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        1 000 MW超超臨界機(jī)組加裝低溫省煤器改造及熱經(jīng)濟(jì)性分析

        2018-11-19 04:32:18馬記
        綜合智慧能源 2018年10期
        關(guān)鍵詞:萊州省煤器凝結(jié)水

        馬記

        (華電萊州發(fā)電有限公司,山東 煙臺 261441)

        0 引言

        對1 000 MW燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)運行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,當(dāng)鍋爐排煙溫度升高10 ℃時,鍋爐熱效率將下降0.5%左右,發(fā)電煤耗約升高1.5 g/(kW·h)。因此,鍋爐排煙溫度高的問題已成為嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性和安全性的一個難題。降低鍋爐排煙溫度、吸收鍋爐排煙熱損失對1 000 MW燃煤機(jī)組節(jié)能降耗和經(jīng)濟(jì)、安全運行具有現(xiàn)實意義。目前,加裝低溫省煤器是有效回收鍋爐排煙余熱的措施之一[1]。華電萊州發(fā)電有限公司(以下簡稱萊州公司)1 000 MW超超臨界鍋爐年平均排煙溫度高達(dá)126 ℃,吸收排煙余熱,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性勢在必行。本文對萊州公司#1機(jī)組加裝低溫省煤器后1 000,750 MW工況下的運行經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析。

        1 設(shè)備及低溫省煤器煙氣、水側(cè)參數(shù)

        萊州公司2臺1 000 MW超超臨界機(jī)組燃煤鍋爐為高效超超臨界參數(shù)、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、運轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型變壓直流爐。汽輪機(jī)為超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式,設(shè)計額定功率為1 000 MW。

        在機(jī)組小修煙氣超低排放一體化協(xié)同治理中,加裝低溫省煤器回收排煙熱損失,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。1 000,750 MW工況下加裝低溫省煤器后煙氣、水側(cè)參數(shù)見表1(表中BMCR為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)。

        低溫省煤器出口水溫設(shè)計時,考慮低溫省煤器換熱管低溫腐蝕與靜電除塵器運行的經(jīng)濟(jì)性。

        表1 1 000,750 MW工況下低溫省煤器煙氣、水側(cè)參數(shù)

        2 低溫省煤器布置位置選擇

        萊州公司燃煤機(jī)組在電除塵器入口煙道上布置6臺低溫省煤器,設(shè)置3臺熱媒循環(huán)泵(2用1備)。低溫省煤器布置位置選擇考慮以下2點因素。

        (1)低溫省煤器布置在鍋爐靜電除塵器之前,將低溫省煤器系統(tǒng)和汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)有機(jī)地聯(lián)系在一起,不會對一/二次風(fēng)溫、鍋爐燃燒狀況造成影響,也不會降低空氣預(yù)熱器的換熱量。同時,低溫省煤器在尾部煙道吸收的煙氣熱量可看做是排煙余熱,鍋爐效率不會因此而變化。

        圖1 低溫省煤器現(xiàn)場布置

        3 低溫省煤器凝結(jié)水取水選擇

        低溫省煤器利用鍋爐尾部煙道的排煙余熱直接加熱汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)中凝結(jié)水泵供出的低壓主凝結(jié)水。低溫省煤器系統(tǒng)可以通過串聯(lián)或并聯(lián)的方式布置在汽輪機(jī)低壓加熱器(以下簡稱低加)回路中,起到部分低加的相同作用,排擠汽輪機(jī)部分回?zé)岢槠?,在汽輪機(jī)進(jìn)汽量不變的情況下,排擠抽汽返回至汽輪機(jī)繼續(xù)膨脹做功,在燃料量不變的情況下可以多獲得電功,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性[2]。

