王 迪
(安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局321地質(zhì)隊,安徽 銅陵 244033)
安徽省銅陵市龜山深部銅金礦區(qū)是長江中下游成礦帶內(nèi)具有代表性和典型性的大型銅、金礦田[1]。礦田內(nèi)構造活動、巖漿作用及成礦作用復雜。礦區(qū)內(nèi)主要地層包括:上部為灰?guī)r,夾泥質(zhì)頁巖;中部為硅質(zhì)巖夾硅質(zhì)頁巖,夾粉砂巖夾炭質(zhì)頁巖;底部以大理巖夾燧石夾矽卡巖為主,夾雜含銅金大理巖。本區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構造及地層條件復雜,存在數(shù)層煤層及嚴重風化層。礦區(qū)圍巖硅化、碳酸鹽化蝕變較普遍。
ZK141鉆孔位于銅陵市獅子山區(qū)俞村境內(nèi),設計孔深1250 m。開孔采用?150 mm金剛石鉆具鉆進至14.75 m,穿過浮土、碎石土見較完整新鮮基巖即下入?146 mm套管,改用?130 mm金剛石鉆具鉆進16.7 m,下?127 mm套管;換?110 mm金剛石鉆具鉆進至 98.75 m左右穿過風化層,即下?108 mm套管;換?95 mm金剛石繩索取心鉆具鉆進至834.65 m左右,穿過風化煤層見硅質(zhì)巖后下入?89 mm套管;更換?75 mm繩索取心鉆具鉆至終孔。
第四系覆蓋層松散、破碎,因破碎物直徑較大,多為山上落石,坡體滾石,開孔使用粗分散泥漿鉆進,如此鉆至16.7 m后改用PHP泥漿,其性能指標為:密度1.01~1.05 g/cm3,漏斗粘度17~19 s,pH值9~10,潤滑系數(shù)0.13~0.15。開鉆后事故頻發(fā),鉆進過程極為困難,歷時3個月,鉆進至688 m。主要孔內(nèi)問題如下:
(1)鉆桿內(nèi)壁結垢。由于龜山礦區(qū)地層局部較為破碎,繩索取心鉆進切削巖屑粉顆粒大且?guī)r粉不易沉淀,被高速離心力甩向鉆桿內(nèi)壁;另外,受獅子山區(qū)地形限制,泥漿循環(huán)系統(tǒng)的總長度不能滿足泥漿中巖粉顆粒的沉降要求,致使巖粉沉淀效果不佳,固相含量偏高。泥漿循環(huán)過程中容易在鉆桿內(nèi)壁形成結垢,導致鉆桿實際內(nèi)徑縮小,使打撈內(nèi)管困難[2-3]。
(2)垮塌嚴重。鉆進至420~680 m遇嚴重風化層、炭質(zhì)頁巖以及數(shù)層煤層,尤其厚達18 m的風化層結構破碎,膠結性差,脆性松散。鉆進過程中,孔壁垮塌嚴重。鉆至714 m處,因發(fā)生嚴重塌孔,起大鉆后都要掃孔6~8 h才能到底,鉆進效率難以提高,而且鉆進時常出現(xiàn)憋泵現(xiàn)象,給鉆探生產(chǎn)帶來了極大困難。
針對上述問題,沖洗液應主要從防塌能力著手,最大程度減輕井壁垮塌;適當提高泥漿的粘度,以確保鉆屑順利返排至地面;增強泥漿的絮凝能力,使得泥漿在地面沉淀池內(nèi)快速沉淀;降低沖洗液中的固相含量,避免過高的固相含量在鉆桿的高速旋轉作用下在鉆桿內(nèi)壁結垢。
