王峰 閆宗磊
摘 要:隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速增長以及國家對環(huán)保要求的提高,國家對煉油企業(yè)油品的質(zhì)量要求也越來越高,作為中石油旗下離北京最近的煉廠,華北石化公司履行央企相應(yīng)的社會責任。依據(jù)已公布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》中明確了“2+26”城市的大氣污染治理任務(wù),公司需要實行汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級任務(wù),從2017年初開始對國VI標準汽油調(diào)合方案進行技術(shù)攻關(guān)。
華北石化公司現(xiàn)有調(diào)合系統(tǒng)使用的是美國霍尼韋爾公司的技術(shù),對汽油各組分在油品運行部東罐區(qū)進行汽油成品調(diào)合。在2012年和2016年分別對汽油調(diào)合系統(tǒng)進行了升級改造及調(diào)合工藝配方的調(diào)整,具備了生產(chǎn)國五汽油和部分京VI標準汽油的能力。此次油品升級改造是在國五汽油標準基礎(chǔ)上調(diào)整了烯烴、芳烴、餾程、苯等指標。
1 技術(shù)方案研究與應(yīng)用
1.1技術(shù)方案的研究目標與研究內(nèi)容
首先,我們針對現(xiàn)行國Ⅴ汽油標準與即將推行的國VI汽油標準進行對比研究,通過研究發(fā)現(xiàn),新標準烯烴降至18%,芳烴降至35%、餾程的50%蒸發(fā)溫度降至110℃、苯指標降至0.8%,目前華北石化公司現(xiàn)有汽油調(diào)合池組分最主要的烯烴來源為催化汽油,烯烴含量達到35-40%,催化汽油直接經(jīng)過s-zorb裝置汽油加氫脫硫后烯烴含量會有所下降,大約下降6-9%左右,但是經(jīng)過s-zorb裝置后的催化汽油辛烷值也會有所降低,大概會降低1.5-2.5個辛烷值;芳烴最大來源為重整汽油,其芳烴含量達到90%以上。經(jīng)過對華北石化公司汽油調(diào)合各組分性質(zhì)的研究可以計算出整個汽油池中辛烷值及烯烴、芳烴等含量。
研究數(shù)據(jù)得出華北石化公司汽油池中烯烴含量已經(jīng)達到17.5%,接近國VI汽油上限標準;另外公司每年還要生產(chǎn)約30%的京VI汽油,其烯烴含量指標為<15%,這一因素又使汽油調(diào)合的組分池中剩余烯烴含量達到18.8%,因此可以得出以下結(jié)論,制約國VI標準汽油調(diào)合的因素主要為烯烴含量。
1.2技術(shù)方案的研究制定過程
從新出臺的國VI汽油標準可以看出,新標準對烯烴和芳烴含量都作出了嚴格的限制,因此就限制了催化汽油和重整重汽油的加入量,而烷基化油則是一種理想的汽油調(diào)合組分,其具有低烯烴、低芳烴、高辛烷值、蒸氣壓適中等特點。
數(shù)據(jù)顯示烷基化油完全滿足了國VI汽油標準的全部要求,因此引入烷基化油進行調(diào)合可以通過稀釋作用降低汽油中的烯烴、芳烴、苯以及硫含量,而且有利于汽油餾程尤其是50%蒸發(fā)溫度的指標。
在確定引入烷基化油作為調(diào)和組分后,經(jīng)計算大約加入5%的烷基化油后,可實現(xiàn)全部國VI標準汽油的生產(chǎn)需求,在進行全國VI標準汽油實驗室配比調(diào)合分析后的數(shù)據(jù),也證實了全國VI汽油調(diào)合方案的可行性,且實際組織全國VI汽油調(diào)合方案時預(yù)留部分指標富余量,確保高質(zhì)量的國VI汽油滿足向市場的穩(wěn)定供應(yīng)。
1.3技術(shù)方案的生產(chǎn)實施過程
