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        雅礱江官地水電站高線混凝土拌和二冷系統(tǒng)技術改造的研究與應用

        2018-10-19 01:10:44徐仁軍
        水能經(jīng)濟 2018年11期

        徐仁軍

        【摘要】官地水電站右岸高線拌和系統(tǒng)為我局承建并負責維護和運行,預冷混凝土生產(chǎn)能力為370m3/h,經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)其制冷的兩種工況不能同時作業(yè),使得制冷能力大大下降,屬管路設計不當,為解決這一問題,決定在低溫季節(jié)對其進行技術改造,通過技術改造,使得預冷混凝土生產(chǎn)能力大大提高,確保了大壩在高溫季節(jié)時混凝土的施工強度,為確保大壩工程按期完工提供了條件。

        【關鍵詞】官地;拌和系統(tǒng);二次車間;技術改造

        1.工程概況

        高線混凝土系統(tǒng)布置在竹子壩溝內(nèi)、靠開關站旁,系統(tǒng)占地面積33300m2,建筑面積2600m2,該系統(tǒng)由西北院設計,我局進行安裝和運行,主要由4×3m3和2×6m3型混凝土拌和樓各一座、風冷骨料倉、一冷車間、二冷車間、冰庫、灰罐、空壓機房、外加劑間、砂料罐、傳送皮帶、配電室、廢水處理池等組成。系統(tǒng)常溫混凝土生產(chǎn)規(guī)模480m3/h,預冷混凝土370m3/h,系統(tǒng)總制冷量7478 kW(643萬kca/h),其中:標準工況制冷量6978kW(600萬kca/h),名義工況制冷量500kW(43萬kca/h)。本系統(tǒng)預冷措施包括粗骨料一次風冷、二次風冷、加冷水和片冰拌和等,高溫季節(jié)出機口溫度要求常態(tài)混凝土≤11℃,碾壓混凝土≤12℃。

        4×3m3自落式拌和樓于2009年4月20日開始試運行,2×6m3強制拌和樓2009年5月30日開始試運行。但在運行過程中(兩種工況低壓部分連通的閥門已全部關閉),當兩部分運行壓力相差較大時,從高壓部分向低壓部分發(fā)生較為明顯的“串液”現(xiàn)象,例如:片冰部分停機,冷風部分仍然工作時,就會從片冰低循向冷風低循“串液”。根據(jù)一段時間的運行狀況,并與運行維護相關專業(yè)人員進行了溝通,特別邀請設計人員進行了論證,通過多次專題會議的研究,一致認為“串液”現(xiàn)象是氨泵進液總管過橋、氨泵旁通、抽氣或低循旁通、抽氣等閥門中的某些閥無法徹底關閉造成的。由于數(shù)量較大,故障閥門難以查清,因此需對低壓部分進行分離,以期徹底解決此問題。檢查維護的對象為氨泵的進液總管、抽氣總管、旁通總管。

        2.檢修維護原因排查

        2.1冷風系統(tǒng)和制冰系統(tǒng)低壓循環(huán)桶之間相互“串液”,氨泵不容易上液

        原因分析:氨泵系統(tǒng)閥門之間以及自動旁通閥之間存在漏液,低循桶到氨泵入口管路彎頭過多。

        處理措施:按照正確的制冷流程重裝低壓循環(huán)桶出液到氨泵供液總管之間的氨泵供液系統(tǒng),以期達到徹底分離冷風和制冰兩個系統(tǒng)的目的,同時分開氨泵抽氣、自動旁通、放油管路,使兩個系統(tǒng)獨自運行,互不干擾。

        2.2壓縮機吸氣管路存液,導致開機困難

        原因分析:吸氣總管設置不當,位置過低。

        處理措施:取消吸氣總管,五個低壓循環(huán)桶各對應一臺LG25吸氣直接在低循桶出氣口閥門后連接,取消壓縮機的雙吸氣管,只在中間一臺螺桿機保留雙吸氣作為兩個系統(tǒng)的備用機。20螺桿的吸氣管就近連在25的吸氣管上。

        2.3壓縮機排氣總管存液

        原因分析:總管設置位置不當。

        處理措施:目前無合適方法處理,只有在平常操作中注意,對系統(tǒng)運行影響不大。

        3.施工措施

        3.1施工準備

        施工準備工作:由于系統(tǒng)加氨較多,兩個系統(tǒng)分別檢修維護,首先檢修維護制冰系統(tǒng)。

        ①系統(tǒng)抽空:關閉另外一個系統(tǒng)壓縮機的進出氣閥和本系統(tǒng)低循桶供液閥,低循桶如存液較多, 打開氨泵運行系統(tǒng),直至抽到壓力不再下降為止,反復進行此步驟,確保低壓系統(tǒng)的氨液全部進入高壓貯液桶,在此過程中高壓桶液位如超過80%高度,打開另一系統(tǒng)低壓桶進液閥進行排液,密切注意各桶液位。

        ②拆掉需要檢修部位的保溫層。

        ③關閉本壓縮機進氣口閥門,確保關嚴,不得漏氣。

        ④打開本系統(tǒng)氨泵過濾器,底部放置加水的水盆,帶橡皮手套操作,至少兩個人完成本工作,一人操作,一人保護。如有存液可以在法蘭口澆水,必要時帶防毒面具操作。以此方法打開本系統(tǒng)全部四個過濾器,然后打開本系統(tǒng)低循桶出氣口閥芯,使系統(tǒng)上下和大氣連通。連通后可能會有余氨,加大通風量即可,完成后清洗過濾器放置一旁待用。

