陳 磊,李德波,周杰聯(lián),馮永新,陳 拓
(廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司,廣州 510060)
2014年國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》,要求燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,即在基準(zhǔn)氧量6%條件下,煙塵、SO2、NOX排放質(zhì)量濃度(以下簡(jiǎn)稱“濃度”)分別不高于10 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同)、35 mg/m3、50 mg/m3。 江鵬威[1]等進(jìn)行了燃煤電廠脫硝噴氨調(diào)節(jié)閥堵塞原因分析及對(duì)策技術(shù)研究,通過(guò)對(duì)液氨品質(zhì)、環(huán)境溫度、設(shè)備構(gòu)造、材質(zhì)、堵塞物成分等因素的分析,找到了堵塞的原因。董長(zhǎng)青[2]等進(jìn)行了火電廠SCR(選擇性催化還原)脫硝催化劑壽命預(yù)估研究,針對(duì)火電廠SCR脫硝催化劑在運(yùn)行過(guò)程中的失活機(jī)理,建立了催化劑的失活動(dòng)力學(xué)模型以及壽命計(jì)算方法。鄭方棟[3]等進(jìn)行了全負(fù)荷脫硝氨逃逸率與SO3轉(zhuǎn)化率變化的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究工作。廖永進(jìn)[4]等進(jìn)行了SCR脫硝系統(tǒng)催化劑性能預(yù)測(cè)方法及實(shí)踐方面的研究工作。SCR脫硝系統(tǒng)催化劑運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)后,受到飛灰堵塞、沖蝕和化學(xué)中毒等影響,活性逐步降低,需要進(jìn)行催化劑性能預(yù)測(cè)以指導(dǎo)催化劑的增加或者更換?;谠囼?yàn)室測(cè)試條件,催化劑活性測(cè)試結(jié)果并不能完全反映脫硝反應(yīng)器的實(shí)際情況,應(yīng)利用脫硝系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)試驗(yàn)室數(shù)據(jù)加以修正。李德波[5-9]等進(jìn)行了超低排放下NOX動(dòng)態(tài)超標(biāo)問(wèn)題的熱工控制優(yōu)化技術(shù)研究。毛奕升[10]等進(jìn)行了火電廠SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整及煙氣取樣方法改進(jìn)的研究,提高了SCR系統(tǒng)出口NOX測(cè)點(diǎn)代表性。國(guó)內(nèi)其他研究者也在SCR系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行方面開(kāi)展了很多工作[11-20]。
本文進(jìn)行了大量現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研(調(diào)研了40臺(tái)SCR脫硝系統(tǒng),包括300 MW、600 MW、1 040 MW燃煤電廠),發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中存在諸多技術(shù)問(wèn)題,主要包括:SCR脫硝系統(tǒng)出口NOX濃度均勻性較差;氨逃逸量高導(dǎo)致空氣預(yù)熱器堵塞,從而導(dǎo)致機(jī)組被迫停機(jī);SCR脫硝系統(tǒng)熱工測(cè)點(diǎn)代表性不足,帶來(lái)運(yùn)行監(jiān)控方面的問(wèn)題。本文通過(guò)理論分析、數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,指出了我國(guó)SCR脫硝系統(tǒng)需要注意的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,并提出解決措施,旨在為SCR脫硝系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供指導(dǎo)。
