蔣小林,袁 苑,石成軍,陳 韜,吳繼強(qiáng)
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司氣體銷(xiāo)售分公司,安徽馬鞍山 243000)
分子篩凈化系統(tǒng)是制氧機(jī)運(yùn)行質(zhì)量和安全重要組成部分。其運(yùn)行的狀態(tài)好壞與否,直接決定和影響制氧機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。
馬鋼40000 m3/h制氧機(jī)于2004年4月投產(chǎn),臥式分子篩吸附器選用13X型分子篩,其床層分布如圖1。
圖1 分子篩吸附器裝填簡(jiǎn)圖
由于本制氧機(jī)是全提取裝置,同步提取氪氙產(chǎn)品。2004年10月下旬,下塔進(jìn)入氪氙濃縮塔T5111的氮?dú)饬縁IC5164銳減 (氪氙塔負(fù)荷),從設(shè)計(jì)值13500 m3/h減少到約2500 m3/h,T5111無(wú)法維持正常的精餾工況,同時(shí)對(duì)粗氬塔的液空循環(huán)造成嚴(yán)重影響,不得不靠增加T5111底部排放液體量FIC5117來(lái)維持粗氬塔液空的循環(huán)量,最大排放到1000 m3/h(設(shè)計(jì)值80 m3/h)。當(dāng)時(shí)初步懷疑是施工安裝的異物造成塔的蒸發(fā)器堵塞,并制定了更換蒸發(fā)器的方案和措施,因馬鋼公司鋼鐵產(chǎn)能不斷釋放,不能停運(yùn)制氧機(jī)。直到2005年4月四萬(wàn)制氧機(jī)進(jìn)行了全面加熱,重新投運(yùn)后FIC5164達(dá)到設(shè)計(jì)值,穩(wěn)定了2個(gè)月后再次逐步減少,設(shè)備制造廠(chǎng)專(zhuān)家對(duì)稀有氣體系統(tǒng)及凈化系統(tǒng)進(jìn)行了大量分析,并最終確定了因分子篩末期二氧化碳出現(xiàn)峰值,最高達(dá)到1.9×10-6。由于有CO2存在低溫部分減少了N2O在液氧里溶解,在液氧環(huán)境里CO2/N2O混合物的固體沉淀在蒸發(fā)器表面,影響了蒸發(fā)器的換熱效果。根據(jù)這一分析結(jié)果,2006年4月40000 m3/h制氧機(jī)補(bǔ)充了約33 t LMSK1825分子篩,消除了分子篩后CO2的穿透,氪氙濃縮塔堵塞現(xiàn)象消失,從而具備了調(diào)試氪氙的條件穩(wěn)定運(yùn)行。
2017年6月4日,在日常巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),A#分子篩再生時(shí),再生氣放散口有少量顆粒分子篩,5日A#分子篩運(yùn)行至末期時(shí),CO2在線(xiàn)分析有穿透現(xiàn)象發(fā)生,最高達(dá)0.90×10-6(正常時(shí)在0.02×10-6)。按照公司組產(chǎn)安排,計(jì)劃6月中下旬停運(yùn)40000 m3/h制氧機(jī)檢修,為此制定了應(yīng)急措施維持裝置運(yùn)行。
A#分子篩出現(xiàn)分子篩泄漏現(xiàn)象,A#分子篩吸附能力逐漸下降,冷吹末期出現(xiàn)CO2穿透現(xiàn)象。為了保產(chǎn),維持空分生產(chǎn)穩(wěn)定,以減少分子篩吸附負(fù)荷為目的,決定采取以下措施:
(1)減少B#分子篩再生時(shí)間,縮短A#分子篩使用時(shí)間。A#分子篩再生時(shí)間增加,延長(zhǎng)B#分子篩使用時(shí)間。加強(qiáng)對(duì)裝置液空中CO2取樣分析。
修改步驟:
B#分子篩準(zhǔn)備再生→分子篩“暫?!薄薷募訜釙r(shí)間(88 min→69 min)→修改冷吹時(shí)間(147 min→116 min)→檢查、確認(rèn)無(wú)誤→分子篩“暫停”取消→分子篩自動(dòng)A#分子篩準(zhǔn)備再生→分子篩“暫?!薄薷募訜釙r(shí)間(69 min→88 min)→修改冷吹時(shí)間(116 min→147 min)→檢查、確認(rèn)無(wú)誤→分子篩“暫?!比∠肿雍Y自動(dòng)。
