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        2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)

        2018-10-19 02:45:32
        中氮肥 2018年5期
        關(guān)鍵詞:儲(chǔ)槽液氨合成氣

        朱 鑫

        (河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南開封 475000)

        河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱晉開集團(tuán))二分公司1200kt/a總氨項(xiàng)目(2×600kt/a合成氨裝置,2套裝置工藝路線完全相同)包括氣化 (4臺(tái)航天爐)、變換、低溫甲醇洗及液氮洗、氨合成 (含4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)、4臺(tái)冰機(jī),由陜鼓動(dòng)力提供壓縮機(jī)及其附件,由錦化機(jī)提供驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī))等工序。2012年11月一期合成氨裝置 (簡稱一期裝置,相應(yīng)的氨合成系統(tǒng)簡稱為一期系統(tǒng))開始投料試車,2013年7月二期合成氨裝置 (簡稱二期裝置,相應(yīng)的氨合成系統(tǒng)簡稱為二期系統(tǒng))開始投料試車,均一次試車成功,產(chǎn)出合格液氨產(chǎn)品;其中,氨合成工藝均采用瑞士卡薩利公司的專利技術(shù)工藝包,單期 (合成氨裝置)單塔 (氨合成塔)產(chǎn)能為600kt/a合成氨。

        總體而言,2套合成氨裝置運(yùn)行狀況較好,但實(shí)際生產(chǎn)中因外部因素影響,以及一、二期系統(tǒng)各自獨(dú)立運(yùn)行的特點(diǎn),氨合成系統(tǒng)及壓縮工段也曾出現(xiàn)過諸多影響裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行的問題,以下重點(diǎn)介紹近5a來針對(duì)出現(xiàn)的問題對(duì)氨合成系統(tǒng)所進(jìn)行的技術(shù)改造。

        1 氨合成系統(tǒng)工藝流程簡介

        來自合成氣壓縮機(jī) (K-23111)循環(huán)段的合成氣,經(jīng)熱氣氣換熱器 (E-25203)殼程與從鍋爐給水預(yù)熱器 (E-25202)來的合成氣換熱后進(jìn)入氨合成塔 (R-25201),入塔氣分為4路;溫度為438℃的出塔氣經(jīng)鍋爐給水預(yù)熱器 (E-25202)回收熱量后進(jìn)入熱氣氣換熱器 (E-25203)管程換熱,再經(jīng)水冷器 (E-25204)冷卻至40℃進(jìn)入冷氣氣換熱器 (E-25205)管程,在E-25205中與高壓氨分離器 (V-25201)來的冷氣換熱后依次進(jìn)入一級(jí)氨冷器 (E-25206)、二級(jí)氨冷器 (E-25207)降溫,之后進(jìn)入高壓氨分離器 (V-25201)進(jìn)行氣液分離;分離出的液氨排至中壓氨分離器 (V-25202),循環(huán)氣則經(jīng)冷氣氣換熱器 (E-25205)回收冷量后進(jìn)入合成氣壓縮機(jī) (K-23111)循環(huán)段,進(jìn)入下一輪循環(huán)。

        中壓氨分離器 (V-25202)中的液氨經(jīng)質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量后去氨加熱器 (E-25209)的管程換熱,通過熱氨調(diào)節(jié)閥A(L V-252013 A)控制去液氨倉庫球罐的流量;當(dāng)生產(chǎn)冷氨時(shí),經(jīng)過質(zhì)量流量計(jì)量后的一部分液氨可通過冷氨調(diào)節(jié)閥B(L V-252013 B)控制去冰機(jī)大儲(chǔ)槽的流量,這部分液氨通過一級(jí)氨冷器 (E-25206)、二級(jí)氨冷器 (E-25207)送往低壓氨分離器 (V-25203)中解吸,然后液氨通過氨泵 (P-25201 A/S)送至液氨倉庫大儲(chǔ)槽,氣氨則去低溫甲醇洗冰機(jī)。中壓氨分離器 (V-25202)的大部分閃蒸氣在凈化氣總管處與凈化氣匯合后送入合成氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口。

