李前進(jìn),盧致明,張亮亮,謝 銳,劉亞偉,王 碩
(云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)
云南某多金屬選礦廠采用兩段兩閉路連續(xù)磨礦工藝,一段磨礦采用Φ2.7×3.6m格子型球磨機(jī)與1臺(tái)FG2000螺旋分級(jí)機(jī)組成閉路,二段采用Φ2.4×3.0m格子型球磨機(jī)與FX350旋流器組成閉路。螺旋分級(jí)機(jī)分級(jí)效率較低,直接影響選別作業(yè)的技術(shù)指標(biāo)。水力旋流器作為一種重要的分級(jí)設(shè)備,在國內(nèi)選礦廠已得到廣泛應(yīng)用[1,2]。為改善現(xiàn)狀,提高現(xiàn)有的格子型球磨機(jī)生產(chǎn)率,同時(shí)提高分級(jí)效率[3],選礦廠對(duì)一段磨礦分級(jí)采用水力旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)進(jìn)行工業(yè)優(yōu)化試驗(yàn)研究。
該地區(qū)礦石類型為錫石硫化物—矽卡巖性,礦物組合和化學(xué)成分比較復(fù)雜,具多金屬礦化特點(diǎn)。礦石類型按硫化物氧化程度劃分,絕大部分為原生礦、混合礦;按主金屬錫、鋅空間分布特征,可分別圈出錫鋅共生礦石,單錫礦石和單鋅礦石三種金屬類別,以錫鋅共生礦石為主體。按礦物自然組合特征,大致分為錫石硫化物型、錫石矽卡巖型、錫石磁鐵礦型,以錫石硫化物型礦石為主。礦石力學(xué)性質(zhì)測定結(jié)果見表1,一段磨機(jī)給礦粒度組成見表2。
表1 礦石力學(xué)性質(zhì)測定結(jié)果
礦石力學(xué)性質(zhì)的測定結(jié)果說明:①礦石最大容重3.21,最小容重3.05,平均容重為3.12,容重較大,易沉積在磨礦分級(jí)循環(huán)中難以排出,易產(chǎn)生過磨。②礦石普氏硬度系數(shù)最小為5.5,最大為8.2,分布不均勻,平均硬度6.67,屬于中硬偏軟礦塊。③礦石泊松比最大值為0.33,韌性較大;最小值為0.17,脆性也大;平均泊松比為0.23,總體表現(xiàn)為韌性中等偏脆性。
表2 一段磨機(jī)給礦粒度組成
0.45~0.3 7.47 4.18 22.14 0.3~0.2 4.69 2.63 17.95 0.2~0.15 1.26 0.7 15.33 0.15~0.10 5.21 2.92 14.62 0.10~0.074 1.12 0.63 11.7 0.074~0.038 9.09 5.09 11.07 0.038~0.019 3.64 2.04 5.98 0.019~0.010 2.57 1.44 3.94-0.01 4.47 2.5 2.5合計(jì) 178.5 100 ——
由磨機(jī)給礦的粒度組成看出:①一段磨機(jī)給礦95%過篩的最大粒度約18.32mm,粒度偏粗;②磨機(jī)給礦-200目占11.07,粉礦較多,證實(shí)了礦石脆性較大。
該選礦廠磨礦分級(jí)工藝流程如圖1所示。目前,一段磨礦分級(jí)作業(yè)主要存在以下問題:①一段磨礦濃度偏低,僅約70%~75%。由于受場地限制,分級(jí)機(jī)返砂口與磨機(jī)給料口傾角較小,需補(bǔ)加大量沖洗水才能將返砂沖進(jìn)磨機(jī)給料口,導(dǎo)致一段磨礦濃度偏低,物料易發(fā)生過粉碎現(xiàn)象。②螺旋分級(jí)機(jī)返砂量小、分級(jí)效率低、一段磨礦效率低。經(jīng)過長期取樣分析發(fā)現(xiàn),螺旋分級(jí)機(jī)返砂比約15%~60%、分級(jí)效率約15%~20%,遠(yuǎn)低于正常水平。目前大多數(shù)選礦廠仍廣泛使用的螺旋分級(jí)機(jī)和水力旋流器,分級(jí)效率一般為40%~60%,返砂比約為200%~350%。即使在改進(jìn)分級(jí)設(shè)備性能和分級(jí)工藝,將分級(jí)效率大幅度提高后,比較適宜的返砂比范圍也應(yīng)是100%~200%。磨礦動(dòng)力學(xué)分析表明,在一定范圍內(nèi),隨著磨礦分級(jí)循環(huán)中分級(jí)效率或返砂比的增大,磨機(jī)生產(chǎn)率得到相應(yīng)的提高[4]。
圖1 磨礦分級(jí)工藝流程
鑒于水力旋流器作為一種重要的分級(jí)設(shè)備,在國內(nèi)選礦廠已得到廣泛應(yīng)用,該選礦廠決定利用原用于二段分級(jí)的FX350-GT旋流器和KREBSφ380旋流器分別安裝于一段磨礦開展水力旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)小型試驗(yàn),試驗(yàn)指標(biāo)如表3。
