìn)行了性能測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
表2 氧陰極電槽初始開(kāi)車性能測(cè)試表(運(yùn)行電流10 880 A)
從表2可看出,氧陰極裝置的電耗已達(dá)到預(yù)期。
為了方便比較氧陰極電解技術(shù)的優(yōu)越性,以濱化集團(tuán)化工分公司一期伍德零極距BM2.7電解槽(2013年11月裝置開(kāi)車)的相關(guān)數(shù)據(jù)作為參考,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 濱化氧陰極電槽與伍德零極距電槽性能對(duì)比表
從表3看出,相比伍德零極距電解槽參數(shù),氧陰極裝置的直流電解電耗降低600 kW·h/t NaOH,節(jié)能約30%,其產(chǎn)品質(zhì)量及運(yùn)行效率也并不比零極距低[3]。
氧陰極電解槽與伍德迪諾拉BM2.7電解槽同期單元槽電壓升高對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 氧陰極電解槽與BM2.7電解槽運(yùn)行相同時(shí)間后單元槽電壓升高對(duì)比表
氧陰極電槽開(kāi)車至今運(yùn)行31個(gè)月,兩臺(tái)電槽的單元槽電壓分別增長(zhǎng)了149 mV和156 mV,其中的差距可能是因?yàn)樗秒x子膜不同(A槽用的離子膜類型為N2030,B槽用的離子膜類型為F8080)。同期BM2.7電解槽單元槽電壓增加值只有30 mV左右。由此可見(jiàn),氧陰極電解槽單元槽電壓增長(zhǎng)速率超過(guò)BM2.7電解槽,所以在運(yùn)行過(guò)程中,氧陰極電解槽槽電壓增長(zhǎng)較快,相應(yīng)的電耗增長(zhǎng)速率也更快。
電解槽氯氣純度及氯中含氧趨勢(shì)圖分別見(jiàn)圖1、圖 2。
圖1 氧陰極電解槽氯氣純度趨勢(shì)圖
圖2 氧陰極電解槽氯中含氧趨勢(shì)圖
開(kāi)車至今,氧陰極2臺(tái)電解槽的氯氣純度一直穩(wěn)定在98.8%左右,氯中含氧在剛開(kāi)車時(shí)較高,運(yùn)行3 個(gè)月后,基本穩(wěn)定在 0.80%~0.90%,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,還在波動(dòng)下降中,說(shuō)明電解槽整體運(yùn)行情況穩(wěn)定。
氧陰極電極上脫落的催化劑隨堿液進(jìn)入陰極液循環(huán)系統(tǒng),若不進(jìn)行控制,會(huì)隨堿液進(jìn)入離子膜空隙堵塞離子膜,使槽電壓升高,電解效率下降,故而需要用陰極液過(guò)濾器濾去催化劑。電解槽所帶原裝濾芯為Ultipleat高流速過(guò)濾器,但是該濾芯的使用壽命僅有30天左右,拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)濾芯被沖刷損壞嚴(yán)重,無(wú)法再利用,增加了運(yùn)行成本。
為節(jié)省成本和避免不必要的浪費(fèi),自2017年3月開(kāi)始采用FluoryteTM高流速過(guò)濾濾芯,該濾芯采用PTFE支撐結(jié)構(gòu),增加了濾芯強(qiáng)度,濾芯個(gè)數(shù)也由原來(lái)的4根更換為現(xiàn)在的24根,PTFE濾芯設(shè)計(jì)壓差控制在約80 kPa,目前,當(dāng)濾芯壓差到60~70 kPa時(shí),拆檢過(guò)濾器,將濾芯取出,使用純水沖洗干凈,回裝濾芯,拆檢后,濾芯壓差一般能夠降至35~40 kPa。
2018年4月更換濾芯,原濾芯使用13個(gè)月,使用過(guò)程中較為正常,每次清洗后每天壓差升高約1 kPa。
隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),單元槽電壓會(huì)逐漸升高,當(dāng)槽電壓高于2.6 V時(shí),電解槽中的析氫反應(yīng)開(kāi)始加劇。氧陰極電解槽在運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)某些單元槽的槽電壓明顯高于其他單元槽的情況,此時(shí)在陰極側(cè)發(fā)生電解氧氣的同時(shí),還會(huì)伴隨著水的電解造成氧中含氫升高,影響循環(huán)氧氣純度,當(dāng)含氫過(guò)高時(shí),會(huì)有爆炸危險(xiǎn)。因此,當(dāng)某些單元槽電壓過(guò)高時(shí),只能通過(guò)降低整臺(tái)電解槽的負(fù)荷來(lái)降低其槽電壓,如此一來(lái),裝置負(fù)荷降低,影響正常生產(chǎn)。
目前濱化集團(tuán)采用清洗電解槽的方法來(lái)整臺(tái)降低單元槽的槽電壓。當(dāng)某些單元槽電壓已經(jīng)制約電解槽正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)擇機(jī)停車,將這些單元槽拆解,清洗其中的氧陰極及燒堿、氧氣、鹽水進(jìn)出料管,組裝換膜后,重新使用。
氧陰極A槽部分單元槽清洗處理前后電壓偏移情況見(jiàn)表5。
表5 氧陰極A槽清洗前后單元槽電壓偏移情況對(duì)比表
這種方法能夠在一定程度上降低槽電壓,但該部分單元槽在生產(chǎn)過(guò)程中,電壓升高較快,目前還沒(méi)有更好的辦法去徹底解決槽電壓升高的問(wèn)題。
氧陰極裝置單元槽堿液進(jìn)料管線上的流量計(jì)為PP材質(zhì),并且是螺紋連接的,剛開(kāi)車時(shí)受到熱脹冷縮,在螺紋處有堿跡,雖不影響裝置正常運(yùn)行,但對(duì)裝置來(lái)說(shuō)還是有污點(diǎn),時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)結(jié)堿。因此在裝置停車時(shí)更換了新的流量計(jì),新流量計(jì)對(duì)密封面和材質(zhì)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),運(yùn)行效果較好。
濱化集團(tuán)氧陰極裝置運(yùn)行以來(lái)一直保持較好的效益,與非氧陰極裝置相比,氧陰極裝置單位利潤(rùn)稍好一些(包含了投資和折舊)。主要原因一是氧陰極單位產(chǎn)品電耗下降幅度較大;二是非氧陰極氯堿裝置氫氣并沒(méi)有完全利用;三是由于下游用氫單位存在各種原因的停車降量,導(dǎo)致氫氣間歇性大量放空;四是總體電價(jià)仍然較高,達(dá)到0.65元/kW·h。
與零極距電解槽相比,氧陰極電解槽存在槽電壓上升速度偏快,電解槽部分附屬件易損壞等問(wèn)題。清洗氧陰極及電解槽附件能夠在一定程度上降低單元槽槽電壓,但仍需要更好地從氧陰極膜本身和電解槽結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改進(jìn);同時(shí)氧陰極轉(zhuǎn)子流量計(jì)破損,燒堿可倒流進(jìn)入氧氣進(jìn)料管,從而阻礙氧氣進(jìn)料。
從濱化集團(tuán)氧陰極已經(jīng)運(yùn)行的31個(gè)月來(lái)看,氧陰極裝置運(yùn)行穩(wěn)定,氯氣純度、氯中含氧、燒堿質(zhì)量等指標(biāo)較好,電耗大幅下降。各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期,項(xiàng)目總體是成功的。氧陰極技術(shù)是氯堿工業(yè)領(lǐng)域的重大突破,濱化集團(tuán)氧陰極裝置的成功運(yùn)行為今后推廣應(yīng)用氧陰極電解槽生產(chǎn)技術(shù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí),也將對(duì)中國(guó)氯堿工業(yè)的節(jié)能降耗起到較好的推動(dòng)作用。