常用的無固相鉆井液包括聚丙烯酰胺沖洗液如PHP沖洗液、硅酸鹽沖洗液以及聚乙烯醇沖洗液等[4-6]。通常情況下,當?shù)貙酉鄬Ψ€(wěn)定時,采用PHP沖洗液可起到良好的潤滑、減振效果,有利于繩索取心工藝效能的發(fā)揮。但是,當存在破碎帶、強水敏地層時,聚丙烯酰胺難以防止井壁失穩(wěn)的發(fā)生,而硅酸鹽和聚乙烯醇由于獨特的防塌機理,此時可起到良好的防塌效果[7-12]。其中,對于聚乙烯醇沖洗液而言,在氫鍵的作用下,聚乙烯醇分子間會發(fā)生緊密的連接而形成穩(wěn)定的體型結構,而且聚乙烯醇分子與巖石間的吸附也比較牢固。此外,由于聚乙烯醇分子的長鏈烴基是憎水基團,能夠排斥水分子,所以,它自身具有向固-液界面遷移的趨勢,可以在巖石表面鋪展成膜而阻止水分子對巖石表面的侵襲,從而起到穩(wěn)定散粒體的作用。為此,本鉆孔后續(xù)施工考慮采用無固相聚乙烯醇沖洗液,一方面該沖洗液本身不含固相,即便部分鉆屑混入,也較大程度減少了固相含量,可降低鉆桿內(nèi)壁結垢的風險;另一方面,聚乙烯醇本身成膜能力強,防塌效果優(yōu)異,抑制性強,可以抑制鉆屑在泥漿中進一步分散。
所選用的聚乙烯醇的醇解度為98%以上,分子式為—[CH2-CH(OH)—]n,聚合度n約為2000。其良好的成膜性取決于疏水主鏈上帶有親水側基,而且該親水側基與水的吸引力大于其本身的內(nèi)聚力,單分子鏈節(jié)與巖石表面發(fā)生牢固的“平臥式”吸附,從而起到膠結松散巖石、保護孔壁的作用[13]。在金剛石繩索取心鉆進中,由于環(huán)空間隙小,要求沖洗液的粘度不能過高。因此,配制不同濃度的聚乙烯醇溶液,分別測試其表觀粘度值如圖1所示,以確定較為合適的加量。
圖1 表觀粘度隨聚乙烯醇濃度的變化
從圖1可知,隨著聚乙烯醇濃度的增加,表觀粘度逐漸增加;當加量超過3%時,其粘度基本呈指數(shù)趨勢急劇增加,過高的粘度對于泵壓影響較大,也會由于壓力“激動”而產(chǎn)生井壁失穩(wěn)的問題,所以,結合巖心鉆探?jīng)_洗液粘度要求,將聚乙烯醇的加量控制在3%以內(nèi)是比較合適的。
取部分現(xiàn)場風化帶巖心碎塊,分別置于不同濃度的聚乙烯醇溶液和清水中,觀察并記錄其外觀形貌的變化情況,結果如表1所示。
表1 巖心碎塊在不同加量聚乙烯醇溶液中浸泡現(xiàn)象
由表1可知,現(xiàn)場巖心碎塊的水敏性極強,在清水環(huán)境內(nèi)浸泡不到30 s的時間就已經(jīng)完全水化崩散。在含有聚乙烯醇的溶液中,巖心發(fā)生水化的速度減緩,尤其是當聚乙烯醇的濃度達到3%時,巖心在浸泡過程中基本無明顯變化,一定程度上表明聚乙烯醇具有穩(wěn)定井壁的作用。
實驗發(fā)現(xiàn),以聚乙烯醇配制的沖洗液在做失水量試驗時基本為全濾失,這對于防止井壁失穩(wěn)也是不利的。所以,使用常用的降失水劑添加到聚乙烯醇溶液內(nèi),測試其失水量的變化情況。由表1可知,聚乙烯醇加量在3%時具有很強的穩(wěn)定巖心碎塊的能力,但是此時的表觀粘度已經(jīng)達16 mPas左右,對于巖心鉆探而言粘度已略微偏高,復配以其它降濾失劑時有可能導致粘度繼續(xù)增加而引起泵壓過度增大。而聚乙烯醇濃度在2%時已經(jīng)具有較強的穩(wěn)定巖心碎塊的能力,從成本以及復配處理劑時沖洗液有可能繼續(xù)增粘等方面考慮,暫定聚乙烯醇的濃度為2%,分別添加磺化酚醛樹脂(SMP)、植物膠(CL-1)、磺化瀝青粉(FT-342)以及磺化褐煤樹脂(SPNH),加量均為2%,測試上述降失水劑對其粘度與失水量的影響,測試結果見表2。
表2 不同降失水劑對聚乙烯醇溶液的性能影響
由表1可知,CL-1對粘度影響比較大,也具有良好的降失水的能力,可以作為提粘型降失水劑;而SMP、SPNH和FT-342均對粘度影響較小,相對而言SPNH和FT-342的降濾失效果更好。而且FT-342本身具有一定的封堵能力和潤滑作用,所以更加適合在此處使用。