        針對萊州公司機(jī)組1 000 MW工況下,鍋爐空氣預(yù)熱器出口排煙溫度及汽機(jī)側(cè)低加水側(cè)運行參數(shù),確定低溫省煤器凝結(jié)水取水方案:凝結(jié)水從#8低加入口和#7低加出口主凝結(jié)水管分別取凝結(jié)水,混合后進(jìn)入低溫省煤器,吸熱升溫后再進(jìn)入#7低加出口主凝結(jié)水管,從而實現(xiàn)熱量的回收利用。低溫省煤器凝結(jié)水取水方案如圖2所示。

        圖2 低溫省煤器凝結(jié)水取水方案

        4 加裝低溫省煤器熱經(jīng)濟(jì)性分析

        萊州公司低溫省煤器凝結(jié)水取水方案中,#7低加出口取水目的是與#8低加入口凝結(jié)水混合調(diào)節(jié)低溫省煤器入口凝結(jié)水溫度,因此,取水方案可看作#8低加入口取部分凝結(jié)水與低溫省煤器并列布置。低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)如圖3所示。

        圖3 低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)

        低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)從低加No.x入口分流部分凝結(jié)水Dd流經(jīng)低溫省煤器,吸收排煙余熱被加熱升溫后返回汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),在低加No.(m-1)的出口處與主凝結(jié)水相匯合。從凝結(jié)水流系統(tǒng)看,低溫省煤器與No.x至No.(m-1)低加成并聯(lián)運行方式。

        經(jīng)過低溫省煤器的凝結(jié)水量Dd相對于1 kg新蒸汽的份額為

        (1)

        式中:α為份額,%;Dd為經(jīng)過低溫省煤器的凝結(jié)水量,kg/s;D為主蒸汽流量,kg/s。

        外觀設(shè)計單獨立法論 ................................................張 鵬 06.45

        依據(jù)等效熱降原理[3],份額αd的凝結(jié)水從低加No.x入口引出熱系統(tǒng),從低加No.(m-1)的出口進(jìn)入熱系統(tǒng),整個系統(tǒng)獲得的實際做功收益為

        (2)

        低溫省煤器將機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性提高相對量

        (3)

        式中:H為新蒸汽等效焓降,kJ/kg;ηi為發(fā)電機(jī)組效率提高的相對值。

        新蒸汽的等效焓降

        (4)

        式中:ηb為鍋爐試驗效率,%;d為機(jī)組汽耗率,kg/(kW·h)。

        發(fā)電機(jī)組效率提高的相對值

        (5)

        發(fā)電機(jī)組熱耗率降低相對值

        Δq=qΔηi,

        (6)

        式中:q為機(jī)組熱耗率,kJ/(kW·h)。

        機(jī)組發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低量

        (7)

        式中:ηg為管道效率,%。

        機(jī)組全年煤耗降低量

        ΔB=ΔbPn×10-6,

        (8)

        式中:P為發(fā)電機(jī)組額定功率,kW;n為機(jī)組在額定功率年工作小時數(shù)。

        1 000,750 MW工況下汽輪機(jī)低加經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)見表2。

        表2 1 000,750 MW工況下低加經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)

        萊州公司#1機(jī)組加裝低溫省煤器后,1 000,750 MW工況的機(jī)組經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)見表3。

        表3 1 000,750 MW工況加裝低溫省煤器經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

        5 結(jié)論

        (1)萊州公司低溫省煤器布置在靜電除塵器入口煙道上,既降低了電除塵器入口煙氣溫度,提高了電除塵器除塵性能,同時充分吸收排煙余熱,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性,位置布置方案具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。

        (2)考慮到受熱面低溫腐蝕,低溫省煤器凝結(jié)水取水方案、分水流量系數(shù)需經(jīng)過優(yōu)化選擇設(shè)計,保證低溫省煤器出口煙溫維持在(90±2 ℃)。

        (3)機(jī)組加裝低溫省煤器后,1 000,750 MW工況下利用等效焓降法進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析,年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤量分別為2 515/2 393 t,去除熱媒循環(huán)泵電耗,年節(jié)約成本分別為17.66/12.39萬元,提高了機(jī)組運行的熱經(jīng)濟(jì)性。

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