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        基于以太網(wǎng)通信的立體倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管控制系統(tǒng)

        2018-10-26 11:38:58劉云鵬徐世許高亞丹
        科技資訊 2018年11期

        劉云鵬 徐世許 高亞丹

        摘 要:論文設(shè)計(jì)了基于以太網(wǎng)通信的立體倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管控制系統(tǒng),用于工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管的自動(dòng)化和智能化。該系統(tǒng)由上位機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器NJ、三軸直角坐標(biāo)機(jī)械手組成。上位機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器NJ之間通過以太網(wǎng)通信,上位計(jì)算機(jī)向運(yùn)動(dòng)控制器NJ發(fā)送命令并實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)的各種信號(hào);運(yùn)動(dòng)控制器NJ和伺服驅(qū)動(dòng)器之間通過以太網(wǎng)通信,伺服驅(qū)動(dòng)器根據(jù)運(yùn)動(dòng)控制器NJ中的命令來驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)。采用歐姆龍組態(tài)軟件CX-Supervisor進(jìn)行上位機(jī)監(jiān)管軟件的開發(fā),使用SQL數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)記錄。該系統(tǒng)能夠滿足立體倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管系統(tǒng)的各項(xiàng)要求,從而實(shí)現(xiàn)立體冷庫(kù)的智能監(jiān)管控制。

        關(guān)鍵詞:以太網(wǎng)通信 運(yùn)動(dòng)控制器NJ CX-Supervisor組態(tài)軟件

        中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)04(b)-0004-02

        1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)

        立體倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管系統(tǒng)由上位計(jì)算機(jī)、歐姆龍運(yùn)動(dòng)控制器、歐姆龍三軸直角坐標(biāo)機(jī)械手(包含3個(gè)伺服電機(jī))以及3個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)器R88D-1SN08H-ECT組成。上位機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器NJ之間采取EnterNet/IP的以太網(wǎng)通信方式,運(yùn)動(dòng)控制器NJ和伺服驅(qū)動(dòng)器之間采用EnterCAT的以太網(wǎng)通信方式[1]。當(dāng)上位機(jī)的監(jiān)管軟件向運(yùn)動(dòng)控制器NJ發(fā)送命令后,執(zhí)行運(yùn)動(dòng)控制器NJ中的程序,伺服驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)完成相應(yīng)動(dòng)作指令。其中伺服電機(jī)1控制機(jī)械手的X軸,伺服電機(jī)2控制機(jī)械手的Z軸,伺服電機(jī)3控制機(jī)械手的A軸。

        2 程序設(shè)計(jì)

        2.1 系統(tǒng)的整體工作流程

        以存貨為例:初始化位置就是機(jī)械手的零點(diǎn)位置;選擇工位即在軟件上選擇所要操作的工位;機(jī)械手運(yùn)動(dòng)到對(duì)應(yīng)工位位置過程中用到的是多軸聯(lián)動(dòng)直線插補(bǔ)的運(yùn)動(dòng)方式,可以避免兩軸聯(lián)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械振蕩;在運(yùn)動(dòng)到位后首先對(duì)工位進(jìn)行檢測(cè),如果工位已經(jīng)有貨物,則在上位機(jī)監(jiān)管軟件中彈出相應(yīng)提示信息,并返回初始位置,如果沒有貨則可以進(jìn)行存貨。

        2.2 監(jiān)管程序

        使用歐姆龍的組態(tài)軟件CX-Supervisor開發(fā)了上位機(jī)監(jiān)管軟件。CX-Supervisor是一個(gè)功能十分強(qiáng)大的組態(tài)軟件,具有很強(qiáng)的靈活性,,能夠更好地實(shí)現(xiàn)可視化管理。每個(gè)工位顏色不一樣,表示工位所存放的貨物種類不同。當(dāng)此位置沒有貨物時(shí)工位顯示為空。工位信息實(shí)時(shí)顯示實(shí)際庫(kù)存信息?,F(xiàn)用CX-Supervisor向數(shù)據(jù)庫(kù)中添加一條數(shù)據(jù)的方法:首先要在軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)工作欄添加一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)(庫(kù)存信息),其次添加相關(guān)記錄集(存入表),然后配置字段關(guān)聯(lián)(存入表中的字段),最后將表的字段再和變量相關(guān)聯(lián),通過以下程序向數(shù)據(jù)庫(kù)的存入表中增加一條數(shù)據(jù)。

