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        某電廠300MW供熱機(jī)組高壓供熱減壓閥閥桿多次斷裂原因分析及預(yù)防措施

        2018-10-21 03:30:10張俊斌魏佳貴
        大科技·D版 2018年7期
        關(guān)鍵詞:預(yù)防措施

        張俊斌 魏佳貴

        摘 要:某電廠300MW供熱機(jī)組高壓供熱減壓閥與2017年8月3日閥桿斷裂,經(jīng)過第一次檢修后,同年8月9日、8月29日、9月1日、10月20日共計(jì)斷裂4次。筆者主要圍繞高壓供熱減壓閥閥桿多次斷裂原因進(jìn)行分析,并提出預(yù)防控制措,徹底解決了閥桿多次斷裂的問題,保證了300MW供熱機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:減壓閥閥桿;斷裂原因;預(yù)防措施

        中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)21-0152-01

        1 前 言

        某電廠300MW供熱機(jī)組高壓供熱減壓閥設(shè)計(jì)參數(shù)為:進(jìn)口壓力17.6MPa,進(jìn)口溫度546℃,接管¢159×17,出口壓力4.65MPa,出口溫度486℃,接管¢325×25。高壓供熱減壓閥運(yùn)行參數(shù)為:雙機(jī)供氣,50~120t/h,單機(jī)供氣100t/h,運(yùn)行壓力14~16.5MPa,運(yùn)行溫度530~540℃,運(yùn)行周期4年。

        2017年該供熱減壓閥經(jīng)過檢修后,共計(jì)發(fā)生5次閥桿斷裂,經(jīng)過認(rèn)真、細(xì)致的分析研究,最終弄清楚了閥桿斷裂的真正原因,并采取了措施,解決了該閥閥桿斷裂的問題。

        2 閥桿斷裂的經(jīng)過

        2017年8月9日,該閥門經(jīng)過檢修后,運(yùn)行中蒸汽流量從40T/H下降至0T/H,初步判斷閥桿斷裂閥芯脫落,解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥桿與閥芯連接處斷裂,閥芯活塞環(huán)脫落,加工新閥桿(材質(zhì):2Cr13)后回裝,經(jīng)過運(yùn)行一段時(shí)間后就再次發(fā)生斷裂。經(jīng)過5次的閥桿斷裂,對(duì)斷裂處進(jìn)行外觀檢查,對(duì)斷裂的閥桿進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)斷裂位置均處于同一位置,并且減壓閥閥桿與預(yù)起閥連接銷子處閥桿有多處裂紋,閥芯與閥籠表面氧化,有少量氧化皮。

        3 閥桿斷裂的原因分析

        3.1 前四次閥桿斷裂原因分析

        (1)減壓閥自2011年投產(chǎn)以來,沒有進(jìn)行定期檢修檢查,運(yùn)行周期長,閥門部件老化。安裝新的電動(dòng)頭力矩過大,與閥門不配套。

        (2)由于減壓閥B從無檢修,倉庫無備件,委托外委加工閥桿,加工工藝滿足不了工藝要求。此閥門是進(jìn)口閥門,材質(zhì)不詳,閥桿暫時(shí)采用材質(zhì)為2Cr13代替,但是沒有在高溫下進(jìn)行熱處理,消除應(yīng)力。

        (3)閥桿設(shè)計(jì)非常細(xì)小,填料又常用摩擦系數(shù)小的四氟填料減少壓差,但閥桿細(xì),則易彎,填料壽命也短,所以閥桿容易斷裂。

        (4)調(diào)節(jié)閥閥桿根部螺紋處的直徑與閥桿相同,螺紋根部加工尖角較嚴(yán)重,形成了較大的應(yīng)力集中部位,這是閥桿從這一部位斷裂的直接原因。

        (5)閥桿經(jīng)過氮化處理,脆性較大。制造廠家在閥桿表面熱處理時(shí),為提高閥桿的耐磨性能和整體抗疲勞性能,進(jìn)行了氮化處理,氮化處理是在整個(gè)閥桿表面進(jìn)行的,沒有考慮閥桿根部絲扣處因變徑及螺紋尖角造成的應(yīng)力集中,因此在設(shè)備低負(fù)荷下閥桿發(fā)生振動(dòng)時(shí),此處易發(fā)生斷裂。

        3.2 第五次閥桿斷裂原因分析

        (1)此閥門主要起調(diào)節(jié)作用,操作頻繁、日常開度較小,閥籠與閥芯之間表面有氧化皮間隙過小,閥芯膨脹,閥桿偏離中心,閥桿開啟阻力加大,容易造成閥桿斷裂。

        (2)長期低頻振動(dòng),目前外網(wǎng)供熱負(fù)荷變動(dòng)較大,減壓閥頻繁啟動(dòng),當(dāng)汽流的脈動(dòng)壓力頻率和閥桿的固有頻率相一致時(shí),將產(chǎn)生共振。共振發(fā)生時(shí)閥碟會(huì)有強(qiáng)烈的橫向和縱向振動(dòng),造成閥桿的竄動(dòng)、偏斜或旋轉(zhuǎn)。長期運(yùn)行狀態(tài)下閥桿端部螺紋這一應(yīng)力集中部位的疲勞裂紋不斷擴(kuò)展,在啟停等工況瞬時(shí)變動(dòng)的情況下,還有很大的沖擊力,易引起閥桿斷裂。

