國網(wǎng)福建電力調(diào)度控制中心 余秀月
引言:2017年04月12日,500kVZW1線3055開關(guān)轉(zhuǎn)充電運(yùn)行操作過程中發(fā)生三相短路接地故障。三相短路接地故障期間,QY電廠#1、#2機(jī)組TCS“負(fù)序電流越限”報(bào)警,#3、#4機(jī)組正處于機(jī)組檢修狀態(tài)。在15:06:28~15:06:42,QY#2機(jī)組功率發(fā)生大幅波動(dòng)后出現(xiàn)小幅振蕩:電壓跌落之前功率約為314MW,電壓跌落過程功率最大升至360MW、最小降至170MW,而后機(jī)組功率發(fā)生小幅振蕩(持續(xù)時(shí)間約為12s),振蕩周期1s,幅度約為12MW,最大峰值達(dá)24MW。此次三相短路接地故障引起電壓跌落并進(jìn)一步引起ZZ地區(qū)、MX地區(qū)、QZ地區(qū)等地區(qū)損失負(fù)荷,同時(shí)在電壓跌落過程中QY電廠#2機(jī)組出現(xiàn)功率振蕩。本文主要針對(duì)電壓穩(wěn)定以及QY#2機(jī)組功率振蕩原因等展開分析。
為分析此次電壓跌落過程對(duì)電網(wǎng)造成的影響以及電壓跌落過程中QY電廠#2機(jī)組功率振蕩原因,現(xiàn)分別針對(duì)電壓穩(wěn)定、機(jī)組勵(lì)磁/PSS系統(tǒng)等開展分析。因電壓大幅跌落易造成機(jī)組輔機(jī)低壓脫扣事件,因此還對(duì)PT地區(qū)、QZ地區(qū)、MX地區(qū)、ZZ地區(qū)電廠的相關(guān)機(jī)組輔機(jī)低壓脫扣情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
1.1.1 基本情況
2017年04月12日,500kVZW1線3055開關(guān)轉(zhuǎn)充電運(yùn)行操作過程中發(fā)生三相短路接地故障,電網(wǎng)繼電保護(hù)正確動(dòng)作,將故障隔離,電網(wǎng)未發(fā)生系統(tǒng)性安全穩(wěn)定事故,電壓迅速恢復(fù)到正常運(yùn)行范圍,符合GB/T 26399-2011《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制技術(shù)導(dǎo)則》和DLT 1172-2013《電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定評(píng)價(jià)導(dǎo)則》對(duì)暫態(tài)電壓穩(wěn)定的要求,符合《國家電網(wǎng)公司電力系統(tǒng)電壓質(zhì)量和無功電壓管理規(guī)定》中“500(330)kV及以上母線正常運(yùn)行方式時(shí)最高運(yùn)行電壓不得超過系統(tǒng)額定電壓的±10%;”和“發(fā)電廠220kV母線和500(330)kV及以上變電站的中壓側(cè)母線正常運(yùn)行方式時(shí),電壓允許偏差為系統(tǒng)額定電壓的0%-+10%;事故運(yùn)行方式時(shí)為系統(tǒng)額定電壓的-5%-+10%?!钡囊?guī)定。
1.1.2 ZZ地區(qū)電壓變化情況分析
1)電壓跌落情況
故障前,ZZ地區(qū)ZZ變500kV母線電壓正常運(yùn)行在528.08kV,DL變500kV母線電壓正常運(yùn)行在527.31kV,15:06:29 ZZ變500kVZW1線3055開關(guān)充電時(shí)發(fā)生三相短路接地故障,三相短路發(fā)生后,ZZ變母線電壓在60ms內(nèi)迅速從故障前528.08kV降至65.17kV,DL變母線電壓在80ms內(nèi)迅速從故障前527.31kV降至77.96kV。
2)無功裝置自動(dòng)投切情況
此時(shí)ZZ變電站兩套無功自投切保護(hù)裝置動(dòng)作,0s延遲動(dòng)作切除1、2、3、4、5號(hào)電抗器,同時(shí)ZW1線線路保護(hù)動(dòng)作,切除ZW1線。故障消失后,電壓得到了恢復(fù)。
3)損失負(fù)荷原因分析
在故障過程中,部分用戶側(cè)保護(hù)動(dòng)作跳閘,導(dǎo)致ZZ地區(qū)損失負(fù)荷325MW。
