周訓(xùn)耀,楊 川,李曉春,丁 輝
(1.川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,四川成都610500;2.塔里木油田庫車油氣開發(fā)部,新疆庫爾勒841000)
塔里木盆地庫車山前鉆井普遍具有井深、地質(zhì)條件復(fù)雜、多套壓力系統(tǒng)并存等特點(diǎn)。上部(4000m左右)主要為大段巨厚含礫地層夾雜成套砂巖,中部(7000m左右)主要為膏鹽巖地層,下部(7500m左右)主要為致密砂巖地層,均存在地層壓力窗口窄的問題。上部地層主要為444.5mm井眼下入365.13mm套管,平均井眼擴(kuò)大率5%,環(huán)空間隙達(dá)到50.8mm,屬于大間隙套管固井。
目前,庫車山前上部技術(shù)套管固井主要采用常規(guī)單級或正注反擠固井工藝,該層次井施工面臨的主要問題是地層承壓能力低,施工易發(fā)生漏失,造成水泥返高不夠,無法達(dá)到有效封固裸眼段的目的,給后期鉆進(jìn)及建井生產(chǎn)埋下隱患。為了有效地解決大環(huán)空間隙下窄壓力窗口易漏失和固井頂替效率低的技術(shù)難題,在滿足平衡壓力固井壓穩(wěn)和防漏的原則下,通過三凝三密度特殊漿柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)來解決漏失問題并提高固井頂替效率,進(jìn)而提高固井質(zhì)量,為保證井筒完整性提供有效屏障。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),庫車山前上部大尺寸套管固井漏失率達(dá)到60%以上,固井施工中發(fā)生漏失的原因主要有2個方面:一是靜液柱壓力過高,二是環(huán)空壓耗過大。
目前山前上部技術(shù)套管固井施工中,地層承壓能力受地質(zhì)條件限制,且提高地層承壓能力的手段有限,因此,無法將提高地層承壓能力作為防止地層漏失的主要手段。而上部技術(shù)套管固井施工中,靜液柱壓力對環(huán)空當(dāng)量密度的影響遠(yuǎn)大于環(huán)空壓耗的影響,以KES-A井為例,進(jìn)行管外循環(huán)壓耗計(jì)算:
式中:Pf——環(huán)空循環(huán)壓耗,MPa;
hf——管外流動水力損失高度,m;
λ——流體摩阻系數(shù);
v——流速,m/s;
L——流體長度,m;
ρ——流體密度,g/cm3;
Do——外管內(nèi)徑,m;
di——內(nèi)管外徑,m。
通過套管串管外壓降分段計(jì)計(jì)算得管外循環(huán)壓耗:ΔP1=0.7MPa,由環(huán)空壓耗引起環(huán)空當(dāng)量密度的增加值為0.02g/cm3,相對于水泥漿與鉆井液的密度差(0.3g/cm3)對環(huán)空當(dāng)量密度的影響來說,幾乎可以忽略不計(jì)。
以控制環(huán)空當(dāng)量密度為目的,調(diào)整漿柱結(jié)構(gòu)。常規(guī)雙凝雙密度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是采用前置液、領(lǐng)漿、尾漿密度依次遞增的漿柱結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)雖然滿足壓穩(wěn)和不漏的原則,但在本類型固井施工中,其密度差梯度由于壓力窗口窄的限制并不能有效提高,在提高頂替效率方面效果并不理想。例如塔里木庫車山前KS-A井127mm尾管固井,鉆井液密度1.90g/cm3,采用常規(guī)漿柱結(jié)構(gòu):隔離液密度1.93g/cm3、水泥漿密度1.95g/cm3。采用專業(yè)固井軟件進(jìn)行固井頂替情況模擬,模擬具體結(jié)果見圖1。頂替效率雖然為85%,但根據(jù)環(huán)空漿體分布圖可以看出,第一界面無水泥漿,基本為鉆井液充填,施工出現(xiàn)鉆井液殘留帶來的固井安全風(fēng)險(xiǎn)較高。
圖1 KS-A井127mm尾管固井常規(guī)漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)頂替情況模擬結(jié)果圖
由圖1得出水泥漿與鉆井液密度差不明顯的情況下,頂替效率不高,且會增加施工風(fēng)險(xiǎn)。同時,在上部大尺寸套管固井施工中,地層漏失壓力系數(shù)(1.5~1.7)普遍低于常規(guī)水泥漿密度(1.88g/cm3),若全部采用近似于鉆井液密度的低密度水泥漿,則水泥石強(qiáng)度和水泥漿對鉆井液的頂替效率都會受到較大影響。為解決該技術(shù)難題,采用領(lǐng)漿常規(guī)密度提高頂替效率、中間漿降低整體漿柱當(dāng)量密度、尾漿常規(guī)密度提高管鞋處封固質(zhì)量的思路,在一定程度上大幅提高有效領(lǐng)漿與鉆井液密度差梯度,提高頂替效率,同時控制環(huán)空當(dāng)量密度近似于地層壓力,防止發(fā)生漏失。
