幸 鋼
(重慶朝陽氣體有限公司,重慶 401325)
重慶朝陽氣體有限公司(以下簡稱:朝陽公司)長壽制氣基地現(xiàn)有4套制氧機(jī)組和1套液化裝置。分別為1#18000制氧機(jī)組、2#18000制氧機(jī)組、35000制氧機(jī)組、30000制氧機(jī)組和100 t/d液化裝置。該制氣基地是為重慶鋼鐵股份公司(以下簡稱:股份公司)年產(chǎn)650萬t鋼的生產(chǎn)規(guī)模而配套的。股份公司在新區(qū)有4座高爐分別為3×2500 m3+1×1750 m3。從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度出發(fā),任何設(shè)備投運(yùn),都希望達(dá)產(chǎn)達(dá)效,高效低耗生產(chǎn)。如何使得制氧機(jī)的運(yùn)行既能滿足高爐不同運(yùn)行組合下的高效生產(chǎn),又能使得制氧機(jī)組的運(yùn)行成本最省,這是重鋼環(huán)保搬遷后朝陽公司所面臨的最大課題。
2010年,環(huán)保搬遷一期工程投產(chǎn)的第1年。股份公司2#高爐運(yùn)行,朝陽公司運(yùn)行35000制氧機(jī)組。一方面整個生產(chǎn)線故障較多,生產(chǎn)不順,另一方面用氣規(guī)模偏低,氧、氮?dú)獬霈F(xiàn)大量放散,全年綜合放散率達(dá)35%。
2010年11月,1#高爐投產(chǎn)。朝陽公司搬遷機(jī)組2#18000也如期出氧。在兩座大高爐的運(yùn)行條件下,“一大一小”制氧機(jī)組合恰好能滿足用氣需求。
2011年7月,3#高爐投產(chǎn)。朝陽公司新建的30000制氧機(jī)組也同時投產(chǎn)。在3座大高爐的運(yùn)行條件下,制氧機(jī)運(yùn)行組合就出現(xiàn)了大問題。制氧機(jī)開“兩大一小”出現(xiàn)大量放散,僅開“兩大”,又不能確保鐵、鋼系統(tǒng)高效生產(chǎn)。
2014年,全國性的鋼鐵產(chǎn)能過剩帶來鋼材價格大幅下降,股份公司被迫不斷降低生產(chǎn)規(guī)模。到極限時出現(xiàn)了2座高爐半負(fù)荷保安生產(chǎn)。朝陽公司也隨之減產(chǎn)至1臺機(jī)組運(yùn)行。這一現(xiàn)象持續(xù)到2016年底才開始陸續(xù)提產(chǎn)。其間,制氧機(jī)組也不斷調(diào)整組合以與鋼鐵主線相適應(yīng)。我們研究的課題就是,在保證整個鋼鐵生產(chǎn)線各種用氣需求的前提下,運(yùn)行不同制氧機(jī)組組合,以盡可能降低運(yùn)行總電耗。
制氧機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性不能影響股份公司的正常用氣需求。我們首先做的工作就是搜集整理與用氣需求相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。經(jīng)驗證明,鋼鐵生產(chǎn)主線的平均用氣量與鋼產(chǎn)量是正相關(guān)的。在這些數(shù)據(jù)中,有一些數(shù)據(jù)是高爐或轉(zhuǎn)爐突發(fā)故障或計劃檢修出現(xiàn)的,也有數(shù)據(jù)采集、傳輸當(dāng)中產(chǎn)生了誤差。為提高回歸分析的準(zhǔn)確性,我們將那些不正常的數(shù)據(jù)進(jìn)行了剔除。非正常狀況用非常規(guī)方法解決。這樣就能去偽存真,把復(fù)雜問題簡單化,提高了計算的準(zhǔn)確性。
將以上數(shù)據(jù)經(jīng)過校驗后,分別輸入到EXCEL表格,利用EXCEL的數(shù)據(jù)分析功能,得到表1、表2分析結(jié)果。
表1 氧氣需求量回歸計算結(jié)果
從表1可得出氧氣小時需求量與單日鋼產(chǎn)量的回歸模型:
YO=14800+2.59St,相關(guān)系數(shù)R=0.93(說明是強(qiáng)相2關(guān))。
從表2可得出氮?dú)庑r需求量與單日鋼產(chǎn)量的回歸模型:YN2=18800+2.32St,相關(guān)系數(shù) R=0.9(說明是強(qiáng)相關(guān))。
例如,股份某月鋼產(chǎn)量52萬t。
小時氧需求量=(520000÷30×2.59+14800)×1.05=62678 m3
其中1.05為氧氣調(diào)峰修正系數(shù),為經(jīng)驗值。
小時氮需求量=(520000÷30×2.32+18800)×1.1=64914 m3
其中1.1為氮?dú)庹{(diào)峰修正系數(shù),為經(jīng)驗值。
