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        轉(zhuǎn)爐降低鐵水消耗的生產(chǎn)實(shí)踐

        2018-11-14 07:54:40陳躍軍吳軍
        新疆鋼鐵 2018年3期
        關(guān)鍵詞:鐵耗鋼種廢鋼

        陳躍軍,吳軍

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司)

        1 前言

        隨著鋼鐵去產(chǎn)能、取締地條鋼工作的不斷深入,市場上廢鋼資源不斷增加,而鐵精粉、球團(tuán)礦等資源的緊缺且市場上生鐵價(jià)格居高不下。為適應(yīng)市場變化,國內(nèi)鋼廠探索在轉(zhuǎn)爐冶煉中添加廢鋼、降低鐵水消耗的方法。由于轉(zhuǎn)爐冶煉原料的改變關(guān)聯(lián)到鐵水、廢鋼、渣料、各種原材料及冶煉區(qū)域各生產(chǎn)工序的控制,影響因素較多。八鋼煉鋼立足實(shí)際情況,通過采取針對(duì)性措施,降低了鐵水消耗,提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,最終降低了煉鋼成本,為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。

        2 八鋼煉鋼生產(chǎn)工藝

        八鋼公司煉鋼廠現(xiàn)有2座40t轉(zhuǎn)爐、3座120t轉(zhuǎn)爐和1座150t頂?shù)讖?fù)吹煉鋼轉(zhuǎn)爐。主要介紹3座120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線降低鐵水消耗的實(shí)踐。120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線工藝流程見圖1。

        圖1 八鋼煉鋼廠120t轉(zhuǎn)爐煉鋼簡要工藝流程

        3 120t產(chǎn)線鐵水消耗影響因素分析

        3.1 廢鋼料型對(duì)鐵耗的影響

        120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線所用的廢鋼料型基本上是輕薄料,庫區(qū)整體料型中輕薄料所占的比重持續(xù)上升,造成轉(zhuǎn)爐廢鋼料型以輕薄料居多,廢鋼堆比重小于1t/m3,單斗廢鋼加入量只有約18t,單爐廢鋼比無法提高,制約了降鐵耗的操作。2017年實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線所用廢鋼中輕薄料的比重由20%增至35%~40%,意味著轉(zhuǎn)爐廢鋼中輕薄料的配比量將增加5%~10%。廢鋼量配比提不上去,鐵水比升高,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐的吹損增加0.08%,直接增加鐵耗消耗約 0.7kg/t。

        3.2 轉(zhuǎn)爐渣量對(duì)鐵耗的影響

        轉(zhuǎn)爐渣量大小直接影響到鐵水消耗。煉鋼廠使用的石灰中有效CaO含量未超過88%;中厚板方向Q345系列鋼種成品中磷含量由0.018%下調(diào)至0.015%,此系列鋼種的比重約占120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線生產(chǎn)鋼種比例的40%~50%。因此轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中為了保證出鋼成分和溫度達(dá)標(biāo),必須采用大渣量進(jìn)行脫磷。2017年1~6月,轉(zhuǎn)爐渣量約為85kg/t,受石灰質(zhì)量波動(dòng)和Q345成品磷含量下調(diào)的影響,轉(zhuǎn)爐渣量增加至91kg/t,這使得轉(zhuǎn)爐鐵耗消耗增加了0.9kg/t。

        3.3 生產(chǎn)低碳鋼對(duì)鐵耗的影響

        自2016年3月起,120t產(chǎn)線SP系列鋼種每月的計(jì)劃產(chǎn)量均維持在3萬t以上,約占當(dāng)月計(jì)劃產(chǎn)量的20%~30%。如此高的低碳鋼比例使得轉(zhuǎn)爐終渣氧化鐵含量均超過17%。以2016年5月為例,Q345系列鋼種的終渣氧化鐵均值為14.2%,Q235系列終渣氧化鐵為13.1%,SP系列則高達(dá)17.2%。終渣氧化鐵每增高1%,鐵耗損耗將增加0.9kg/t。

