郭 濤,謝群力,黃建國,張 帥
(河南晉開化工投資控股集團有限責(zé)任公司二分公司,河南開封 475000)
河南晉開化工投資控股集團有限責(zé)任公司二分公司百萬噸總氨項目,其氨合成工段有4臺合成氣壓縮機,任務(wù)是對凈化工段送來的合成氣進行加壓;另有4臺氨冰機,任務(wù)是為空分、凈化、氨合成工段提供冷量,這8臺壓縮機均由汽輪機驅(qū)動。2012年年底這8臺壓縮機相繼試車成功并投運。2017年7月,氨合成工段這8臺機組的汽輪機輪室壓力出現(xiàn)異常波動,短時間內(nèi)上漲速度大大超過設(shè)計值,并且在機組加負荷過程中出現(xiàn)汽輪機調(diào)節(jié)汽閥全開、機組轉(zhuǎn)速達不到額定轉(zhuǎn)速、出力率大幅下降的現(xiàn)象,合成氨系統(tǒng)不得不減負荷運行,整個生產(chǎn)陷入被動局面。
根據(jù)壓縮機組的不同,配套的汽輪機一共有以下3類。
(1)配套氨冰機的NK40/56型汽輪機。數(shù)量2臺,額定進汽壓力 (3.5±0.1)MPa,額定轉(zhuǎn)速6630r/min,額定功率12081kW。
(2)配套氨冰機的NK40/45/20型汽輪機。數(shù)量2臺,額定進汽壓力 (3.5±0.1)MPa,額定轉(zhuǎn)速9350r/min,額定功率8619kW。
(3)配套合成氣壓縮機的5EH-7 B D型汽輪機。數(shù)量4臺,額定進汽壓力8.83MPa,額定轉(zhuǎn)速11870r/min,額定功率10361kW。
2017年7月,在短短的2周時間內(nèi),8臺汽輪機均出現(xiàn)了輪室壓力大幅上漲的趨勢,其中最嚴重的是4臺氨冰機的配套汽輪機,其輪室壓力從正常運行時的2.5MPa左右快速上漲到3.5MPa,基本接近于主蒸汽壓力;同時,4臺合成氣壓縮機配套汽輪機輪室壓力也從4.7MPa左右上漲到5.5MPa,接近設(shè)計允許最高壓力5.63MPa。為滿足壓縮機的動力需求,我們開始不斷地開大調(diào)節(jié)汽閥,增加汽輪機的進汽量,但此時調(diào)節(jié)級葉輪產(chǎn)生的動力已經(jīng)大幅下降,當(dāng)調(diào)節(jié)汽閥開度達到100%、汽輪機的轉(zhuǎn)速達不到額定轉(zhuǎn)速時,汽輪機沒有了調(diào)節(jié)余地,不能滿足壓縮機的動力需求,系統(tǒng)不得不減負荷運行,當(dāng)時合成氨系統(tǒng)3臺氣化爐制氣,合成氨產(chǎn)量從128t/h逐步減少到123t/h,處于極不經(jīng)濟的運行狀態(tài),生產(chǎn)陷入較為被動的局面;同時,空分工段、稀硝酸工段的汽輪機也出現(xiàn)了同樣的問題。
蒸汽經(jīng)主汽閥和調(diào)節(jié)閥進入汽輪機的噴嘴后,由于噴嘴的特殊結(jié)構(gòu),氣體發(fā)生膨脹,蒸汽溫度和壓力降低,流速增大,噴嘴噴出的高速蒸汽沖擊動葉片,動葉片帶著葉輪旋轉(zhuǎn),將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換成葉輪旋轉(zhuǎn)的機械能,葉輪帶動軸旋轉(zhuǎn)而對外做功。
進入汽輪機的蒸汽中或多或少會攜帶一些雜質(zhì),如SiO2及N a+等金屬離子,這些雜質(zhì)在隨蒸汽流動過程中粘附、沉積在葉片表面而形成積垢,垢層使葉片表面粗糙、型線改變,蒸汽流道變窄,汽輪機出力也因流量減小、效率降低而下降,且葉片積垢使軸向推力增大。積垢不僅使葉片的彎曲應(yīng)力和離心應(yīng)力增大,而且容易引起腐蝕,縮短葉片壽命;同時,積垢還會引起速關(guān)閥、調(diào)節(jié)閥閥桿卡澀。大量的機組運行經(jīng)驗顯示,通流部分積垢不僅影響機組的經(jīng)濟性,而且危及機組的安全性和可靠性。正因為如此,生產(chǎn)中應(yīng)高度重視汽輪機進汽品質(zhì)的控制。
2017年7月多臺汽輪機同時出現(xiàn)輪室壓力快速上漲的問題,排除儀表顯示方面的問題,基本上可確定是汽輪機轉(zhuǎn)子及通流部分結(jié)垢加劇所致。但據(jù)汽輪機轉(zhuǎn)子結(jié)垢的成因,正常情況下其結(jié)垢應(yīng)該是一個緩慢的過程,故此次出現(xiàn)的快速結(jié)垢應(yīng)該是蒸汽品質(zhì)發(fā)生了較大波動。
