(國家電投集團(tuán)重慶電力有限公司,重慶 401123)
某公司2×660 MW超超臨界機(jī)組鍋爐引風(fēng)機(jī)采用的是單級軸流式動葉可調(diào)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)性能較差,在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,鍋爐排煙溫度達(dá)到150 ℃時(shí),已達(dá)風(fēng)機(jī)失速不穩(wěn)定區(qū)域,抗干擾能力差,風(fēng)機(jī)經(jīng)常發(fā)生失速現(xiàn)象。根據(jù)2014—2015年的運(yùn)行統(tǒng)計(jì),鍋爐引風(fēng)機(jī)失速達(dá)7次(3#爐4次,4#爐3次)。為了保證引風(fēng)機(jī)不發(fā)生失速,使引風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)域運(yùn)行,只有限制機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行,才能確保風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。該引風(fēng)機(jī)運(yùn)行除存在滿負(fù)荷失速問題外,還三次發(fā)生葉片斷裂事故,雖對葉片進(jìn)行了加固處理,解決了葉片斷裂問題,但造成了風(fēng)機(jī)效率大幅下降,運(yùn)行電耗高。同時(shí),2016年國家執(zhí)行新的超凈環(huán)保排放政策,需對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,經(jīng)計(jì)算,鍋爐煙氣系統(tǒng)總阻力將增加1 000 pa左右,現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)壓升已無法滿足運(yùn)行要求。為了達(dá)到國家最新超凈排放政策標(biāo)準(zhǔn),需對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容節(jié)能技術(shù)改造。
從引風(fēng)機(jī)失速統(tǒng)計(jì)情況分析可知,在煙氣系統(tǒng)原因造成系統(tǒng)阻力增加較大(如回轉(zhuǎn)式空預(yù)器堵塞、煙道積灰、受熱面吹灰、低低溫省煤器故障退出運(yùn)行、脫硫增加漿液循環(huán)泵運(yùn)行、脫硫除霧器堵塞等)的情況下,機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)更易發(fā)生失速。在煙氣系統(tǒng)阻力增加較大的情況下,為了防止引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速,只有限制機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行,使引風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)域運(yùn)行,才能確保風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
通過分析可知,造成引風(fēng)機(jī)失速的原因是:引風(fēng)機(jī)壓升選擇富裕度較小,當(dāng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)煙氣系統(tǒng)阻力一旦增加超過富裕度,引風(fēng)機(jī)將運(yùn)行在不穩(wěn)定區(qū)域,造成風(fēng)機(jī)失速。
造成引風(fēng)機(jī)多次發(fā)生葉片斷裂故障的原因是:引風(fēng)機(jī)運(yùn)行在滿負(fù)荷失速區(qū)域時(shí),葉片承受的應(yīng)力超過了其許用應(yīng)力,造成斷裂,對其進(jìn)行了加固處理,解決了斷裂問題,但造成了風(fēng)機(jī)效率大幅下降,運(yùn)行電耗高。
為了解決風(fēng)機(jī)失速、運(yùn)行電耗增加的問題,同時(shí)根據(jù)國家最新超凈排放政策對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,在系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右的情況下,需對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容節(jié)能技術(shù)改造。
對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容節(jié)能改造后,既滿足國家最新超凈排放要求,又能解決引風(fēng)機(jī)失速問題,以使引風(fēng)機(jī)效率提高,電耗降低。
方案1:引風(fēng)機(jī)本體及配套電機(jī)全部更換,基礎(chǔ)局部改動。
方案2:引風(fēng)機(jī)由單級改為雙級,轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、擴(kuò)壓器、中間軸及中間軸罩裝置換新;配套電機(jī)增容改造,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)不作改動,配套輔助部件利舊。
方案3:引風(fēng)機(jī)由單級改為雙級,轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、擴(kuò)壓器、中間軸及中間軸罩裝置換新;配套電機(jī)及基礎(chǔ)不作改動,配套輔助部件利舊。
方案1:設(shè)備+施工、措施=1 200+50=1 250萬元。
方案2:設(shè)備+施工、措施=800+50=850萬元。
方案3:設(shè)備+施工、措施=450+50=500萬元。
通過方案比較 ,對現(xiàn)有風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率進(jìn)行評估,然后加上超級排放系統(tǒng)增加阻力進(jìn)行校核,綜合考慮投資成本、施工工期,采用方案3。
引風(fēng)機(jī)改造前性能數(shù)據(jù)如表1所示。引風(fēng)機(jī)改造后的性能數(shù)據(jù)如表2所示。
表1 引風(fēng)機(jī)改造前性能數(shù)據(jù)
表2 引風(fēng)機(jī)改造后的性能數(shù)據(jù)
