魏占鴻,趙曉海,蘇青天
(金川集團(tuán)化工新材料有限責(zé)任公司,甘肅 金昌 737100)
金川集團(tuán)化工新材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)現(xiàn)有40萬(wàn)t/a離子膜燒堿裝置,近年來(lái)在氯氣系統(tǒng)研究并實(shí)施了雜散廢氯氣的回收利用、降低了堿液消耗,減少了廢液排放量,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。
離子膜燒堿廢氯氣主要來(lái)自開(kāi)停車(chē)、電解工序、氯酸鹽分解、液氯工序及事故狀態(tài)下各工序排放的氯氣,原來(lái)直接排放至廢氣處理裝置用堿液吸收。
(1)液氯槽車(chē)充前氯氣
該公司離子膜燒堿液氯充裝采用屏蔽泵工藝,液氯槽車(chē)充裝壓力要穩(wěn)定在0.2~0.5 MPa,而充裝前槽車(chē)氣相壓力在0.8 MPa以上,需將氯氣排入廢氣處理工序以降低壓力。
(2)液氯貯槽氣化氯氣
干燥氯氣經(jīng)捕沫器進(jìn)入氯氣液化器,液氯經(jīng)氣液分離器后進(jìn)入貯槽,不凝氣進(jìn)入尾氣分配臺(tái)與其他廢氯氣一起送往鹽酸合成或廢氣處理。液氯貯槽少部分氣化氯經(jīng)納氏泵抽至廢氣處理用堿液吸收。
(3)氯酸鹽分解的氯氣
電解過(guò)程O(píng)H-從陰極反遷到陽(yáng)極,與氯氣反應(yīng)生成次氯酸鹽,次氯酸鹽在陽(yáng)極室發(fā)生歧化反應(yīng),生成氯酸鹽。鹽水中的氯酸鹽含量高,影響氯化鈉飽和度,降低氯氣純度,還將遷移至陰極,影響氫氧化鈉的質(zhì)量。
(4)氯氮混合氣
經(jīng)酸霧捕沫器的干燥氯氣進(jìn)入離心式氯氣壓縮機(jī)加壓到0.2 MPa供下一工序使用,氯氣壓縮機(jī)的密封采用三腔迷宮式抽充氣結(jié)構(gòu),用流量20 m3/h壓力為0.8 MPa的連續(xù)干燥氮?dú)庾鳛檩S承密封氣,利用氣密法防止氯氣從軸承外溢出而造成人員傷害和環(huán)境污染,排出的氯氮混合氣排至廢氣處理用堿液吸收。
針對(duì)離子膜燒堿生產(chǎn)過(guò)程中需處理廢氯氣量大,生產(chǎn)成本高的問(wèn)題,經(jīng)大量理論研究、工藝摸索,最終確定應(yīng)用了一套雜散廢氯氣回收再利用技術(shù)。
液氯充裝前需將空槽車(chē)的壓力由0.5~0.8 MPa排至0.2 MPa,將產(chǎn)生大量的廢氯氣,充裝過(guò)程液氯氣化產(chǎn)生壓力為0.3 MPa的廢氯氣,這兩部分氯氣壓力不穩(wěn)定,并入氯氣總管會(huì)引起壓力波動(dòng),造成系統(tǒng)跳車(chē)等事故。氯堿企業(yè)通常將這部分90%的氯氣用納氏泵抽至廢氣處理工序用堿液吸收,造成生產(chǎn)成本高,廢氣、廢液排放量大。據(jù)統(tǒng)計(jì),充裝1次槽車(chē)(每次充裝2臺(tái)槽車(chē),共80 t)排出氯氣3.34 t,需消耗燒堿3.76 t(100%)。針對(duì)這部分高純度氯氣,研究將槽車(chē)排壓及充裝中的廢氯氣回用于生產(chǎn)鹽酸,減少了堿液消耗,降低了液堿成本。