聚乙烯醇在水中溶解速度慢,高醇解度的聚乙烯醇難以在冷水中溶解,所以,需要在熱水中邊攪拌邊加入以加快溶解速度。加熱過程中需要連續(xù)攪拌,以防止局部受熱嚴重而導致聚乙烯醇糊化。待溶解充分后,再補充到配漿水中適當稀釋至所需濃度。配漿水水質(zhì)對于聚乙烯醇的溶解有一定的影響,當配漿水中鈣鎂離子濃度過高時會降低聚乙烯醇的溶解能力,嚴重者會導致部分聚乙烯醇析出。當配漿水pH值<7時,可使用碳酸鈉進行適當調(diào)整,確保配漿水的pH值在7.5左右,達到一個弱堿環(huán)境,以清除部分鈣鎂離子。
提粘劑植物膠分子量較大,需要預先在水中浸泡、攪拌,充分水化后配制成高濃度的膠液,并補充到聚乙烯醇溶液中去,邊補充邊攪拌,直到漏斗粘度達到30 s左右。FT-342在水中的溶解能力強,添加時可直接補充到攪拌罐內(nèi)。待徹底攪拌均勻后將所配沖洗液排放至泥漿池內(nèi)備用。
聚乙烯醇具有強烈的絮凝鉆屑的能力,所以,在使用該無固相沖洗液時需要先將前期使用的泥漿進行徹底置換,并且嚴格清洗地面循環(huán)槽、沉淀池和泥漿池,確保泥漿循環(huán)過程中無殘留的井漿混入到該無固相沖洗液內(nèi)。替漿完成后,小排量循環(huán),將孔內(nèi)沉淀的鉆屑攜帶至地面,此時,聚乙烯醇將在井壁上快速吸附,也會在鉆屑表面發(fā)生吸附,導致有效物含量降低,粘度下降很快,所以需要持續(xù)補充聚乙烯醇的用量。待孔內(nèi)鉆屑返排充分后,即可按照配方要求進行正常配制和維護。
ZK141孔在530~688 m段鉆遇大段風化破碎帶,上部掉塊、輕微坍塌不斷,無法掃到孔底。688 m后,鉆進9 m完整巖層,至697 m又遇18 m厚風化煤系地層,由于煤層性質(zhì)硬、脆、碎,以及煤層底板粘土巖縮徑,繼續(xù)下鉆鉆進時孔壁不斷坍塌、掉塊、縮徑,反復掃孔,孔內(nèi)沉渣多,常常出現(xiàn)內(nèi)外管間隙被沉渣卡死,無法順利打撈巖心管。從688 m掃孔至714.9 m,掃孔歷時5 d,且鉆孔內(nèi)沉渣越聚越多,越掃越淺,情況未見好轉。
通過現(xiàn)場分析和小樣實驗,將常規(guī)低固相沖洗液改為聚乙烯醇無固相沖洗液,按照2%聚乙烯醇+0.1%植物膠+2%FT-342的配比配制,徹底清理地面循環(huán)系統(tǒng)后全孔替漿,最小排量掃孔、循環(huán)2.5 h左右后到達孔底。鉆進過程中,再未發(fā)生因為鉆桿內(nèi)壁結垢而造成打撈內(nèi)管失敗的現(xiàn)象。據(jù)所取巖心觀察,714~ 834 m孔段的地層仍為破碎炭質(zhì)頁巖及煤層,巖心呈粉末狀,見圖2。穿過該破碎段后鉆進至1027 m進入完整巖層,直致達到終孔深度1256.05 m。現(xiàn)場實踐表明,無固相聚乙烯醇沖洗液對垮塌地層起到了較好的護壁效果。
圖2 ZK141孔孔深782 m左右處巖心
(1)安徽省龜山銅金礦區(qū)超厚破碎帶井壁垮塌嚴重,采用普通低固相沖洗液難以起到有效的護壁效果,通過采用無固相聚乙烯醇沖洗液順利鉆穿了易垮炭質(zhì)頁巖及煤系地層。
(2)聚乙烯醇沖洗液能夠最大程度保證巖心碎塊在浸泡過程中不發(fā)生崩散,抑制性強,但是失水量偏大,需要補充FT-342等降失水劑控制失水量。
(3)聚乙烯醇對鉆屑有較強的絮凝作用,使用時需要確保循環(huán)槽、泥漿池、攪拌罐等徹底清洗干凈,避免與聚乙烯醇接觸時影響使用效果。