表3 一段磨礦分級(jí)螺旋分級(jí)機(jī)和旋流器指標(biāo)對(duì)比
從表3可以看出:①螺旋分級(jí)機(jī)分級(jí)效率低,質(zhì)效率只有15.69%,遠(yuǎn)低于旋流器的分級(jí)效率;溢流細(xì)度提升小,在給礦細(xì)度-200目35.19%的條件下,溢流細(xì)度只有39.32%;返砂量小,返砂比只有15%,一段磨機(jī)利用率較低。②FX350水力旋流器用于一段磨礦分級(jí),返砂比提高至220%;但是沉砂夾中-200目24.47%、-400目11.57%,沉砂夾細(xì)量大,造成磨機(jī)過磨嚴(yán)重;FX350旋流器的分級(jí)質(zhì)效率較低,僅有35.64%。③KREBSΦ380水力旋流器用于一段磨礦分級(jí),返砂比可提高至90%,循環(huán)負(fù)荷仍然偏小;沉砂中-200目含量14.03%、-400目10.34%,沉砂中-200目含量較FX350旋流器明顯降低,但是-400目含量相差不大,沉砂夾細(xì)嚴(yán)重,過粉碎現(xiàn)象依然存在。
同時(shí)小試過程中還存在以下問題:①FX350旋流器和KREBSΦ380旋流器處理能力偏小,容易產(chǎn)生波動(dòng),小試過程中分級(jí)給礦泵池滿潑的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。②小試過程中采用的100/150E-AHR渣漿泵,轉(zhuǎn)速過高,磨損較快,砂泵檢修頻繁。③旋流器給礦管彎管處磨損較快,易通漏。
小試過程中使用的FX350旋流器和KREBSΦ380旋流器原用于二段細(xì)粒級(jí)分級(jí),處理能力偏小,生產(chǎn)不穩(wěn)定,容易造成旋流器溢流細(xì)度過細(xì),沉砂夾細(xì)量大的問題,另一方面小試使用旋流器采用的是小錐角結(jié)構(gòu),分級(jí)粒度較小,同樣容易造成沉砂夾細(xì)量大的問題。因此有必要對(duì)小試過程中使用旋流器進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)整。
(1)一段旋流器物料平衡計(jì)算。一段磨機(jī)給礦量50-55t/h,礦石密度3.1t/m3,循環(huán)負(fù)荷按200%進(jìn)行計(jì)算,一段旋流器物料平衡計(jì)算見表4。
表4 一段旋流器物料平衡計(jì)算
(2)旋流器選型方案。通過優(yōu)化旋流器直徑和錐角結(jié)構(gòu),最終確認(rèn)一段分級(jí)旋流器使用1臺(tái)FX500-GX(大錐角結(jié)構(gòu))旋流器,可以滿足處理能力和分級(jí)溢流細(xì)度的要求,提高生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定性。采用大錐角沉砂口,通過再次“淘洗”使細(xì)顆粒進(jìn)入內(nèi)旋流、通過溢流排出,可有效降低沉砂夾細(xì)量;同時(shí)增大沉砂口直管段長度,可在一定程度上減小空氣柱的直徑,穩(wěn)定空氣柱的波動(dòng),從而有利于提高分級(jí)效率。FX500-GX旋流器參數(shù)見表5。
表5 一段分級(jí)旋流器設(shè)備參數(shù)
針對(duì)小試過程中采用的100/150E-AHR渣漿泵,轉(zhuǎn)速過高,磨損較快的問題。經(jīng)江西耐普廠家實(shí)際選型優(yōu)化,建議采用150NZJA-R型渣漿泵(Q=150-200m3/h,H=22m,泵轉(zhuǎn)速700轉(zhuǎn)/分,電機(jī)功率55kw,變頻調(diào)速)輸送一段磨機(jī)排礦至FX-500GX旋流器。針對(duì)輸送管路彎頭容易磨損的問題,采用雙金屬耐磨彎頭替代PE彎頭延長使用周期。
水力旋流器給礦量和給礦壓力的變動(dòng)會(huì)影響分級(jí)效率[5]。通過安裝雷達(dá)液位計(jì)與砂泵變頻器連鎖控制,并接入DCS自動(dòng)化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)磨礦分級(jí)設(shè)備的全自動(dòng)化控制,提高磨礦分級(jí)工藝流程的穩(wěn)定性,提高磨礦產(chǎn)品粒度均勻性,從而提升選礦技術(shù)指標(biāo)。
表6 FX500-GX試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表7 磨礦最終產(chǎn)品粒度組成