在槽車(chē)排壓管道上新增了1條DN80管,并接至氯氣緩沖罐前,在新管道增加了1塊DN80的自動(dòng)調(diào)節(jié)閥、前后手動(dòng)閥及旁通管。將氯氣緩沖罐出口壓力與其前自動(dòng)調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖,能及時(shí)調(diào)整槽車(chē)氯氣泄壓和裝車(chē)氣化氯氣壓力,并送至鹽酸合成爐,每年回收氯氣615.04 t。
針對(duì)原工藝堿耗高、成本高的問(wèn)題,研究應(yīng)用了液氯貯槽氣化氯氣回收技術(shù),通過(guò)工藝改進(jìn),將貯槽內(nèi)分解的氯氣回用于生產(chǎn)鹽酸,保證了貯槽安全性,降低了吸收堿耗,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
在液氯貯槽與廢氣處理管道之間增加了布?xì)饣厥昭b置,配置1條DN50的氯氣管道至緩沖罐,并在原緩沖罐自動(dòng)調(diào)節(jié)閥后增加1臺(tái)DN200止回閥,將氯氣緩沖罐出口壓力與其前的自動(dòng)控制閥聯(lián)鎖,保證進(jìn)入合成爐氯氣壓力在0.2 MPa,實(shí)現(xiàn)氯氣回收,每年回收氯氣151.05 t。液氯貯槽氣化氯回收工藝圖見(jiàn)圖1。
圖1 液氯貯槽氣化氯回收工藝圖
氯酸鹽分解是為了控制離子膜電解槽出口淡鹽水氯酸鹽含量小于5 g/L,提高電流效率、延長(zhǎng)電解槽陽(yáng)極壽命、減輕墊片的化學(xué)腐蝕。氯酸鹽分解槽開(kāi)停車(chē)較頻繁,如果操作不慎,槽內(nèi)壓力控制不好,會(huì)發(fā)生爆裂事故,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。
原工藝的問(wèn)題如下。(1)氯酸鹽分解槽氣相壓力等于或低于氯氣總管壓力時(shí),易造成總管氯氣倒入,經(jīng)氯水槽進(jìn)入廢氣處理,引起總管氯氣壓力的波動(dòng),造成生產(chǎn)系統(tǒng)跳車(chē)等;(2)原設(shè)計(jì)將氯酸鹽分解的氯氣并入廢氣處理工序,造成吸收堿耗高,廢液量大,污染環(huán)境。
通過(guò)研究加大分解槽內(nèi)擋板面積,減小溶液過(guò)流面積,延長(zhǎng)物料停留時(shí)間,提高分解反應(yīng)的效率。因內(nèi)部高低錯(cuò)落搭配的擋板作用,在進(jìn)入內(nèi)部的淡鹽水量及出口淡鹽水量幾乎不變的情況下,流體流動(dòng)屬定態(tài)流動(dòng)。若流道截面積急劇變小,含氯淡鹽水的流體阻力劇增,氯酸鹽在分解槽內(nèi)滯留時(shí)間延長(zhǎng),可提高反應(yīng)效率。
割取4.5 mm厚的鈦板,加工成合適的形狀(尺寸2 600 mm×780 mm),與原擋板通過(guò)鈦螺栓固定連接。原高度850 mm的擋板向槽底部延長(zhǎng)至1 630 mm,液體過(guò)流面積減少2.03 m,流經(jīng)路程增加,增加了氯酸鹽的分解效率,氯酸鹽分解槽結(jié)構(gòu)改造示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 氯酸鹽分解槽結(jié)構(gòu)改造示意圖