        根據(jù)近兩年120t轉(zhuǎn)爐降低鐵水消耗的實(shí)踐,總結(jié)了轉(zhuǎn)爐工序?qū)﹁F水消耗的影響,見表1。

        表1 鐵耗的影響現(xiàn)狀

        綜上所述,120t產(chǎn)線鐵耗受以上客觀因素影響,實(shí)際水平約在965kg/t。

        4 120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線降低鐵耗的措施

        4.1 細(xì)化廢鋼管理制度

        (1)廢鋼斗擴(kuò)容,拓展廢鋼種類。40t產(chǎn)線廢鋼斗由7m3擴(kuò)容為8m3,120t產(chǎn)線廢鋼斗由18m3擴(kuò)容為27m3;將輕薄料、統(tǒng)料通過打壓塊、破碎等方式提高較輕廢鋼的堆比重。

        (2)優(yōu)化廢鋼配比,保證回收裝入量。在不改變原有判質(zhì)規(guī)則的基礎(chǔ)上,對(duì)中型合格料和統(tǒng)料合格料按堆比重進(jìn)行分級(jí),并按級(jí)結(jié)算,促進(jìn)廢鋼供應(yīng)商提高廢鋼堆比重。就120t產(chǎn)線廢鋼料型而言,輕薄料加入轉(zhuǎn)爐后,冶煉過程中的吹損較統(tǒng)料、中型料約高出5%。因此,在廢鋼進(jìn)料時(shí)嚴(yán)格控制輕薄料的進(jìn)料量,輕薄料比例不得高出10%。針對(duì)未要求全廢鋼的鋼種,廢鋼配比量不超過總配比量的50%,其余加入回收。

        (3)根據(jù)日產(chǎn)量控制廢鋼進(jìn)料量,定期校稱,穩(wěn)定廢鋼裝入。為了控制廢鋼進(jìn)料量過多而導(dǎo)致的單耗成本增加,轉(zhuǎn)爐會(huì)同原料區(qū)域每日估算后一日產(chǎn)量,根據(jù)產(chǎn)量,按照廢鋼單耗95kg/t的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn)料。為了防止廢鋼稱重給轉(zhuǎn)爐裝入制度和冶煉過程操作帶來的不利影響,每周對(duì)廢鋼稱重稱進(jìn)行一次校對(duì),廢鋼稱量偏差值不高于3%;轉(zhuǎn)爐每班次對(duì)廢鋼的實(shí)際稱重進(jìn)行復(fù)稱,偏差值大于5%時(shí),轉(zhuǎn)爐工序要查找原因并進(jìn)行分析。在鐵水較少、生產(chǎn)節(jié)奏允許的情況下,一爐配加雙斗廢鋼,提高廢鋼的裝入量。

        4.2 穩(wěn)定鐵水裝入量

        穩(wěn)定鐵水裝入,分鋼種制定扒渣標(biāo)準(zhǔn)。鐵水預(yù)處理工序每天對(duì)倒罐站稱量稱進(jìn)行復(fù)稱,倒罐出鐵偏差控制在1t以內(nèi)。同時(shí)利用檢修時(shí)間對(duì)行車的吊砝碼復(fù)稱,噸位大于1t協(xié)調(diào)校稱;預(yù)處理鐵渣含鐵量約為40%~50%,原有扒渣模式下,鐵耗損失約為1.5kg/t。為了降低扒渣的鐵耗損耗,預(yù)處理改變了扒渣工藝,實(shí)行分鋼種制定扒渣標(biāo)準(zhǔn),見表2。

        轉(zhuǎn)爐工序根據(jù)鐵耗成本及熱量平衡進(jìn)行了理論估算,結(jié)合120t轉(zhuǎn)爐實(shí)際情況,確定當(dāng)鐵水按照105t裝入,鐵水比小于80%,總裝入量在130~135t時(shí),鐵耗成本最優(yōu)。見表3。

        表2 分鋼種扒渣標(biāo)準(zhǔn)

        表3 轉(zhuǎn)爐現(xiàn)階段裝入量標(biāo)準(zhǔn) t

        4.3 轉(zhuǎn)爐冶煉操作的優(yōu)化

        (1)推行少渣冶煉,通過實(shí)行“雙渣”、“留渣工藝”,控制轉(zhuǎn)爐渣料消耗,全鋼種平均一次倒?fàn)t率提高至60%以上,降低轉(zhuǎn)爐終渣TFe。見表4。