        DBOpen "庫(kù)存信息.存入表"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.存入日期"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.存入時(shí)間"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.貨物名稱"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.數(shù)量"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.位置"

        DBAddNew "庫(kù)存信息.存入表.操作員"

        DBUpdate "庫(kù)存信息.存入表"

        該系統(tǒng)軟件的功能能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)的各項(xiàng)要求,現(xiàn)已投入到實(shí)際生產(chǎn)使用中。

        2.3 控制程序

        機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)控制程序由Sysmac Studio開發(fā)。由于運(yùn)動(dòng)控制器采用歐姆龍的NJ301-1100,NJ的CPU內(nèi)置了運(yùn)動(dòng)控制功能模塊,簡(jiǎn)稱MC功能模塊[2]。MC功能模塊進(jìn)行運(yùn)動(dòng)控制時(shí),可以通過EnterCAT端口與伺服驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行通信,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了多軸聯(lián)動(dòng),高精度、高速度的伺服驅(qū)動(dòng)控制。

        在本程序中,要實(shí)現(xiàn)多軸聯(lián)動(dòng)。所以用到許多單軸運(yùn)動(dòng)控制指令和軸組運(yùn)動(dòng)控制指令[3]。整個(gè)控制過程中,最重要的兩個(gè)參數(shù)即速度和工位的坐標(biāo)位置。其中速度控制由速度控制指令MC_MoveVelocity實(shí)現(xiàn);為了避免多軸聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生機(jī)械震蕩,降低機(jī)械使用壽命以及降低機(jī)械精度,使用軸組絕對(duì)值直線插補(bǔ)指令MC_MoveLinearAbsolute進(jìn)行控制。

        其中速度控制指令MC_MoveVelocity的主要參數(shù):輸入輸出變量Axis的值為軸變量名稱;輸入變量Velocity為目標(biāo)軸運(yùn)動(dòng)速度;輸入變量Acceleration為目標(biāo)軸的加速度,其值為目標(biāo)軸啟動(dòng)時(shí)的加速度;輸入變量Deceleration為目標(biāo)軸的減速度,其值為目標(biāo)軸制動(dòng)時(shí)的減速度[4];其他參數(shù)為默認(rèn)值。

        軸組絕對(duì)值直線插補(bǔ)指令MC_MoveLinearAbsolute能夠?qū)崿F(xiàn)多軸的直線插補(bǔ),以及目標(biāo)位置以絕對(duì)位置指定。采用直線插補(bǔ),能夠?qū)崿F(xiàn)多軸聯(lián)動(dòng),進(jìn)而提高機(jī)械手的工作效率。直線插補(bǔ)將運(yùn)動(dòng)分解為各個(gè)軸的運(yùn)動(dòng),能夠減小機(jī)械振蕩,進(jìn)而提高精度延長(zhǎng)機(jī)械手的使用壽命。其主要的參數(shù)如下:輸入輸出變量AxesGroup的值為軸組變量名稱;輸入變量Position為目標(biāo)位置;輸入變量Velocity為直線插補(bǔ)過程中的速度;輸入變量Acceleration為直線插補(bǔ)過程中的加速度;輸入變量Deceleration為直線插補(bǔ)過程中的減速度。下面以運(yùn)動(dòng)控制程序中的一段實(shí)現(xiàn)插補(bǔ)運(yùn)動(dòng)的程序進(jìn)行詳細(xì)說明,如圖1所示。

        經(jīng)過實(shí)際檢驗(yàn),該運(yùn)動(dòng)控制程序能夠很好地滿足用戶需求,已成功使用到到實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中。

        3 結(jié)語

        基于以太網(wǎng)通信的立體倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)立體倉(cāng)庫(kù)的自動(dòng)化、智能化、規(guī)范化管理。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、高效,能夠避免人工直接存取對(duì)人體造成的不可挽回的傷害,并能夠?qū)?kù)存情況以及操作實(shí)時(shí)地記錄在數(shù)據(jù)庫(kù)中。方便日后對(duì)數(shù)據(jù)的調(diào)查以及責(zé)任追責(zé),提高了工業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化水平。

        參考文獻(xiàn)

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