李黨生
“設(shè)備檢修工作看起來是苦活、累活,但其實(shí)是非常熬人的技術(shù)活。數(shù)據(jù)測不準(zhǔn)、裝配不細(xì)致就會(huì)造成無可挽回的損失和事故,所以,設(shè)備檢修活兒再辛苦,也不能有絲毫懈怠,要始終保持學(xué)無止境、敬業(yè)求實(shí)的工作精神?!?018年獲得獨(dú)山子石化公司優(yōu)秀黨員的解鳳強(qiáng)深有體會(huì)地說。
1986年9月,18歲的解鳳強(qiáng)被分配到獨(dú)山子石化公司煉油廠鉗工車間參加工作,開始了與設(shè)備朝夕相伴的艱苦歲月。 最初苦、累、臟的機(jī)泵維修鉗工崗位,解鳳強(qiáng)硬是咬牙堅(jiān)持了下來,而要成為叫得響的設(shè)備“醫(yī)生”,沒點(diǎn)真功夫哪能行?
第一次接觸當(dāng)時(shí)一催化裝置非常先進(jìn)的關(guān)鍵機(jī)組—四機(jī)組,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、檢修難度大,解鳳強(qiáng)眼前陷入了一片茫然,那時(shí)候也有過放棄的念頭。上世紀(jì)80年代,老師傅要求的都特別嚴(yán),負(fù)責(zé)設(shè)備檢修的老師傅每天都會(huì)統(tǒng)計(jì)個(gè)人的工作量,并通報(bào)誰解決了多少問題、誰干得活出錯(cuò)率低,在這種氛圍下,與解鳳強(qiáng)同時(shí)期分來的同事雖然嘴上不說,但在他們心里也都在暗暗比拼技術(shù)。艱苦、火熱的施工現(xiàn)場激發(fā)了不服輸?shù)慕怿P強(qiáng),他開始發(fā)力“追趕”,“一跟二記三探討”的工作學(xué)習(xí)方法就是在那時(shí)總結(jié)出來的,此方法不僅讓他的技術(shù)更扎實(shí)了,而且還養(yǎng)成了琢磨、消化、總結(jié)的好習(xí)慣。1992年,解鳳強(qiáng)在攻克了一個(gè)個(gè)技術(shù)難點(diǎn)后,全面掌握了一催化四機(jī)組關(guān)鍵檢修技術(shù)。1996年,解鳳強(qiáng)成為車間最年輕的技術(shù)骨干,并成為班組長,之后連續(xù)攻克了東蒸餾4/2#塔底關(guān)鍵泵振動(dòng)、1/2拔頭泵軸承燒損等老大難問題,參與完成了一催化裝置四機(jī)組改造成三機(jī)組、三機(jī)組軸流風(fēng)機(jī)的軸瓦改造等重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。一系列的技術(shù)突破,給了解鳳強(qiáng)前所未有的成就感。這種成就感,鼓舞著解鳳強(qiáng)開啟了自己的技術(shù)空間領(lǐng)域。
2005年,一催化三機(jī)組煙機(jī)改造完成,試車成功率達(dá)100%,成為當(dāng)年大修的“樣板”工程。
2007年,成功消除焦化富氣壓縮機(jī)增速箱缺陷和電機(jī)油擋泄漏的隱患、攻克了加氫裂化C-1001循環(huán)氫機(jī)組氣封泄漏等多項(xiàng)難題,展示了解鳳強(qiáng)精湛的維修技能,由他負(fù)責(zé)的攻關(guān)項(xiàng)目全部安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成,當(dāng)之無愧地榮獲新時(shí)期當(dāng)代“勞?!狈Q號。
憑借著“處處留意皆學(xué)問”的學(xué)習(xí)態(tài)度,解鳳強(qiáng)在這一行越來越出類拔萃。經(jīng)過多年苦學(xué),解鳳強(qiáng)終于成長為名師
2016年,以解鳳強(qiáng)名字命名的勞模創(chuàng)新工作室掛牌成立。解鳳強(qiáng)擔(dān)任組長,肩負(fù)的使命重任在肩:做“領(lǐng)頭羊”,帶徒弟為企業(yè)培養(yǎng)后備技術(shù)人才;做“醫(yī)生”,解決制約生產(chǎn)的瓶頸難題;當(dāng)“專家”,指導(dǎo)骨干隊(duì)伍技能再上新臺階。