(2)監(jiān)控分子篩再生曲線(xiàn),A#/B#再生峰值應(yīng)該不低于100℃,再生末期,監(jiān)控冷吹結(jié)束時(shí)TI2601/T2602溫度,控制低于45℃。
(3)A#分子篩使用末期,監(jiān)控AI2615 CO2峰值(正常值0.5×10-6CO2以下)。
(4)監(jiān)控分子篩入口溫度,越低越好。監(jiān)控水溫TI2421,不高于28℃,如超過(guò)及時(shí)與308#泵房溝通。
(5)加強(qiáng)巡檢,觀(guān)察PV2645出口防護(hù)套噴“分子篩”情況,跟蹤對(duì)比。
(6)根據(jù)空氣濕度及環(huán)境條件,每班次至少2次,啟動(dòng)放散塔水泵排水,每次5 min。觀(guān)察排水量變化及排砂情況。出現(xiàn)排水故障,及時(shí)更換備用泵。
(7)空分減負(fù)荷至氧量37500 m3/h運(yùn)行,注意監(jiān)控增壓機(jī)各級(jí)軸承振動(dòng),及時(shí)調(diào)整氬系統(tǒng)工藝參數(shù),調(diào)整下塔液空閥LIC3201.1的開(kāi)度(>25%),調(diào)整精氬塔回流液空閥LV4121.1開(kāi)度(>9%)。
(8)加強(qiáng)空分系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)監(jiān)控,重點(diǎn)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 重點(diǎn)監(jiān)控點(diǎn)位表
(9)啟動(dòng)冷凍機(jī),保持冷凍水溫度在9~11℃間,保證分子篩保持分子篩進(jìn)口溫度在10~13℃間運(yùn)行,以便減小分子篩運(yùn)行負(fù)荷,利于分子篩運(yùn)行。
(10)換熱器阻力 PDI2614出現(xiàn)>12 kPa,并快速上升,A#分子篩失去吸附能力時(shí),為了給其他機(jī)組爭(zhēng)取啟動(dòng)時(shí)間,要求作如下緊急處理:
①若B#分子篩正在使用,立即“暫?!背绦?,保持B#使用狀態(tài),直到B#二氧化碳亦穿透或上級(jí)通知停車(chē)。
②若A#分子篩正在使用,立即調(diào)整分子篩程序,切換到B#使用,直到B#CO2穿透或上級(jí)通知停車(chē)。
2.3.1 在線(xiàn)檢查
6月8日,在分子篩再生氣放散口發(fā)現(xiàn)較大量的分子篩顆粒,經(jīng)商討決定,在A(yíng)#分子篩泄壓結(jié)束后暫停程序,打開(kāi)一端人孔,在外部對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行檢查確認(rèn)發(fā)現(xiàn),分子篩床層(圖1)中靠右北側(cè)塌陷一個(gè)面積約5 m2,深度約600 mm的“坑”,為了不更深影響因敞口時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成分子篩吸附性能進(jìn)一步下降,所以,決定關(guān)閉人孔,立即恢復(fù)其再生程序。
2.3.2 床層塌陷原因分析
經(jīng)檢查確定是因分子篩床層塌陷,此處床層變薄空氣因短路流動(dòng),造成吸附不完全,導(dǎo)致CO2穿透現(xiàn)象發(fā)生,分析如下:
