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        多噴嘴氣化爐運行探討

        2018-10-08 01:38:38
        氮肥與合成氣 2018年8期
        關(guān)鍵詞:堵塞物耐火磚煤漿

        徐 超

        (安徽華誼化工有限公司, 安徽蕪湖 238312)

        安徽華誼化工有限公司(以下簡稱安徽華誼)一期年產(chǎn)600 kt甲醇、500 kt乙酸、200 kt乙酸乙酯工程于2011年底建成并投料,于2012年4月27日正式商業(yè)化運行,該氣化裝置采用多噴嘴水煤漿氣化工藝。A套氣化爐于2015年10月9日投料,至2016年1月20日計劃停車檢修,連續(xù)運行103 d,氣化爐整體運行穩(wěn)定,未發(fā)生燒嘴跳車,氣化爐保持了連續(xù)超負荷運行,平均負荷為104%(以標準氧氣計),平均煤漿質(zhì)量分數(shù)為61.2%,平均有效氣組分81.8%(體積分數(shù)),每生產(chǎn)1 000 m3(標態(tài))有效氣平均煤耗555 kg、氧耗374 m3,單耗均低于公司考核指標。

        2016年1月20日,A套氣化爐計劃停車開始備用爐檢修,對燒嘴、耐火磚、三級閃蒸防沖刷擋板、水洗塔塔盤、蒸發(fā)熱水塔填料、高壓煤漿泵等關(guān)鍵設(shè)備進行拆檢,發(fā)現(xiàn)燒嘴表面出現(xiàn)龜裂,耐火磚磨損速率未見明顯加快,三級閃蒸防沖刷擋板磨損較為嚴重,水洗塔塔盤、蒸發(fā)熱水塔填料、黑水管積灰較多,即對上述設(shè)備進行了更換、檢修、加固、清洗,為后期氣化爐“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”的運行積累了經(jīng)驗。

        1 氣化爐燒嘴

        燒嘴作為水煤漿氣化爐的核心設(shè)備,其運行工況直接影響氣化爐的氣化效率、爐壁溫度及所造渣中碳的含量等。燒嘴是通過氧氣流股與煤漿流股的動量交換,以達到霧化煤漿的目的,從而為爐內(nèi)的氣化與燃燒創(chuàng)造條件。多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)采用預(yù)膜式燒嘴,外混式霧化效果優(yōu)于內(nèi)混式燒嘴[1]。水煤漿通過4個對稱布置在氣化爐中上部同一水平面上的燒嘴,與氧氣一起對噴進入氣化爐內(nèi),在爐內(nèi)形成撞擊流,在完成煤漿霧化的同時,強化熱質(zhì)傳遞,促進氣化反應(yīng)的進行[2]。相對于其他氣化工藝物料的平均停留時間更長,反應(yīng)更加充分,渣中碳含量較低。安徽華誼采用的是航天十一所制造的燒嘴,并返回原廠檢修。

        本次氣化爐運行至94 d后,A3/A4燒嘴冷卻水回水中檢測到CO,現(xiàn)場實測CO體積分數(shù)最高為300×10-6,確認燒嘴盤管或端面破損。停車后對該對燒嘴進行抽出作業(yè),發(fā)現(xiàn)燒嘴無法順利拉出,A4燒嘴冷卻水盤管發(fā)生斷裂,A3燒嘴切掉盤管后拔出。對燒嘴進行檢查,發(fā)現(xiàn)端面出現(xiàn)龜裂,燒嘴冷卻水盤管表面出現(xiàn)點腐蝕,燒嘴的斷面龜裂及冷卻水盤管的點腐蝕和泄漏是最常見的燒嘴問題[3]。

        2 耐火磚

        多噴嘴水煤漿氣化爐燃燒室耐火材料主要有向火面磚、背襯磚、隔熱層、澆注料、耐火氈等,向火面磚為高鉻磚(CRB-90),背襯磚為鉻剛玉磚(CRCB-12),隔熱層為Al2O3空心球磚(ABB-98),澆注料為鉻剛玉澆注料(CastPC-12)。向火面磚直接與高溫高壓的合成氣、灰渣接觸,承受化學(xué)腐蝕、物理沖擊、灰渣沖刷等磨損較快,為使用壽命最短的耐火磚[4]。多噴嘴氣化爐由于具有特殊的氣化工藝,整個燃燒室內(nèi)的流場分成射流區(qū)、撞擊區(qū)、撞擊流股、回流區(qū)、折返流區(qū)、管流區(qū)等6個區(qū)域,其中拱頂與渣口磚由于遭受沖刷較為嚴重,使用壽命相對于其他部位的耐火磚較短。氣化爐耐火磚平均蝕損速率及使用壽命見表1。

        表1 氣化爐耐火磚平均蝕損速率及使用壽命

        從表1可以看出:上層膨脹縫磚、渣口磚的使用壽命較短。上層膨脹縫磚使用壽命較短主要是由于合成氣在此處形成渦流,合成氣及夾帶的灰渣加速了此處耐火磚的磨損,為了保護后邊的M5/M6號磚,在膨脹縫下層磚嚴重減薄后人工更換膨脹縫處耐火磚。渣口磚使用壽命較短主要是由于合成氣到達渣口時,流通通道縮小,氣速加快,對耐火磚的沖刷磨損加劇。通過對比本次耐火磚的蝕損速率與平均速率發(fā)現(xiàn),本次運行周期內(nèi)耐火磚蝕損速率未見明顯加快,排除溫度、開停車等操作因素,可以認為燒嘴在運行103 d后霧化效果仍然較好,該結(jié)論從渣中含碳量也可以得到印證。