參考國內(nèi)外密度設(shè)計(jì)相關(guān)研究[1-3]:頂替液比鉆井液密度至少高0.24g/cm3,會有較好的頂替效果。同時,結(jié)合現(xiàn)場鉆井壓力窗口的實(shí)際情況,此類地層防漏固井窗口僅為0.1g/cm3,水泥漿尾漿密度設(shè)計(jì)為常規(guī)密度,提高管鞋處封固質(zhì)量,中間漿采用低密度水泥漿,密度低于鉆井液密度或等于鉆井液密度,領(lǐng)漿設(shè)計(jì)為常規(guī)密度(比鉆井液密度高0.2g/cm3);隔離液密度應(yīng)盡可能達(dá)到ρ隔離液=1/2(ρ水泥漿+ρ鉆井液),滿足ρ鉆井液<ρ隔離液<ρ水泥漿。
在進(jìn)行漿體密度梯度設(shè)計(jì)后,根據(jù)旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)Φ100讀數(shù)進(jìn)行漿體粘度梯度設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)原則[4]:隔離液Φ100讀數(shù)應(yīng)處于鉆井液與水泥漿Φ100讀數(shù)平均值附近,滿足 Φ100鉆井液< Φ100隔離液< Φ100水泥漿。
同時,水泥漿中間漿Φ100讀數(shù)應(yīng)與領(lǐng)漿Φ100讀數(shù)接近,水泥漿尾漿Φ100讀數(shù)可以大于中間漿Φ100讀數(shù),以確保整個漿柱結(jié)構(gòu)合理的粘度梯度。式中:Φ100鉆井液為鉆井液旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)100轉(zhuǎn)讀數(shù);Φ100隔離液為隔離液旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)100轉(zhuǎn)讀數(shù);Φ100水泥漿為水泥漿旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)100轉(zhuǎn)讀數(shù)。
在進(jìn)行漿體密度設(shè)計(jì)后,考慮壓穩(wěn)和不漏的前提下,進(jìn)行環(huán)空壓力計(jì)算來確定漿體用量。
壓力計(jì)算原則:
環(huán)空靜液柱壓力:
式中:P靜液柱壓力——環(huán)空靜液柱壓力,MPa;
hi——環(huán)空流體長度,m;
ρ——流體密度,g/cm3。
地層承壓能力及地層孔隙壓力根據(jù)地層數(shù)據(jù)及鉆進(jìn)過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行確定。
由于前置液+領(lǐng)漿頂替鉆井液過程中不可避免地出現(xiàn)混竄現(xiàn)象,需要現(xiàn)場根據(jù)具體混竄情況確定領(lǐng)漿及前置液的用量。在該區(qū)塊前期的固井施工中,測量出口混漿的密度和觀察混漿的成分,領(lǐng)漿與前置液和鉆井液的混竄折合成環(huán)空高度平均在200~300m。同時參考行業(yè)關(guān)于前置液用量的相關(guān)規(guī)定,確定了前置液300m環(huán)空高度+領(lǐng)漿(常規(guī)密度)500m環(huán)空高度的用量設(shè)計(jì)。
尾漿的設(shè)計(jì)用量主要考慮管鞋段的封固質(zhì)量,且兼顧尾漿強(qiáng)度發(fā)展對整個套管柱的支撐作用,并參考領(lǐng)漿混竄高度,確定尾漿(常規(guī)密度)500~700m環(huán)空高度的用量設(shè)計(jì)。
確定了領(lǐng)漿和尾漿的用量之后,中間漿的用量占環(huán)空高度也隨之確定,并由此反推算近平衡于地層壓力的環(huán)空當(dāng)量密度對應(yīng)的中間漿密度(需考慮環(huán)空壓耗的影響),基本原則為環(huán)空當(dāng)量密度數(shù)值略大于目前井底壓力當(dāng)量密度,同時小于地層漏失當(dāng)量密度。
低密度水泥漿相對于常規(guī)密度水泥漿的水泥石強(qiáng)度發(fā)展較慢,水泥石本身強(qiáng)度較低。為達(dá)到與常規(guī)密度水泥漿體系相同或接近的封固作用,在常規(guī)密度和低密度水泥漿體系中加入一定比例的彈塑性材料、纖維等,以達(dá)到提高水泥石整體強(qiáng)度、減少漏失等目的,完成整體封固目的。
