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        裂解爐進(jìn)料純度影響因素分析

        2018-10-16 06:01:44
        天津化工 2018年5期
        關(guān)鍵詞:影響設(shè)計(jì)

        (天津大沽化工股份有限公司,天津300000)

        1 前言

        天津大沽化工股份有限公司8萬(wàn)tVCM/a裝置由直接氯化單元(100S),乙烯氧氯化單元(300S)和二氯乙烷裂解單元(200S)三部分組成。該裝置在建廠初期,其穩(wěn)定運(yùn)行的最好水平只能達(dá)到設(shè)計(jì)的80%左右,其中二氯乙烷裂解單元是該裝置不能達(dá)能達(dá)效的關(guān)鍵所在。通過(guò)對(duì)裂解裝置和其他裝置的配套改造,使VCM的產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)t/a。但是,二氯乙烷(EDC)氣化器和裂解爐易于結(jié)焦、運(yùn)行周期短的問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。尤其是裂解爐,設(shè)計(jì)運(yùn)行周期是8~10個(gè)月,而過(guò)去運(yùn)行周期僅為3~4個(gè)月,一年需清焦四次,每次清焦從停車(chē)到正常運(yùn)行至少3~5d。頻繁清焦直接影響裝置產(chǎn)能,使產(chǎn)品的單位成本上升,并且增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。通過(guò)分析結(jié)焦原因,比較實(shí)際生產(chǎn)情況和設(shè)計(jì)條件的差別,通過(guò)提高裂解爐進(jìn)料EDC純度的方法來(lái)減少結(jié)焦,延長(zhǎng)裂解爐運(yùn)行周期,效果十分理想,裂解爐運(yùn)行周期達(dá)到了11個(gè)月。因此,繼續(xù)穩(wěn)定和提高裂解爐進(jìn)料EDC的純度,減少裂解爐和EDC氣化器結(jié)焦,提高熱利用效率,使其始終在良好的狀態(tài)下運(yùn)行具有重要意義。提高S112(直接氯化單元精餾后干純EDC取樣,下面同此)純度會(huì)直接提高裂解爐EDC進(jìn)料純度,原設(shè)計(jì)時(shí)S112中EDC的純度為99.222%,而在運(yùn)行情況最好的年份平均純度僅為98.7398%,與設(shè)計(jì)相比較仍有較大差距,而且純度很不穩(wěn)定。因此提高S112中EDC的純度仍有較大空間。但提高純度需要了解裂解爐進(jìn)料純度有哪些影響因素,分析這些影響因素才可以為提高純度找到相應(yīng)的辦法。

        2 S112純度影響因素分析

        生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)S112的純度隨乙烯負(fù)荷波動(dòng)而波動(dòng),T102和T103精餾效果不佳以及輕重組分循環(huán)是最重要的純度影響因素。我們就這三種因素作理論分析,并與實(shí)際生產(chǎn)情況作比較,以驗(yàn)證理論分析的正確性,嘗試找到解決辦法。

        2.1 乙烯負(fù)荷對(duì)S112純度的影響

        2.1.1 原設(shè)計(jì)時(shí)乙烯負(fù)荷對(duì)純度的影響。

        因我廠的生產(chǎn)流程在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些改進(jìn),因此我們從原設(shè)計(jì)開(kāi)始分析,研究此種影響是否為本身設(shè)計(jì)缺陷。原設(shè)計(jì)流程如圖1。

        圖1 原設(shè)計(jì)流程圖

        顯然影響⑦純度的直接因素為①、②、③。只要其純度和比例不發(fā)生變化,⑦的純度就不變。只要⑦即T102進(jìn)料純度不變,T102和T103操作正常,⑤即S112的純度就不會(huì)發(fā)生大的變化。我們可以計(jì)算出⑦的純度。原設(shè)計(jì)流量:

        因我廠的這套工藝為乙烯氧氯化法:

        100單元:Cl2+C2H4=EDC

        200單元:產(chǎn)品EDC和HCl處于平衡狀態(tài),在負(fù)荷變化時(shí),①、②、③純度基本不變,只要裂解度也不變,①:②2EDC=2VCM+2HCl

