把明儒
(酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司物流中心,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
穿孔作業(yè)是礦山生產(chǎn)作業(yè)中的重要環(huán)節(jié),其工藝性能技術(shù)指標對整個礦山生產(chǎn)工藝有著直接的影響[1]。KY-200B牙輪鉆機系露天采礦中型穿孔設(shè)備,KY-200B型牙輪鉆機作業(yè)時,其回轉(zhuǎn)減速箱上的提升鏈條會發(fā)生張緊不一致的現(xiàn)象,這會造成回轉(zhuǎn)機構(gòu)與定位平臺導(dǎo)向套軸線同軸度下降,鉆桿不易對接、鉆桿彎曲、鉆孔數(shù)據(jù)不準確、加劇鉆架滑道和回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊的磨損等問題。筆者通過對牙輪鉆機回轉(zhuǎn)提升裝置進行改造,在鏈條和回轉(zhuǎn)減速箱之間添加調(diào)節(jié)板,調(diào)節(jié)板可以方便快捷的調(diào)整鏈條的張緊度,使牙輪鉆機的兩根鏈條張緊度一致,減少鏈條張緊度不一致時出現(xiàn)的設(shè)備問題,從而提高檢修效率、孔徑數(shù)據(jù)的準確性,提高牙輪鉆機作業(yè)效率。
牙輪鉆機回轉(zhuǎn)提升裝置是由提升鏈條和回轉(zhuǎn)減速箱等組成。牙輪鉆機提升鏈條一頭與回轉(zhuǎn)減速箱相連接,為固定連接,無法調(diào)節(jié),如圖1,這一機構(gòu)主要控制鉆桿的回轉(zhuǎn)、上升與下降,是設(shè)備的主要點檢維護部位。
圖1 改造前提升鏈條與回轉(zhuǎn)減速箱連接圖
提升鏈條左、右張緊不一致時,這不僅會造成回轉(zhuǎn)機構(gòu)與定位平臺導(dǎo)向套軸線同軸度下降,加劇鉆架滑道和回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊的磨損、鉆桿彎曲、打孔不垂直、孔徑數(shù)據(jù)不夠準確,而且孔徑數(shù)據(jù)不準確會影響中深孔爆破的質(zhì)量,更嚴重還會影響后續(xù)的鏟裝運輸[2]。對牙輪鉆機鏈條張緊度調(diào)節(jié)的改造能夠減少設(shè)備的維修成本,提升鏈條左右張緊不一致,打孔時會造成鉆桿彎曲,重新調(diào)整鏈條張緊度需檢修人員爬上鉆架頂部調(diào)整鞍座位置,需由吊車配合作業(yè),這種高空、多工種配合作業(yè)存在極大地安全隱患,且勞動效率低、強度大、十分繁瑣。
提升鏈條左、右張緊不一致時,會造成回轉(zhuǎn)機構(gòu)與定位平臺導(dǎo)向套軸線同軸度大幅度下降,如圖2所示,圖中x為鏈條偏移長度,a為偏移夾角,y1為回轉(zhuǎn)減速箱接頭偏移量,y為鉆桿下絲頭偏移量。根據(jù)公式計算得出x=1 000 tana/2, tana=x/500
所以y1=1 500 tana
y1=1 500x/500=3x
y=10 000 tana
y=10 000x/500=20x
綜上所述,左邊提升鏈條上升1 mm,右邊提升鏈條下降1 mm,回轉(zhuǎn)減速箱接頭就偏移3 mm, 鉆桿下絲頭就偏移20 mm。
圖2 回轉(zhuǎn)減速箱軸線偏移圖
鉆桿對接螺紋為錐形螺紋,錐度為1:4,螺距t=12.7 mm,首桿下絲頭螺紋下口最大為140 mm,末桿上絲頭上口最小為90 mm, 如圖 3所示,如果首桿下絲頭軸線偏移量超過25 mm, 首桿下絲頭和末桿上絲頭就無法對接。根據(jù)圖2所示得出的計算公式y(tǒng)=20x,得出x=1.25 mm,即左右兩根鏈條的長度相差2.5 mm以上,首桿下絲頭和末桿上絲頭就無法對接。
