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        定子線棒跨接引線絕緣故障原因分析及處理

        2018-11-07 07:08:06劉英軍
        水電站機(jī)電技術(shù) 2018年10期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)故障

        劉英軍

        (國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山064309)

        0 引言

        某廠發(fā)電電動機(jī)為立軸、懸式、三相、50Hz、空冷可逆式同步發(fā)電電動機(jī),型號為MV840/240142-48,該廠發(fā)電機(jī)為意大利TIBB公司生產(chǎn)的。

        2016年發(fā)電機(jī)已運(yùn)行24年,在機(jī)組檢修期間,對定子線棒及跨接引線檢查時,發(fā)現(xiàn)102號線棒跨接引線絕緣故障,故障點(diǎn)外部絕緣漆、玻璃絲帶及云母帶存在燒損現(xiàn)象。經(jīng)測量跨接引線與螺母的距離為6cm;與絕緣塊邊緣距離為4cm,現(xiàn)場絕緣照片見圖1。

        圖1 過橋引線絕緣故障情況

        1 問題分析

        (1)運(yùn)行中過電壓造成引線絕緣故障。

        (2)絕緣老化造成過橋引線內(nèi)部絕緣碳化,絕緣能力降低,引起絕緣故障。

        2 問題排查

        (1)運(yùn)行中過電壓引起絕緣故障

        通過對定子繞組接線圖的分析,102號線棒端盒跨接引線為C相頭部,該處經(jīng)跨橋引線直接引出至機(jī)組出口隔離刀閘,屬于運(yùn)行電壓最高的端部,其運(yùn)行電壓達(dá)13.8kV。根據(jù)對繞組定位圖可以確定該線棒輸入42極繞組(142.8r/min抽水繞組線棒),受水頭影響電站自年初至今抽水運(yùn)行始終為125r/min運(yùn)行。即運(yùn)行中該繞組只帶有電壓,而無電流,因此該線棒不會有較高溫度產(chǎn)生;且機(jī)組無局放監(jiān)測裝置,無法發(fā)現(xiàn)確切的故障發(fā)生日期。

        根據(jù)檢修和定檢,電站上半年2號機(jī)組開展過D級檢修,檢修中未發(fā)現(xiàn)此處存在絕緣故障。

        通過對計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)組保護(hù)裝置、機(jī)組PMU裝置進(jìn)行故障信息和電壓、電流波形分析,未發(fā)現(xiàn)C相電壓過高的記錄。2016年7月22日至8月25日,期間C相運(yùn)行電壓最高值為10kV。

        現(xiàn)場該故障點(diǎn)明顯有對固定螺母的放電痕跡,2016年7月22日發(fā)電機(jī)設(shè)備定檢后的記錄主要有:2016年7月31日,2號機(jī)組經(jīng)變頻器抽水啟動中因同期超時啟動失敗,當(dāng)時的故障原因為C相電壓消失12ms。故障中變頻器輸入開關(guān)14DL跳閘后該故障點(diǎn)消失,主變低壓側(cè)電壓恢復(fù)正常(但此次故障后僅對機(jī)組出口開關(guān)至變頻器輸入開關(guān)14DL范圍內(nèi)進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,因未對發(fā)電機(jī)設(shè)備檢查,故無法明確確認(rèn)此處絕緣故障與7月31日C相電壓短時消失有關(guān));2016年8月5日,同為2號機(jī)組經(jīng)變頻器抽水啟動過程中因主變低壓側(cè)C相槽型母線對穿芯式電壓互感器基座及二次繞組等部位污穢爬電,電流竄入二次回路造成主變差動保護(hù)動作。

        綜上所述,排除因運(yùn)行中過電壓引起的絕緣故障。

        (2)絕緣老化造成過橋引線內(nèi)部絕緣碳化,絕緣能力降低,引起絕緣故障

        發(fā)現(xiàn)絕緣故障后,潘家口電廠立即與相關(guān)技術(shù)人員取得了聯(lián)系,并邀請到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。對現(xiàn)場故障點(diǎn)的絕緣層進(jìn)行鏟除修補(bǔ)過程中能發(fā)現(xiàn)該引線絕緣層嚴(yán)重碳化、空鼓,內(nèi)部絕緣能力已嚴(yán)重降低;且線棒有明顯過熱痕跡(圖2)。

        圖2 102號線棒引線絕緣層情況

        根據(jù)102號槽盒上貼的溫度監(jiān)視貼條,發(fā)現(xiàn)該端頭盒運(yùn)行中的最高溫度值為80℃左右,較其他端頭盒溫度屬較低的(圖3)。

        圖3 溫度貼條情況

        經(jīng)分析,認(rèn)為造成此處絕緣故障的原因主要為設(shè)備運(yùn)行年限已超過20年,絕緣老化,且運(yùn)行中出現(xiàn)過短路故障等(1994年、2014年相間短路故障)。此類故障加速了絕緣的進(jìn)一步老化。為了對絕緣老化情況進(jìn)行判斷,在2號機(jī)組同樣電壓范圍內(nèi)選取了一段跨接引線進(jìn)行抽檢,抽檢點(diǎn)選擇為30號線棒跨接線上,現(xiàn)場抽檢結(jié)果顯示該位置同樣存在內(nèi)部絕緣碳化的情況,碳化層數(shù)已達(dá)6~8層,僅有外部數(shù)層絕緣情況相對較好。

        相關(guān)情況見圖4、5。

        圖4 2號機(jī)組跨接引線抽檢情況說明圖

        圖5 抽檢點(diǎn)鏟下的絕緣包裹層情況

        通過對故障點(diǎn)的絕緣層檢查,以及對同電壓范圍內(nèi)的跨接引線的絕緣抽檢,可以確定2號機(jī)組跨接引線的絕緣已嚴(yán)重老化,尤其是內(nèi)部嚴(yán)重碳化后絕緣降低,存在較高絕緣故障的風(fēng)險。

