摘 要:隨著冶金工業(yè)的發(fā)展,LF精煉技術(shù)越來越成為冶煉高品質(zhì)鋼材的關(guān)鍵技術(shù),而LF精煉技術(shù)的核心即是電極調(diào)節(jié)模型的應(yīng)用,本文詳細(xì)介紹了智能電極調(diào)節(jié)器在邯寶煉鋼LF爐的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:ROGOWSKI 線圈 熱備PLC 神經(jīng)元算法 智能PID 算法
隨著冶金工業(yè)的發(fā)展,冶煉高品質(zhì)的鋼材越來越成為冶金行業(yè)的目標(biāo)和追求,而在LF精煉過程中電極調(diào)節(jié)是整個過程的關(guān)鍵,因此世界各地的冶金企業(yè)和研究單位爭相開始研究電極的智能調(diào)節(jié)模型,使得一直發(fā)展緩慢的交流電弧爐在電弧穩(wěn)定性、效率和對電網(wǎng)短路沖擊減少方面有了長足的進展。
邯寶煉鋼LF爐電極調(diào)節(jié)的系統(tǒng)硬件設(shè)備由如下三部分組成:
·ROGOWSKI 線圈;
·二次匹配箱;
·電極調(diào)節(jié)柜。
系統(tǒng)功能基本描述:PLC系統(tǒng)能首先是為智能調(diào)節(jié)器提供初步的電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)(神經(jīng)元算法的學(xué)習(xí)樣本); 其外,當(dāng)智能調(diào)節(jié)器發(fā)生故障時,PLC系統(tǒng)自動切換至在線狀態(tài),控制電極升降(PID 算法),保證生產(chǎn)正常進行。
1.PLC系統(tǒng)控制模式
1.1控制算法及操作模式
PLC系統(tǒng)中電極升降控制采用PID 算法,提供兩種操作模式:手動、自動。
1)手動模式,以下情況可以手動操作電極:
·正常生產(chǎn)時通過主操臺手動操作電極
·維修和事故狀態(tài)下必須進行手動操作
2)自動模式,以下情況電極自動調(diào)節(jié):
·正常生產(chǎn)冶煉開始,選擇自動;電極自動從最高位下降,按照設(shè)定的功率/電流進行自動調(diào)節(jié)
2.智能調(diào)節(jié)器
2.1 控制算法及操作模式
智能調(diào)節(jié)器提供神經(jīng)元、智能PID 及PID 三種算法。默認(rèn)情況下,計算機自動選用最合適的控制算法,用戶也可以強制選用某種控制算法。
2.2 特性簡介
智能調(diào)節(jié)器是一種基于人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(ANN)、并集合傳統(tǒng)PID 控制及專家規(guī)則的電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)。適用于精煉爐等電極調(diào)節(jié)領(lǐng)域。智能調(diào)節(jié)器結(jié)合了神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與PID 控制的優(yōu)點,克服了兩者的不足,因而與單純PID電極調(diào)節(jié)器相比,智能調(diào)節(jié)器具有電弧控制穩(wěn)定、降低電耗、減少電極消耗、增加控制過程的平穩(wěn)性等特點。
對于交流LF而言,傳統(tǒng)的PID電極調(diào)節(jié)技術(shù)以如下的前提條件為基礎(chǔ):
1) 三相之間是相互解耦的,也即認(rèn)為三相之間無關(guān)聯(lián),每一相的輸入/輸出與其它項無關(guān);
2) 除輸入電流(幅值)影響調(diào)節(jié)輸出外,其它因素(如吹氬攪拌)均不考慮;
3) 調(diào)節(jié)輸出建立在PID 算法的基礎(chǔ)上。
以上這些前提在生產(chǎn)中實際上是不成立的,因而傳統(tǒng)的PID 電極調(diào)節(jié)技術(shù)的實際效果并不令人滿意。與此相比,神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)調(diào)節(jié)不需要這些前提條件,具有如下的優(yōu)點:
1) 整體考慮三相間的作用,調(diào)節(jié)具有“三相意識”;
2) 除輸入電流(幅值)外,其它因素也被考慮;
3) 控制算法具有非線性、容錯性、自學(xué)習(xí)性等特點。
2.1.3 功能描述
智能調(diào)節(jié)器主要完成以下功能:
1)電量瞬時值檢測
智能調(diào)節(jié)器通過高速數(shù)據(jù)采集卡檢測鋼包爐變壓器原邊、副邊的電流電壓瞬時值,每周波(20ms)采樣100~110 次,反映鋼包爐冶煉的非正弦、崎變波形。
2)電氣參數(shù)計算
