程立國(guó)
(河南中孚炭素有限公司, 河南 鞏義 451200)
我國(guó)的敞開式環(huán)形陽極焙燒爐技術(shù)是在消化80年代初引進(jìn)的日輕焙燒技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,三十年來,由于各種原因,國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)及科研設(shè)計(jì)單位僅在燃料選取、火道隔板、耐火材料、陽極裝爐層數(shù)等方面作了少量改進(jìn),但總的來說進(jìn)步不大,基本上仍停留在日輕焙燒爐的技術(shù)水平上[1]。經(jīng)過多年的實(shí)踐運(yùn)用,該技術(shù)雖然可以運(yùn)用于預(yù)焙陽極生產(chǎn),但還存在著能耗高、污染大、自動(dòng)化水平低、勞動(dòng)生產(chǎn)率低等缺點(diǎn)。
我公司36室敞開式焙燒爐[2],每個(gè)爐室有9條火道8個(gè)料箱,爐子分兩個(gè)火焰系統(tǒng),每個(gè)火焰系統(tǒng)為18個(gè)爐室運(yùn)轉(zhuǎn),用重油作燃料,火焰移動(dòng)周期可調(diào)整,爐子的主要控制參數(shù)是焙燒爐1P火道負(fù)壓和1P、4P、5P、6P火道煙氣溫度及焙燒最高溫度控制在1150℃,排煙溫度控制在250℃以下,目前已穩(wěn)定運(yùn)行11年,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、焙燒陽極質(zhì)量已超過設(shè)計(jì)水平,能耗在國(guó)內(nèi)同類爐型中是最低的(51Kg/t-C),這主要基于對(duì)焙燒爐熱平衡的精確分析(表1熱平衡表),以及在節(jié)能降耗方面進(jìn)行了大量的、細(xì)致的研究。
表1 熱平衡表
敞開式陽極焙燒爐中,瀝青揮發(fā)份一邊析出,一邊進(jìn)入火道內(nèi)燃燒,成為除燃料外的主要熱量來源。陽極配方中一般瀝青占生陽極重量的14%~16%,以55%計(jì)算瀝青析焦量,揮發(fā)份熱值為3.762×104kj/kg,則揮發(fā)份發(fā)熱量約為:2263MJ/T熟陽極,這相當(dāng)于60kg重油燃燒產(chǎn)生的熱值??梢?,如何使揮發(fā)份在火道內(nèi)盡可能的完全燃燒,成為焙燒爐節(jié)能的要考慮的最重要的問題之一。瀝青揮發(fā)份有三種主要成分:氫、甲烷和焦油,每一種成分在不同的溫度范圍釋放,研究表明氫和甲烷析出時(shí)溫度高于其本身燃點(diǎn)溫度,基本上析出即燃;而焦油析出時(shí)的溫度比燃點(diǎn)低,其燃燒需要在更高的溫度下才能進(jìn)行,因此在焙燒爐火道內(nèi)如出現(xiàn)揮發(fā)份燃燒不完全的情況,則其中主要成分必是焦油。由于以上所述特性,為保證焦油在火道內(nèi)完全燃燒,在預(yù)熱段必須保證火道內(nèi)的溫度與陽極溫度有足夠的溫差,而取得足夠的溫差在爐型設(shè)計(jì)上雖然已經(jīng)做了考慮,但預(yù)熱段的升溫速率也是需要重點(diǎn)考慮的問題,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,本公司的實(shí)際生產(chǎn)升溫曲線就比其他類似的炭素廠稍高,所以能夠?qū)r青揮發(fā)份完全燒盡。
為達(dá)到陽極焙燒的目的,敞開式陽極焙燒爐中的生陽極一般要加熱到1050℃~1200℃,此時(shí)在陽極、填充焦和耐火墻體中儲(chǔ)存了大量的熱能,稱固體蓄熱。由于焙燒爐內(nèi)燃料和揮發(fā)份燃燒需要大量的一次空氣助燃,實(shí)際上環(huán)式焙燒爐正是采用預(yù)熱助燃空氣來回收固體蓄熱,為達(dá)到此目的,正確使用設(shè)計(jì)配置的鼓風(fēng)架及零壓架成為該回收固體蓄熱的重要手段,大部分生產(chǎn)廠并不重視該種節(jié)能措施。
一般焙燒爐均有不同程度的漏風(fēng)?!奥╋L(fēng)”指在火道負(fù)壓下爐外冷空氣向爐內(nèi)火道泄漏。漏風(fēng)在加熱段和預(yù)熱段均存在。由于加熱段火道負(fù)壓較小,漏風(fēng)量也較小,爐子稍加密封即可解決。由于預(yù)熱段的負(fù)壓較大,大量的漏風(fēng)發(fā)生在預(yù)熱段。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,漏風(fēng)通道主要有三條:火道頂部磚縫、填充焦、觀察孔。研究表明,大量漏風(fēng)從三個(gè)方面造成爐子熱耗增加:①漏入冷風(fēng)擠占預(yù)熱空氣參與燃燒的份額,使焙燒后的固體蓄熱回收減少,增加熱耗;②大量的冷風(fēng)需加熱到燃燒時(shí)的高溫,最后以排煙溫度排出;③即使通過增大火道運(yùn)行負(fù)壓和增大噴油量對(duì)火道溫度分布進(jìn)行調(diào)整,在漏風(fēng)較大時(shí)仍無法阻止低溫區(qū)的火道和陽極的溫度降低,造成無法滿足揮發(fā)份燃燒的溫度條件,使揮發(fā)份不能充分燃燒。同時(shí)火道負(fù)壓的增大又引起漏風(fēng)的加劇,形成漏風(fēng)--加大負(fù)壓--更大漏風(fēng)的惡性循環(huán),最終的結(jié)果,增加的熱耗以排煙的形式損失掉。