從表6可以看出:一段分級(jí)使用FX500-GX旋流器后,各項(xiàng)試驗(yàn)指標(biāo)較使用海王FX350-GT旋流器和KREBS旋流器時(shí)分級(jí)質(zhì)效率明顯提升,沉砂夾細(xì)量明顯減少。與使用螺旋分級(jí)機(jī)相比,分級(jí)質(zhì)效率提高至49.28%、提升了33.59個(gè)百分點(diǎn);返砂比提高至199%、提高了184個(gè)百分點(diǎn);一段磨機(jī)磨礦濃度提高至79.91%、提高了9.9個(gè)百分點(diǎn);一段溢流細(xì)度提高至49.32%、提高了10個(gè)百分點(diǎn)。
從表7可以看出:一段分級(jí)使用FX500-GX旋流器后,磨礦最終產(chǎn)品中間粒級(jí)0.074~0.038mm含量增加了6.23個(gè)百分點(diǎn),-0.01mm含量減少了4.1個(gè)百分點(diǎn)。磨礦產(chǎn)品粒度組成更加均勻,為后續(xù)作業(yè)創(chuàng)造了良好條件。
經(jīng)過計(jì)算,使用FX500-GX旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,增加運(yùn)行功率26.65kW,增加運(yùn)行成本18.57萬元/年;一段磨鋼球單耗下降0.04kg/t,節(jié)約生產(chǎn)成本16.61萬元/年;處理量提升約2000t/年,增加效益96.67萬元/年。合計(jì)可增加經(jīng)濟(jì)效益94.71萬元/年。
使用FX500-GX旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,有效的提高一段磨機(jī)生產(chǎn)效率,降低磨礦平臺(tái)的噪聲分貝。根據(jù)檢測實(shí)施一段分級(jí)旋流器改造后,球磨機(jī)平臺(tái)噪聲分貝由2017年12月份的dB(A)=98.5降低至目前的dB(A)=90.9,噪聲分貝有明顯下降,有利于減少現(xiàn)場操作員工的職業(yè)健康危害因素。同時(shí),使用旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,磨礦分級(jí)設(shè)備均可通過DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)控制,提高了磨礦分級(jí)工藝流程的穩(wěn)定性,減少了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,具有明顯的社會(huì)效益。
(1)針對(duì)云南某多金屬選礦廠一段分級(jí)效率低,溢流細(xì)度提升小,一段磨礦效率低的問題,采用水力旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)進(jìn)行一段分級(jí)。經(jīng)過小型試驗(yàn)和工業(yè)優(yōu)化試驗(yàn),最終確定采用FX500-GX旋流器作為一段分級(jí)設(shè)備。
(2)使用FX500-GX旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,分級(jí)質(zhì)效率提高至49.28%、提升了33.59個(gè)百分點(diǎn);返砂比提高至199%、提高了184個(gè)百分點(diǎn);一段磨機(jī)磨礦濃度提高至79.91%、提高了9.9個(gè)百分點(diǎn);一段溢流細(xì)度提高至49.32%、提高了10個(gè)百分點(diǎn)。磨礦最終產(chǎn)品中間粒級(jí)0.074~0.038mm含量增加了6.23個(gè)百分點(diǎn),-0.01mm含量減少了4.1個(gè)百分點(diǎn)。磨礦產(chǎn)品粒度組成更加均勻,為后續(xù)作業(yè)創(chuàng)造了良好條件,有利于提升選礦技術(shù)指標(biāo)。
(3)使用FX500-GX旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,可增加經(jīng)濟(jì)效益94.71萬元/年。同時(shí),球磨機(jī)平臺(tái)噪音由98.5dB(A)降低至目前的90.9dB(A),噪聲分貝有明顯下降,有利于減少現(xiàn)場操作員工的職業(yè)健康危害因素。此外,使用旋流器替代螺旋分級(jí)機(jī)后,磨礦分級(jí)設(shè)備均可通過DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)控制,提高了磨礦分級(jí)工藝流程的穩(wěn)定性,減少了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,具有明顯的社會(huì)效益。