某發(fā)電廠2臺(tái)700 MW亞臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,配套鍋爐由日本三菱重工設(shè)計(jì)制造,采用四角切圓方式燃燒煙煤。為滿足煙氣脫硝環(huán)保要求,采用高灰型SCR煙氣脫硝工藝,分SCR反應(yīng)器區(qū)和液氨儲(chǔ)存及供應(yīng)區(qū)域。催化劑層數(shù)按“2+1”模式布置,初裝2層,預(yù)留1層,在設(shè)計(jì)工況、處理100%煙氣量、布置2層催化劑條件下,每套脫硝裝置脫硝效率均不低于80%,脫硝還原劑采用液氨。表1為機(jī)組300 MW負(fù)荷摸底工況下進(jìn)出口NOX濃度及脫硝效率現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果。從表1可以看出,反應(yīng)器A側(cè)、B側(cè)出口NOX濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差達(dá)到了56.5%、66.5%,出口NOX濃度分布嚴(yán)重不均勻。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整方法:每側(cè)反應(yīng)器入口有10個(gè)噴氨調(diào)門,開(kāi)大對(duì)應(yīng)出口NOX濃度偏高區(qū)域的噴氨調(diào)門,關(guān)小對(duì)應(yīng)入口NOX濃度偏低區(qū)域的噴氨調(diào)門,并通過(guò)調(diào)整試驗(yàn)最終確認(rèn)調(diào)整幅度。A側(cè)調(diào)整前后調(diào)門開(kāi)度及B側(cè)調(diào)整前后的調(diào)門開(kāi)度如表2和表3所示。
表1 300 MW負(fù)荷摸底工況下進(jìn)出口NO X濃度及脫硝率
表2 300 MW負(fù)荷工況下A側(cè)調(diào)整前后的調(diào)門開(kāi)度(由固定端至擴(kuò)建端)
表3 300 MW負(fù)荷工況下B側(cè)調(diào)整前后的調(diào)門開(kāi)度(由固定端至擴(kuò)建端)
由表4數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論:
(1)經(jīng)過(guò)調(diào)整后,A側(cè)出口NOX濃度分布的均勻性有了較好的改善,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由調(diào)整前的56.5%降至調(diào)整后的14.2%。第一次調(diào)整后實(shí)測(cè)脫硝率為82.9%。
(2)B側(cè)在噴氨格柵調(diào)整后,出口NOX濃度均勻性未能得到改善。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),B側(cè)1、2、3號(hào)噴氨支管存在堵塞,即使將調(diào)門全開(kāi),對(duì)應(yīng)出口區(qū)域的NOX濃度仍然較高,建議在檢修時(shí)疏通管道。第一次調(diào)整后B側(cè)的實(shí)測(cè)脫硝率為51.6%。
(3)調(diào)整后對(duì)反應(yīng)器A側(cè)、B側(cè)出口進(jìn)行了氨逃逸取樣,分析結(jié)果顯示出口的氨逃逸均小于3μL/L的要求值。
表4 第一次調(diào)整后300 MW負(fù)荷工況下脫硝系統(tǒng)進(jìn)出口NO X濃度及脫硝率
在SCR脫硝系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,要定期進(jìn)行噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)工作,保證反應(yīng)器出口NOX濃度均勻性控制在20%以內(nèi),同時(shí)要加強(qiáng)噴氨格柵現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)工作,防止支管堵塞。
調(diào)研中發(fā)現(xiàn)一些燃煤電廠由于低氮技術(shù)改造效果不理想,導(dǎo)致反應(yīng)器入口NOX濃度偏高,最高達(dá)到400 mg/m3,SCR脫硝系統(tǒng)減排壓力很大,需要保證較高的脫硝效率,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員將脫硝效率控制在90%以上。大量現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,脫硝效率越高,氨逃逸一般越高,增加了空氣預(yù)熱器堵塞的風(fēng)險(xiǎn),建議燃煤電廠開(kāi)展低氮技術(shù)改造工作,降低脫硝反應(yīng)器入口NOX濃度。
某300 MW機(jī)組空氣預(yù)熱器嚴(yán)重堵塞,在停機(jī)檢修期間,采集了1號(hào)、2號(hào)機(jī)組B側(cè)空氣預(yù)熱器冷端和中溫端的飛灰,委托專業(yè)單位采用離子色譜分析儀進(jìn)行化學(xué)組成分析,結(jié)果見(jiàn)表5、表6。