項(xiàng)目實(shí)施后,西安熱工院對引風(fēng)機(jī)效率進(jìn)行了測試,測試結(jié)果顯示,改造后風(fēng)機(jī)效率提高約2%。引風(fēng)機(jī)改造前后性能曲線對比圖見圖1。
圖1 引風(fēng)機(jī)改造前后性能曲線對比圖
2×660 MW超超臨界鍋爐引風(fēng)機(jī)采用的是單級軸流式動葉可調(diào)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)性能較差,風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定區(qū)域小。將引風(fēng)機(jī)由單級改為雙級后,引風(fēng)機(jī)葉片的高度降低了35%,單級葉片的壓升也降低了35%,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定區(qū)域擴(kuò)大,抗干擾能力增強(qiáng),同時(shí)單級葉片的壓升降低,發(fā)生葉片斷裂的風(fēng)險(xiǎn)也降低,使得風(fēng)機(jī)效率提高。
為了滿足國家最新超凈排放政策要求,對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,在系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右的情況下,結(jié)合脫硫、脫硝超低排放改造,對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。改造本著節(jié)能提效、增容、節(jié)約投資的原則,將引風(fēng)機(jī)由單級改為雙級。原引風(fēng)機(jī)配套進(jìn)氣箱、冷卻風(fēng)機(jī)、入口膨脹節(jié)、電動執(zhí)行器、油站,配套電機(jī)利舊,基礎(chǔ)不作改動,只更換引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、擴(kuò)壓器、中間軸及中間軸罩、測振、測溫、喘振裝置。同時(shí)對引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)軸及轉(zhuǎn)軸上的葉片形成的流道進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采取減少單極葉片數(shù)量及降低葉片高度的雙極轉(zhuǎn)子,提高了2%的風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,達(dá)到增容節(jié)能目的,并盡可能降低改造費(fèi)用。
本項(xiàng)目系新技術(shù)應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。從2016年10月投運(yùn)后持續(xù)運(yùn)行至今,該裝置實(shí)現(xiàn)了安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,效果良好,具備推廣運(yùn)用價(jià)值。
在對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造時(shí),鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右,引風(fēng)機(jī)無法滿足運(yùn)行要求,故將單級軸流式動葉可調(diào)風(fēng)機(jī),改為雙級風(fēng)機(jī),大部分利用原引風(fēng)機(jī)部件,引風(fēng)機(jī)改造后的性能數(shù)據(jù)良好,滿足鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)總阻力增加1 000 Pa要求,在鍋爐滿負(fù)荷工況下引風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流降低5%(10 A),達(dá)到了增容節(jié)能的目標(biāo)。這不但滿足了國家最新超凈排放政策要求,同時(shí)解決了引風(fēng)機(jī)失速、葉片斷裂問題,還使引風(fēng)機(jī)容量增加、效率提高、電耗大幅降低。
采用引風(fēng)機(jī)增容節(jié)能改造技術(shù)后,滿足了鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)總阻力增加1 000 Pa的要求,鍋爐引風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流也降低了5%(10 A)。
1臺660 MW機(jī)組,按運(yùn)行6 000 h,年利用4 000 h,上網(wǎng)電價(jià)0.39元/kW·h,年發(fā)電量26億kW·h計(jì)算,改造后每年節(jié)電費(fèi)用如下:
1)單臺引風(fēng)機(jī)電流降低10 A,相當(dāng)于每小時(shí)節(jié)電:1.732×10×6×0.85=88 kW·h;
2)單臺引風(fēng)機(jī)全年節(jié)電費(fèi)用:88×6 000×0.39=20.6萬元;
3)4臺引風(fēng)機(jī)工程投入合計(jì)482萬元(工程預(yù)計(jì)費(fèi)用500萬元,工程通過招投標(biāo)實(shí)際費(fèi)用482萬元),每年可節(jié)約電費(fèi):4×20.6=82.4萬元,投資回收期:482÷82.4=5.85年。
經(jīng)過以上計(jì)算分析:引風(fēng)機(jī)增容節(jié)能改造,總投資482萬元。項(xiàng)目完成后,機(jī)組按運(yùn)行6 000 h計(jì)算,因引風(fēng)機(jī)效率提高而獲得的收益約為82.4萬元/年,投資回收期5.85年。相當(dāng)于每年節(jié)約標(biāo)煤31.5 t,并減少粉塵、氮氧化物排放,取得較好社會、環(huán)境效益,為節(jié)能減排作出了較大貢獻(xiàn)。
為了滿足因超凈排放改造系統(tǒng)增加阻力的同時(shí),提高風(fēng)機(jī)性能,滿足風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求,對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,由單級改為雙級,不但滿足了國家最新超凈排放政策要求,同時(shí)解決了引風(fēng)機(jī)失速問題,使引風(fēng)機(jī)電耗大幅降低,在鍋爐引風(fēng)機(jī)改造上取得了良好實(shí)踐效果。