        3 水洗塔盤

        水洗塔作為氣化工藝中僅次于氣化爐的關(guān)鍵設(shè)備,其運行工況直接決定了合成氣的清潔度及變換爐工況,進而影響氣化爐的長周期穩(wěn)定運行。

        安徽華誼水洗塔采用5層泡罩塔結(jié)構(gòu),高溫變換凝液由最上層塔盤進料,高壓灰水由第3層(自上而下數(shù))塔盤進料,合成氣自下而上依次穿過5層塔盤換熱、洗滌,干凈的合成氣經(jīng)除沫器后輸入后系統(tǒng)。水洗塔最常見的問題是合成氣帶水,塔盤堵塞是造成合成氣帶水的重要因素之一[5]。通過對塔盤堵塞物取樣分析發(fā)現(xiàn),有細灰以及鈣鐵復(fù)合鹽的成分。合成氣所夾帶的細灰經(jīng)過塔盤時黏結(jié)在泡罩上,鈣鐵復(fù)合鹽主要是由堿度高的高溫變換凝液與硬度高的灰水混合而形成。第3層塔盤上的堵塞物主要成分為鈣鐵復(fù)合鹽,第5層塔盤上的堵塞物主要成分為細灰,這與各物料進入水洗塔位置相一致。不同位置塔盤上堵塞物的分析數(shù)據(jù)見表2。

        表2 不同位置塔盤堵塞物的分析數(shù)據(jù) %

        本次氣化爐運行過程中未出現(xiàn)水洗塔帶水現(xiàn)象,停車后入內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)水洗塔第1層塔盤較為干凈,第3層、第4層、第5層塔盤堵塞較為嚴重,且第3層塔盤堵塞物呈灰白色,第4層、第5層塔盤堵塞物呈墨綠色,可能與細灰中夾帶的鉻元素有關(guān),鉻來自耐火磚。

        4 三級閃蒸防沖刷擋板

        多噴嘴閃蒸系統(tǒng)采用三級閃蒸處理工藝,即蒸發(fā)熱水塔、低壓閃蒸、真空閃蒸。閃蒸系統(tǒng)的主要作用是回收熱量、汽提酸性氣、渣水分離及灰水回用等。來自氣化爐、蒸發(fā)熱水塔、旋風分離器的黑水經(jīng)過三級閃蒸逐步降溫、降壓,閃蒸出黑水中溶解的酸性氣及氨氣等,黑水逐步濃縮后排入澄清槽實現(xiàn)渣水分離。黑水在逐級減壓過程中存在能量的轉(zhuǎn)化,減壓后巨大的動能對設(shè)備的沖擊較為嚴重[6-7],因此三級閃蒸中均設(shè)有防沖刷擋板。隨著氣化爐運行時間的延長,防沖刷擋板逐步減薄,甚至出現(xiàn)洞穿,而沖刷擋板一旦洞穿,黑水會直接沖擊到設(shè)備本體,存在巨大的安全隱患。黑水進蒸發(fā)熱水塔角閥后管道進行了延長,黑水角閥后防沖刷擋板基本無破損。低壓閃蒸擋板第1層被打穿,需要更換;真空閃蒸擋板支架磨損,導(dǎo)致?lián)醢鍍A斜,需要加固。

        5 高壓煤漿泵、激冷環(huán)、激冷室等

        安徽華誼共有高壓煤漿泵6臺,其中4臺GEHO泵、2臺沈冶泵,GEHO泵為雙缸雙作用隔膜泵,沈冶泵為三缸單作用隔膜泵。A套氣化爐使用的是2臺GEHO泵,每臺泵對應(yīng)1對燒嘴。在本次運行周期內(nèi),高壓煤漿泵沒有發(fā)生卡閥、跳車事故,整體運行平穩(wěn)。停車后對進、出口單向閥等處進行了拆檢,閥座、閥橡膠表面光滑未見明顯磨損,已累計使用6 000 h,因此決定本次檢修不做更換繼續(xù)使用。

        停車后進入氣化爐激冷室與燃燒室進行檢查,激冷室合成氣出口擋板及出口管處較干凈,未見堵塞,破泡條表面附著厚度約10 mm垢片,經(jīng)X射線熒光光譜法(XRF)分析主要為鈣、鋁、硅酸鹽及硫酸鹽形成的復(fù)合物。對激冷環(huán)處進行檢查,激冷環(huán)環(huán)隙及水分布孔未發(fā)現(xiàn)堵塞,激冷水分布較好,下降管未出現(xiàn)鼓包變形[7-8]。

        6 結(jié)語

        通過本次對備用爐的檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴經(jīng)過長周期運行后,其冷卻水盤管出現(xiàn)沙眼,端面出現(xiàn)龜裂與凹坑,導(dǎo)致回水中檢測到CO,且停車后拔出較為困難。上層膨脹縫耐火磚(主要為M8H磚)磨損速度過快,需要定期更換。水洗塔塔盤堵塞較嚴重,每次需要射流清洗。閃蒸系統(tǒng)防沖刷擋板長周期運行容易被打穿,尤其是低壓閃蒸擋板,低壓閃蒸、真空閃蒸擋板支架需要更換為耐磨材質(zhì)。通過備用爐檢修,及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改,為后期氣化爐的長周期運行積累了豐富的經(jīng)驗。

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