        氨冷器 (E-25206/E-25207)所需液氨由冷凍系統(tǒng)提供,液氨蒸發(fā)后形成的氣氨送回冷凍系統(tǒng),形成閉路循環(huán)。

        600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖1。

        圖1 600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)工藝流程簡圖

        2 改造措施

        2.1 低壓氨分氣氨管線聯(lián)通

        2.1.1 生產(chǎn)狀況

        據(jù)卡薩利工藝包的設(shè)計(jì),2臺(tái)低溫甲醇洗冰機(jī)匹配4臺(tái)氣化爐生產(chǎn),但經(jīng)過對(duì)低溫甲醇洗冰機(jī)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,1臺(tái)低溫甲醇洗冰機(jī)已能匹配4臺(tái)氣化爐的生產(chǎn)負(fù)荷,如此能大幅降低生產(chǎn)消耗,有利于備機(jī)的檢修。但這種配備也存在一定的冷氨生產(chǎn)隱患,即若1#低溫甲醇洗冰機(jī)運(yùn)行,則二期系統(tǒng)冷氨泵無法投用,若2#低溫甲醇洗冰機(jī)運(yùn)行,則一期系統(tǒng)冷氨泵無法投用,若遇氨合成后工序大幅減量、裝車液氨量受控制、在運(yùn)低溫甲醇洗冰機(jī)對(duì)應(yīng)的冷氨泵不能正常使用時(shí),均需要開啟備用低溫甲醇洗冰機(jī)對(duì)應(yīng)的冷氨泵。

        2.1.2 改造措施

        經(jīng)分析,上述冷氨生產(chǎn)中的隱患只需解決低壓氨分氣氨壓力方面的問題,即增加一、二期低壓氨分氣氨聯(lián)通管線 (引至1#、2#低溫甲醇洗冰機(jī)一段進(jìn)口氣液分離器切斷閥前,如圖2所示),當(dāng)需要開啟備用冰機(jī)對(duì)應(yīng)的冷氨泵時(shí),打開氣氨管線聯(lián)通即可。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2014年6月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        圖2 低壓氨分氣氨管線聯(lián)通示意圖

        2.1.3 改造效果

        改造后,一、二期系統(tǒng)4臺(tái)冷氨泵不受任何一臺(tái)低溫甲醇洗冰機(jī)運(yùn)行狀況的影響。曾出現(xiàn)后工序尿素裝置減產(chǎn),富余大量液氨急需冷氨的工況,此時(shí)只有1#低溫甲醇洗冰機(jī)運(yùn)行,于是4臺(tái)冷氨泵全開,從而避免了前工序減負(fù)荷,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定、連續(xù)生產(chǎn)。

        2.2 合成氣壓縮機(jī)增設(shè)新鮮氣聯(lián)通管線

        2.2.1 生產(chǎn)狀況

        原設(shè)計(jì)方案中,一、二期系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,互不干擾,當(dāng)其中一套氨合成系統(tǒng)前工序出現(xiàn)故障時(shí),對(duì)應(yīng)的氨合成工序需停車封塔處理。生產(chǎn)中,公司采用2臺(tái)合成氣壓縮機(jī)對(duì)應(yīng)1套氨合成系統(tǒng)的配置,有時(shí)候由于前工序的負(fù)荷與合成氣壓縮機(jī)的負(fù)荷并不匹配,會(huì)導(dǎo)致合成氣壓縮機(jī)頻繁地開停,影響一、二期系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.2.2 改造措施

        在一期裝置合成氣壓縮機(jī)總進(jìn)氣管和二期裝置合成氣壓縮機(jī)總進(jìn)氣管之間增設(shè)D N 200管線予以聯(lián)通,以有效解決前工序負(fù)荷的分配問題,保證一、二期裝置合成氣壓縮機(jī)的運(yùn)行不受(一期裝置或二期裝置)前工序開停車的影響,負(fù)荷可自由切換和調(diào)配。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2013年12月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        2.2.3 改造效果