        300單元:2HCl+C2H4+1/2 O2=EDC+H2O

        反應(yīng)中生成的中間產(chǎn)品EDC和HCl處于平衡狀態(tài),在負(fù)荷變化時(shí),①、②、③純度基本不變,只要裂解度也不變,①:②:③≈1:1:2的比例也就不變,⑦的純度不變,在T102、T103正常操作下,S112的純度就不會(huì)發(fā)生大的變化。換句話說(shuō),負(fù)荷變動(dòng)時(shí)(在允許范圍內(nèi)),S112純度不會(huì)隨負(fù)荷變動(dòng)而變動(dòng)。據(jù)此分析,在原設(shè)計(jì)時(shí),負(fù)荷對(duì)純度沒(méi)有太大影響。

        2.1.2 實(shí)際生產(chǎn)情況下,取樣點(diǎn)純度以設(shè)計(jì)純度計(jì)算,乙烯負(fù)荷對(duì)純度的影響

        我廠對(duì)乙烯氧氯化法作了一些改革,實(shí)為乙烯氧氯化法與乙烯乙炔聯(lián)合法的混合法,并且還有一些其他改進(jìn)。流程如圖2(僅EDC流向)。

        我廠工藝最大的變化是打破了和EDC的平衡,在這種情況下,100單元、200單元和300單元的負(fù)荷就相對(duì)獨(dú)立了,不存在嚴(yán)格比例關(guān)系。200單元可以始終在較高負(fù)荷下運(yùn)行,可提高VCM的產(chǎn)量。此時(shí)⑦的純度直接與①、②、③、④、⑤相關(guān),S112純度直接與⑦相關(guān)。

        1)如果乙烯負(fù)荷為5t/h,裂解度55%,HCl和EDC平衡。一部分EDC去TK453,不足的EDC由進(jìn)口EDC補(bǔ)充,純度以設(shè)計(jì)純度計(jì)算,流量以理論流量計(jì)算:

        圖2 改進(jìn)后設(shè)計(jì)流程圖

        2)如果乙烯負(fù)荷為2t/h,100S和300S的乙烯負(fù)荷一致,200S負(fù)荷仍與乙烯負(fù)荷為5t/h時(shí)對(duì)應(yīng),不足的 EDC一部分由 TK453提供(3t/h),一部分由進(jìn)口EDC提供(6.4t/h)。剩余HCl送往合成。這樣比較符合生產(chǎn)中的實(shí)際情況。純度仍以設(shè)計(jì)值計(jì)算,流量如下:

        ①4.12t/h

        ②4.12t/h

        ③14.46t/h

        ④3×1.1t/h

        ⑤3t/h(純度98.22%,與乙烯負(fù)荷5t/h時(shí)的純度一致)

        ①:②:④:⑤:③≈1:1:0.8:0.8:3.5 比例與高負(fù)荷時(shí)相比,③比重增加了。

        ⑦純度只有輕微下降。說(shuō)明在我廠的生產(chǎn)工藝下,如果①、②、③、④的純度仍為設(shè)計(jì)純度,S112也不會(huì)隨負(fù)荷的變化而有大的變化。

        2.1.3 生產(chǎn)實(shí)際情況下乙烯負(fù)荷的影響

        以我廠典型純度計(jì)算,其它情況與上面相同,乙烯負(fù)荷對(duì)純度有較大影響。

        a)乙烯負(fù)荷為 5t/h 時(shí):(①:②:④:③≈1:1:0.4:1.6)

        b)乙烯負(fù)荷為 2t/h時(shí):(①:②:④:⑤:③≈1:1:0.8:0.8:3.5)

