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        基于流態(tài)改進的倉式微電解反應(yīng)器處理油田廢水研究

        2018-11-02 06:26:00韓本利李甲亮周春海王杰田晨王桂祥
        石油與天然氣化工 2018年5期
        關(guān)鍵詞:廢液電解填料

        韓本利 李甲亮 周春海 王杰 田晨 王桂祥

        1.濱州市環(huán)境保護局 2.濱州學(xué)院生物與環(huán)境工程學(xué)院 3.青島科技大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院

        油田鉆井廢水是一種組分復(fù)雜、色度高、可生化性低、難處理的高濃度有機廢水[1-2]。目前,國內(nèi)處理方法主要有物理法、化學(xué)法、生物法、物理化學(xué)法等[3-6],但這些方法在技術(shù)、實際操作、費用上都存在一定局限性,故尋求經(jīng)濟、有效的油田廢水處理新工藝成為油田環(huán)保面臨的問題之一[7-10]。微電解法是以電位低的鐵為陰極,以電位高的碳為陽極,利用Fe-C顆粒之間存在的電位差形成無數(shù)個微原電池,在含酸性電解質(zhì)的水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),通過鐵的還原性、鐵的電化學(xué)性、鐵離子的絮凝吸附三者共同作用來凈化廢水的工藝。微電解法被用于石油工業(yè)廢水的處理,如朱曉兵等[11]對石油煉廠廢水進行了10 m3/h并聯(lián)微電解工藝的中試現(xiàn)場實驗研究,石油類、COD、懸浮物去除率均達到70%以上。Yavuz 等[12]采用摻釕金屬氧化物平行板電極反應(yīng)器處理含苯酚廢水,發(fā)現(xiàn)當(dāng)苯酚初始質(zhì)量濃度為200 mg/L、COD值為480 mg/L時,去除率分別達到99.7%、88.9%。傳統(tǒng)微電解裝置一般采用升流式固定床反應(yīng)器,結(jié)構(gòu)簡單,推流性好,但應(yīng)用中存在以下問題:一是床體填料易板結(jié),造成溝流和死區(qū),導(dǎo)致布水不均勻;二是運行一段時間后,填料表面會形成鈍化膜,廢水中懸浮顆粒也會部分沉積在填料表面,阻隔填料與廢水的有效接觸,導(dǎo)致鐵床處理效果降低;三是鐵床填料補充和更換勞動強度大,影響微電解工藝的推廣。

        基于此,學(xué)者們通過在鐵床填料中加入適當(dāng)?shù)妮o料(如其他金屬或填料),或者將固定床改為流化床等方法來改善流態(tài),有效避免填料出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象。本研究擬從流態(tài)改善角度,以球墨鑄鐵為復(fù)合微電解材料,通過對電解材料填料區(qū)進行蜂窩狀隔倉式改造,實現(xiàn)底部布水、分層建倉、分層布?xì)猓M而解決布水不均問題,增加填料過水比表面積。同時,通過分層曝氣攪動,將生成的鐵泥及時充分帶出,解決了電解材料鈍化、堵塞問題。

        1 室內(nèi)實驗

        1.1 實驗材料

        油田廢水:勝利油田某采油廠綜合排水。

        原水水質(zhì):COD值為2 400 mg/L;濁度為56.8;pH值為7.8;SS值為 836 mg/L。

        電解材料:不規(guī)則顆粒狀球墨鑄鐵復(fù)合Fe-C材料。

        1.2 實驗裝置

        傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器(1#):H=600 mm、D=200 mm圓筒有機玻璃柱,內(nèi)鋪20~30 cm高的電解材料層(見圖1)。

        倉式微電解反應(yīng)器(2#):將傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器用D=50 mm、H=500 mm的有機玻璃柱分隔為9個蜂窩狀小倉,用聚氨酯膠黏劑固定密封,在倉室內(nèi)填充球墨鑄鐵復(fù)合微電解材料(見圖1)。

        儀器設(shè)備:YZ2515X型蠕動進水泵、DJL100型COD消解儀、WGZ-200B型便攜式濁度儀、DGX-9143B-2型恒溫干燥箱。

        1.3 實驗方法

        1.3.12#反應(yīng)器單因素條件優(yōu)化實驗

        (1) 進水流速:調(diào)節(jié)廢水進水流速依次為0.2 m/s、0.33 m/s、0.42 m/s,其他條件固定,分別測定不同流速下出水的SS值和COD值,優(yōu)化進水流速。