利用高速采集的電量瞬時值,計算出電壓電流的有效值、相角、有功功率、無功功率、弧壓、弧長、弧功率、電耗、功率因數(shù)、電弧阻抗等重要電氣參數(shù)。
3)爐子仿真人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)
爐子仿真人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)建立被控對象的模型,用于預(yù)報200ms 后爐子相關(guān)狀態(tài)如弧流、弧壓的變化,在調(diào)節(jié)器將控制信號輸出之前,預(yù)測弧流、弧壓的變化情況。
4)調(diào)節(jié)器人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)
調(diào)節(jié)器人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)則根據(jù)爐子仿真人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)預(yù)報結(jié)果和優(yōu)化設(shè)定值之間的誤差調(diào)整人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)權(quán)值,計算電極升降控制的輸出值。
該網(wǎng)絡(luò)用來模擬PLC 調(diào)節(jié)器的響應(yīng)特性。在系統(tǒng)投入運行前,為該網(wǎng)絡(luò)給出調(diào)節(jié)器輸出和爐況的歷史數(shù)據(jù),以及時間片N的設(shè)定點值,用這些量作為網(wǎng)絡(luò)輸入來訓(xùn)練該網(wǎng)絡(luò),使其與現(xiàn)有電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)的響應(yīng)情況相一致。這是一種安全措施,保證神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)一開始就能輸出合理的控制信號。在線運行時,其權(quán)值可通過在線學(xué)習(xí)機制進行實時優(yōu)化。
5)弧長控制
合理控制電弧弧長,對提高鋼包爐熱效率至關(guān)重要,本智能調(diào)節(jié)器根據(jù)弧壓、弧長、弧功率等電氣參數(shù)計算,與服務(wù)器預(yù)測渣厚相匹配,在保證升溫速度的前提下,合理控制弧長。
6)阻抗/電弧電壓/電弧電流三種控制方式
依據(jù)生產(chǎn)階段的不同需求,可采用阻抗/電弧電壓/電弧電流三種不同的種控制方式。
7)自學(xué)習(xí)功能
智能調(diào)節(jié)器具有在線學(xué)習(xí)的功能,這樣能夠不斷提高電極調(diào)節(jié)的控制精度。
8)智能PID調(diào)節(jié)器
智能PID算法結(jié)合了ANN仿真器的預(yù)測控制和PID簡單可靠的特點,首先,在時間片N 內(nèi),程序接收到新的數(shù)據(jù)后,先進行ANN 仿真器的在線學(xué)習(xí)。然后,啟動PID算法,得到控制信號U(N+1), U(N+1)并不馬上送出,而是經(jīng)過一個微調(diào)環(huán)節(jié)。微調(diào)環(huán)節(jié)把U送入ANN 仿真器,使之得到一個預(yù)測電流^I(N+1),^I(N+1) 與電流設(shè)定點SP(N)形成誤差^E(N+1),^E(N+1)返回用于調(diào)整U(N+1),如此循環(huán),直到^E(N+1)滿足給定精度或微調(diào)次數(shù)已至上限。
9)綜合控制輸出
為了保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠,我們加入部分參數(shù)可變的PID 算法與ANN 控制器并行運行,一旦ANN 控制器出現(xiàn)不可用的情況,就調(diào)用PID 算法進行保駕。
總 結(jié)
由于電極調(diào)節(jié)模型的應(yīng)用,邯寶煉鋼在LF的精煉過程中較以前縮短了冶煉時間,提高了冶煉的命中率,降低了冶煉過程中電極的消耗,減少了鋼水的嚴(yán)重增碳。使生產(chǎn)效率提高,電極的消耗有了很大的改觀。同時由于短路電流小,當(dāng)廢鋼塌陷時,電極、電極臂和電纜上的電流小,因此,電極損壞的危險性小,機械磨損也少; 電極電流波動小,因而對電網(wǎng)的干擾也小。
參考文獻:
[1] LF精煉爐電極智能控制的研究及實現(xiàn) 作者:張東 《西安科技大學(xué)》 2008年
[2] LF鋼包精煉爐電極控制的研究與應(yīng)用 作者:趙文利 《東北大學(xué)》 2011年
作者簡介:馬其云,河鋼邯鋼邯寶公司煉鋼廠,電氣工程師,專業(yè)從事電氣工作20年。