增加1條DN25氮?dú)夤芫€(xiàn),使氮?dú)饩鶆虻卮等?,增大氣液接觸面積,通過(guò)適量氮?dú)獾墓呐輥?lái)攪拌溶液,一方面使分解的Cl2盡快吹除,減少副反應(yīng),另一方面可稀釋產(chǎn)生的氯酸鹽濃度。
提高氯酸鹽分解槽內(nèi)溫度,將氯酸鹽分解槽內(nèi)溫度調(diào)控為90~95℃。
在其他條件不變的情況下,酸量越多,分解率越高。理論上15 m3/h鹽水中氯酸鹽含量為15 g/L,需加入1.3 m3/h的鹽酸才能完全分解,宜將鹽酸加入量調(diào)整為1 m3/h。
在氯酸鹽分解槽至氯水槽之間增加了4 m高的氣液穩(wěn)壓與溢流管高位液封裝置(見(jiàn)圖3),利用液封原理,防止總管氯氣通過(guò)溢流管倒入廢氣系統(tǒng),將氯酸鹽分解出的氯氣并入氯氣總管,解決了氯酸鹽分解槽壓與氯氣總管氣相壓力不平衡的難題,提高了廢氯氣利用率,年回收氯氣144.38 t。
圖3 氯酸鹽分解槽氣液穩(wěn)壓與溢流管高位液封工藝圖
氯氣壓縮機(jī)密封系統(tǒng)采用三腔迷宮式抽充氣結(jié)構(gòu),其Ⅰ段、Ⅱ段軸承密封氣用壓力0.8 MPa的20 m3/h干燥氮?dú)庾鳛槊芊鈿?,利用氣密法防止氯氣從軸承處溢出,避免造成人員傷害和環(huán)境污染。
(1)氯氣壓縮機(jī)密封氣排放問(wèn)題
密封氣與抽出氣保持6~10 kPa的壓差,原工藝將抽出的氯氮混合氣排至廢氣裝置用堿液吸收,造成次氯酸鈉量大,運(yùn)輸成本高。如遇酸性條件,還會(huì)反應(yīng)產(chǎn)生氯氣,存在安全隱患。將氯氮混合氣循環(huán)再利用,在保證氯氣純度及氯壓機(jī)入口壓力的情況下,將這部分氯氣并入氯壓機(jī),壓縮后送至下一工序再利用[1]。
(2)氯氮混合氣循環(huán)再利用方案
經(jīng)研究,將氯氣壓縮機(jī)軸承密封氣排出的混合氣體通過(guò)加裝管道接入氯壓機(jī)入口,并安裝流量計(jì)、手動(dòng)閥,由操作人員進(jìn)行手動(dòng)切換控制,將氯氮混合氣返至氯壓機(jī)入口(純度在工藝控制范圍內(nèi)),經(jīng)氯壓機(jī)后供下工序使用,實(shí)現(xiàn)了正常生產(chǎn)時(shí)廢氯氣的零排放,年可回用氯氣30.67 t,氯氣壓縮機(jī)氯氮混合氣循環(huán)利用工藝圖見(jiàn)圖4。
圖4 氯氣壓縮機(jī)氯氮混合氣循環(huán)利用工藝圖
該公司研究應(yīng)用的氯酸鹽氣液穩(wěn)壓與溢流管高位液封裝置、布?xì)饣厥占夹g(shù)、氯氮混合氣調(diào)節(jié)再利用、氯壓機(jī)負(fù)荷壓力平衡控制等技術(shù)在離子膜燒堿系統(tǒng)應(yīng)用5年來(lái),通過(guò)對(duì)氯酸鹽分解槽與氯水槽壓力的跟蹤對(duì)比,在氯酸鹽分解槽液相出口設(shè)置多回路氣液穩(wěn)壓裝置,實(shí)現(xiàn)了廢氯氣并入氯氣總管,氯氮混合氣、槽車(chē)排壓氯氣及貯槽氣化氯與鹽酸合成的有效回收,可回收利用廢氯氣941.14 t/a,節(jié)約吸收堿1 60.4 t/a,廢氯氣回收利用率達(dá)98%,降低了堿液消耗,實(shí)現(xiàn)了離子膜燒堿系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。