        (2) 電解材料高度:采用最佳流速,其他條件固定,裝填電解材料高度分別為20 cm、30 cm、40 cm,測定不同電解材料高度下出水的SS值和COD值,優(yōu)化裝填電解材料高度。

        (3) 進水COD值:采用最佳流速和電解材料裝填高度,測定不同進水COD值為480 mg/L、800 mg/L、2 400 mg/L下出水的SS值和COD值,優(yōu)化進水COD值。

        1.3.21#和2#反應(yīng)器處理效果的比較

        (1) 不同進水pH值下反應(yīng)器處理效果。按照優(yōu)化的進水流速、電解材料高度及進水COD值,調(diào)節(jié)進水pH值依次為2、4、6、8、10,再分別測定不同pH值下兩種微電解反應(yīng)器出水的COD值和濁度。

        (2) 不同反應(yīng)時間下反應(yīng)器處理效果。按照優(yōu)化的電解材料高度、進水COD值、pH值,調(diào)節(jié)泵的流速來控制廢水與電解材料的接觸時間分別為10 min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min,測定不同反應(yīng)時間出水的COD值和濁度。

        1.4 結(jié)果與分析

        1.4.12#反應(yīng)器單因素條件優(yōu)化

        (1) 進水流速。圖2所示為不同流速下SS和COD處理效果。由圖2可以看出,不同進水流速對SS和COD的去除影響較大。流速越大,負(fù)荷越高,去除率越小,當(dāng)流速為0.2 m/s時,水力停留時間較長,去除效果最好,此時SS和COD的去除率分別為25.5%和53.4%。

        (2) 電解材料高度。圖3所示為不同電極高度下SS和COD處理效果。由圖3可以看出,隨著電解材料高度的增加,SS與COD的去除效果逐漸變好,在H=40 cm時,SS和COD的去除率最高,分別為40.4%和68.8%。這可能是增加電解材料的高度可以增加反應(yīng)器的有效容積,在其他條件不變的情況下,水力停留時間也隨之增加,從而使SS和COD的去除率增高。

        (3) 進水COD值。圖4所示為不同進水COD值對SS和COD處理效果的影響。由圖4可以看出,進水COD值對SS和COD的去除率的影響不很大,在進水COD值為480 mg/L情況下去除率最高,去除率分別為48.4%和72.6%??梢?,2#反應(yīng)器對油田廢水進水濃度有相對較強的適應(yīng)能力,可以大幅減少廢水的稀釋量,從而節(jié)省處理成本。

        1.4.21#和2#反應(yīng)器處理效果比較

        (1) 不同進水pH值下反應(yīng)器處理效果??刂品磻?yīng)時間為30 min,兩種反應(yīng)器在不同pH值下處理結(jié)果見圖5。由圖5可知,pH值對兩種反應(yīng)器的處理效果均有較大影響,兩種反應(yīng)器對油田廢水處理的最佳pH值均為4,但2#反應(yīng)器對廢水處理效果整體上高于1#反應(yīng)器(COD去除率分別為84%和69%),這可能是因為2#反應(yīng)器的內(nèi)部被分為多個倉室,電解材料填充在倉室中,對電解材料進行了有效分割,增大了廢水與電解材料的接觸面積,使反應(yīng)進行得更加徹底。

        (2) 不同反應(yīng)時間下反應(yīng)器處理效果。在pH值為4,其他為優(yōu)化條件下,不同反應(yīng)時間條件下兩種微電解反應(yīng)器COD、SS去除結(jié)果如圖6和圖7所示。

        可以看出,2#反應(yīng)器對油田廢水COD處理效果要遠(yuǎn)高于1#反應(yīng)器。2#反應(yīng)器反應(yīng)時間為30 min時對油田廢水COD的去除率就可以達到最高值86%,對SS去除率達到最大值98.4%,而1#反應(yīng)器在反應(yīng)時間為60 min時COD和SS去除率才分別達到峰值70%和93.9%。因此,采用2#反應(yīng)器可以提高反應(yīng)速率,節(jié)約處理時間。