通過(guò)對(duì)照?qǐng)D紙(見(jiàn)圖2),兩層分子篩和兩層氧化鋁之間均有不銹鋼篩網(wǎng),并且底部有一層帶有網(wǎng)孔的格柵板,而泄漏出的90%是分子篩,極少數(shù)氧化鋁。分析認(rèn)為是每層平鋪篩網(wǎng)發(fā)生位置變化,造成分子篩逐步泄漏到底層氧化鋁處,由于氣流的作用,使得分子篩從底部網(wǎng)孔的格柵板漏出(注:底部網(wǎng)孔的格柵板孔徑3 mm),網(wǎng)孔可以阻擋底層氧化鋁漏出,而分子篩直徑與格柵板孔徑接近從而泄漏。
上述分析基本確定,下一步查找每層平鋪的篩網(wǎng)發(fā)生位置變化的原因??紤]先前發(fā)生泄漏時(shí),是有少量氧化鋁漏出,所以,得出結(jié)論是:
(1)局部底層網(wǎng)孔的格柵板有破損且不是很大,造成氧化鋁先發(fā)生泄漏,隨分子篩泄壓時(shí),氣流帶出,使這一區(qū)域的床層發(fā)生塌陷,致使上層的分子篩床層隨之塌陷,造成原先鋪平的篩網(wǎng)不能很好地起到阻隔作用,分子篩由筒體邊緣向下下沉,最終從底層格柵板破損處漏出。
(2)床層底部支架與底層格柵板連接處有銹蝕,是造成上述(1)分析中的泄漏原因。
圖2 床層材料分級(jí)示意圖
2.3.3 床層塌陷緊急處理
CO2穿透出現(xiàn)在A(yíng)#分子篩使用末期(約剩余10 min左右),通過(guò)趨勢(shì)圖觀(guān)察和對(duì)液空取樣分析CO2含量變化,裂化趨勢(shì)較為可控,又因組產(chǎn)需要,短期沒(méi)有條件進(jìn)入停機(jī)檢修狀態(tài)情況下,制定了臨時(shí)應(yīng)急處理方式,即:
(1)在下一次A#分子篩泄壓結(jié)束后,暫停運(yùn)行程序,打開(kāi)靠泄漏分子篩一側(cè)人孔進(jìn)入內(nèi)部,做好安全防護(hù),安排人員著“呼吸器”進(jìn)入分子篩內(nèi)部,在有限的時(shí)間內(nèi)(8 min)用準(zhǔn)備好的、相同規(guī)格的不銹鋼篩網(wǎng)將因塌陷造成床層隔篩網(wǎng)縫隙補(bǔ)齊,從而減少分子篩泄漏量。
(2)用工具將周?chē)肿雍Y向塌陷處鋪平,降低空氣因短路流動(dòng),減少因吸附不完全導(dǎo)致CO2穿透現(xiàn)象發(fā)生。
2.3.4 效果檢查
通過(guò)2次實(shí)施上述應(yīng)急處理措施、裝置負(fù)荷控制及分子篩進(jìn)氣溫度降低和再生溫度等控制方法,期間,對(duì)CO2趨勢(shì)變化和液體取樣一直嚴(yán)密監(jiān)控,成功地使制氧機(jī)安全維持到計(jì)劃?rùn)z修停機(jī)時(shí)間。
鑒于四萬(wàn)機(jī)組全提取的工藝特點(diǎn),考慮優(yōu)化更換和改造原有分子篩及氧化鋁的比例,特別是某廠(chǎng)家分子篩除N2O性能數(shù)據(jù),最終考慮選用APGⅢ8×12″新型分子篩。新舊分子篩裝填參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 分子篩新舊裝填參數(shù)表
2017年6月15日~7月31日四萬(wàn)制氧機(jī)停機(jī)大修,期間進(jìn)行分子篩更換,針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題重點(diǎn)排查,并對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行修復(fù)改造。
(1)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):每層不銹鋼隔網(wǎng)出現(xiàn)了不規(guī)則的約100 mm長(zhǎng)裂縫,且每片連接的不銹鋼絲有斷開(kāi)現(xiàn)象。分析原因是使用時(shí)間有14年之久,長(zhǎng)期常溫和135℃再生溫度之間交替,使不銹鋼隔網(wǎng)“老化”出現(xiàn)裂縫。決定全部更換新的符合標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼隔網(wǎng)和連接鋼絲。