4)電壓變化趨勢(shì)分析
經(jīng)分析確認(rèn),母線從正常運(yùn)行的530kV左右上升至545kV左右,主要是由5組電抗器切除和損失負(fù)荷325MW兩個(gè)方面的影響造成。相關(guān)變電站母線正序電壓幅值變化趨勢(shì)如圖1所示,其中橫坐標(biāo)表示采樣點(diǎn)數(shù),采樣間隔分別為0.01s、0.04s。
圖1 ZZ變母線正序電壓幅值變化趨勢(shì)
從圖1可見,三相短路故障切除后,系統(tǒng)母線電壓水平出現(xiàn)偏高的情況,其中ZZ變500kV母線電壓從正常運(yùn)行的528.08kV,恢復(fù)后達(dá)到最高值545.91kV,220kV母線電壓恢復(fù)后達(dá)到241.38kV,DL變500kV母線電壓從正常運(yùn)行的527.31kV,恢復(fù)后達(dá)到最高值545.90kV,220kV母線電壓恢復(fù)后達(dá)到240.56kV,雖符合國網(wǎng)公司500kV母線上限550kV和220kV母線上限242kV的考核標(biāo)準(zhǔn),但已接近上限值。
1.1.3 MX地區(qū)電壓情況分析
1)電壓幅值跌落情況
故障前,MX地區(qū)HC變500kV母線電壓正常運(yùn)行在526.68kV,MX變500kV母線電壓正常運(yùn)行在526.57kV,DG變500kV母線電壓正常運(yùn)行在526.38kV,2017-04-12 15:06:29 ZZ變500kVZW1線3055開關(guān)充電時(shí)發(fā)生三相短路接地故障,三相短路發(fā)生后,HC變母線電壓在80ms內(nèi)迅速從故障前526.68kV降至255.67kV,MX變母線電壓在80ms內(nèi)迅速從故障前526.68kV降至276.89kV,DG變母線電壓在80ms內(nèi)迅速從故障前526.68kV降至291.34kV。
2)無功裝置自動(dòng)投切情況
此時(shí)變電站無功自投切保護(hù)裝置觸發(fā)動(dòng)作,0s延遲動(dòng)作切除電抗器,同時(shí)ZW1線線路保護(hù)動(dòng)作,切除ZW1線,電壓得到恢復(fù)。
3)損失負(fù)荷原因分析
在故障過程中,部分用戶側(cè)保護(hù)動(dòng)作跳閘,導(dǎo)致MX地區(qū)損失負(fù)荷295MW。
圖2 故障前后QY#1機(jī)機(jī)端電流、勵(lì)磁電壓、PSS輸出變化圖
調(diào)取PMU錄波發(fā)現(xiàn)#1機(jī)PT電壓無信號(hào),故未記錄到#1機(jī)功率變化過程,只有機(jī)端電流、勵(lì)磁電壓及PSS輸出,詳見圖2。#1機(jī)機(jī)端電流只波動(dòng)3次,因此判斷#1機(jī)功率波動(dòng)也為3次,其波動(dòng)次數(shù)比較少,屬正常波動(dòng)。從圖2可見勵(lì)磁電壓變送器采樣有問題,正常勵(lì)磁電壓值應(yīng)為120V顯示卻有580V。
圖3 故障前后QY#2機(jī)有功、無功、勵(lì)磁電壓、勵(lì)磁電流變化圖
圖4 2009年QY#2機(jī)組(投入PSS,P≈320MW)2%正階躍響應(yīng)試驗(yàn)錄波
調(diào)取了#2機(jī)組PMU數(shù)據(jù)如圖3所示。如圖3,故障后#2機(jī)組功率振蕩次數(shù)達(dá)到11次,阻尼比低,而勵(lì)磁電壓波動(dòng)很小,疑似PSS作用未發(fā)揮。從圖中還可看出,短路瞬間勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)生強(qiáng)勵(lì),有功功率波動(dòng)比較明顯,無功功率以及勵(lì)磁電流波動(dòng)不明顯。
