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        脫硫除霧器堵塞機理分析及預防措施

        2018-11-05 05:19:04王智
        機械 2018年10期
        關鍵詞:煙氣分析系統(tǒng)

        王智

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        脫硫除霧器堵塞機理分析及預防措施

        王智

        (陜西華電蒲城發(fā)電有限責任公司,陜西 渭南 715501)

        脫硫除霧器結垢和堵塞事故頻發(fā),嚴重制約發(fā)電機組的正常運行。通過資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、取樣化驗、現(xiàn)場測試等手段,總結除霧器從局部結垢到整體堵塞的發(fā)展過程,分析結垢的發(fā)生機理,對事故頻發(fā)的原因進行深入全面的分析,提出了一系列的預防措施:加強沖洗水噴嘴及管道、閥門、在線儀表的檢修維護,增設一級塔上級除霧器背面沖洗水,合理控制除霧器沖洗周期,優(yōu)化除霧器沖洗水水質(zhì),合理控制漿液參數(shù),加強漿液等介質(zhì)的手動化驗以提供運行參考,控制入口煙氣溫度和含塵濃度,脫硫系統(tǒng)啟停措施,脫硫系統(tǒng)水平衡優(yōu)化,加裝除霧器壓降測點等。

        除霧器;脫硫;結垢;堵塞

        除霧器是濕法脫硫塔中非常重要的核心裝置,除霧效率的高低和壓降的大小會直接影響脫硫后煙氣“干凈”程度,并影響脫硫裝置的長期連續(xù)運行。本文以某公司脫硫除霧器為研究對象,通過分析垢樣成分、研究除霧器結垢和堵塞的機理,提供系列應對措施。

        1 脫硫除霧器系統(tǒng)存在的問題

        陜西華電發(fā)電公司2×660 MW超臨界燃煤空冷機組2008年12月投產(chǎn)。脫硫除霧器故障率較高,檢查發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

        (1)上、下兩級除霧器有20多個單元垮塌或掀翻,整個除霧器被石膏漿液鋪滿,堵塞嚴重,除霧器葉片間有大量石膏垢及黑色片狀垢物,靠近凈煙氣出口處的吸收塔塔壁上有大量黑色垢物;

        (2)沖洗水管上殘留大量石膏垢,同時部分除霧器沖洗水噴嘴被石膏漿液堵塞;

        (3)凈煙氣煙道中有大量石膏垢存在。

        2 脫硫除霧器垢樣及結垢機理分析

        除霧器固體垢物如圖1所示。采用X射線光電子能譜分析法對固體樣品中的元素進行半定量分析,同時采用電鏡掃描法分析固形物的表面形貌特征。

        圖1 除霧器垢樣

        2.1 垢樣分析

        2.1.1 XPS化驗結果分析

        不同區(qū)域垢樣XPS元素半定量分析后可見,除霧器葉片間垢樣與噴淋區(qū)垢樣和晶體的化學成分較為接近,均為石膏(CaSO4·2H2O),可以確定除霧器垢物來源為脫硫循環(huán)漿液。由于取樣位置不一致,不同位置的垢物組分略有差異。

        煙氣經(jīng)過時流速分布偏差較大,除霧效果下降,高速煙氣對垢物產(chǎn)生沖刷作用可帶走一定水分,導致部分石膏垢結晶水丟失形成燒石膏(CaSO4·0.5H2O)。

        2.1.2 SEM分析

        對噴淋區(qū)垢樣、除霧器垢樣及脫硫石膏進行掃描電鏡分析,如圖2所示??梢杂^察到噴淋區(qū)垢樣為明顯的層狀規(guī)則晶體結構,脫硫石膏呈現(xiàn)為相對均勻的短柱狀顆粒,而除霧器垢樣則呈現(xiàn)為顆粒狀與片狀層狀混雜的不規(guī)則的形態(tài)。

        圖2 掃描電鏡分析

        2.2 除霧器結垢和堵塞機理分析

        通過對垢樣進行元素、晶相組成分析及電鏡掃描分析,可以判斷除霧器垢物主要來源為循環(huán)漿液所攜帶的固體顆粒物硫酸鈣、亞硫酸鈣、碳酸鈣及少量煙塵,如果未能被及時沖洗掉,會與煙氣中殘留的SO2繼續(xù)反應,生成的硫酸鈣晶體在葉片表面和原先截留的固體顆粒上快速成長,形成了形態(tài)混雜的硬垢,沖洗失效,導致除霧器結垢。

        除霧器表面的垢物與煙氣接觸的部分會逐漸產(chǎn)生結晶垢,結晶垢的發(fā)生將從外往里逐步發(fā)展,反應不徹底和不均勻,在局部位置形成了層狀垢。

        3 除霧器堵塞原因分析

        通過提取陜西華電發(fā)電公司5#、6#機組脫硫系統(tǒng)半年的運行數(shù)據(jù),同時在電廠進行實地跟蹤調(diào)研和現(xiàn)場試驗,分析除霧器堵塞原因為:

        (1)沖洗系統(tǒng)的影響

        除霧器都設計有沖洗裝置,及時沖洗沉積物,可避免除霧器結垢和堵塞。

        經(jīng)觀測分析,因沖洗系統(tǒng)因素造成除霧器堵塞的原因主要有:沖洗水系統(tǒng)設計沖洗覆蓋率不足,沖洗周期較長,沖洗水壓偏低,沖洗水管道及噴嘴、閥門損壞等。另外,沖洗水水質(zhì)不符合JB/T 10989-2010的要求,也是造成除霧器堵塞的直接原因之一。

        (2)漿液的影響

        漿液中的石灰石和石膏溶解度都較低,吸收塔及脫硫管路系統(tǒng)很容易發(fā)生結垢。漿液的pH值控制不合理、吸收劑補充過量、石膏漿液濃度高、漿液中亞硫酸鈣含量多、漿液氧化效率低、冷卻水冷卻效果差等等,均是導致除霧器結垢堵塞的因素。

        (3)煙氣參數(shù)的影響

        為保證除霧效果必須把煙氣流速控制在合適范圍內(nèi),并盡量接近臨界流速。同時存有垢物的葉片表面粗糙,沖洗效果下降,會加快結垢直至除霧器徹底堵塞。除霧器的臨界流速高,煙氣流速在除霧器的設計工況下,對于除霧器的正常運行較為有利。

        如果脫硫系統(tǒng)進口煙氣飛灰(含有Al2O3、SiO2及可溶性鹽)含量較高,飛灰與煙氣中的殘余SO3、SO2與漿液反應會形成類似水泥的硅酸鹽,一旦結垢很難去除。

        一般要求經(jīng)過除霧器的煙氣溫度不得超過80℃。長時間高溫煙氣流過時會導致變形,導致葉片間距和形狀改變,形成死角,在運行中極易引發(fā)結垢。

        (4)系統(tǒng)原因的影響

        首先,脫硫系統(tǒng)重新啟動前,除霧器葉片很干燥,當漿液液滴碰撞到除霧器葉片上時干燥的除霧器葉片會吸收水分,使?jié){液變得超飽和,易發(fā)生結垢。停運后會逐漸干燥成垢。

        其次,吸收塔水平衡是脫硫裝置長期穩(wěn)定運行的基礎,除霧器的定期沖洗是保證除霧器長期、高效運行的保障。

        (5)其他因素的影響

        本項目一級塔平板式除霧器的下部與頂層噴淋管中心間距為2.0 m,兩級除霧器間距1.435 m,上級除霧器與凈煙氣出口間距1.347 m。除霧器距離頂部噴淋管和煙氣出口的間距均偏小,除霧效率下降,容易結垢。另外,歷史運行數(shù)據(jù)顯示,除霧器表計顯示不準確,顯示數(shù)據(jù)與理論值存在明顯偏離,難以及時指導運行調(diào)整,嚴重影響除霧器的正常運行。

        4 除霧器結垢和堵塞預防措施及建議

        4.1 保證沖洗效果

        4.1.1 加強沖洗水噴嘴及管道的檢修維護

        嚴格按照運行規(guī)程要求進行除霧器沖洗,避免硬垢的發(fā)展,保證除霧器葉片的清潔。建議檢修人員在每次停機后都對該區(qū)域設備進行詳細檢查,及時更換和清理沖洗水管路上掉落和堵塞的噴嘴,修復沖洗水管道,確保沖洗水系統(tǒng)的“硬件”正常。在封人孔門前,應先做除霧器沖洗試驗,觀察沖洗效果,調(diào)整沖洗壓力。

        4.1.2 增設一級塔上級除霧器背面沖洗水

        建議在一級脫硫塔上級除霧器背面設置手動沖洗裝置,在除霧器運行過程中,根據(jù)具體情況對除霧器進行全面的沖洗,特別是當脫硫系統(tǒng)停運時,對上級除霧器進行徹底的清理,可有效避免除霧器的頻繁結垢。

        4.1.3 合理控制除霧器沖洗周期

        在控制脫硫塔液位與進行除霧器沖洗相矛盾時,應側(cè)重于除霧器沖洗,而不是優(yōu)先控制液位。當發(fā)現(xiàn)除霧器差壓有上升趨勢時,縮短沖洗周期。

        4.1.4 加強沖洗水閥門的日常維護

        加強除霧器沖洗水閥的日常維護和管理,避免閥門內(nèi)漏導致除霧器沖洗水量的減少;對二級塔除霧器沖洗水閥門區(qū)域加裝保溫間,同時起到保溫和防雨的作用,延長設備使用壽命。

        4.1.5 優(yōu)化除霧器沖洗水水質(zhì)

        本項目除霧器沖洗水硬度和SO4-2濃度較高,建議電廠對該水源進行優(yōu)化,控制來水的硬度和SO4-2濃度;避免漿液成分通過內(nèi)漏的閥門進入工藝水箱,惡化除霧器沖洗水水質(zhì);在工藝水箱補水口或除霧器沖洗水泵入口管路加裝固體顆粒過濾器,避免雜質(zhì)顆粒進入除霧器沖洗管路。