        顯然負(fù)荷對(duì)純度產(chǎn)生了較大的影響,是③(純度較低的循環(huán)EDC)在⑦中所占的比重變化引起的(從40%到50%)。純度會(huì)隨負(fù)荷的波動(dòng)而波動(dòng),乙烯負(fù)荷高時(shí)純度高,負(fù)荷低時(shí)純度低。而且只要S112的純度開(kāi)始下降,③的純度會(huì)跟著下降,⑦也會(huì)降,S112的純度就繼續(xù)下降,直到達(dá)到一個(gè)純度較低的平衡點(diǎn),反之也是如此。也就是說(shuō),負(fù)荷對(duì)S112純度的影響被放大了。我們將運(yùn)行最好的年份每天的生產(chǎn)數(shù)據(jù)繪成圖,以時(shí)間為橫坐標(biāo),以乙烯負(fù)荷和S112中各組分(共11種)的百分含量為縱坐標(biāo),來(lái)考察負(fù)荷對(duì)每一種組分的影響,并試著分析除負(fù)荷以外的其它的影響因素??紤]到200S負(fù)荷也有小幅的變化,與假設(shè)的情況不同。實(shí)際圖表中用乙烯負(fù)荷與200S負(fù)荷(以標(biāo)準(zhǔn)立方米為單位)的比值代替了乙烯負(fù)荷,即相當(dāng)于(①+②):③)來(lái)直接考察③的變化對(duì)純度的影響,這樣才更準(zhǔn)確。結(jié)果發(fā)現(xiàn)EDC、苯和三氯乙烯受負(fù)荷影響較大。正好驗(yàn)證了乙烯負(fù)荷對(duì)S112純度影響的理論分析??梢灾庇^地看出,純度隨比值的波動(dòng)而大幅波動(dòng)。比值高時(shí)純度高,比值低時(shí)純度低,并且輕微滯后于比值的變化。純度最低值出現(xiàn)在比值維持了一段時(shí)間的較低值時(shí),而純度最高值出現(xiàn)在比值維持了一段時(shí)間較高值時(shí),高低相差1%以上,影響很大。在絕大部分時(shí)間里S112中的EDC純度都低于設(shè)計(jì)值。比值對(duì)這兩種組分的影響與對(duì)EDC的影響相反,而且滯后現(xiàn)象明顯。顯然比值對(duì)EDC純度的影響只是對(duì)這兩種組分影響的間接表現(xiàn)。這兩種組分百分含量少時(shí),EDC純度自然就高,反之亦然。

        2.2 輕、重組分循環(huán)會(huì)降低S112中EDC純度

        從上文可以看出,在乙烯負(fù)荷較低時(shí)⑦的純度也有98.29%,仍然比設(shè)計(jì)值98.25%高。如果T102、T103操作正常,S112的純度應(yīng)與設(shè)計(jì)值相差不大才合理。在生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn)輕、重組分循環(huán)對(duì)純度的影響很大,T102塔除去的輕組分可能隨排水返回系統(tǒng),而T103除去的重組分也會(huì)從EDC回收系統(tǒng)中返回。為了說(shuō)明這種循環(huán)對(duì)⑦影響,隨機(jī)抽取取樣點(diǎn)的純度,以2t/h的乙烯負(fù)荷來(lái)計(jì)算⑦的純度。此時(shí)流量和純度如下。

        純度比設(shè)計(jì)值低了2.3個(gè)百分點(diǎn),這主要是④含重組分太多、純度太低造成的。在這種狀況下S112不可能獲得高純度。輕組分循環(huán)的結(jié)果也是如此。在2003年4月份以前,輕、重組分循環(huán)較為嚴(yán)重,輕、重組分的百分含量很高,而且含量很不穩(wěn)定。在作了大量工作控制循環(huán)之后,輕重組分百分含量大幅度下降,變化也較為連續(xù)。

        2.3 T102、T103塔精餾效果不佳是影響S112純度的重要因素

        精餾效果不佳通常有三種原因:1)設(shè)計(jì)缺陷;2)操作不穩(wěn)定;3)回流比小(回流比等于塔回流量與塔頂產(chǎn)品采出量的物質(zhì)的量比)。生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)沒(méi)有大的問(wèn)題,操作不穩(wěn)定也容易消除,只有回流比小的問(wèn)題始終沒(méi)有解決。T102、T103大部分時(shí)間在高于設(shè)計(jì)值的負(fù)荷下運(yùn)行,而回流在絕大部分時(shí)間里卻低于設(shè)計(jì)值。T103回流比平均值0.65,低于設(shè)計(jì)值10%,T102的回流平均值7.41m3/h,低于設(shè)計(jì)值50%。(因?yàn)門(mén)102塔頂采出量缺乏數(shù)據(jù),所以無(wú)法計(jì)算出回流比,但采出量與設(shè)計(jì)值相差不大)。S112中有一些輕、重組分的含量比設(shè)計(jì)值高,T102、T103處理輕、重組分效果不佳是重要因素。

        3 提高S112中EDC純度的辦法

        提高純度的目的是為了減少EDC氣化器和裂解爐的結(jié)焦,所以不僅要設(shè)法除去含量較大的雜質(zhì),最重要的是要減少抑制裂解和促進(jìn)結(jié)焦的雜質(zhì),這才是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。結(jié)合表1的數(shù)據(jù)可以有針對(duì)性地采取措施。

        表1所示,共有6種組分百分含量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。去除這些雜質(zhì)的辦法如下:

        3.1 1,1二氯乙烷和三氯甲烷屬于輕組分,前者抑制裂解,后者促進(jìn)結(jié)焦。在2003年4月以后輕組分循環(huán)被發(fā)現(xiàn)并被抑制的情況下仍然偏高,說(shuō)明T102除去這些輕組分的效果較差。因T102的回流量比設(shè)計(jì)值低50%,而塔頂產(chǎn)品出量變化不大。故提高回流比是很好的解決辦法。但生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)增加T102的蒸汽量會(huì)造成塔的不穩(wěn)定,因T102進(jìn)料溫度較低,在蒸汽不變的情況下提高T102的進(jìn)料溫度就相當(dāng)于變相提高蒸汽量.這是提高回流比的一個(gè)好辦法。

        表1

        3.2 1,1,2三氯乙烷、四氯乙烯是重組分??紤]到1.1.2三氯乙烷的百分含量波動(dòng)較大,重組分循環(huán)應(yīng)是主要因素。而1.1.2三氯乙烷會(huì)促進(jìn)結(jié)焦,其百分含量又遠(yuǎn)高于允許值,所以必須嚴(yán)格控制。提高EDC回收系統(tǒng)的EDC回收效率,抑制重組分循環(huán)是解決問(wèn)題的辦法。具體方案:1)穩(wěn)定操作EDC回收系統(tǒng),減少不穩(wěn)定狀態(tài)對(duì)精餾效率的影響;2)提高EDC回收系統(tǒng)精餾塔的回流比以提高精餾效果。另外,因?yàn)镋DC回收系統(tǒng)有超負(fù)荷的問(wèn)題,保證此系統(tǒng)在正常負(fù)荷內(nèi)運(yùn)行對(duì)提高其效率也有積極意義。

        3.3 三氯乙烯和氯丁二烯屬于靠精餾極難除去的組分。前者是300單元的一種副產(chǎn),受乙烯負(fù)荷影響較大,而乙烯負(fù)荷受乙烯原料的影響,不能總是保持高負(fù)荷,也不能通過(guò)調(diào)整200單元負(fù)荷以保證乙烯負(fù)荷與200單元負(fù)荷的比值總在合適的范圍,因?yàn)檫@樣會(huì)減少VCM的產(chǎn)量。所以只能用抑制生成的辦法將其除去。三氯乙烯是含量最大的雜質(zhì),如果將其降至設(shè)計(jì)的百分含量,可提高S112中EDC含量近0.36個(gè)百分點(diǎn),如果將其除盡,可提高近0.71個(gè)百分點(diǎn)。這樣S112平均純度可達(dá)到99.4%。氯丁二烯可控制加氯在R102中將其除去,已經(jīng)通過(guò)給R102加混合器提高反應(yīng)效果,成功地將其百分含量降至較低的水平。

        4 結(jié)論

        4.1 原設(shè)計(jì)時(shí)S112中EDC的純度為99.222%(Wt),我廠運(yùn)行最好的年份平均純度為98.7398%(Wt),有提高S112純度的空間。

        4.2 乙烯負(fù)荷、輕重組分循環(huán)、T102、T103塔去除輕重組分的效果不佳是是影響S112中EDC純度的三個(gè)最重要因素。

        4.3 乙烯負(fù)荷對(duì)S112中EDC的純度的影響表現(xiàn)為乙烯負(fù)荷高時(shí)純度高,乙烯負(fù)荷低時(shí)純度低,原因是低負(fù)荷時(shí)純度較低的循環(huán)EDC在S112中所占的比重較大引起的。

        4.4 乙烯負(fù)荷對(duì)S112中EDC的純度的影響是通過(guò)對(duì)S112中苯和三氯乙烯的影響間接實(shí)現(xiàn)的。乙烯負(fù)荷對(duì)S112中其它組分沒(méi)有大的影響。受原料乙烯限制不能通過(guò)調(diào)整乙烯負(fù)荷來(lái)提高112中EDC的純度。

        4.5 S112中共有6種組分的百分含量與設(shè)計(jì)值有較大差距??梢杂锰岣逿102回流比的辦法盡可能多地除去1,1二氯乙烷和三氯甲烷。用提高EDC回收系統(tǒng)的回收效率,減少重組分循環(huán)的辦法來(lái)減少1,1,2三氯乙烷和四氯乙烯。三氯乙烯用抑制生成的辦法除去,氯丁二烯可控制加氯在R102中將其除盡。

        4.6 S112的EDC純度可以提高到設(shè)計(jì)值(99.222%)以上。

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