        (3)閥桿與閥桿套間隙大,閥桿套與閥桿的間隙增大增加了閥桿的振動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后的閥桿、閥桿套、閥碟各個(gè)部件均有氧化皮存在,尤其是閥桿套表面,有許多氧化皮已經(jīng)脫落,造成了閥頭表面的磨損,影響了閥門的嚴(yán)密,有時(shí)甚至?xí)?dǎo)致減壓閥的卡澀。閥桿間隙的增大雖然解決了閥桿卡澀問題,但降低了閥桿套對(duì)閥桿振動(dòng)的控制作用,一定程度上加速了閥桿的疲勞斷裂。另外,閥碟被脫落的氧化皮磨損后造成的結(jié)合不嚴(yán)也會(huì)加大閥桿的振動(dòng)。

        (4)熱網(wǎng)供熱系統(tǒng)的汽水品質(zhì)較差,容易造成閥芯結(jié)垢等現(xiàn)象,增大了閥門運(yùn)行阻力。

        (5)調(diào)閥閥座周圍有6個(gè)?準(zhǔn)6mm進(jìn)氣孔但與閥芯沒有直接相通,運(yùn)行過程中閥芯中心點(diǎn)預(yù)熱慢,膨脹緩慢

        4 處理方案及預(yù)防措施

        (1)經(jīng)過討論決定,閥桿材質(zhì)由原來2Cr13更改為主汽門閥桿材質(zhì)15CrMo,并進(jìn)行熱處理,閥芯與閥籠補(bǔ)焊后再加工,間隙放大至單邊間隙0.2mm,調(diào)閥閥座底部中心位置加工一個(gè)?準(zhǔn)6mm對(duì)穿孔,按要求回裝閥門,到目前為止閥門運(yùn)行正常。

        (2)建議改進(jìn)閥桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高排汽孔處的承載能力,保證排汽孔內(nèi)表面的粗糙度達(dá)到工藝要求,對(duì)排汽孔邊緣應(yīng)做圓角過渡處理,減小應(yīng)力集中效應(yīng)。嚴(yán)把材質(zhì)檢驗(yàn)關(guān),確保閥桿的材質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果符合技術(shù)要求。

        (3)嚴(yán)格按要求測(cè)量被加工件尺寸,復(fù)查加工件尺寸,對(duì)于數(shù)據(jù)及工藝不符合要求的加工件不予接收。

        (4)在具備檢修條件的前提下,定期對(duì)投入運(yùn)行多年,且無檢修歷史的設(shè)備進(jìn)行定期進(jìn)行檢修檢查。收集相關(guān)閥門技術(shù)資料,了解設(shè)備結(jié)構(gòu),并采購好相應(yīng)的設(shè)備備件,盡量減少外委加工,加強(qiáng)檢修人員檢修技能培訓(xùn),提高檢修人員素質(zhì),避免在檢修過程中對(duì)設(shè)備進(jìn)行二次傷害。

        (5)增大閥桿根部螺扣部位的直徑,盡量避免閥桿汽封溝槽、各變徑部位及螺紋根部出現(xiàn)尖角,并盡量降低各部位表面粗糙度,改善整個(gè)閥桿的應(yīng)力集中狀況。

        (6)在不改變減壓閥結(jié)構(gòu)的前提下,即適當(dāng)提高低負(fù)荷下開度較小的減壓閥開度,以減輕閥桿振動(dòng)的程度,改善調(diào)節(jié)汽門工作條件。

        (7)在保證不會(huì)造成閥桿卡澀的前提下,應(yīng)使閥桿間隙盡量小。采用抗高溫氧化能力更強(qiáng)的材料取代減壓閥閥桿套上抗氧化性能較差的材質(zhì),或在閥套與閥桿表面涂鍍一層抗高溫氧化能力更強(qiáng)的金屬來減緩氧化皮的產(chǎn)生速度,以保證閥桿套和閥桿之間的間隙盡量小。

        (8)閥桿螺絲根部因表面氮化處理而脆性增大,閥桿發(fā)生振動(dòng)時(shí)在這一應(yīng)力集中部位更易造成斷裂。在新閥桿進(jìn)行表面氮化處理這一熱處理工藝時(shí),閥桿螺絲根部應(yīng)不再進(jìn)行氮化處理。

        5 結(jié)束語

        減壓閥閥桿的斷裂,對(duì)機(jī)組的供熱存在嚴(yán)重影響,本文著重分析了供熱減壓閥閥桿斷裂的原因,介紹了處理方法及預(yù)防措施,避免了今后同類型閥門閥桿斷裂事件的再次發(fā)生。

        收稿日期:2018-6-20

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