        自2013年12月改造完成至今,此D N 200聯(lián)通管線保持常開狀態(tài),遇一期裝置前工序斷氣源時(shí),二期裝置氣源可供一期裝置合成氣壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行 (之前遇到此類情況一期裝置合成氣壓縮機(jī)及其后工序必須停車);二期裝置前工序斷氣源時(shí),一期裝置氣源可供二期裝置合成氣壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行 (之前遇到此類情況二期裝置合成氣壓縮機(jī)及其后工序必須停車),從而有效避免了頻繁地開停機(jī)組等,節(jié)省了大量的人力、物力、財(cái)力。

        2.3 冰機(jī)干氣密封放空管線改造

        2.3.1 生產(chǎn)狀況

        原工藝設(shè)計(jì)中,1#、2#、3#、4#冰機(jī)干氣密封放空氣排至火炬管網(wǎng),運(yùn)行中有一定的安全隱患,比如逢其余車間緊急放空、事故跳車、火炬管網(wǎng)帶水阻力增大等,均會(huì)導(dǎo)致一級(jí)密封氣和火炬管網(wǎng)壓差減小,而4臺(tái)冰機(jī)均有一級(jí)密封氣與火炬管網(wǎng)壓差聯(lián)鎖,極易因火炬管網(wǎng)因素而導(dǎo)致冰機(jī)聯(lián)鎖跳車;同時(shí),由于火炬管網(wǎng)壓力方面的因素,開車時(shí)干氣密封啟機(jī)條件不易具備。

        2.3.2 改造措施

        1#冰機(jī)干氣密封放空氣及二段進(jìn)口氣液分離器手動(dòng)放空,2#冰機(jī)干氣密封放空氣及二段進(jìn)口氣液分離器手動(dòng)放空,3#、4#冰機(jī)干氣密封放空氣均接管至氨回收系統(tǒng) (如圖3所示)。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2014年3月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        2.3.3 改造效果

        改造后,有效避免了因火炬管網(wǎng)壓力突增導(dǎo)致一級(jí)密封氣和火炬管網(wǎng)壓差減小而觸發(fā)冰機(jī)聯(lián)鎖跳車;解決了停車后1#、2#冰機(jī)缸內(nèi)置換的排放問題;減少了廠房西側(cè)放空氣排放,減輕了對(duì)周邊環(huán)境的污染,環(huán)保效益巨大;3#、4#冰機(jī)干氣密封放空氣接管至氨回收系統(tǒng),回收了大量放空氣 (氣氨),增加了氨水產(chǎn)量。

        圖3 冰機(jī)干氣密封放空管線改造示意圖

        2.4 合成氣壓縮機(jī)汽封漏汽冷凝液回收

        2.4.1 生產(chǎn)狀況

        合成車間4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)都設(shè)置有汽封抽汽器,主要任務(wù)是回收汽輪機(jī)軸封漏汽并予以冷卻,冷卻后形成的冷凝液排至地溝。4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)其驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)需投用汽封蒸汽,汽封蒸汽為調(diào)節(jié)氣閥漏汽,當(dāng)調(diào)節(jié)氣閥漏汽壓力過高、汽封用汽富余時(shí),多余的蒸汽被汽封抽汽器抽走并冷凝,保守估計(jì)4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)軸封漏汽約6t/h,此部分冷凝液直接排至廠房地溝,造成嚴(yán)重浪費(fèi),而廠房油污中含氨物質(zhì)較多,一旦混雜冷凝液流入外排水管網(wǎng),會(huì)造成外排水管網(wǎng)污染。

