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        煤礦掘進(jìn)工作面除塵系統(tǒng)降阻提效方案研究與應(yīng)用

        2018-10-23 11:31:56白晉棟
        機(jī)械管理開發(fā) 2018年10期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)筒降塵除塵器

        白晉棟

        (山西新元煤炭有限責(zé)任公司, 山西 壽陽 045400)

        引言

        在目前的生產(chǎn)條件下,工作面生產(chǎn)過程中普遍存在粉塵污染嚴(yán)重的問題,而粉塵是影響礦井安全高效生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。目前,我國常用的工作面降塵措施包含:煤層注水、噴霧降塵、除塵器降塵及風(fēng)筒降塵等[1-2]。這幾種除塵措施中最為常見的是掘進(jìn)機(jī)內(nèi)外噴霧與除塵器相結(jié)合的除塵方式。但現(xiàn)有生產(chǎn)條件下,利用噴霧降塵的方法進(jìn)行除塵工作時(shí)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)噴頭阻塞的情況,從而影響除塵器的工作效率,導(dǎo)致工作面的除塵效果差。因此,除塵器的除塵能力直接影響了工作面的降塵效果。目前,關(guān)于工作面除塵器的選擇大多只參考除塵器的額定風(fēng)量,對(duì)于配套使用的管路阻力及管道風(fēng)量大小問題沒有進(jìn)行過多的考慮,導(dǎo)致了工作面除塵器的抽風(fēng)量與實(shí)際生產(chǎn)過程中的供風(fēng)量不平衡,致使粉塵治理效果較差。

        1 除塵器現(xiàn)場使用情況

        此掘進(jìn)工作面的通風(fēng)除塵方式為長壓短抽式,工作面的除塵器由工作面污風(fēng)替換為風(fēng)筒傳入的新鮮風(fēng)流,凈化后的風(fēng)流沿著巷道延伸方向排出。除塵器安裝在工作面對(duì)應(yīng)的軌道上,風(fēng)筒與工作面間通過除塵器相連接,使得整個(gè)除塵系統(tǒng)隨工作面的推進(jìn)而整體移動(dòng)。具有操作簡單、維護(hù)量少等特點(diǎn)。其在工作面的布置方式如圖1所示。

        由于工作面選擇的通風(fēng)方式為長壓短抽式,因此,整個(gè)系統(tǒng)工作過程中的壓入風(fēng)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀诔龎m器的抽出風(fēng)量。此掘進(jìn)工作面的實(shí)測風(fēng)量為560 m3/min,現(xiàn)場選用的除塵器為濕式除塵器,具體型號(hào)為KCS-550D-Ⅰ型。但在現(xiàn)場實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),這一型號(hào)除塵器的實(shí)際抽風(fēng)量僅能達(dá)到370 m3/min,并不能滿足除塵的風(fēng)量要求。由此可見,除塵器本身的風(fēng)量較低會(huì)影響整個(gè)通風(fēng)除塵系統(tǒng)的工作效率。

        圖1 除塵器現(xiàn)場布置圖

        2 通風(fēng)除塵系統(tǒng)阻力分析

        通過對(duì)整個(gè)除塵系統(tǒng)分析可知,系統(tǒng)中的通風(fēng)阻力主要來自于三個(gè)方面:

        1)吸塵罩區(qū)域內(nèi)的壓力損失。實(shí)測結(jié)果表明,吸塵罩處壓力損失約為200 Pa,但現(xiàn)場安裝過程中吸塵罩的位置較難改變,導(dǎo)致該處的壓力損失較難降低。

        2)風(fēng)筒內(nèi)的摩擦力損失。具體計(jì)算方式如式(1)所示[3]:

        式中:λ為摩擦阻力系數(shù);L為風(fēng)道長度,m;ρ為空氣密度;v為空氣流速,m/s;d為風(fēng)道直徑,m;Δpm為摩擦壓力損失,Pa?,F(xiàn)場條件下所選用的風(fēng)筒直徑為7 m,除塵器與工作面的距離約為25 m,根據(jù)規(guī)定數(shù)據(jù)得知試驗(yàn)選取的管道中的摩擦系數(shù)為0.03~0.08左右,計(jì)算值取0.05,計(jì)算得到風(fēng)筒內(nèi)的摩擦力損失為408 Pa。風(fēng)筒內(nèi)的摩擦壓力損失主要受到風(fēng)筒的材質(zhì)、直徑及長度的影響,由于需要考慮整個(gè)除塵系統(tǒng)的配套,只能改變風(fēng)筒的材質(zhì),即改變摩擦阻力系數(shù),但考慮到整個(gè)風(fēng)筒的長度較長,進(jìn)行全部更換所需的成本較高。

        3)拐點(diǎn)及變徑口處的壓力損失。具體計(jì)算方式如式(2)所示[4]:

        式中:h1為壓力損失,Pa;ε為局部阻力系數(shù);ρ為空氣密度;Q為管道風(fēng)量,m3/min;S為管道斷面積,m2。風(fēng)筒拐點(diǎn)處的壓力損失主要受拐角角度及變徑尺寸的影響,其中,拐點(diǎn)處的壓力損失為88.5 Pa,變徑處的壓力損失為41.3 Pa,計(jì)算過程中拐點(diǎn)處的局部阻力系數(shù)為0.125,變徑處局部阻力系數(shù)為0.118。在現(xiàn)場生產(chǎn)條件下,風(fēng)筒拐點(diǎn)形狀及尺寸較難改變,因此較難降低該處的壓力損失。