2017年8月8日,合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)調(diào)整負荷,1臺NK40/56型汽輪機計劃停機。技術(shù)人員安排對其透平冷凝液進行分析,分析結(jié)果為電導(dǎo)率112.7μS/cm、Na+含量72.7μg/L、SiO2含量25μg/L;對其他運行機組的透平冷凝液進行分析時,發(fā)現(xiàn)以上3項分析結(jié)果均正常,在工藝指標范圍內(nèi)。經(jīng)討論,技術(shù)人員得出如下結(jié)論:汽輪機在停車后,汽缸內(nèi)的蒸汽壓力、溫度降低,在轉(zhuǎn)子以及通流部分逐步變成冷凝液,冷凝液對可溶性鹽垢緩慢進行溶解,并使SiO2等不溶性結(jié)垢剝離而進入冷凝液中,從而造成停車機組透平冷凝液的分析結(jié)果異常。因透平冷凝液中的Na+含量嚴重超標,技術(shù)人員判斷此次汽輪機發(fā)生大面積結(jié)垢的原因為可溶性鈉鹽快速聚集。
據(jù)此推斷,對當(dāng)時2周內(nèi)的蒸汽品質(zhì)分析數(shù)據(jù)進行了查看,分析結(jié)果最高值分別為電導(dǎo)率17μS/cm、Na+含量15μg/L、SiO2含量16μg/L,而生產(chǎn)中蒸汽品質(zhì)的控制指標分別為電導(dǎo)率≤7μS/cm、Na+含量≤5μg/L、SiO2含量≤20μg/L。可以看出,NK40/56型汽輪機輪室壓力上漲時近2周以來蒸汽中的Na+嚴重超標且次數(shù)較多,而當(dāng)期鍋爐運行確實多次出現(xiàn)波動,蒸汽壓力、溫度多次偏離正常工藝指標。由此技術(shù)人員作出推斷,蒸汽中的鈉鹽在汽輪機轉(zhuǎn)子及通流部分的大量析出造成汽輪機轉(zhuǎn)子結(jié)垢加劇。
通流部分結(jié)垢的清洗據(jù)垢層成分可采用不同的方法,大部分情況下結(jié)垢包括積鹽和硅垢,積鹽成分主要是可溶于水的NaCl、Na2SO4、硅酸鹽等;硅垢成分中有不同晶態(tài)的SiO2,SiO2有很強的結(jié)垢能力,且非常堅硬,不溶于水。
汽輪機大修時,將汽缸打開,吊出轉(zhuǎn)子,檢查葉片、通流部分的結(jié)垢情況,采用手工清除、水力珩磨、打砂和噴丸等方法進行清洗。手工清除采用刮刀、金屬絲刷、砂紙等工具進行手工除垢,適用于小型汽輪機的結(jié)垢清洗;水力珩磨采用壓縮空氣射流,將含有磨料粉末的水噴向金屬表面,適用于大型汽輪機的清洗;打砂和噴丸清洗用壓縮空氣將50~100目的砂或者噴丸噴向金屬表面進行清洗,此種方法力度較大,易傷到金屬本體,一般不推薦采用。
飽和蒸汽清洗法是一種經(jīng)濟的清洗方法,它是將飽和蒸汽通入汽輪機,在盤車狀態(tài)下對通流部分結(jié)垢進行沖洗。沖洗后,積鹽被飽和蒸汽冷凝液溶解帶走;鹽類物及SiO2混合物結(jié)垢,當(dāng)溶于水的鹽類物被沖掉后,不溶于水的SiO2垢層會隨之剝離而被除去。
當(dāng)飽和蒸汽清洗不能有效清除垢層時,可考慮采用化學(xué)清洗?;瘜W(xué)清洗是在清洗蒸汽中加入化學(xué)藥品的清洗方法,如加入NaOH溶液,NaOH與SiO2發(fā)生反應(yīng)生成溶于水的Na2S i2O5而使硅垢被清除。由于化學(xué)藥品會腐蝕汽輪機的構(gòu)件,因此清洗時應(yīng)嚴格控制藥品的溫度、濃度等關(guān)鍵指標,并且化學(xué)清洗后要用飽和蒸汽對汽輪機進行徹底清洗,防止殘留藥品對汽輪機造成腐蝕。
對于以上3種清洗方案,技術(shù)人員認為:第1種方案 (物理清洗)雖然清理徹底,但需對汽輪機進行揭缸并吊出轉(zhuǎn)子,每臺汽輪機需10d左右的檢修時間,檢修清洗費用在15萬元左右,耗時較長、費用較高,而且如果8臺汽輪機逐一揭缸清洗,勢必對整個生產(chǎn)系統(tǒng)造成嚴重影響,檢修費用大大增加;第3種方案 (化學(xué)清洗)雖然可行,但若清洗過程控制不好,容易腐蝕汽輪機葉片,且需請專業(yè)清洗公司,也會產(chǎn)生不少的費用。經(jīng)分析與討論,據(jù)汽輪機結(jié)垢主要為可溶性鈉鹽的特點,我們最終選擇使用第2種方案——飽和蒸汽清洗。