牙輪鉆機的軸壓力為70 kN,即兩根鏈條的拉力之和為70 kN,當兩根鏈條的長度相差較大時,只有較短的一根鏈條受力,即此時鏈條的提升力為35 kN,即可提升重量M=35000/9.8=3 571 kg。
根據(jù)公式計算滑動摩擦力f=μN
式中:μ為鋼對鋼的滑動摩擦系數(shù),通過查資料得到鋼對鋼的滑動摩擦系數(shù)為0.2~0.3,取μ=0.3;N為鉆架滑道和回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊的相互間的正壓力,N=Fsin а
計算得出滑動摩擦力:
f=2×0.3×3 571 sin а=2 142.6 sin а
向上提升回轉(zhuǎn)機構(gòu)時提升力F1=Fcos а-f-G
式中:G為回轉(zhuǎn)機構(gòu)與鉆桿的自重,G=3 550 kg
F1=3 571 cos а-2 142.6 sin а-3 550
當а≥0.4°時F1≤0,此時無法提動回轉(zhuǎn)機構(gòu),還會拉斷鏈條。
經(jīng)過對鏈條張緊度調(diào)節(jié)的測量,及受力分析,設(shè)計加工兩套調(diào)整裝置[4],然后將此裝置安裝在提升鏈條與回轉(zhuǎn)減速箱的連接處,需要時進行調(diào)整鏈條的張緊度,如圖4。
圖3 絲頭對接圖 圖4 改造后提升鏈條與回 轉(zhuǎn)減速箱連接圖
原鏈結(jié)板和鏈條均采用40Cr鋼鍛造而成,自制鏈條調(diào)整裝置采用45Cr鋼制造而成,自制鏈條調(diào)整裝置抗拉強度遠大于原鏈結(jié)板的抗拉強度[3]。
在兩根鏈條與回轉(zhuǎn)減速箱連接處安裝一個調(diào)節(jié)鏈條張緊度裝置,通過調(diào)整調(diào)節(jié)板聯(lián)接孔的位置,就可以調(diào)整提升鏈條的張緊度???為標準孔,每往左邊移一孔,鏈條長度就減少1 mm, 每往右邊移一孔,鏈條長度就增加1 mm,如圖5。
圖5 調(diào)節(jié)板尺寸圖
增加自制鏈條調(diào)整裝置后,鏈條張緊度調(diào)節(jié)過程中只需用調(diào)節(jié)其中一根鏈條的調(diào)節(jié)板安裝位置,就可以快速地調(diào)整鏈條張緊度,使用鉆桿軸線恢復(fù)到正常水平。如將較長鏈條的調(diào)節(jié)板安裝位置由孔5更換為孔3(或者將較短鏈條的調(diào)節(jié)板安裝位置由孔5更換為孔7),這樣較長鏈條的長度就會縮短2 mm(較長鏈短的長度就會增加2 mm),左右兩根鏈條的長度相差會由2.5 mm減為0.5 mm, 首桿下絲頭的偏移量會由25 mm減為5 mm, 這樣首桿下絲頭和末桿上絲頭就能順利對接,大大減低鉆架滑道和回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊的磨損,提高提升鏈條的使用壽命。
有了調(diào)節(jié)板就可方便、快捷調(diào)節(jié)鏈條張緊度,避免了由于提升鏈條張緊不一致使得回轉(zhuǎn)機構(gòu)與定位平臺導(dǎo)向套軸線同軸度下降,鉆桿不易對接、鉆桿彎曲、鉆孔數(shù)據(jù)不準確、加劇鉆架滑道和回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊的磨損等問題[5],從而減少設(shè)備事故的發(fā)生,提高勞動生產(chǎn)效率。
通過對牙輪鉆機提升鏈條張緊度調(diào)節(jié)的改造,很好的解決了我礦對這一現(xiàn)狀的難題,這不僅延長了鉆架滑道、回轉(zhuǎn)機構(gòu)滑塊、鉆桿的使用壽命,排除了事故隱患,還能減少對生產(chǎn)的影響,降低了生產(chǎn)成本。