        3 處理步驟

        (1)對絕緣故障點(diǎn)和抽檢點(diǎn)進(jìn)行了重新絕緣處理;處理使用的材料見表1。

        表1

        (2)實施步驟

        1)總體要求為在原有跨橋引線外,再增加包扎5層云母帶,加固原有老化的主絕緣。(現(xiàn)場存在空間限制不能操作的部位,在進(jìn)行論證安全距離后可不做處理)

        2)施工工藝

        ①首先對定子跨橋引線周邊做好防護(hù),以免打磨及其他操作產(chǎn)生雜質(zhì)掉落進(jìn)入鐵心。

        ②銼刀去除漆瘤,用砂紙打磨需要處理的引線外絕緣表面,使表面成毛面(處理要小心,不可傷及絕緣)。

        ③打磨完需要用吸塵器將粉末清理干凈,然后再用蘸有無水乙醇的抹布清理銅環(huán)表面。

        ④等待酒精揮發(fā)后,包扎云母帶。

        a包扎區(qū)域和打磨區(qū)域至少要保證5m以外的距離,以免粉塵飄落粘黏到樹脂上。

        b配置EP139樹脂,攪勻后方可使用,4h內(nèi)用完配置好的樹脂(每次不需要配置太多,以免造成樹脂的浪費(fèi))。

        c在清理干凈的引線絕緣表面涂刷一層EP139樹脂,涂刷均勻。

        d采用半疊包扎方式,包扎5層PC6云母帶,要求每包扎一層完畢后,需要涂刷一層EP139樹脂,涂刷均勻(注:云母帶包扎玻璃膜朝外)。

        e在包扎完絕緣的外表面涂刷一層EP139樹脂,涂刷均勻,然后半疊包一層無堿玻璃絲帶,在無堿玻璃絲帶外涂刷一層EP139樹脂。

        f完成后再半疊包一層聚四氟乙烯帶,聚四氟乙烯帶外再半疊包一層TJ聚酯纖維帶(此工序?qū)τ诎臻g小的區(qū)域,可取消。但是要保證包扎完的絕緣單邊厚度不得超過2.5mm,同時各跨橋引線之間的間隙不得小于35mm)。

        g在每個包扎完區(qū)域,TJ聚酯纖維帶外標(biāo)記清楚包扎日期以及完成時間。

        ⑤樹脂需要室溫固化24h以上,(如果有碘鎢燈保證包扎的銅環(huán)能夠在50℃以上,可固化12h以上)自然冷卻。

        ⑥固化完成后,拆除TJ聚酯纖維帶及聚四氟乙烯帶并清理。

        ⑦表面噴涂GK128底漆一遍,室溫固化24h以上。

        ⑧表面噴涂DK222面漆一層,室溫固化24h以上。

        3)處理完成后效果

        整體加固工作全部完成后,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行絕緣電阻測試及手包絕緣電位外移試驗,試驗數(shù)據(jù)合格,效果顯著,現(xiàn)場實施后圖片見圖6。

        圖6

        4 總結(jié)

        發(fā)電機(jī)投運(yùn)已23年,在長期運(yùn)行過程中,跨接引線在通過電流時發(fā)熱,加之在運(yùn)行時跨接引線長期帶壓運(yùn)行,造成跨接引線絕緣老化??缃右€絕緣內(nèi)部產(chǎn)生碳化、空鼓現(xiàn)象。產(chǎn)生碳化后絕緣強(qiáng)度大幅度降低;出現(xiàn)空鼓后可能在兩絕緣層之間形成空氣隔熱層且可能發(fā)生內(nèi)電源現(xiàn)象。在絕緣層剝離時,出現(xiàn)絕緣層分層現(xiàn)象,說明在絕緣層內(nèi)部存在嚴(yán)重空鼓現(xiàn)象,根據(jù)拆除下的絕緣帶可發(fā)現(xiàn),內(nèi)部絕緣層相當(dāng)于多個空氣隔熱層,使內(nèi)部產(chǎn)生的熱量無法散出,所以外部測溫條并未有明顯變化,卻使得內(nèi)部絕緣老化加速;且當(dāng)存在空鼓現(xiàn)象后,也可在絕緣層內(nèi)部產(chǎn)生類電容效應(yīng),產(chǎn)生內(nèi)電暈,造成絕緣層之間放電。隨著絕緣層發(fā)熱后,絕緣出現(xiàn)碳化現(xiàn)象,絕緣碳化后將會與絕緣空鼓形成惡性循環(huán),進(jìn)一步加速絕緣老化。根據(jù)現(xiàn)場照片可知,此次絕緣損壞,就是因為在絕緣層間存在嚴(yán)重空鼓及碳化現(xiàn)象,內(nèi)部溫度過高且存在內(nèi)電暈現(xiàn)象,造成外部絕緣燒損。絕緣加固,存在加固后可能進(jìn)一步加速絕緣老化的風(fēng)險,擔(dān)心造成發(fā)電機(jī)跨接引線絕緣的進(jìn)一步惡化,但在實施至今已2年的時間內(nèi),多次進(jìn)行發(fā)電機(jī)交流耐壓、直流耐壓、直流泄漏、電位外移等電氣預(yù)防性試驗,并未出現(xiàn)數(shù)據(jù)不合格或耐壓擊穿的情況,由此可見,此絕緣加固方式可推廣至其他絕緣受損或絕緣老化嚴(yán)重的發(fā)電機(jī)上,以上論述均為筆者觀點(diǎn),如有不妥還請包涵。

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