        2.4.2 改造措施

        合成車間從環(huán)保及降本增效方面考慮,決定對(duì)汽封漏汽冷凝液予以回收,將其回收至冷凝液管網(wǎng)或用作氨回收系統(tǒng)吸收液。此技改項(xiàng)目共設(shè)置2m3收集罐2臺(tái)、管道泵1臺(tái),所集冷凝液送至蒸汽冷凝液管網(wǎng);另設(shè)置冷凝液外送旁路,利用汽輪機(jī)組表冷器負(fù)壓將冷凝液自動(dòng)回吸至表冷器,再隨表冷器內(nèi)蒸汽冷凝液經(jīng)冷凝液泵送至外管網(wǎng)。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2015年6月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        2.4.3 改造效果

        改造后,合成氣壓縮機(jī)汽封漏汽冷凝液得到回收利用,年可節(jié)約脫鹽水43200t,脫鹽水價(jià)格按4元/t計(jì),1a可節(jié)省脫鹽水費(fèi)用17.28萬元,有效節(jié)約了水資源,同時(shí)改善了廠容廠貌(保證廠房衛(wèi)生整潔),消除了外排水管網(wǎng)污染的隱患。

        2.5 冰機(jī)中間儲(chǔ)槽液氨壓送管路改造

        2.5.1 生產(chǎn)狀況

        合成車間4臺(tái)冰機(jī)都設(shè)置有中間儲(chǔ)槽,主要負(fù)責(zé)收集各氣液分離器分離出的液氨,其液氨來源有以下幾部分。

        (1)低溫甲醇洗冰機(jī)進(jìn)口氣液分離器來的液氨。主要源自凈化車間及空分車間氨冷器帶液,特別是凈化車間的氨冷器,加減負(fù)荷、系統(tǒng)開停車時(shí)帶液尤甚,出現(xiàn)過凈化車間氨冷器帶液導(dǎo)致低溫甲醇洗冰機(jī)聯(lián)鎖跳車的事故;其余源自噴氨閥和低壓氨分。

        (2)氨合成冰機(jī)進(jìn)口氣液分離器來的液氨。主要源自合成氨冷器,特別是當(dāng)氨合成系統(tǒng)液氨純度不高時(shí),由于液氨與水沸點(diǎn)不同,極易導(dǎo)致暴沸而帶液 (生產(chǎn)中已出現(xiàn)過很多次)。

        上述氣液分離器來的液氨均由排氨閥排至中間儲(chǔ)槽,而后用屏蔽泵送至冷凝區(qū)液氨儲(chǔ)槽,這是設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的工藝流程。但設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)時(shí)并未想到冰機(jī)進(jìn)氣帶液會(huì)如此嚴(yán)重,且冷凝區(qū)液氨儲(chǔ)槽壓力較高,屏蔽泵需提高出口壓力至1.5MPa以上,而由于中間儲(chǔ)槽氣相連接低溫甲醇洗冰機(jī)一段,低溫甲醇洗冰機(jī)一段運(yùn)行壓力80kPa,導(dǎo)致屏蔽泵進(jìn)口汽蝕余量增大,故每次開啟屏蔽泵都需要關(guān)閉冰機(jī)一段氣相閥而用冰機(jī)二段氣相充壓,屏蔽泵冷泵排氣提壓需耗用較長時(shí)間,加之屏蔽泵外送流量較小,中間儲(chǔ)槽中3m3左右的液氨排氨至少需要40min,嚴(yán)重影響冰機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.5.2 改造措施

        屏蔽泵開泵時(shí)間長、外送量小,冷泵排氣提壓危險(xiǎn)性高且不易操作,不能滿足緊急情況下生產(chǎn)所需,從快速、節(jié)能、安全的角度考慮,有必要對(duì)中間儲(chǔ)槽液氨壓送管路進(jìn)行改造。為此,合成車間考慮不采用屏蔽泵排氨至冷凝區(qū)液氨儲(chǔ)槽,而采用壓氨管線將一、二期裝置冷氨總管來液氨送至常壓儲(chǔ)槽,只需用冰機(jī)二段氣相提高中間儲(chǔ)槽壓力至0.4MPa即可快速壓氨至常壓儲(chǔ)罐,如此排氨速度快,既節(jié)省人力物力,又安全便捷。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2015年10月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        2.5.3 改造效果