從表5可以看出,飛灰中含有一定濃度的NH4+和SO42-,根據(jù)國(guó)外大量運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),飛灰中NH4+質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在50 mg/kg以下時(shí),說(shuō)明氨逃逸量控制在安全范圍,目前1B-GAH冷端NH4+濃度為 68.9 mg/kg,1B-GAH出口NH4+濃度為31.6 mg/kg,說(shuō)明1號(hào)機(jī)組空氣預(yù)熱器存在一定程度的硫酸氫銨沉積現(xiàn)象,同時(shí)從測(cè)量結(jié)果發(fā)現(xiàn),1B-GAH冷端pH值為5.35,為弱酸性環(huán)境。與2號(hào)機(jī)組相比,1號(hào)機(jī)組飛灰中NH4+和SO42-質(zhì)量分?jǐn)?shù)低很多,總體上看1號(hào)機(jī)組硫酸氫銨沉積現(xiàn)象比較弱,而2號(hào)機(jī)組硫酸氫銨沉積現(xiàn)象比較明顯。NH4+和SO42-主要由是SCR脫硝系統(tǒng)逃逸的氨與SO3反應(yīng)生成。煙氣脫硝是指利用氨氣作為還原劑與煙氣中的NOX反應(yīng)以脫除NOX,脫硝過(guò)程中的氨與煙氣中SO3反應(yīng)生成AS(硫酸銨)和ABS(硫酸氫銨),其產(chǎn)生過(guò)程可能存在的化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
表5 飛灰的化學(xué)組成成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),1號(hào)機(jī)組)
表6 飛灰的化學(xué)組成成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),2號(hào)機(jī)組)
AS是一種干燥粉末狀物質(zhì),無(wú)腐蝕性,易通過(guò)吹灰清除。ABS具有黏性,容易吸附煙氣中的飛灰,從而造成催化劑的阻塞和SCR下游設(shè)備的腐蝕,ABS的熔點(diǎn)溫度為147℃,以液體形式在物體表面聚集或者以液滴形式分散于煙氣中,在煙氣中會(huì)粘附飛灰。
NH4+和SO42-的摩爾質(zhì)量分別為18 g/mol、96 g/mol,與表5對(duì)應(yīng)的以摩爾數(shù)計(jì)算得到的化學(xué)組成成分見(jiàn)表7。表8為2號(hào)機(jī)組在2017年7月化驗(yàn)的結(jié)果。
通過(guò)表7的數(shù)據(jù)得到1B-GAH冷端中NH4+和SO42-的摩爾比為7.26,1B-GAH出口中NH4+和SO42-的摩爾比為1.3,根據(jù)NH4HSO4(硫酸氫銨)中NH4+和SO42-的摩爾比為1∶1,可以得知飛灰的化驗(yàn)成分中不僅存在硫酸氫銨還有硫酸鹽,通常為硫酸鈣(沉積在蓄熱片上的硫酸與飛灰中的含鈣物質(zhì)反應(yīng)生成硫酸鈣),因此空氣預(yù)熱器堵塞是由硫酸氫銨和硫酸鈣共同造成的。
表7 飛灰的化學(xué)組成成分(摩爾分?jǐn)?shù),1號(hào)機(jī)組)
表8 飛灰的化學(xué)組成成分(摩爾分?jǐn)?shù),2號(hào)機(jī)組)
目前我國(guó)燃煤機(jī)組安裝的SCR脫硝系統(tǒng),運(yùn)行過(guò)程中普遍發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器存在硫酸氫銨沉積現(xiàn)象。為了減少空氣預(yù)熱器堵塞,發(fā)電廠要定期進(jìn)行脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),降低反應(yīng)器出口氨逃逸的濃度;定期對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行性能評(píng)估,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及催化劑試驗(yàn)室檢測(cè)等手段,判斷催化劑的失活程度,及時(shí)制訂催化劑的加裝、更換和再生方案,確保催化劑能夠滿足脫除污染物的要求。
調(diào)研中發(fā)現(xiàn)某些發(fā)電廠SCR脫硝系統(tǒng)熱工自動(dòng)控制投入率低,投入效果不好,導(dǎo)致在增減負(fù)荷的過(guò)程中,反應(yīng)器出口NOX濃度超標(biāo)或者NOX濃度過(guò)低,增大了空氣預(yù)熱器堵塞風(fēng)險(xiǎn),建議電廠要完善SCR脫硝系統(tǒng)熱工控制邏輯,保證脫硝系統(tǒng)熱工控制靈敏性,防止出現(xiàn)變負(fù)荷過(guò)程中脫硝系統(tǒng)NOX濃度極低(5 mg/m3以下)的情況。