2016年,風(fēng)華正茂的解鳳強(qiáng)接手了煉油老區(qū)二催化三機(jī)組的檢修,此次檢修,解鳳強(qiáng)印象深刻,他忘不掉那次檢修經(jīng)歷:難點(diǎn)集中在煙氣輪機(jī)軸承箱的更換工作。檢修前,解鳳強(qiáng)多次與骨干成員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并且制定了詳細(xì)的檢修方案,在煙氣輪機(jī)軸承箱到貨后立即組織人員對新軸承箱與轉(zhuǎn)子進(jìn)行了試裝,在試裝過程中,發(fā)現(xiàn)煙氣輪機(jī)前后軸承及軸承箱體上的各部油封及箱體上的氣封與轉(zhuǎn)子配合間隙不符合裝配要求,于是對不合適的油封氣封全部進(jìn)行了刮削直至達(dá)到要求范圍。在裝置停工前,舊軸承箱處在使用狀態(tài),新軸承箱雖然到貨,但是各部關(guān)鍵尺寸無法與舊軸承箱校核,為了按時(shí)完成檢修任務(wù),他和愛徒們一邊拆卸舊軸承箱一邊對新軸承箱的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行校核,在將調(diào)配好的軸承箱拉運(yùn)到現(xiàn)場校核尺寸時(shí)發(fā)現(xiàn),新到軸承箱進(jìn)油孔和回油孔加工及儀表穿線孔的位置不對,又立即進(jìn)行測繪并組織聯(lián)系廠家及機(jī)加工單位進(jìn)行重新劃線加工。由于新軸承箱的筋板在制造過程中焊接的位置不合適,在安裝過程中靠筋板的3個(gè)原螺帽無法使用,于是重新測繪制作新螺栓進(jìn)行安裝。在軸承箱(轉(zhuǎn)子)與主風(fēng)機(jī)找正后,需配設(shè)定位錐銷,由于受到作業(yè)空間的限制,作業(yè)人員鉆臺階孔后鉸錐孔的方案不可能實(shí)現(xiàn)且工作量巨大,經(jīng)改造后改配為直銷,然后采用焊接的方法對煙氣輪機(jī)軸承箱底座與地板進(jìn)行連接,以加強(qiáng)箱體的穩(wěn)固性及強(qiáng)度。通過與班組成員的共同努力,優(yōu)質(zhì)完成了二催化裝置三機(jī)組及氣壓機(jī)組的檢修,確保了機(jī)組及裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
憑著對關(guān)鍵機(jī)組維修工作的熱愛,解鳳強(qiáng)的身影一次次出現(xiàn)在裝置的檢修現(xiàn)場,一次次迎難而上、折冠歸來。 在31年的工作生涯中,他踏遍了獨(dú)山子石化公司煉油新老區(qū)不同的聯(lián)合裝置,攻克了45項(xiàng)關(guān)鍵機(jī)組故障難題,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。但解鳳強(qiáng)清楚,專家和名師是兩回事。
為了不負(fù)眾望當(dāng)好名師,解鳳強(qiáng)開始從頭學(xué)起,學(xué)理論、學(xué)做課件,“想干好一個(gè)行業(yè),必須做到理論結(jié)合實(shí)踐,否則就不可能有突破?!边@是解鳳強(qiáng)從一個(gè)默默無聞的小兵走到石化公司技能專家的經(jīng)驗(yàn)之談。煉油鉗工車間主任黎曉勇和解鳳強(qiáng)性格比較相近,也最了解他: “對機(jī)組維護(hù)的那些事,解鳳強(qiáng)那是發(fā)自內(nèi)心的喜歡,員工遇到難懂的問題他就用畫圖來解釋,看到班組進(jìn)行機(jī)組檢修他就想著能發(fā)現(xiàn)幾個(gè)好苗子”?!睉{借著“處處留意皆學(xué)問”的學(xué)習(xí)態(tài)度,解鳳強(qiáng)在這一行越來越出類拔萃。經(jīng)過多年苦學(xué),解鳳強(qiáng)終于成長為名師。他培養(yǎng)了6名焊接技術(shù)骨干,有2名獲得了高級技師資格,有1名少數(shù)民族技術(shù)骨干成為管理技術(shù)干部,已在設(shè)備檢修中獨(dú)當(dāng)一面。