        3.2施工步驟

        ①用氣焊割開原兩個系統(tǒng)氨泵進液總管過橋閥DN200制冰系統(tǒng)側焊口,拆除自低循桶出液口到總管的所有管道,保留出液口法蘭和彎頭。

        ②吊裝新的總管,按照一定傾角連接低循桶和總管之間的管道,力爭減少阻力。

        ③在總管底部開口安裝氨泵進口截止閥和過濾器,高度和目前保持一致。

        ④按照圖紙安裝氨泵系統(tǒng),注意各變徑。氨泵出口即裝φ45→φ76變徑,然后接長度不小于400mm的φ76直管,在此直管上連接壓差繼電器和壓力表,然后再加裝φ76→φ45變徑,以后連接DN40的止逆閥和截止閥,截止閥往上連接150直管,然后用彎頭朝向總管供液方向45°接到總管。

        ⑤在總管合適位置按照圖紙所示連接自動旁通閥。

        ⑥在氨泵進液管連接放空管,電磁閥一定要水平安裝,按照圖紙將放空總管連接到其中一個循環(huán)桶的氨泵進氣口。

        ⑦按照圖紙連接低壓循環(huán)桶放油管。

        ⑧用封頭封閉進液總管兩端和出液總管非供液一端。

        ⑨連接壓縮機進氣口和低循桶出氣口之間的管道,注意原出氣口管道高度,要高于連接管道后至少150mm以上,用封頭封口。連接管道前要做好支架,壓縮機不得受壓。

        3.3系統(tǒng)排污、打壓、抽空、恢復

        ①壓緊氨泵過濾器法蘭,里面不裝過濾網(wǎng),最遠端一個過濾器敞口。關閉低循桶進氣口閥門,利用安全閥進口用空壓機排污,排除桶和氨泵過濾器之間管路中的焊渣等雜物,排干凈后清洗管路閥門。

        ②所有氨泵過濾器加裝過濾網(wǎng),關閉壓差繼電器閥門,系統(tǒng)進行打壓,首先加壓到0.4MPa用肥皂水檢漏,發(fā)現(xiàn)漏點做好記號統(tǒng)一補焊,不得超過2次,系統(tǒng)加壓到12MPa且保證48小時內(nèi)不變化時系統(tǒng)打壓合格,利用緊急泄氨器放掉壓力。

        ③系統(tǒng)抽空,符合制冷系統(tǒng)規(guī)范要求為止。

        ④低循桶放入0.2MPa氨氣進行檢漏,發(fā)現(xiàn)漏點后抽空后處理,直至全部合格。

        ⑤所有管道和支架按照規(guī)定涂裝防銹漆。

        ⑥進行系統(tǒng)保溫工作,盡量和原系統(tǒng)一致。

        ⑦按照系統(tǒng)正常運轉狀態(tài)開啟閥門,低循桶液位到達后調整自動供液系統(tǒng),使之和液位匹配。

        ⑧關閉氨泵出液閥,短時開啟氨泵,依據(jù)壓力表判斷正反轉,如壓力上升0.2MPa以上表示為正傳,如表動作不大則為反轉,調整氨泵線頭即可。

        ⑨全部調整好后進行系統(tǒng)試運轉,如無問題,本系統(tǒng)檢修維護合格。

        4.資源配置

        4.1機械資源配置

        5.工期安排

        根據(jù)施工安排,我部計劃于2010年1月8日開始進行檢修,2010年2月8日前完成,總工期30工作日。

        6.施工安保措施

        現(xiàn)場防護:由于檢修維護的是低壓系統(tǒng),存氨量不大,基本不會出現(xiàn)大量泄露,但是少量的泄露還是不可避免的,因此專門制定了應急救援預案,其主要為:

        ①配足現(xiàn)場設備:排風機、消防水栓、CO2干粉滅火器、頭盔式防毒面具、氧氣瓶式防毒面具、空氣氨超標報警器。

        ②應對措施:少量漏氨氣,開啟排風扇排掉;有氨液泄露用高壓水沖洗;如出現(xiàn)著火用干粉滅火器處理,大量泄露事帶防毒面具處理。

        ③現(xiàn)場電源僅保留施工電源,其余電源全部關閉。

        ④水是對付氨的最好介質,檢修維護前要確保下水道暢通。

        ⑤檢修維護現(xiàn)場嚴禁吸煙。無關人員禁止入內(nèi)。

        ⑥現(xiàn)場撤離通道保持暢通,檢修維護前應演練逃生方式,熟悉路線,機房所有房門禁止關閉。

        7.結束語

        根據(jù)二冷系統(tǒng)改造后至工程完工拌和系統(tǒng)的運行情況來看,不僅保證二冷系統(tǒng)的正常運行,確保了混凝土的拌和質量和生產(chǎn)強度,而且提高了施工強度,降低了施工成本,為今后大型拌和制冷系統(tǒng)的安裝和運行積累了豐富的經(jīng)驗。

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