陶紅
摘 要 針對礦井運輸系統(tǒng)運輸量大、運行線路長、巷道狹窄、環(huán)境惡劣、線路復雜等特點,本文設計了基于模糊算法的煤礦皮帶PLC控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用可編程邏輯控制器PLC,實現(xiàn)數(shù)據(jù)檢測、采集、監(jiān)控及控制功能。利用模糊控制簡化系統(tǒng)動態(tài),適用于更加復雜的被控對象,而且不需要被控對象的數(shù)學模型即可實現(xiàn)較好的控制,實現(xiàn)對皮帶機速率的調(diào)節(jié),達到理想運載速度。
關鍵詞 煤礦 皮帶 模糊控制 PLC
一、緒論
中國作為第一大產(chǎn)煤國,通常以帶式輸送機的皮帶運輸系統(tǒng)作為主要運輸工具,實現(xiàn)了煤礦井上和井下的統(tǒng)一運輸。皮帶運輸系統(tǒng)已經(jīng)成為煤礦生產(chǎn)的重要一環(huán),特點為結構簡單、易于實現(xiàn)、運輸量大,同時具有較高的安全性能,這種成熟的運輸系統(tǒng)大大提高了煤炭產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。
我國礦井深度普遍在500米,大型礦井深度已經(jīng)達到1000多米,礦井深度的加深,直接導致了礦井運輸系統(tǒng)線路過長、轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)過多、崗位過多、環(huán)境惡劣等問題,這些問題將直接影響運輸系統(tǒng)的穩(wěn)定及安全性,并且關系著礦井工作人員的人身安全以及企業(yè)效益。本文綜合應用計算機技術、傳感網(wǎng)技術、網(wǎng)絡通信技術、工業(yè)自動化技術與控制理論,設計了針對皮帶運輸系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)。
二、皮帶控制系統(tǒng)組成
皮帶運輸集控系統(tǒng)通過對皮帶運輸煤礦的生產(chǎn)過程及廢矸石在運輸過程中的運輸狀況、環(huán)境參數(shù)、設備信息等參數(shù)實行集中監(jiān)視和控制,集成了煤炭運輸、實時通訊、故障監(jiān)控、設備保護功能,最終實現(xiàn)皮帶運輸?shù)臒o人值守。PLC控制系統(tǒng)可以獨立地運行,也可以接入煤礦自動化綜合系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一控制。為實現(xiàn)井下各層之間穩(wěn)定、可靠的通信,本系統(tǒng)將檢測和監(jiān)控統(tǒng)一結合,優(yōu)化了程序的運行、執(zhí)行和調(diào)度,提高數(shù)據(jù)采集和傳輸效率。針對太平煤礦皮帶集控系統(tǒng)的設計,綜合考慮礦井現(xiàn)場環(huán)境并結合實際需求,采用先進的技術和設備,并配合現(xiàn)有成熟穩(wěn)定的集控思路,完成系統(tǒng)方案的設計與規(guī)劃。以下是系統(tǒng)設計的基本要求:
第一,穩(wěn)定性。確保檢測和監(jiān)控連續(xù)不間斷,可靠且穩(wěn)定地運行,保障工業(yè)生產(chǎn)安全進行。
第二,先進性。整個系統(tǒng)保持一定的先進性,采用領先的設備和技術,保證系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行,符合當前技術和管理方向。
第三,可擴展性。系統(tǒng)當前設計具有一定前瞻性,還保留系統(tǒng)的可擴展性,能夠適應不斷增加的擴展需求。
第四,實時性。保證系統(tǒng)能夠及時處理皮帶傳輸系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的時效性,保障安全生產(chǎn)。
三、控制系統(tǒng)設計
(一)PLC控制系統(tǒng)設計
相比于其他PLC,SIEMENS公司生產(chǎn)的S7系列PLC體積小、速度快、標準化,具有網(wǎng)絡通信能力,功能更強,可靠性更高。S7-300具有較強的控制功能和運算能力,成本適中,它不僅能完成一般的邏輯運算,也能完成比較復雜的三角函數(shù)、指數(shù)和PID運算。它采用模塊化結構且速度快,輸入輸出模塊的數(shù)量與種類比較多,而且具備軟冗余和硬冗余功能,模塊支持熱插拔,使得整個系統(tǒng)性能可靠,維護方便,具有較強的控制功能和運算能力,性價比高??紤]到煤礦運輸區(qū)較為惡劣的環(huán)境以及對礦用設備控制的復雜性與安全性,所以,本系統(tǒng)采用SIEMENS 公司的S7-300系列的高端工業(yè) PLC 作為控制處理器,采用主分站的分布模式,利用工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)主分站之間數(shù)據(jù)的高速穩(wěn)定的實時交換。S7-300 采用模塊化結構,主要部分由 CPU 模塊、電源模塊、擴展模塊以及必要的通信模塊組成,根據(jù)具體需求,本系統(tǒng)在主站主要安放了PLC的CPU 模塊與電源模塊。
(二)模糊算法設計
模糊控制器作為本系統(tǒng)控制的核心,設計的優(yōu)劣直接影響到最終控制效果的好壞。在煤礦運輸實際操作中,皮帶運輸機的啟動與運行速度會受到運載煤料的影響,速度變化會具有非線性、時變性、滯后性等特性,建立數(shù)學模型會相對困難。模糊控制適用于非線性控制,尤其是對復雜多變的被控對象,不用為其系統(tǒng)建模,就可以對皮帶機進行調(diào)速穩(wěn)速,達到理想的運載速度。
本系統(tǒng)通過速度傳感器獲取皮帶的帶速V,并把值傳遞給控制器,然后,控制器把系統(tǒng)設定的帶速V0與V進行比較,獲得速度誤差值e和誤差變化率ec,控制器將e和ec進行模糊推理與計算后得出模糊控制變量ux,可得到相應的模糊控制查詢表并存儲在PLC內(nèi)部。再找出對應的模糊控制實際輸出量u,u與V對應的控制輸出量uv進行疊加運算就得到實際的控制量u。利用D/A轉(zhuǎn)換模塊把數(shù)字量轉(zhuǎn)換為控制電流以控制變頻器的供電頻率f1,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,最終實現(xiàn)皮帶的調(diào)速穩(wěn)速。在這個過程中,查表是為了減少在線計算量,提高運行效率,將該模糊控制表置于 PLC,供實時控制時使用。
由仿真結果可以看出,相比于PID控制,模糊控制在電機啟動時超調(diào)量更小,調(diào)節(jié)時間更短,響應速度更快;而當有負載擾動的情況下,只需要 0.20秒就能快速地回到設定的穩(wěn)定值,PID控制則需要0.33秒左右。也就是說,模糊控制調(diào)速的效果比PID的控制效果更優(yōu)。
四、結語
煤料的運載會對皮帶運輸機的啟動與運行速度造成影響,速度變化會有非線性、時變性、滯后性的特性,建立數(shù)學模型困難。本系統(tǒng)通過模糊控制,并采用SIEMENS公司S7-300系列的高端工業(yè)PLC作為控制處理器,使用主分站的分布模式與工業(yè)以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)實時交換,實現(xiàn)了煤礦皮帶速度的實時、穩(wěn)定、高效控制。
(作者單位為鄂爾多斯市華興能源有限責任公司唐家會礦)
參考文獻
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