        表4 雙渣與單渣爐次對(duì)比

        要求轉(zhuǎn)爐各爐座每班次必須測爐,依照轉(zhuǎn)襯液位線高度確定開吹槍位及終點(diǎn)拉碳槍位,保證全月一次倒?fàn)t率大于70%,轉(zhuǎn)爐終渣TFe小于15%,按照轉(zhuǎn)爐渣量90kg/t計(jì)算,此項(xiàng)鐵耗約降低1.12kg/t。

        (2)通過工藝優(yōu)化,控制直上結(jié)瘤事故損失。2017年初,轉(zhuǎn)爐工序針對(duì)直上鋼種,標(biāo)準(zhǔn)量化出鋼口的出鋼時(shí)間,SP鋼種出鋼口時(shí)間不低于4分30秒,Q235鋼種出鋼口時(shí)間不低于4分,以此降低轉(zhuǎn)爐出鋼過程中的下渣量;降低直上鋼種鋼包內(nèi)的鋁含量。

        (3)降低直上比例。改變120t轉(zhuǎn)爐工藝路徑,3爐對(duì)四機(jī),保證一個(gè)爐座的鋼水直上,充分利用和發(fā)揮精煉爐的緩沖作用,滿足降鐵耗的生產(chǎn)條件;在鐵水總量偏低,轉(zhuǎn)爐處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)的情況下,雙爐生產(chǎn)全部安排走LF精煉路徑??芍鄙箱摲N全部過精煉輕處理,最大限度提高廢鋼比。原直上路徑單爐廢鋼加入量18t左右,現(xiàn)在過精煉后可提高至25t。廢鋼單爐加入量提高7t,鐵耗降低60kg/t。

        4.4 連鑄工序的優(yōu)化

        在連鑄區(qū)域?qū)︻^坯、尾坯進(jìn)一步優(yōu)化。在保證質(zhì)量前提下,通過改造,提高拉速及盡可能多地提高連澆爐數(shù);中包開澆正常后,立即投入結(jié)晶器液面自動(dòng)控制,減少液面波動(dòng),降低切頭損失;中包停澆和中包快換過程中采用優(yōu)化尾坯操作技術(shù)。提高鑄坯定尺合格率,減少切尾損失;在滿足軋鋼的需求下,盡量選用長尺坯和大斷面鑄坯,并優(yōu)化定尺切割技術(shù),根據(jù)鋼種的收縮率,合理調(diào)節(jié)定尺長度,確保平均定尺精度控制在0~40mm;采用改型割嘴,減少割縫,降低割損,割縫控制在3.5mm以下。

        120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線通過全工序的努力,120t產(chǎn)線鐵耗自2017年開始逐漸降低,目前控制在鐵耗900kg/t,如圖 2所示。

        圖2 120t轉(zhuǎn)爐2017~2018年各月鐵耗情況

        5 結(jié)束語

        (1)通過對(duì)廢鋼料型分級(jí)管理,提高了單斗廢鋼的加入量,達(dá)到降低鐵耗目的。

        (2)生產(chǎn)過程中通過以部份生鐵塊替代廢鋼、爐內(nèi)添加碳素材料彌補(bǔ)溫度工藝,優(yōu)化造渣和供氧制度,降低鐵水消耗,而且效果明顯。

        (3)通過對(duì)連鑄坯頭坯尾尺寸優(yōu)化及提高連澆爐數(shù)等措施,降低了坯頭尾產(chǎn)生率,降低鐵耗。

        (4)通過對(duì)事故管控及工藝路徑調(diào)整,降低了整體工序?qū)D(zhuǎn)爐溫度的需求,提高廢鋼單斗的加入量,促進(jìn)降低鐵耗目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

        八鋼120t產(chǎn)線2017年7月至2018年7月生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,120t轉(zhuǎn)爐開展“節(jié)鐵增鋼”工作以來合計(jì)多產(chǎn)鋼15.26萬t,為企業(yè)創(chuàng)造了效益。

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