針對(duì)以上分析的漏風(fēng)情況,可采取以下措施予以解決:①爐面采用塑料薄膜覆蓋;②加強(qiáng)爐面孔洞(觀察孔及排煙孔)處的嚴(yán)密性;③采用較細(xì)的填充料覆蓋在填充料的最上層;④盡量采用低負(fù)壓操作等等措施。
減少散熱從以下四個(gè)方面考慮:①減少散熱面積,使?fàn)t子緊湊、合理;這在爐子設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮;②設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮加強(qiáng)了爐子的保溫;③在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,適當(dāng)降低火道溫度;④采用28小時(shí)曲線,縮短焙燒火焰周期。
在原材料質(zhì)量一定的情況下,采用計(jì)算機(jī)過程控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)焙燒控制參數(shù),可實(shí)現(xiàn)焙燒爐動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制,生產(chǎn)出質(zhì)量均一的優(yōu)質(zhì)陽極,并能降低陽極焙燒能耗。
我公司陽極焙燒控制系統(tǒng)采用分散式控制系統(tǒng),分現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)和上位機(jī)中央控制系統(tǒng)兩大部分?,F(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)及中央控制系統(tǒng)通過MODBUS網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換(通訊)。分散式控制系統(tǒng)能對(duì)焙燒爐每條火道的加熱帶、預(yù)熱帶的溫度及負(fù)壓進(jìn)行精確控制,對(duì)某些特殊工況(例如跨接煙道時(shí))可選擇不同的控制模式,不僅能實(shí)現(xiàn)對(duì)升溫曲線、負(fù)壓的精確控制,還能對(duì)燃料(重油)的油溫、油壓進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)負(fù)壓--燃料連鎖、油壓--燃料連鎖、油溫--燃料連鎖等一系列連鎖功能,可充分保證系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,實(shí)現(xiàn)各種焙燒生產(chǎn)工藝所需的各種報(bào)警、設(shè)定值計(jì)算、爐室號(hào)識(shí)別、管理架子移動(dòng)及切除、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析等一系列功能。
由于采用了自動(dòng)控制技術(shù),保證了調(diào)節(jié)的適時(shí)性,能夠?qū)崿F(xiàn)多點(diǎn)同步調(diào)節(jié),克服了人工調(diào)節(jié)過程中的粗糙性和盲目性等缺點(diǎn),從而有效降低了焙燒能耗。
(1)降低生產(chǎn)成本,節(jié)約燃料消耗:按國(guó)內(nèi)其他廠重油消耗70Kg/噸陽極,新型陽極控制系統(tǒng)僅為51Kg/噸陽極,2101.2MJ/t(重油熱值為41200 kJ/Kg);年可節(jié)約燃油3135噸,價(jià)值1881萬元。
(2)減少有害氣體排放:在節(jié)能降耗的同時(shí)減少了瀝青煙排放量。根據(jù)脫硫煙囪監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),瀝青煙排放濃度為7mg/Nm3以下,該項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。