        綜上,整個(gè)通風(fēng)除塵系統(tǒng)中風(fēng)筒阻力為738 Pa,但現(xiàn)場環(huán)境條件較難改變,因此各部分的阻力較難改變。

        3 除塵器性能測試

        為較為直觀的研究除塵器風(fēng)量與系統(tǒng)外加阻力間的關(guān)系,實(shí)驗(yàn)根據(jù)風(fēng)機(jī)風(fēng)量測試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)除塵器的風(fēng)量、外加阻力和功率進(jìn)行了測量及計(jì)算,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示,風(fēng)量與外加阻力之間的關(guān)系如圖2所示。

        表1 除塵器性能測試結(jié)果

        圖2 性能曲線

        通過分析測量得到的數(shù)據(jù)可知,隨通風(fēng)系統(tǒng)阻力的增加,整個(gè)曲線的變化可以劃分為正常工作區(qū)、喘振區(qū)及小風(fēng)量運(yùn)行區(qū)三個(gè)區(qū)域。其中,喘振區(qū)內(nèi)的除塵器工作情況最不穩(wěn)定,此區(qū)域內(nèi)風(fēng)量隨阻力的變化情況最為顯著,但小風(fēng)量區(qū)域內(nèi)二者的相關(guān)性并不明顯,因此,在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)當(dāng)盡量避免出現(xiàn)這兩種情況。而試驗(yàn)工作面的整體阻力值為738 Pa,屬于喘振區(qū)的范圍內(nèi),現(xiàn)場實(shí)測的風(fēng)量也與曲線中的風(fēng)量相吻合。

        為有效提高工作面的降塵效率,需要有效控制工作面的通風(fēng)阻力。通過計(jì)算可知,除塵系統(tǒng)中風(fēng)筒、風(fēng)罩及拐點(diǎn)處的壓力損失都較難降低,因此,降低通風(fēng)阻力的根本措施為從除塵器本身結(jié)構(gòu)方面考慮如何降低內(nèi)阻。

        4 除塵器降阻方案研究與應(yīng)用

        4.1 內(nèi)阻降低方法研究

        根據(jù)大量的現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),除塵器前端的噴霧架及后端的過濾網(wǎng)會(huì)對(duì)除塵器的內(nèi)阻產(chǎn)生很大程度的影響,因此改進(jìn)主要從這兩個(gè)部分著手。

        前噴霧的主要作用是保證水霧與粉塵有較大接觸面積,原來的降塵系統(tǒng)采用螺旋狀噴頭,這種噴頭不僅噴霧空間不合理,同時(shí)耗水量也相對(duì)較大。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明G型噴嘴相對(duì)于原有的螺旋噴嘴能夠使水霧分散的效果更好,有效增加水霧與粉塵的接觸面積,在降低內(nèi)阻的前提下提高了降塵效率,改進(jìn)后除塵器的內(nèi)阻降低了95 Pa,噴霧流量降低了21 L/m3,但整體的除塵效率并未降低。

        除塵器后端的過濾網(wǎng)會(huì)對(duì)整個(gè)除塵器的除塵效果產(chǎn)生影響,原有除塵器后端的濾網(wǎng)共設(shè)置有4層,為有效降低工作阻力,分別研究了3層及2層條件下的內(nèi)阻及工作效率。其中,3層過濾網(wǎng)相對(duì)于4層網(wǎng)來說,整個(gè)系統(tǒng)工作阻力降低110 Pa,降塵效率降低0.5%;2層濾網(wǎng)相對(duì)于4層濾網(wǎng)工作阻力降低400 Pa,但除塵效率降低3%。3層過濾網(wǎng)在降低工作阻力的同時(shí)除塵效率變化較小,因此,將原有的4層改為3層。

        改進(jìn)之后的除塵器,內(nèi)阻降低了205 Pa,由原來的喘振區(qū)過渡至正常工作區(qū),根據(jù)理論計(jì)算,將除塵器改進(jìn)后系統(tǒng)風(fēng)量可達(dá)508 m3/min,能夠滿足此掘進(jìn)工作面的降塵需求。

        4.2 現(xiàn)場應(yīng)用

        為驗(yàn)證除塵器經(jīng)改進(jìn)后的除塵效果,將改進(jìn)后的除塵器在選定工作面進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,并對(duì)現(xiàn)場的風(fēng)量及粉塵濃度進(jìn)行了實(shí)測。結(jié)果表明,改進(jìn)后的除塵器風(fēng)量提高至500 m3/min,能夠有效滿足工作面的通風(fēng)除塵要求。各工作區(qū)域內(nèi)的粉塵濃度測試結(jié)果如下頁表2所示?,F(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果顯示,改進(jìn)后除塵器抽風(fēng)量增加120 m3/min,工作面降塵效率提高11.9%,呼吸性粉塵降塵率增加15.6%,降塵效果顯著。

        5 結(jié)語

        基于某礦掘進(jìn)工作面的降塵現(xiàn)狀,結(jié)合理論分析與實(shí)際應(yīng)用,從除塵器本身入手,提出了適合工作面生產(chǎn)情況的降阻方案,改變了除塵器的噴霧架及濾網(wǎng)。經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)測,改進(jìn)后除塵器內(nèi)阻降低205 Pa,同時(shí)整個(gè)風(fēng)筒內(nèi)的風(fēng)量增加了120 m3/min,總粉塵去除率達(dá)到93.8%,其中呼吸性粉塵去除率可達(dá)86.5%,可見改進(jìn)后的除塵器降塵效果顯著。

        表2 現(xiàn)場粉塵濃度檢測結(jié)果

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