        2 現(xiàn)場應(yīng)用試驗

        根據(jù)前述改進方案,研制了一套應(yīng)用于油田壓裂廢液等油田廢水處理的小型組合撬裝中試裝置,設(shè)計處理流量0.8 m3/h, 升流速度0.9~1.2 mm/s,18天試驗期內(nèi)處理措施廢液82 m3,采出水50 m3,措施廢液和采出水微電解時間分別為45 min和30 min。工藝流程為:油水分離→倉式微電解+氧化除鐵→CFM分離→清水罐,并在某油田井區(qū)進行中試實驗。其中,微電解裝置采用了改進型倉式微電解改造方案(見圖8)。

        油田壓裂廢液一般含有大量的胍膠、甲醛、石油類及其他各種添加劑,具有較高COD值、高穩(wěn)定性、高黏度等特點,特別是一些不易凈化的親水性有機添加劑。中試裝置處理針對措施廢液為微電解45 min,氧化除鐵45 min,針對采出水為微電解30 min,氧化除鐵25 min,處理后水質(zhì)情況見表1。由表1可知,改進型微電解處理對高濃措施廢液懸浮物、黏度、總鐵、總硬度的平均去除率分別為42.31%、32.38%、71.17%和37.29%,對油田采出水懸浮物、黏度、總鐵、總硬度的平均去除率分別為38.78%、12.54%、69.23%和61.76%,較改進前均有較大改善。組合工藝處理后水質(zhì)達到《某油田公司油田采出水回注技術(shù)指標(biāo)要求》(pH值為6~9、黏度<1.5 mPa·s、ρ(懸浮物)<10 mg/L、懸浮物粒徑<3μm、ρ(油)<10 mg/L、ρ(總鐵)<0.5 mg/L、ρ(Ca2++Mg2+)<500 mg/L),能實現(xiàn)廢液綜合利用。

        表1 中試裝置處理措施廢液、油田采出水處理結(jié)果Table 1 Results of oilfield fracturing measure of waste liquid and produced water by using pilot plant水樣ρ(懸浮物)/(mg·L-1)黏度/(mPa·s) pH值ρ(總鐵)/(mg·L-1)總硬度/(mg·L-1)壓裂廢液進水口第1次7121.197 86.01.801 380第2次7461.997 56.21.601 080第3次4361.158 06.01.501 080平均值6311.451 16.11.631 180微電解出水第1次3740.982 57.00.60960第2次3590.998 07.20.40860第3次3590.963 57.20.40400平均值3640.981 37.10.47740油田采出水進水口第1次2041.135 26.01.20840第2次1851.150 06.01.30960第3次3471.105 66.21.401 400平均值2451.130 36.11.301 067微電解出水第1次1140.989 37.30.30395第2次1250.983 17.00.40380第3次2100.993 57.20.50450平均值1500.988 67.20.40408

        工程應(yīng)用方案:采用中試試驗的微電解反應(yīng)器改進方法,對蜂窩狀分割裝置進行整套預(yù)制,然后參照中試試驗確定的運行工藝及參數(shù)進行實際放大應(yīng)用,及時優(yōu)化升流速度,以改善傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器的處理效果。

        3 結(jié) 論

        (1) 經(jīng)過處理條件的優(yōu)化,最終得到最佳的處理條件為:進水流速為0.2 m/s、電解材料高度為40 cm、進水COD值為480 mg/L,此時SS的去除率為48.4%,COD的去除率為72.6%。

        (2) 倉式微電解反應(yīng)器與傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器的最佳pH值均為4,但是倉式微電解反應(yīng)器對COD的去除率高于傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器,分別為84%和69%。

        (3) 倉式微電解反應(yīng)器可以大幅度節(jié)約處理時間,傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器最佳反應(yīng)時間是60 min,而倉式微電解反應(yīng)器只有30 min,處理效果也得到了提升。傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器對COD和濁度的去除率分別為70%和93.9%,而倉式微電解反應(yīng)器分別高達86%和98.4%。

        (4) 從以上實驗結(jié)果可見,倉式微電解反應(yīng)器與傳統(tǒng)微電解反應(yīng)器相比具有多種優(yōu)點。倉式微電解反應(yīng)器不但節(jié)約了處理時間和成本,還提升了各相指標(biāo)的去除效果,所以更加適用于油田廢水處理。

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