故障后QY#2機(jī)組功率振蕩持續(xù)11秒,振蕩次數(shù)達(dá)11次之多,而QY#2機(jī)組最近一次PSS階躍試驗(yàn)(2009年)的功率響應(yīng)波形顯示如圖4所示,其振蕩次數(shù)為3次。QY#1機(jī)組(與QY#2機(jī)組為同類型的勵(lì)磁系統(tǒng))2015年10月進(jìn)行勵(lì)磁建模試驗(yàn)時(shí)負(fù)載2%階躍的功率振蕩波形,亦只波動(dòng)了3次。因此根據(jù)對(duì)比分析,此次QY#2機(jī)組PSS的作用未發(fā)揮。根據(jù)電廠反饋,在此次三相短路接地故障前后,該廠#2機(jī)組PSS投入。綜上所述,此次#2機(jī)組PSS屬于投入但未發(fā)揮作用。為了進(jìn)一步明確PSS系統(tǒng)為何未發(fā)揮作用,需要在#2機(jī)組進(jìn)行負(fù)載投/退PSS情況下的2%階躍試驗(yàn)。
根據(jù)電廠反饋,PT地區(qū)、QZ地區(qū)電廠相關(guān)機(jī)組不存在輔機(jī)脫扣的情況;MX地區(qū)、ZZ地區(qū)的新店電廠有約4臺(tái)輔機(jī)脫扣(主要是空調(diào)制冷輔機(jī))、HS電廠有約3臺(tái)輔機(jī)脫扣(主要是與水處理有關(guān)的輔機(jī))。
電壓穩(wěn)定分析方面,電網(wǎng)發(fā)生三相短路接地故障,電網(wǎng)繼電保護(hù)正確動(dòng)作,將故障隔離,電網(wǎng)未發(fā)生系統(tǒng)性安全穩(wěn)定事故,電壓恢復(fù)到符合國網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的正常運(yùn)行范圍。勵(lì)磁系統(tǒng)分析方面,由于三相短路接地后QY#2機(jī)組功率發(fā)生了功率振蕩,通過調(diào)取PMU錄波數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)4.12短路故障后QY#1、#2機(jī)組的功率響應(yīng)不同,#1機(jī)組波動(dòng)次數(shù)少,只有3次,#2機(jī)組振蕩達(dá)到11次,初步判斷#2機(jī)組PSS響應(yīng)異常導(dǎo)致兩臺(tái)機(jī)組功率響應(yīng)不同,故需在#2機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行負(fù)載狀態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng)階躍試驗(yàn),以進(jìn)一步查明#2機(jī)組PSS響應(yīng)異常的原因。
在短路故障后,QY#2機(jī)組功率發(fā)生振蕩,為進(jìn)一步查明QY#2機(jī)組PSS響應(yīng)異常原因,提出以下建議:①#2機(jī)組在有功315MW、無功103MVar平臺(tái)下,開展投退PSS情況下勵(lì)磁系統(tǒng)2%階躍試驗(yàn),比較勵(lì)磁系統(tǒng)響應(yīng)差異性。②補(bǔ)作#2機(jī)組勵(lì)磁建模試驗(yàn)。因最近的#2機(jī)組勵(lì)磁建模試驗(yàn)在2009年開展,后機(jī)組經(jīng)過大修及軟件升級(jí),勵(lì)磁系統(tǒng)性能可能發(fā)生變化,需重新開展勵(lì)磁系統(tǒng)建模試驗(yàn)。為振蕩原因的深入分析提供實(shí)測(cè)模型數(shù)據(jù)。③需要?jiǎng)?lì)磁設(shè)備廠家確認(rèn)送往PMU裝置的PSV信號(hào)是否為STABILIZER SIGNAL(12020)信號(hào),并在現(xiàn)場(chǎng)階躍試驗(yàn)時(shí)驗(yàn)證。
此外,針對(duì)采樣裝置異常問題,建議:①整改PMU中#2機(jī)組PT電壓采樣裝置,恢復(fù)電壓記錄;②整改#1機(jī)組送往PMU的勵(lì)磁電壓信號(hào)變送器,糾正采樣偏差;③整改PMU裝置中#1、2機(jī)組PSS投退狀態(tài)遙信量信號(hào)。應(yīng)采用PSS ACTIVE(12022)信號(hào)而不能采用遠(yuǎn)方投退信號(hào):因?yàn)榧词筆SS遠(yuǎn)方投入,勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置內(nèi)部可能因電壓、功率條件不滿足而閉鎖該信號(hào),故應(yīng)采用PSS ACTIVE信號(hào)。