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        基于S7-200的鋁錠激光標(biāo)刻頭自找正控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2018-11-05 02:54:54呂澤成辛舟
        機(jī)械制造與自動(dòng)化 2018年5期
        關(guān)鍵詞:鋁錠機(jī)械手組態(tài)

        呂澤成,辛舟

        (蘭州理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)

        0 引言

        通過(guò)電解法生產(chǎn)的應(yīng)用于工業(yè)的原料被稱(chēng)為鋁錠,按照國(guó)家鋁錠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,鋁錠鑄造完成后需粘貼合格證標(biāo)簽以方便追溯及管理。標(biāo)簽內(nèi)容包括生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、熔煉爐號(hào)、牌號(hào)、質(zhì)量、條形碼等信息。傳統(tǒng)標(biāo)簽粘貼工序參與人員多、部門(mén)雜、工序長(zhǎng),導(dǎo)致物流倒運(yùn)成本、人力及耗材成本高[1-2]。鑒于此,本文提出了一種應(yīng)用于在線的鋁錠二維碼標(biāo)刻系統(tǒng)的激光頭自找正機(jī)械手。通過(guò)PLC控制伺服電機(jī),應(yīng)用WinCC組態(tài)軟件完成上位機(jī)對(duì)標(biāo)刻過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和遠(yuǎn)程控制,同時(shí)獲取數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和報(bào)表。與傳統(tǒng)的技術(shù)方案相比較,本文提出的方案具有如下優(yōu)點(diǎn):1) 通過(guò)三維掃描的方法,可以更快更精確地確定待標(biāo)刻區(qū)域,尤其對(duì)于放置位置出現(xiàn)了一定偏差的鋁錠,減少了以前人工扶正所需的時(shí)間和人力資源;2) 采用機(jī)械手的方案,可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)刻過(guò)程的自動(dòng)化,大大提高標(biāo)刻效率,提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。因此該系統(tǒng)的研發(fā)具有很強(qiáng)的實(shí)際意義。

        1 標(biāo)刻機(jī)械手總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        1.1 標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)主要由鋁錠檢測(cè)系統(tǒng)、標(biāo)刻區(qū)域確定系統(tǒng)和標(biāo)刻機(jī)械臂組成。

        鋁錠檢測(cè)系統(tǒng)主要部件是被動(dòng)式的紅外發(fā)生接收裝置和壓力傳感器,當(dāng)發(fā)生器發(fā)出的紅外線被遮擋而且稱(chēng)重傳感器感應(yīng)到的質(zhì)量達(dá)到了設(shè)定值,即可認(rèn)為檢測(cè)到了鋁錠。其中缺一個(gè)時(shí)判定存在鋁錠都是非常不安全的。

        標(biāo)刻區(qū)域確定系統(tǒng)主要是三維掃描儀。三維掃描儀將采集到的鋁錠位置數(shù)據(jù)傳送給控制器,同時(shí)控制器采用特定的算法,計(jì)算出標(biāo)刻區(qū)域的位置,即二維碼位置探測(cè)圖形的位置。

        標(biāo)刻機(jī)械臂主要包括伺服驅(qū)動(dòng)直線運(yùn)動(dòng)定位系統(tǒng),由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、同步帶等組成;主要實(shí)現(xiàn)標(biāo)刻機(jī)械臂的x、y方向的移動(dòng)和繞z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)。為了實(shí)現(xiàn)標(biāo)刻機(jī)械臂激光頭的精確定位,采用了光柵尺,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的閉環(huán)控制。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1—鋁垛;2—激光標(biāo)刻頭;3—二維碼掃描裝置;4—三維掃描激光掃描儀;5—稱(chēng)重傳感器;6—水平位移裝置圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

        1.2 標(biāo)刻機(jī)械手控制工藝分析

        鑒于鋁錠在輸送帶上的位置比較隨機(jī),但是其總體都處于一個(gè)水平面內(nèi),因此機(jī)械手屬于具有x、z方向直動(dòng)和繞z軸旋轉(zhuǎn)的3個(gè)自由度。在初始狀態(tài)下,機(jī)械臂位置處于原點(diǎn);當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng),而且三維掃描儀給出了二維碼標(biāo)刻位置的坐標(biāo)時(shí),標(biāo)刻機(jī)械臂帶動(dòng)激光標(biāo)刻頭到達(dá)指定位置且確認(rèn)后,激光標(biāo)刻開(kāi)始,完成激光標(biāo)刻后,繼續(xù)回到原點(diǎn)。當(dāng)下一垛鋁錠到達(dá)時(shí),重復(fù)上述動(dòng)作。

        2 標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)主要是PLC控制系統(tǒng)硬件的選型和設(shè)計(jì)以及伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)硬件的選型和設(shè)計(jì)。

