劉明明
(柳林縣煤炭工業(yè)局,山西 柳林 033300)
工作面的開(kāi)采和掘進(jìn)過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生大量的煤塵,危害到工人的身體健康,還能引起粉塵爆炸等安全事故。因此柳林煤礦決定強(qiáng)化1579工作面煤層注水降塵研究,期望能達(dá)到理想的降塵效果。
1579工作面位于柳林煤礦四盤區(qū)北翼,工作面采用“兩進(jìn)兩回”通風(fēng)系統(tǒng),工作面走向長(zhǎng)度1200m,傾斜寬度220m,綜合機(jī)械化一次性采全高。1579工作面煤層厚度1.60~3.50m,平均2.30m,傾角1~3°,平均2°,屬近水平煤層。煤巖類型為光亮型,煤種為弱粘結(jié)煤。煤層原始水分含量為2.45%,自然吸水率為2.17%,孔隙率為4.16%。盡管采取的降塵措施較多,但是測(cè)試結(jié)果表明,割煤時(shí)工作面粉塵濃度超過(guò)655mg/m3,為解決粉塵問(wèn)題,決定強(qiáng)化煤層注水技術(shù)試驗(yàn)研究,以期獲得更佳降塵效果。
水進(jìn)入裂隙后,將其中的原生煤塵在煤體未破碎前預(yù)先潤(rùn)濕,使其失去飛揚(yáng)的能力。水進(jìn)入煤體各類裂隙、空隙和層理之中,在1μm以下的微孔隙中也充滿了毛細(xì)水,能預(yù)防浮游煤塵產(chǎn)生。注水后,煤體的塑形增強(qiáng),脆性減弱,減少了煤體破碎為塵粒的可能性。
確定煤層的注水鉆孔潤(rùn)濕半徑是體現(xiàn)注水效果好壞的重要因素之一,為了掌握柳林煤礦1579工作面煤體的潤(rùn)濕半徑,特圍繞注水孔兩邊每隔5m均勻平行布置8個(gè)試驗(yàn)孔,如圖1所示。采用靜壓和動(dòng)壓相結(jié)合的方式進(jìn)行注水,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明煤體的注水潤(rùn)濕半徑在10~15m之間。
根據(jù)注水鉆孔潤(rùn)濕半徑,在工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷同時(shí)交錯(cuò)施工注水鉆孔,鉆孔間距20m,孔深100m,直徑75mm。
圖1 煤層注水潤(rùn)濕半徑試驗(yàn)圖
考慮到注水鉆孔對(duì)封孔的質(zhì)量要求比較高,本次采用“兩堵一注”水泥封孔方式,即用蘸有聚氨酯的面紗封住封孔段前后,中間用封孔泵注入調(diào)配好的水泥漿,封孔長(zhǎng)度共為12 m,具體如圖2。
圖2 “兩堵一注”水泥封孔方式
靜壓與動(dòng)壓混合注水過(guò)程中,動(dòng)靜壓注水時(shí)間的分配原則能夠影響鉆孔的注水量,合理的時(shí)間分配方法能夠明顯提高注水量,增強(qiáng)注水效果。注水初始階段,隨著動(dòng)壓注水時(shí)間增加,注水流量增加,隨后出現(xiàn)“拐點(diǎn)”降低,動(dòng)壓注水有個(gè)最佳注水時(shí)段,在此時(shí)段內(nèi)注水速度較快;當(dāng)孔周圍注水裂隙飽和后,流量明顯降低,隨時(shí)間的延長(zhǎng),水在煤體內(nèi)流動(dòng)距離加長(zhǎng),運(yùn)動(dòng)阻力增大,使流量又降低,此時(shí)可關(guān)閉注水泵,給予水在煤體合理的潤(rùn)濕時(shí)間,開(kāi)啟靜壓注水管路,間隙一定時(shí)間,再次進(jìn)行動(dòng)壓注水。間歇注水可以在兩次注水之間空出一定時(shí)間,使進(jìn)入裂隙系統(tǒng)的水在毛細(xì)作用下滲入空隙。采用兩種注水方式交替進(jìn)行,依次反復(fù),能夠達(dá)到最理想注水效果。單孔注水參數(shù)如表1所列。
表1 鉆孔注水參數(shù)
為了檢測(cè)1579工作面注水降塵的效果,對(duì)檢測(cè)地點(diǎn)做了詳細(xì)的考慮。煤塵測(cè)點(diǎn)具體布置位置如圖3所示:1號(hào)點(diǎn)為采煤司機(jī)處,2號(hào)點(diǎn)為移架司機(jī)處,3號(hào)點(diǎn)為工作面回風(fēng)巷10~15 m處,4號(hào)點(diǎn)為采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)10 m處。
圖3 1579工作面煤塵測(cè)點(diǎn)位置示意圖
1579工作面注水前后的呼吸性粉塵濃度和總粉塵濃度對(duì)比情況如表2所示。
表2 注水前后粉塵測(cè)定數(shù)據(jù)對(duì)比表
(1)注水后工作面的煤體水分含量平均為4.06%,相比注水前的2.45%增加了1.61%,含水量的增加充分潤(rùn)濕了煤體,降低了割煤過(guò)程中粉塵的產(chǎn)生。(2)注水后的降塵效果較好。采煤機(jī)司機(jī)處、移架司機(jī)處、工作面回風(fēng)巷10~15 m處和采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)10 m處四個(gè)測(cè)試點(diǎn)的呼吸性粉塵濃度平均降塵率和總粉塵濃度平均降塵率分別為:33.08%、43.64%;36.26%、42.66%;49.00%、45.35%;45.42%、47.69%。(3)采用靜壓與動(dòng)壓交替進(jìn)行的方式進(jìn)行注水,能夠增加鉆孔的注水量。動(dòng)靜壓注水時(shí)間最佳分配原則是:在累計(jì)注水時(shí)間總量上,動(dòng)、靜壓注水時(shí)間平均相等時(shí),注水效果最佳。從工作面的煤層注水效果來(lái)看,煤層注水可提高煤體含水量,降低工作面產(chǎn)塵率,有效改善工作面的勞動(dòng)環(huán)境。