煙道結(jié)構(gòu)以及煙道內(nèi)導(dǎo)流板安裝布置形式是影響SCR反應(yīng)器內(nèi)煙氣混合濃度和速度分布均勻性的重要因素。研究反應(yīng)器內(nèi)部設(shè)備對(duì)煙氣流場(chǎng)的影響規(guī)律,對(duì)進(jìn)一步提高反應(yīng)器內(nèi)煙氣混合、流動(dòng)的均勻性,提高脫硝效率和保障氨逃逸率,降低系統(tǒng)NOX排放具有重要意義。通過(guò)數(shù)值模擬研究可以對(duì)影響SCR反應(yīng)器內(nèi)流動(dòng)均勻性的結(jié)構(gòu)因素進(jìn)行全面分析,對(duì)脫硝系統(tǒng)的布置安裝具有良好的指導(dǎo)意義。
某發(fā)電廠300 MW機(jī)組現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng)催化劑現(xiàn)場(chǎng)磨損照片如圖1所示,可以看出催化劑磨損比較嚴(yán)重,出現(xiàn)大面積催化劑脫落的問(wèn)題。
圖1 催化劑磨損和塌陷圖
為了分析導(dǎo)致催化劑嚴(yán)重磨損和塌陷的原因,利用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)方法,開(kāi)展了SCR脫硝系統(tǒng)不同導(dǎo)流板布置方式下數(shù)值模擬。目前SCR脫硝系統(tǒng)右上角布置有7塊弧-直型導(dǎo)流板,左上角布置有7塊弧型導(dǎo)流板。數(shù)值模擬總共有以下5個(gè)工況:
工況1:煙氣成分按照最新提供的數(shù)據(jù),重新輸入進(jìn)行計(jì)算。
工況2:在工況1基礎(chǔ)上,反應(yīng)器右上角(最內(nèi)側(cè))增加1塊弧-直型導(dǎo)流板。
工況3:在工況1基礎(chǔ)上,反應(yīng)器右上角各導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊,即右上角共有15塊弧-直型導(dǎo)流板。
工況4:在工況1基礎(chǔ)上,反應(yīng)器左上角增加直型導(dǎo)流板,即在原來(lái)7塊弧型導(dǎo)流板基礎(chǔ)上增加直型導(dǎo)流板,右上角導(dǎo)流板不變。
工況5:在工況1基礎(chǔ)上,反應(yīng)器左上角增加直型導(dǎo)流板,反應(yīng)器右上角各導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊,即右上角共15塊弧-直型導(dǎo)流板。
圖2、圖3、圖4為數(shù)值模擬網(wǎng)格劃分結(jié)果。數(shù)值模擬計(jì)算區(qū)域選取從省煤器出口至反應(yīng)器出口,整個(gè)數(shù)值模擬網(wǎng)格規(guī)模為106個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)。
圖2 導(dǎo)流板布置
圖3 SCR脫硝系統(tǒng)物理建模
圖4 SCR脫硝系統(tǒng)網(wǎng)格劃分
圖5 為工況1時(shí)第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為22%,大于工程允許的速度標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(15%),即在現(xiàn)有導(dǎo)流板布置情況下,第一層催化劑入口截面上速度顯著不均勻。
圖6為工況2時(shí)第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為17%,大于工程上允許的速度標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(15%),因此還需要進(jìn)一步調(diào)整。
圖5 第一層催化劑上速度分布(工況1)
圖6 第一層催化劑上速度分布(工況2)
圖7 為工況3時(shí)第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為13%,速度不均勻系數(shù)相對(duì)工況1有較大程度的降低,表明采用工況3的導(dǎo)流板布置方案,能夠提高第一層催化劑入口速度均勻性。
圖7 第一層催化劑上速度分布(工況3)
圖8 為工況4時(shí)第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為16%,速度不均勻系數(shù)相對(duì)工況1有一定程度的降低,但仍然大于15%,需要進(jìn)一步調(diào)整。
圖8 第一層催化劑上速度分布(工況4)
圖9 為工況5時(shí)第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為10%,速度不均勻系數(shù)相對(duì)工況1有較大程度的降低,完全滿足工程要求。