        2.1 PLC控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        由前部分系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)和控制工藝分析可知,系統(tǒng)中主要的數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理是通過(guò)Modbus RTU通訊協(xié)議來(lái)完成,因此采用了西門(mén)子200系列小型化CPU226,該型號(hào)控制器具有一個(gè)模擬量輸入通道,因此在采集稱(chēng)重信號(hào)時(shí)無(wú)需再配置模擬量模塊;另外還配置了一塊CP243-1以太網(wǎng)通訊模塊,方便通訊;除此之外,下層網(wǎng)絡(luò)中還配置了路由器,以實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)、伺服系統(tǒng)和三維掃描器的通訊。具體網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架見(jiàn)圖2。

        圖2 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架

        2.2 伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        由于西門(mén)子S7-200系列PLC的編程軟件STEP7-Micro/WIN V4.0 SP6內(nèi)部集成了Modbus RTU通訊協(xié)議,因此在選擇伺服驅(qū)動(dòng)器時(shí)優(yōu)先考慮支持該通訊協(xié)議的型號(hào)。最終選擇的伺服放大器為富士公司的RYH201F5-VV2,伺服電機(jī)選擇了富士公司的GYS201D-RC2。主要的參數(shù)設(shè)置如下:控制模式為位置控制模式;指令脈沖旋轉(zhuǎn)方向設(shè)置為方向信號(hào)=0時(shí)前進(jìn),方向信號(hào)=1時(shí)后退;指令脈沖輸入方式選擇使用脈沖+方向方式控制驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行;電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈的脈沖數(shù)設(shè)置為6 000;其他設(shè)置選擇默認(rèn)即可。

        3 標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        標(biāo)刻機(jī)械手系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要包括PLC程序設(shè)計(jì)和SQL server 2005數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、Excel中報(bào)表模版的設(shè)計(jì)以及WinCC 組態(tài)軟件中上位監(jiān)控畫(huà)面和標(biāo)刻結(jié)果存儲(chǔ)、分析軟件的設(shè)計(jì)。

        3.1 PLC程序設(shè)計(jì)

        在下位的PLC程序設(shè)計(jì)中,主要實(shí)現(xiàn)的邏輯控制為當(dāng)檢測(cè)到鋁錠到達(dá)指定位置,并且獲得二維碼標(biāo)刻區(qū)域的位置坐標(biāo)時(shí),機(jī)械臂啟動(dòng),并且向該區(qū)域移動(dòng);當(dāng)3個(gè)坐標(biāo)均到達(dá)指定位置時(shí),啟動(dòng)激光標(biāo)刻裝置,5s后關(guān)閉激光標(biāo)刻裝置,啟動(dòng)二維碼掃描裝置,掃描并進(jìn)行比對(duì),檢驗(yàn)合格,則將數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫(kù),并向控制器發(fā)送完成標(biāo)志,掃描裝置停止;隨后機(jī)械臂返回到坐標(biāo)原點(diǎn),同時(shí)將該鋁錠輸送出去。在這個(gè)過(guò)程中,為了防止意外情況下高能量的激光束對(duì)操作人員或其他人員造成危害,設(shè)置稱(chēng)重模塊信號(hào)在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生快速減則系統(tǒng)停止,并且返回坐標(biāo)原點(diǎn)。系統(tǒng)控制邏輯見(jiàn)圖3。

        圖3 PLC主程序設(shè)計(jì)邏輯

        3.2 機(jī)械臂系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        a) 機(jī)械臂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        由于本機(jī)械臂系統(tǒng)為三自由度的機(jī)械臂且負(fù)載較小,因此其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如下:底部選擇x、y方向的伺服電機(jī)帶動(dòng)絲杠螺母副,行程均為200mm;為實(shí)現(xiàn)繞z軸的轉(zhuǎn)動(dòng),關(guān)節(jié)電機(jī)采用伺服電機(jī),可實(shí)現(xiàn)精確的角位移控制;在豎直桿的上方焊接一個(gè)法蘭,可將標(biāo)刻裝置和QR掃描儀裝在上面,并且使其軸線在標(biāo)準(zhǔn)位置時(shí)與鋁垛的待標(biāo)刻面垂直。通過(guò)借鑒數(shù)控機(jī)床進(jìn)給機(jī)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)功能的同時(shí)可大大節(jié)約成本。

        b) 機(jī)械臂控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        對(duì)于基于PLC的伺服控制系統(tǒng),西門(mén)子S7-200系列PLC的編程軟件STEP7-Micro/WIN V4.0 SP6提供了位置控制向?qū)Чδ?,用以快速地?shí)現(xiàn)位置控制模塊的組態(tài)。在該向?qū)拢煽焖偻瓿晒に囆枰碾姍C(jī)的最高速度、加減速時(shí)間和啟動(dòng)停止速度等參數(shù)[3-4]。