(2)對(duì)底部格柵板和鋼結(jié)構(gòu)支架進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)一處鋼結(jié)構(gòu)支架有因銹蝕出現(xiàn)的約20 mm的孔洞(見(jiàn)圖3),位置與運(yùn)行中進(jìn)分子篩內(nèi)部檢查塌陷處基本一致,所以判定此處是分子篩泄漏的“癥結(jié)點(diǎn)”。由于此處對(duì)應(yīng)空氣進(jìn)分子篩吸附器的入口,在長(zhǎng)期大量含濕帶壓空氣沖刷下,造成銹蝕嚴(yán)重,在制作分子篩支架前期,鋼結(jié)構(gòu)材質(zhì)存在問(wèn)題,導(dǎo)致故障的發(fā)生。隨后,對(duì)底部格柵板銹蝕孔洞處進(jìn)行了封補(bǔ)焊處理,杜絕了再次發(fā)生泄漏的可能性。對(duì)其他鋼結(jié)構(gòu)支架和底部格柵板檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)破損和異常。
圖3 分子篩吸附器底部格柵板漏洞處理
(3)檢查中發(fā)現(xiàn)兩組分子篩吸附器進(jìn)氣管入口附近鋼結(jié)構(gòu)銹蝕較為明顯,對(duì)其進(jìn)行了加固防腐處理。
因?yàn)樵诎茄b分子篩期間,處于7月高溫多雨季節(jié),對(duì)施工帶來(lái)一定影響。除天氣和氣溫影響,實(shí)際扒、裝時(shí)間為12天左右。嚴(yán)格按照分子篩裝填要求,基本保證每個(gè)分子篩吸附器內(nèi)同批次吸附劑桶數(shù)相當(dāng)。
新裝填分子篩和氧化鋁數(shù)量:
氧化鋁(3~5 mm):353桶×135 kg;
氧化鋁(5~8 mm):77桶×135 kg;
分子篩(APGIII 8×12″mm):820桶×135 kg。
改造新型APGⅢ8×12″分子篩,計(jì)算氣體阻力如表3。
表3 分子篩阻力對(duì)比表
分子篩升級(jí)改造后,采用新型吸附能力強(qiáng)的吸附劑,裝填料減少,填充高度由1.85 m降低到1.65 m,運(yùn)行阻力由11 kPa降至約9 kPa,阻力變小,制氧機(jī)能耗降低,換算每年節(jié)省電耗187716 kW·h。
分子篩改造前,每4 h加熱80 min,年度加熱耗電:5256000 kW·h;分子篩改造后,每5 h加熱80 min,年度加熱耗電:3390968 kW·h;年節(jié)省電耗:1865032 kW·h。并且,新型分子篩吸附容量變大,分子篩的運(yùn)行周期由原來(lái)的4 h延長(zhǎng)到5 h,加熱時(shí)間只延長(zhǎng)了10 min,分子篩切換次數(shù)減少,對(duì)工況波動(dòng)影響降低,使得氬生產(chǎn)及操作也相應(yīng)穩(wěn)定和減少。分子篩更換前后再生時(shí)間表見(jiàn)表4。
后續(xù)將根據(jù)分子篩運(yùn)行情況,在滿(mǎn)足工藝條件要求下摸索適當(dāng)延長(zhǎng)運(yùn)行周期。
總之,這次40000 m3/h制氧機(jī)無(wú)論是分子篩運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)故障,還是升級(jí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)床層隱患,對(duì)制氧機(jī)長(zhǎng)周期安全運(yùn)行都有很好的警示作用:
表4 分子篩更換前后再生時(shí)間表 min
(1)在科學(xué)合理周期范圍內(nèi)使用吸附劑,并擇機(jī)定期抽檢。
(2)運(yùn)行期間,對(duì)工藝狀態(tài)、參數(shù)跟蹤,出現(xiàn)異常后采取有效措施的同時(shí),制定完善的解決方案。
(3)運(yùn)行年限較長(zhǎng)的制氧機(jī),在檢修條件允許情況下,對(duì)底部床層支架等部件進(jìn)行檢查是很有必要的。