張芳 姚文革
摘 要:隨著抽水蓄能電站機組容量的增加,水頭的增大,高水頭大型球閥在球閥結構、剛強度以及球閥的制造、組裝和試驗等方面都具有極大的設計和制造難度。浙江仙居抽水蓄能電站位于浙江省仙居縣湫山鄉(xiāng)境內,電站安裝4臺單機容量為375MW的混流可逆式水輪發(fā)電機組,是目前國內已發(fā)電抽水蓄能電站里單機容量最大的。本文以仙居項目球閥為依托,介紹了高水頭大型球閥的設計要點。
關鍵詞:高水頭大型球閥;設計要點;合螺栓型式
中圖分類號:TK73 文獻標志碼:A
0 前言
隨著國內外水輪機制造技術的發(fā)展,對進水閥的質量要求越來越高,尤其是高水頭的機組,球閥的性能對機組的安全穩(wěn)定運行起著至關重要的作用。
1 高水頭大型球閥的打壓方式
仙居進水閥是由哈電自主研發(fā)設計的,是國內自主設計制造且已發(fā)電項目里的水頭最高、設計難度最大的球閥(設計水頭784m,球閥直徑2.6m)。球閥設計壓力7.7MPa,閥體試驗壓力11.55MPa,活門試驗壓力9.24MPa。仙居球閥打壓試驗方式如圖1所示,高水頭電站球閥在做打壓試驗時,因試驗壓力較高,可能會使閥體合縫面、閥體與上下游法蘭把合面因間隙過大而使法蘭面密封漏水。
哈電在仙居球閥打壓試驗過程中,不斷總結經驗,在仙居球閥試驗方法的基礎上研究出了高水頭球閥的試驗方法,為保證閥體上下游法蘭面最終加工尺寸,減少試驗過程中法蘭面變形帶來的不良影響,在閥體上下游法蘭面精加工前做閥體活門強度試驗,試驗后再將法蘭面加工到最終尺寸,保證閥體與上下游法蘭面的配合尺寸;在活門試驗過程中,以前的試驗方法是將產品密封座當做打壓悶頭使用,這樣會對密封座表面造成很大損傷而且也沒有必要,為減少密封座表面接觸應力,采用工具密封座參與活門強度試驗后即可避免此問題,在活門試驗之后,再換成產品密封座做活門密封試驗,可大大降低密封座接觸應力,減輕密封座損傷程度。
2 球閥上下游法蘭面咬合型式
在仙居3#球閥車間壓力試驗過程中曾出現(xiàn)異常響聲問題,為了分析3#球閥產生異響的原因,哈電通過加速度傳感器的振動傳遞法來尋找異響聲源,并用百分表監(jiān)測上下游法蘭徑向位移。通過對3#球閥多次試驗,哈電分析球閥異常聲響是來自球閥上下游法蘭與閥體法蘭的接觸面,是由于接觸面徑向變形不同步而產生相對摩擦導致的。隨著球閥反復拆裝和打壓次數(shù)增多,上下游法蘭和閥體之間的相對滑移和摩擦使法蘭面產生一定磨損,增加了表面粗糙度和不均勻度,增大了法蘭面的摩擦系數(shù),增強了產生聲發(fā)射的能量,因此會發(fā)出較大能量的聲響。
對于高水頭水泵水輪機球閥,上下游法蘭的徑向相對位移量隨著壓力升高而增大,產生此類問題的可能性也隨之增大。哈電在仙居球閥壓力試驗過程中不斷分析和總結,最終找到了聲響和徑向變形之間存在的關系,并在后續(xù)項目上改進了球閥上下游法蘭結構,在球閥閥體與上下游法蘭,上游連接管、伸縮節(jié)與上下游法蘭之間設置止口,此結構能有效控制法蘭之間的相對位移,從而減小發(fā)生異常聲響的可能,法蘭面止口結構如圖2所示。
3 球閥合縫面把合螺栓型式
仙居球閥設計水頭高,制造難度大,如何合理的分半尤為重要,為了保證閥體剛度,控制閥體合縫面變形量,保證法蘭面密封性能,閥體采用大小半結構,由大瓣的前閥體和小瓣的后閥體把合而成,其優(yōu)點是閥體分半面為整圓,便于密封,同時分半面螺栓受力均勻,合縫面采用雙排螺栓把合型式。在材料選擇上,兩半閥體均采用了鑄鋼制造,在保證鑄件質量的前提下,各向同性的材料性能使閥體和法蘭更為堅固,合縫面聯(lián)接螺栓結構如圖3所示。
結語
目前仙居球閥目前已成功投運,在研制過程中,哈電在高水頭大型球閥的結構設計、剛強度分析、制造工藝、試驗方法、安裝等方面,取得了豐富的經驗和成果,為后續(xù)產品提供可靠的技術保障打下了良好的基礎。
參考文獻
[1]馬鳳.高轉速水輪機球閥雙密封試驗研究[J].哈爾濱:大電機技術,2000(6):52.