        為節(jié)省輸出點(diǎn)數(shù),此處采用了通訊的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的給定。根據(jù)前述要求,該程序采用調(diào)用子程序的方式來(lái)完成。在主程序中,主要實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的工作狀態(tài)的選擇,子程序來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)械手的工作線路。在這個(gè)系統(tǒng)中,其主要工作過(guò)程及程序設(shè)計(jì)邏輯如圖4所示。

        圖4 機(jī)械臂主要工作過(guò)程

        3.3 SQL Server 2005數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及Excel中報(bào)表模版的設(shè)計(jì)

        WinCC從6.0版本開(kāi)始,在變量歸檔的過(guò)程中,歸檔的數(shù)據(jù)采用壓縮存儲(chǔ)的方式存儲(chǔ)于自帶的SQL Server 2005數(shù)據(jù)庫(kù)中[5-6],這對(duì)于將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的處理帶來(lái)了很大的障礙,因此需要在SQL Server 2005建立表格[7],完成所需要數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。

        在這個(gè)項(xiàng)目中,需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)主要有以下6組:1) 生產(chǎn)單位;2) 生產(chǎn)日期;3) 熔煉爐號(hào);4) 牌號(hào);5) 質(zhì)量;6) 操作員或者檢驗(yàn)員。在SQL Server 2005中建立數(shù)據(jù)庫(kù),命名為QRCode_Date,在該數(shù)據(jù)庫(kù)下創(chuàng)建表,存儲(chǔ)上述6組參數(shù)。

        通過(guò)在Excel 2003中設(shè)計(jì)報(bào)表的模版,每月或有需要時(shí)在上位機(jī)點(diǎn)擊報(bào)表按鈕,可將具體處理后數(shù)據(jù)導(dǎo)入到報(bào)表的相應(yīng)位置。從而實(shí)現(xiàn)每月對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),這種方法可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜報(bào)表的設(shè)計(jì)。

        3.4 WinCC 組態(tài)軟件中上位監(jiān)控畫(huà)面設(shè)計(jì)

        WinCC是全球通用的應(yīng)用程序,適合所有工業(yè)領(lǐng)域的解決方案,可用于辦公環(huán)境和制造業(yè),可以提供高效成熟的組態(tài)。WinCC的亮點(diǎn)之一是其整體的開(kāi)放性[8],它可靈活地與標(biāo)準(zhǔn)用戶(hù)程序結(jié)合使用,建立HMI,滿(mǎn)足實(shí)際的需要。除此之外,在組態(tài)方面WinCC提供了豐富的組態(tài)庫(kù)和ActiveX控件[9],用于用戶(hù)方便地建立友好的人機(jī)界面;在通訊方面支持用于連接到SIMATIC S5/S7/505控制器(例如通過(guò)S7協(xié)議集)的通訊[10]和如PROFIBUS-DP/ FMS、DDE(動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)交換)及OPC(用于過(guò)程控制的OLE)等非專(zhuān)用過(guò)程通訊,在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和歸檔方面集成了SQL Server 2005大型數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)歸檔能力強(qiáng)[11]。

        在這個(gè)項(xiàng)目中,WinCC主要實(shí)現(xiàn)如下功能:1) 實(shí)現(xiàn)機(jī)械手系統(tǒng)控制的可視化,在上位機(jī)可實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)傳感器的數(shù)據(jù)、電機(jī)的運(yùn)行情況和需要的參數(shù)的實(shí)時(shí)設(shè)置;2)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),可以實(shí)時(shí)地將掃描對(duì)比正確的二維碼及其數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫(kù)中,方便查詢(xún)和再次處理。3)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享,可以通過(guò)其他的軟件將采集到數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)存入企業(yè)服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)了部門(mén)間的數(shù)據(jù)共享,大大提高了數(shù)據(jù)的利用效率。4)系統(tǒng)報(bào)警,WinCC提供了高效的報(bào)警記錄系統(tǒng),在該系統(tǒng)下編輯報(bào)警信息,可以方便操作人員和后續(xù)維護(hù)人員的操作和維護(hù)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文設(shè)計(jì)的鋁錠連鑄機(jī)激光標(biāo)刻自找正機(jī)械手系統(tǒng)綜合了PLC控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等手段,實(shí)現(xiàn)了鋁錠位置的三維掃描、標(biāo)刻區(qū)域的自動(dòng)計(jì)算和激光標(biāo)刻頭的自找正等功能,大大降低了企業(yè)成本。其特點(diǎn)如下:1) 具有很高的可靠性??删幊踢壿嬁刂破髯陨砜煽啃愿?,S7-200系列CPU對(duì)于外界干擾具有很強(qiáng)的抵抗力,因此其工作穩(wěn)定性好;2) 伺服系統(tǒng)精度高、定位精確、運(yùn)行可靠;3) 上位軟件操作方便、畫(huà)面美觀、方便擴(kuò)展。

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