以KES-A為例,該井二開采用?444.5mm鉆頭鉆至井深2891.70m中完,擬下入?365.13mm+374.65mm套管,固井方案采用三凝三密度單級施工工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)。該井二開鉆進(jìn)至井深2654m的砂巖發(fā)育地層時井漏失返。漏失時鉆井液密度1.67~1.68g/cm3,粘度48s,經(jīng)過3次注堵漏漿,循環(huán)降密度至1.60g/cm3后井下不漏。根據(jù)后期循環(huán)及承壓實(shí)驗(yàn)情況分析,漏失當(dāng)量密度約為1.69~1.70g/cm3,若超過1.70則有可能發(fā)生漏失。中完時鉆井液密度1.60g/cm3。
根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以漏失壓力系數(shù)1.7為設(shè)計(jì)目標(biāo),控制施工全程環(huán)空ECD小于1.7,同時兼顧其它工程需求。設(shè)計(jì)隔離液密度略大于鉆井液密度(1.62g/cm3),占環(huán)空高度300m;領(lǐng)漿密度1.85g/cm3,占環(huán)空高度500m;尾漿密度1.88g/cm3,占環(huán)空高度691.70m;中間漿密度1.58g/cm3,占環(huán)空高度1700m。經(jīng)計(jì)算,施工過程中,2654m漏點(diǎn)環(huán)空最大當(dāng)量密度為1.69g/cm3,理論上不會發(fā)生漏失。采用專用固井施工模擬軟件對以上施工過程和壓力變化情況進(jìn)行模擬也驗(yàn)證了以上結(jié)論。施工過程壓力模擬結(jié)果如圖2所示,頂替效率模擬結(jié)果如圖3所示。
水泥漿流變性能按3.2設(shè)計(jì)思路進(jìn)行,具體數(shù)據(jù)如表1所示。
為保證環(huán)空水泥環(huán)強(qiáng)度,領(lǐng)漿、中間漿、尾漿按一定比例進(jìn)行了混合樣品實(shí)驗(yàn),表2實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:水泥漿間的混竄對水泥漿稠化時間、漿體流動性能、水泥石強(qiáng)度等影響不大,可以達(dá)到有效封固的目的。
圖2KS-B井?365.13mm+374.65mm套管固井施工過程模擬結(jié)果圖
圖3 KS-B井?365.13mm+374.65mm套管固井施工頂替效率模擬結(jié)果圖
現(xiàn)場按此設(shè)計(jì)思路進(jìn)行了實(shí)際施工,施工過程正常,未發(fā)生漏失等異常情況,水泥漿順利返至地面。返出地面的混漿密度由1.62g/cm3逐步升高至1.85g/cm3,混漿量約占環(huán)空高度300m,也驗(yàn)證了領(lǐng)漿設(shè)計(jì)環(huán)空高度不小于500m的必要性。后期探塞情況正常,電測固井質(zhì)量現(xiàn)場解釋合格率100%,優(yōu)質(zhì)率89.2%,本次現(xiàn)場實(shí)踐取得了較好的效果。
(1)在大環(huán)空間隙下的窄密度窗口固井施工中,靜液柱壓力對環(huán)空當(dāng)量密度的影響遠(yuǎn)大于環(huán)空壓耗的影響,獲取準(zhǔn)確的地層漏失壓力,并以此為核心,進(jìn)行環(huán)空漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化,解決了常規(guī)固井井漏的問題,保證了固井施工的安全及質(zhì)量。
(2)進(jìn)行了大環(huán)空間隙下窄密度窗口固井漿柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),采用優(yōu)化后的三凝三密度漿柱設(shè)計(jì),以控制作業(yè)ECD和提高頂替效率為核心,分別從密度梯度、粘度梯度、漿體用量等方面進(jìn)行了初步設(shè)計(jì),遵循了近平衡壓力固井的壓穩(wěn)和不漏的原則。同時,在水泥漿體系中嘗試加入彈塑性材料、纖維等,以達(dá)到提高水泥石整體強(qiáng)度尤其是低密度水泥漿的強(qiáng)度的目的,形成環(huán)空整體封固。
表1 KS-B井?365.13mm+374.65mm套管固井水泥漿流變性能
表2 KS-B井?365.13mm+374.65m套管固井水泥漿混竄研究
(3)此類近平衡地層壓力法固井已成功在KS地區(qū)大環(huán)空間隙窄密度窗口條件下應(yīng)用了4口井,施工過程均順利正常,未發(fā)生漏失,固井質(zhì)量較之前的正注反擠施工合格率大大提高,為以后類似的固井施工提供了新的思路和成功的實(shí)踐。