李海浩,李會軍,高明朗
(華能銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)
在國家積極發(fā)展及消納新能源的大背景下,火電機組長時間低負荷運行,并頻繁參與啟停調(diào)峰。機組啟動并網(wǎng)前因脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度偏低,影響脫硝系統(tǒng)正常投運。通常,機組并網(wǎng)后接帶50%額定負荷時,脫硝系統(tǒng)才具備投運條件,期間所發(fā)電量由于脫硝排放超標(biāo),導(dǎo)致環(huán)保電價無法兌現(xiàn)。2016年、2017年華能銅川照金電廠2臺機組共啟停26次,期間脫硝超標(biāo)所發(fā)電量約46.85 GW·h,導(dǎo)致扣減環(huán)保電價款約121萬元。為了減少機組啟停造成的環(huán)保電價款損失,同時提升企業(yè)的環(huán)保形象,2018年4月華能銅川照金電廠在未進行設(shè)備技術(shù)改造的前提下,通過優(yōu)化運行操作,實現(xiàn)了機組并網(wǎng)前投入脫硝系統(tǒng)。本文介紹主要技術(shù)措施及相關(guān)參數(shù)的變化情況。圖1為2018年4月1日#1機組啟動并網(wǎng)前投入脫硝系統(tǒng)的畫面。
圖1 2018年4月1日 #1機組啟動并網(wǎng)前投入脫硝系統(tǒng)的畫面
華能銅川照金電廠一期工程2×600 MW機組鍋爐,為HG-2070/17.5-YM9型單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、鍋爐露天布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、強制循環(huán)汽包爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量為20 702 t/h。鍋爐采用四角切圓布置的低氮燃燒器,并配有等離子點火系統(tǒng)。2014年、2015年2臺機組先后進行了超低排放改造。脫硝系統(tǒng)采取選擇性催化還原(SCR)法,脫硝反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)之間,為高溫高塵布置,采用蜂窩式催化劑,運行溫度為305~420 ℃;脫硝系統(tǒng)入口NOx平均質(zhì)量濃度為250 mg/m3,煙囪入口凈煙氣NOx排放質(zhì)量濃度按不超過50 mg/m3進行控制;催化劑最低連續(xù)噴氨溫度為295 ℃[1]。
理論表明,低溫生成的(NH4)2SO4或NH4HSO4堵塞脫硝催化劑的通道和微孔,減少了煙氣與催化劑的接觸面積,催化劑在低于一定的溫度時運行活性會降低,但隨負荷增加SCR脫硝系統(tǒng)入口煙溫升高到硫酸氫氨結(jié)露溫度以上運行一段時間后,隨著(NH4)2SO4或NH4HSO4的揮發(fā),催化劑活性可完全恢復(fù),對催化劑的壽命影響不大[2]。
(1)工況1:煤質(zhì)硫分1.20%~1.50%;入口NOx質(zhì)量濃度450 mg/m3;H2O的質(zhì)量分數(shù)8.6%。試驗結(jié)果如圖2所示,圖中:K/K0為催化劑的活性系數(shù);K0為催化劑的初始活性;K為催化劑不同運行階段的活性。
圖2 工況1
試驗結(jié)果證明:鍋爐燃用硫分相對較高的煤時,較低煙氣溫度(260~280 ℃)運行,催化劑性能下降明顯,且有活性恢復(fù)不徹底的風(fēng)險。
(2)工況2:煤質(zhì)硫分0.80%~1.00%;入口NOx質(zhì)量濃度450 mg/m3;H2O的質(zhì)量分數(shù)8.6%。試驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 工況2
試驗結(jié)果證明:鍋爐燃用硫分相對較低的煤時,在280 ℃左右運行6 h后恢復(fù)至300 ℃以上對催化劑性能無影響。因此,低溫(280 ℃)短時間運行時,催化劑性能受硫酸氫氨影響較小,隨煙溫升高,催化劑微孔內(nèi)沉積的少量硫酸氫氨不斷釋放,催化劑性能不斷恢復(fù),且速度加快,10 h后催化劑活性可以恢復(fù)。
基于以上2個試驗可知:從機組啟動到脫硫系統(tǒng)入口煙溫達到310 ℃前,應(yīng)確保燃煤硫分維持在較低水平,并確保對應(yīng)硫分煤種下催化劑降低最低運行溫度(MOT)的允許運行時間。