        4.2 合理控制漿液參數(shù)

        4.2.1 維持合理的漿液pH值

        漿液的pH值應嚴格穩(wěn)定在5.2~5.8之間。

        4.2.2 維持合理的漿液密度

        以吸收塔設計值和脫水系統(tǒng)設計值的最低值作為參考,控制合理的石膏飽和度,避免漿液在吸收塔漿池外的其他部位發(fā)生結晶反應。

        4.2.3 加強介質(zhì)化驗

        由于脫硫系統(tǒng)對線表計的要求較高,在線表計故障頻發(fā)對于運行操作帶來了很大限制,建議運行人員實驗室分析數(shù)據(jù)控制吸收塔漿液CaSO3含量。

        4.3 改善煙氣參數(shù)

        4.3.1 避免高溫煙氣沖刷

        建議設置事故噴淋裝置和事故噴淋備用水源,確保除霧器不受高溫煙氣沖刷。必須在循環(huán)泵運行的前提下,煙氣才能進入吸收塔;吸收塔出口煙氣降至80℃以下,循環(huán)泵才能停運。

        4.3.2 降低入口煙氣含塵濃度

        加強電除塵的運行和維護,以此控制脫硫系統(tǒng)入口煙氣含塵濃度,避免入口煙氣含塵濃度高帶來的除霧器結垢和堵塞。

        4.4 脫硫系統(tǒng)優(yōu)化措施

        4.4.1 脫硫系統(tǒng)啟停相關措施

        脫硫系統(tǒng)啟動前和停機后,及時進行除霧器沖洗。脫硫系統(tǒng)初次投運時,向吸收塔進石灰石漿液時,應加入足夠量的石膏晶種,有效避免脫硫塔內(nèi)部的結垢。機組每次停機后,對其進行徹底清理,保證停運期間除霧器葉片的清潔。

        4.4.2 開展脫硫系統(tǒng)水平衡優(yōu)化

        當系統(tǒng)負荷降低時,應通過以下途徑來改善系統(tǒng)和吸收塔的水平衡,提高吸收塔補水量:①加強運行維護,減少閥門內(nèi)漏水;②加強設備的檢修維護,降低設備的切換頻率,以減少各類漿液泵及管道沖洗水量;③新建集水坑對機封水進行回收利用;④避免機組長期在低負荷下運行;⑤恢復脫硫廢水處理系統(tǒng),保證脫硫系統(tǒng)定期外排廢水。

        4.5 加強儀表維護工作

        對在線儀表應制定定期巡視、檢查、校驗制度,加大對除霧器差壓計、密度計、pH計的維護工作力度,確保其準確性。建議兩座吸收塔除霧器區(qū)域各增加一組測點。建議建立引風機電流、脫硫塔入口煙氣壓力等參數(shù)的運行卡片,便于運行人員在操作中隨時比對,通過觀察引風機電流、吸收塔入口壓力等參數(shù)的變化(特別是在機組高負荷時),及時發(fā)現(xiàn)問題。

        5 結論

        (1)除霧器垢物來源及結垢機理:除霧器垢樣組分與脫硫石膏的組分接近,主要來源就是脫硫循環(huán)石膏漿液,是煙氣所攜帶液滴中的固體顆粒在除霧器葉片上發(fā)生了沉積和結晶反應形成的混合垢。

        (2)除霧器局部結垢至堵塞的過程:當煙氣經(jīng)過結垢的除霧器葉片時,葉片表面一旦開始發(fā)生局部結垢,流通面積減少,氣流速度提高,形成了惡性循環(huán),致使結垢區(qū)域迅速擴大,最終導致除霧器堵塞。

        (3)除霧器局部結垢和堵塞的原因分析:①除霧器沖洗水系統(tǒng)的運行狀況對除霧器結垢堵塞影響重大,沖洗水噴嘴和管道異常、沖洗周期過長、沖洗水質(zhì)較差、沖洗水閥門內(nèi)漏、沖洗水壓不穩(wěn)定均是除霧器結構的原因。②漿液pH值較高、濃度過大、氧化效果差等與除霧器結垢有直接關系。③煙氣流速過高、原煙氣的含塵量高導致除霧器易結垢。④除霧器補水量偏低、沖洗水量不足是除霧器結垢和堵塞的主要原因。⑤一級塔除霧器與頂層噴淋管距離較短,易于引發(fā)除霧器除霧效率下降和結垢堵塞事故。⑥除霧器差壓在線表計不準確,不利于除霧器的沖洗維護,需采取措施加強對除霧器運行情況的監(jiān)管。

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        2018-05-23

        王智(1973-),男,陜西渭南人,助理工程師,主要從事大型發(fā)電裝置設備維修維護工作。

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        10.3969/j.issn.1006-0316.2018.10.008

        1006-0316 (2018) 10-0035-05

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