        此次壓氨管線改造后 (原屏蔽泵已挪作它用),免去了屏蔽泵排氣、冷泵、提壓等諸多步驟,減少了現(xiàn)場氣氨排放,節(jié)省電機(jī)耗電,能快速處理冰機(jī)進(jìn)氣帶液的問題。

        2.6 壓縮機(jī)組軸封蒸汽管網(wǎng)改造

        2.6.1 生產(chǎn)狀況

        合成車間現(xiàn)有8臺(tái)壓縮機(jī)組 (4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)、4臺(tái)冰機(jī)),壓縮機(jī)組汽封采用1.5MPa蒸汽,實(shí)際生產(chǎn)中主要存在以下方面的問題。

        (1)1.5MPa蒸汽管網(wǎng)處于公司蒸汽管網(wǎng)中后段,蒸汽壓力較低、品質(zhì)較差。若蒸汽壓力、溫度較低,會(huì)造成汽封帶水,導(dǎo)致汽輪機(jī)軸振動(dòng),影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行;而如果蒸汽品質(zhì)差,合成氣壓縮機(jī)汽封抽汽器會(huì)消耗過多的蒸汽,產(chǎn)生過多的冷凝液而形成浪費(fèi),且會(huì)引起汽輪機(jī)真空度降低。

        (2)1.5MPa蒸汽管網(wǎng)存在斷汽的風(fēng)險(xiǎn),一旦中斷有造成機(jī)組跳車的風(fēng)險(xiǎn)。

        2.6.2 改造措施

        公司3.8MPa蒸汽管網(wǎng)供汽壓力、品質(zhì)較穩(wěn)定,若將其用作冰機(jī)汽封和合成氣壓縮機(jī)抽汽器汽源可解決上述問題。為此,合成車間考慮增加2條3.8MPa串1.5MPa蒸汽聯(lián)通管線 (如圖4所示)。經(jīng)申請(qǐng)變更工藝管線,于2014年12月實(shí)施了此項(xiàng)改造。

        圖4 壓縮機(jī)組軸封蒸汽管網(wǎng)聯(lián)通示意圖

        2.6.3 改造效果

        (1)汽封蒸汽品質(zhì)提高后,節(jié)省了汽封抽汽器的蒸汽用量,減少了蒸汽消耗和開車暖管階段的疏水排放,有效提高了汽輪機(jī)的真空度,節(jié)省了更多的動(dòng)力蒸汽。

        (2)機(jī)組汽封處于雙保險(xiǎn)狀態(tài),有效避免了1.5MPa蒸汽中斷而造成機(jī)組跳車的風(fēng)險(xiǎn)。

        3 結(jié)束語

        晉開集團(tuán)1200kt/a總氨項(xiàng)目投產(chǎn)以來,通過實(shí)施上述改造,一期系統(tǒng)與二期系統(tǒng)緊密地聯(lián)系在了一起,部分生產(chǎn)負(fù)荷可以在合成車間內(nèi)部自由調(diào)配;一、二期裝置低壓氨分氣氨管線聯(lián)通實(shí)現(xiàn)了大流量液氨輸送,避免了系統(tǒng)減量;合成氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口增設(shè)新鮮氣聯(lián)通管線實(shí)現(xiàn)了一期系統(tǒng)與二期系統(tǒng)的自由切換和氣量調(diào)配;而冰機(jī)干氣密封放空管線改造、合成氣壓縮機(jī)汽封漏汽冷凝液回收、冰機(jī)中間儲(chǔ)槽液氨壓送管路改造、壓縮機(jī)組軸封蒸汽管網(wǎng)改造等,則大大提高了氨合成系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,減少了人力成本,消除了部分三廢排放。簡言之,一系列技改措施的落實(shí)保證了合成氨裝置的穩(wěn)定、連續(xù)、高效運(yùn)行。

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