想干好一個(gè)行業(yè),必須做到理論結(jié)合實(shí)踐,否則就不可能有突破
在解鳳強(qiáng)的帶領(lǐng)下,2017年至今,煉油裝置實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵機(jī)組非設(shè)備原因造成非計(jì)劃停工0次
2018年以來,解鳳強(qiáng)身兼多職,他是培養(yǎng)高技能人才的名師,也是技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新帶頭人。在解鳳強(qiáng)的主持下,一項(xiàng)項(xiàng)關(guān)鍵機(jī)組技術(shù)難題得到了攻克,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
2017年,為解決作為故障“頑疾”的催化YL3000M煙機(jī)軸頸磨損問題,解鳳強(qiáng)花大力氣進(jìn)行多樣技術(shù)分析,從材質(zhì)選型、合理調(diào)配兩方面入手,消除了煙機(jī)振動(dòng),從而節(jié)省新煙機(jī)轉(zhuǎn)子費(fèi)用100多萬元。
J-901氣壓機(jī)是一催化裝置關(guān)鍵機(jī)組,經(jīng)過勞模工作室專家團(tuán)隊(duì)的反復(fù)驗(yàn)證和攻關(guān),徹底消除了干氣密封泄漏的隱患。該課題重點(diǎn)解決了O型密封圈低溫硬化和機(jī)組轉(zhuǎn)子軸向串動(dòng)問題,目前該機(jī)組已連續(xù)運(yùn)行2年以上,為廠創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益40余萬元。
在解鳳強(qiáng)的帶領(lǐng)下,2017年至今,煉油裝置實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵機(jī)組非設(shè)備原因造成非計(jì)劃停工0次。設(shè)備完好率持續(xù)保持在99%以上。通過解鳳強(qiáng)專家團(tuán)隊(duì)成員的積極參與,完成了催化、脫硫、二聯(lián)合、80萬汽油加氫、80萬催焦化柴油加氫、120萬焦化裝置6項(xiàng)QC課題攻關(guān)項(xiàng)目。完成1項(xiàng)煉廠級《氣分KZ001-1增壓泵長周期運(yùn)行攻關(guān)》課題項(xiàng)目,解決了該泵密封長期泄漏的故障,延長了運(yùn)行周期。2017年,車間勞模工作室運(yùn)用BH550先進(jìn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測儀器成功監(jiān)測早期設(shè)備的潛在故障及隱患26起,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)省檢修成本,實(shí)現(xiàn)了增效目標(biāo)。
2018年,中石油集團(tuán)公司黨建工作督導(dǎo)調(diào)研組成員慕名來到解鳳強(qiáng)勞模創(chuàng)新工作室進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,當(dāng)解鳳強(qiáng)介紹勞模工作室專家團(tuán)隊(duì)將2017年制定的6項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目全面完成時(shí),調(diào)研組成員給予了高度評價(jià):“以解鳳強(qiáng)引領(lǐng)的創(chuàng)新工作室,實(shí)現(xiàn)了多工種、多技術(shù)融合,打通了技術(shù)隔閡,技術(shù)研討有優(yōu)勢,優(yōu)秀型技術(shù)員工沒有斷檔實(shí)在是難能可貴。”