在具體實施生產(chǎn)國VI標準汽油的過程中,對裝置的物料平衡作出部分調(diào)整,使產(chǎn)出的汽油各組分向著更有利于降低烯烴的方向發(fā)展。
(1)二催化裝置降低汽油干點控制指標,優(yōu)化汽油流程,提高催化汽油進重整比例(控制在20噸/小時),這樣以來可以降低汽油池的總烯烴,為國VI汽油調(diào)合提供保障。
(2)S Zorb裝置優(yōu)化操作,通過調(diào)整反應(yīng)溫度和氫油比等調(diào)整措施有效的降低產(chǎn)品的烯烴含量,從化驗結(jié)果來看,s-zorb裝置調(diào)整操作后可以使產(chǎn)品烯烴含量較原來降低30%左右,但是這一操作會提高產(chǎn)品辛烷值損失,因此在實際生產(chǎn)中需要對各項指標進行平衡。
另外在具體實施烷基化進入調(diào)合系統(tǒng)過程中,對現(xiàn)有流程進行了改造,外購的烷基化油通過苯乙烯裝車場的MTBE裝車線卸車進綜合罐區(qū),并在綜合罐區(qū)新建烷基化油的工藝調(diào)合流程,包括調(diào)合入泵線、調(diào)合泵、調(diào)合泵至東罐區(qū)在線調(diào)合系統(tǒng)的工藝管線等,并利舊老罐區(qū)G302進行存儲,最大限度的降低了投資,本次改造總投資為15萬元。
1.4技術(shù)方案的應(yīng)用情況
國VI汽油調(diào)合方案自2017年七月份投入運用以來,完全滿足了公司全國VI汽油標準,部分京VI汽油標準的目標,截止2017年底生產(chǎn)各牌號國VI汽油66.7萬噸,所生產(chǎn)產(chǎn)品不僅全部合格而且指標留有合理的富裕量,確保高質(zhì)量的國VI汽油滿足向全國市場的穩(wěn)定供應(yīng),有效的解決了公司產(chǎn)品銷路問題,為公司四年上臺階,五年創(chuàng)輝煌打下堅實基礎(chǔ)。
2 技術(shù)創(chuàng)新點
國VI汽油調(diào)合方案僅對罐區(qū)流程進行了有限的改造后即可實施,在生產(chǎn)國VI標準汽油過程中沒有增加任何成本,且對原有的調(diào)和工藝沒有改動,技術(shù)易于操作工掌握,保證了生產(chǎn)的平穩(wěn)運行。本次國VI汽油調(diào)合方案在公司的應(yīng)用使華北石化公司提前了3個月完成國VI標準油品質(zhì)量升級的目標,且極大地提高了公司產(chǎn)品品質(zhì),解決了因國家油品質(zhì)量升級而帶來的政策問題,公司因此也成為中石油首家向北京供應(yīng)油品的生產(chǎn)單位,確保了公司在全國的市場份額。
3 經(jīng)濟效益、社會效益
國VI標準汽油生產(chǎn)方案實施后,實現(xiàn)了華北石化公司汽油全部達到國VI標準,與同期相比減少生產(chǎn)國Ⅳ標準汽油50.6萬噸。按同期國Ⅳ標準汽油與國VI標準汽油的銷售差價180元計算,可為公司創(chuàng)造高額的收入回報。
年增收效益 50.6萬×180元 =9108萬元
扣除材料費和施工費15萬元,仍然可以實現(xiàn)增加營業(yè)收入9093萬元,具有很好的經(jīng)濟效益。
華北石化公司汽油全部達到國VI標準不僅經(jīng)濟效益巨大,同時還帶了了巨大的社會效益,使用國VI標準油品后,汽油車顆粒物排放降幅可達10%,非甲烷有機氣體和氮氧化物總體上能下降8%至12%,極大的改善了大氣環(huán)境質(zhì)量,也將為建設(shè)“美麗中國”做出更大貢獻。
4 存在問題及改進措施
現(xiàn)階段調(diào)和用烷基化油需外購,再運輸過程中因存在天氣等外在因素影響,因此來油量難以保持穩(wěn)定,在調(diào)合過程中需針對庫存進行預(yù)判,避免因庫存不足帶來的調(diào)合困難;在將來千萬噸配套項目中公司規(guī)劃建設(shè)了烷基化裝置,將解決這一問題。