技術(shù)人員依據(jù)汽輪機制造廠家的 《使用說明書》,并查閱大量相關(guān)資料,制定了清洗方案。清洗初期,為防止清洗不均勻造成汽輪機轉(zhuǎn)子不平衡,影響汽輪機的運行效果,故采用了相對保守的方案。具體為:往汽缸里通入0.5MPa飽和蒸汽,汽輪機盤車,據(jù)冷凝液的分析數(shù)據(jù)不斷調(diào)整工藝參數(shù);隨后,根據(jù)清洗過的汽輪機開車運行情況,調(diào)整清洗方案,用0.5MPa的飽和蒸汽沖轉(zhuǎn)汽輪機,使汽輪機在低速 (控制在300 r/min左右)運行狀態(tài)下除垢。飽和蒸汽清洗過程中冷凝液的分析數(shù)據(jù) (峰值)見表1。
表1 清洗過程中飽和蒸汽冷凝液的分析數(shù)據(jù)
由表1可看出:3.8MPa、9.8MPa蒸汽管網(wǎng)中的汽輪機均發(fā)生了較嚴重的結(jié)垢,用飽和蒸汽清洗后,不僅溶解掉了大量的積鹽,而且還將部分硅垢沖洗掉了,達到了預(yù)期效果;對于不同壓力等級蒸汽管網(wǎng)中的汽輪機來說,由于蒸汽品質(zhì)、汽輪機功率、結(jié)垢成分有所差異,其分析結(jié)果可比性不強,但對于同一壓力等級蒸汽管網(wǎng)中的汽輪機來說,沖轉(zhuǎn)清洗比盤車清洗更為有效。
采用飽和蒸汽對其中的6臺汽輪機進行清洗后,汽輪機重啟,汽輪機振值沒有出現(xiàn)上漲,運行狀況良好。其中,氨冰機組汽輪機輪室壓力由3.5MPa降至2.5MPa左右;合成氣壓縮機組汽輪機輪室壓力由5.5MPa降至4.6MPa左右,機組達額定轉(zhuǎn)速時,調(diào)節(jié)汽閥還有較大余量,滿足了工藝系統(tǒng)的需求;尤其是2臺用飽和蒸汽沖轉(zhuǎn)清洗的機組,清洗效果尤為理想,清洗后其汽輪機輪室壓力降至2.2MPa。因此,我們將此次創(chuàng)新清洗方案作為典型特殊工藝操作程序用于今后汽輪機的結(jié)垢清洗。
節(jié)約檢修費用:每臺汽輪機化學(xué)清洗 (揭缸大修)需要15萬元左右,6臺汽輪機采用飽和蒸汽清洗節(jié)約檢修費用約90萬元。
增產(chǎn)效益:清洗前合成氨產(chǎn)量減至123t/h,清洗后產(chǎn)量恢復(fù)至128t/h,單月增加合成氨產(chǎn)量 (128-123) ×24×30=3600t,液氨利潤以200元/t計,單月增產(chǎn)效益約72萬元。
節(jié)約檢修時間:汽輪機若進行人工清洗,需要10d時間,而用飽和蒸汽清洗只需3d即可完成,如此可避免一次大面積停車檢修的局面,為生產(chǎn)任務(wù)的完成創(chuàng)造有利條件。
降低蒸汽消耗:清洗后汽輪機的運行效率有所提高,蒸汽消耗有所下降,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
成果推廣帶來的效益:本技術(shù)成果為其他工段汽輪機的清洗提供了參考,公司空分工段、稀硝酸工段的汽輪機經(jīng)過飽和蒸汽法清洗后,同樣收到了良好的效果。
汽輪機的長周期運行,對于企業(yè)的經(jīng)濟效益來說至關(guān)重要。提高蒸汽品質(zhì)可使汽輪機有效運行時間延長,因此,生產(chǎn)中必須嚴控工藝指標,延緩汽輪機的結(jié)垢,盡量延長汽輪機的運行周期。但實際生產(chǎn)中汽輪機轉(zhuǎn)子及通流部分結(jié)垢是不可避免的,通過對汽輪機輪室壓力的監(jiān)測,可大致作出判斷,當(dāng)汽輪機輪室壓力超出允許值時,就應(yīng)及時對汽輪機進行清洗了。在本次8臺汽輪機出現(xiàn)輪室壓力大幅上漲的異常狀況后,我們通過對汽輪機短時間內(nèi)結(jié)垢加劇的原因進行分析,快速找到了問題的癥結(jié),并經(jīng)過對多種清洗方案的分析與討論,最終確定采用經(jīng)濟、可靠的飽和蒸汽法進行清洗,而且在清洗過程中對清洗方案進行創(chuàng)新,總結(jié)出了一項利用飽和蒸汽沖轉(zhuǎn)汽輪機轉(zhuǎn)子清洗垢物的新成果。該創(chuàng)新成果推廣應(yīng)用到全廠有結(jié)垢問題的汽輪機組上,均獲得了良好的清洗效果,為公司各生產(chǎn)裝置的長周期運行提供了有力的保障。