華能銅川照金電廠實際燃煤硫分控制在0.79%左右?;谝陨显囼灁?shù)據(jù),結(jié)合機組運行數(shù)據(jù)并保有一定安全余量,將催化劑最低連續(xù)噴氨溫度由295 ℃調(diào)整為285 ℃,同時要求機組并網(wǎng)后快速升負荷,3 h之內(nèi)將該溫度升高至305 ℃以上。
鍋爐啟動期間采用低硫、高揮發(fā)分的煤種。低硫是為減輕啟動階段對空預(yù)器等后續(xù)設(shè)備的腐蝕及降低最低噴氨溫度;高揮發(fā)分則為降低NOx的生成總量。華能銅川照金電廠機組啟動從鍋爐點火到接帶300 MW負荷之前,控制入爐煤硫分不高于0.40%,入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分不低于36.00%。
提高鍋爐給水溫度,縮小省煤器給水與鍋爐煙氣溫差,降低傳熱溫壓,可以削弱煙水換熱,提高脫硫系統(tǒng)入口煙氣溫度。采取的主要做法有:
(1)并網(wǎng)前開啟鍋爐省煤器再循環(huán)電動門,減弱省煤器水側(cè)的吸熱量。
(2)在鍋爐上水期間,及時投入輔汽加熱除氧器,在輔汽耗量滿足的情況下,盡量提高除氧器水溫至最高允許溫度。
(3)在鍋爐點火后,#2高壓加熱器(以下簡稱高加)可隨其熱源——再熱蒸汽冷段(以下簡稱冷再)壓力上升而投運。汽輪機暖機過程中,及時投入其他高加,可利用沖轉(zhuǎn)乏汽的汽化潛熱加熱給水,提高給水溫度的同時,亦可防止省煤器區(qū)域出現(xiàn)較大的煙氣溫降,提高爐內(nèi)溫度,創(chuàng)造有利的燃燒條件,還可以增大沖轉(zhuǎn)進汽量,縮短汽輪機暖機時間。
煙溫高低直接影響脫硝能否連續(xù)投入,通過配煤、配風(fēng)、提高火焰中心等操作方法,維持較高的爐膛出口煙氣溫度,可有效提高脫硫系統(tǒng)入口煙氣溫度。采取的主要措施有:
(1)在保證鍋爐受熱面壁溫不超限的情況下,關(guān)小主燃燒器區(qū)域二次小風(fēng)門,開大燃盡風(fēng)門,同時上擺燃燒器擺角,目的是提高火焰中心,同時降低脫硝系統(tǒng)入口NOx生成量。
(2)鍋爐燃燒穩(wěn)定后,可通過適當(dāng)增加運行磨煤機一次風(fēng)量的方式使煤粉燃燒適當(dāng)推后,起到提高煙溫的效果。
(3)通過鍋爐點火后汽輪機中速暖機期間調(diào)整鍋爐總風(fēng)量的經(jīng)驗得出:保持合適的總風(fēng)量不但能夠起到提高脫硝系統(tǒng)入口煙溫的效果,而且能夠起到降低脫硝系統(tǒng)入口NOx生成量的效果。推薦并網(wǎng)前鍋爐實際總風(fēng)量與額定總風(fēng)量比值控制在42.5%。
啟動階段,爐側(cè)蒸汽是煙氣的重要冷源,提高蒸汽溫度可以有效抑制蒸汽管道對煙氣的冷卻,使煙氣溫度維持在較高水平。采取的主要措施有:
(1)啟動階段,開大高壓旁路(以下簡稱高旁)開度,可以提高再熱器系統(tǒng)的入口蒸汽溫度,減少再熱器對煙氣的冷卻,從而提高煙氣溫度。
(2)在汽輪機沖轉(zhuǎn)、暖機階段將主蒸汽溫度由恒溫控制優(yōu)化為滑參數(shù)控制,在整個過程中汽輪機主蒸汽溫度由335 ℃逐步提高至480 ℃左右,再熱蒸汽溫度亦與主蒸汽溫度同步提高。
(3)適當(dāng)延長汽輪機3 000 r/min暖機時間,可以使主再熱蒸汽緩慢升高,有效遏制煙溫下降。
通過采取上述措施,機組并網(wǎng)前將脫硝系統(tǒng)兩側(cè)入口煙氣溫度調(diào)整至約298 ℃,煙溫達到了脫硝催化劑最低連續(xù)噴氨溫度之上,實現(xiàn)了機組并網(wǎng)前投入脫硝系統(tǒng)的目的。機組主要參數(shù)調(diào)整前后對比如下:
(1)脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度達到298 ℃,較之前265 ℃提高了33 ℃。
(2)鍋爐給水溫度160 ℃,較之前120 ℃提高了40 ℃。
(3)主再熱蒸汽溫度480 ℃,較之前430 ℃提高了50 ℃。
(4)脫硫系統(tǒng)入口NOx質(zhì)量濃度600 mg/m3,較之前750 mg/m3降低了150 mg/m3。
機組啟動階段通過優(yōu)化運行操作,華能銅川照金電廠實現(xiàn)了并網(wǎng)前投運脫硝系統(tǒng)的目的。該技術(shù)以“改變鍋爐尾部受熱面熱量分配,提高脫硝裝置入口煙溫”為原則,為解決同類問題提供了一種路徑。