圖9 第一層催化劑上速度分布(工況5)
通過(guò)數(shù)值模擬分析,得到如下結(jié)論:
(1)最佳的導(dǎo)流板布置方案為:反應(yīng)器左上角增加直型導(dǎo)流板,反應(yīng)器右上角各導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊弧-直型導(dǎo)流板,得到速度不均勻系數(shù)為10%,完全滿足工程要求。
(2)較好的導(dǎo)流板布置方案為:反應(yīng)器右上角導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊弧-直型導(dǎo)流板,得到速度不均勻系數(shù)為13%,完全滿足工程要求。
(3)現(xiàn)有的導(dǎo)流板布置方案,第一層催化劑入口截面上速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)為22%,大于工程上允許的速度標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(15%),即在現(xiàn)有導(dǎo)流板布置情況下,第一次催化劑入口截面上速度顯著不均勻。
通過(guò)數(shù)值模擬結(jié)果,導(dǎo)流板優(yōu)化方案建議如下:
(1)在反應(yīng)器右上角導(dǎo)流板之間再增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊弧-直型導(dǎo)流板,能夠滿足工程要求,建議采用這個(gè)改造方案。
(2)反應(yīng)器左上角增加直形導(dǎo)流板,反應(yīng)器右上角導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊弧-直型導(dǎo)流板,得到速度不均勻系數(shù)為10%,為最佳的導(dǎo)流板布置方案,但是改造工作量較大。
(1)脫硝系統(tǒng)要定期進(jìn)行噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),降低反應(yīng)器出口氨逃逸的濃度,保證反應(yīng)器出口NOX濃度均勻性在20%以下。
(2)NOX排放控制要將低氮燃燒技術(shù)與SCR脫硝技術(shù)綜合考慮,鍋爐側(cè)要加強(qiáng)精細(xì)燃燒調(diào)整,降低爐膛出口NOX濃度,降低SCR脫硝系統(tǒng)脫除壓力,避免SCR脫硝系統(tǒng)脫硝效率過(guò)高,造成氨逃逸量增大,增加空氣預(yù)熱器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)為了提高SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)出口流場(chǎng)分布均勻性,建議開(kāi)展SCR脫硝系統(tǒng)導(dǎo)流板優(yōu)化的數(shù)值模擬工作,包括不同導(dǎo)流板布置形式下流場(chǎng)均勻性數(shù)值模擬,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)改造措施,從根本上解決反應(yīng)器出口流場(chǎng)不均勻的問(wèn)題。
(4)提高SCR脫硝系統(tǒng)熱工控制水平,尤其要重視噴氨自動(dòng)控制水平,避免在變負(fù)荷過(guò)程中反應(yīng)器出口NOX濃度極低,噴入過(guò)量的氨到反應(yīng)器中,造成大量氨沉積在空氣預(yù)熱器換熱元件,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器堵塞。
(5)在滿足環(huán)保要求的前提下,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行中脫硝出口NOX濃度宜控制在35~40 mg/m3,不應(yīng)過(guò)低,滿足環(huán)保要求即可。
本文通過(guò)理論分析、數(shù)值模擬、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),詳細(xì)分析了我國(guó)SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的關(guān)鍵技術(shù)難題以及解決對(duì)策,對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了展望,為同類型機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行提供參考,具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值和工程應(yīng)用價(jià)值。