把每個機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)設(shè)定以氧氣產(chǎn)量為基準(zhǔn)的三個標(biāo)準(zhǔn)工況,通過實際運(yùn)行得到實際運(yùn)行電耗,加上液體產(chǎn)量計劃為約束條件。利用EXCEL的線性規(guī)劃功能求解能耗最低運(yùn)行點。以此為依據(jù)確定機(jī)組的運(yùn)行組合。
極小值模型
式中,Z——三個機(jī)組總能耗;
C11~C13——1#機(jī)組三種工況的實際能耗;
X11~X13——1#機(jī)組三種工況系數(shù),取0~1;
C21~C23——2#機(jī)組三種工況的實際能耗;
X21~X23——2#機(jī)組三種工況系數(shù),取0~1;
C31~C33——3#機(jī)組三種工況的實際能耗;
X31~X33——3#機(jī)組三種工況系數(shù),取0~1。
約束條件:
X11,X12,…… X33≥0
式中,A11、A12、A13……A33——三個機(jī)組三種工況的實際氧氣產(chǎn)量;
B11、B12、B13……B33——三個機(jī)組三種工況的實際液氬產(chǎn)量;D1——鋼鐵主線用戶對氧氣的計劃需求量;D2——鋼鐵主線用戶對氬氣的需求量與公司液氬銷售計劃量之和。
(1)將以上模型輸入EXCEL;
(2)將回歸分析得到的氧氮用量作為計劃需求量;
(3)根據(jù)氧氮?dú)庑枨罅亢鸵簹逍枨罅?,利用EXCEL的線性規(guī)劃求解功能,得到總體制氧能耗(不考慮產(chǎn)品壓縮能耗)最低的各機(jī)組運(yùn)行組合,見表3。
表3 線性規(guī)劃表
線性規(guī)范前后的結(jié)果是:在鋼鐵主線月產(chǎn)為52萬t鋼的生產(chǎn)規(guī)模下,氧氣的小時需求量為62678 m3/h,對應(yīng)機(jī)組組合為:
1臺18000機(jī)組最低負(fù)荷,即氧產(chǎn)量14000 m3/h;
30000機(jī)組最低負(fù)荷,即氧產(chǎn)量26000 m3/h;
35000機(jī)組最低負(fù)荷,即氧產(chǎn)量29000 m3/h;
此時總制氧能耗最低,小時能耗為36039 kW。
詳見表4。
表4 氮壓機(jī)運(yùn)行組合表
從表4可得,氮?dú)庑枨罅繛?4914 m3/h時,氮壓機(jī)運(yùn)行組合為:
15000高壓氮2臺,15000中壓氮2臺,6000高壓氮。
在鋼鐵主線用氣規(guī)模相對于制氧機(jī)組生產(chǎn)量偏小的情況下,為降低放散,需要空分降負(fù)荷生產(chǎn)。而我們需要的降負(fù)荷是有效節(jié)能的降負(fù)荷,只有能耗實實在在降低,控制放散才有意義。
傳統(tǒng)方法是關(guān)小下塔液氮回流閥,以減小空分入塔空氣量,實現(xiàn)空分降負(fù)荷生產(chǎn)。傳統(tǒng)方法主要有以下優(yōu)缺點,見表5。
表5 傳統(tǒng)操作方法優(yōu)缺點分析表
我們利用兩相流理論和主冷負(fù)荷自平衡理論,通過仔細(xì)分析、計算和摸索,發(fā)現(xiàn)滿足空分生產(chǎn)工藝要求的空壓機(jī)壓力極限比設(shè)計壓力614 kPa(A)可下降7%左右,最低可達(dá)575 kPa(A)。
制氧機(jī)組的空壓機(jī)壓力設(shè)計值都是在空分下塔所需壓力的基礎(chǔ)上,考慮氮水預(yù)冷系統(tǒng)、分子篩、主換熱器的阻力而確定的。降低空壓機(jī)壓力只能從降下塔壓力入手。而下塔壓力的確定要考慮兩個因素:一個是下塔壓力要滿足主冷工作要求;另一個是下塔液氮、液空能否克服靜液液柱高度到達(dá)上塔和粗氬塔冷凝器。
我們知道空分系統(tǒng)中,在下塔與上塔之間一般有兩個節(jié)流閥:液空節(jié)流閥與液氮節(jié)流閥。(有些空分設(shè)備還有污液氮節(jié)流閥。)下塔得到的富氧液空經(jīng)過冷后一路節(jié)流進(jìn)入上塔作為上塔提餾段的回流液,另一路進(jìn)入粗塔冷凝器作為粗氬塔冷源。下塔底的富氧液空在經(jīng)過冷器降溫后,溫度仍然要高于上塔和粗氬冷凝器液空側(cè)壓力下液空的飽和溫度,在液空的上升流動過程中,隨著液空位置的升高,液空壓力不斷下降,到達(dá)一定高度后,液空就會開始?xì)饣?,并隨著位置的再升高(壓力繼續(xù)降低)氣化率不斷增大,液空輸送管道的上半段內(nèi)實際是氣液兩相流。近來規(guī)整填料塔和降膜式主冷的使用,已經(jīng)使下塔壓力降低到0.5 MPa(A)左右,甚至更低。
圖1 上、下塔操作壓力關(guān)系
普通的板翅式主冷上下塔壓力的對應(yīng)關(guān)系見圖1。如上塔壓力140 kPa(A)對應(yīng)下塔壓力約為535 kPa(A)。而全精餾制氬粗氬塔又最高,這樣液空由下塔底到粗氬冷凝器的輸送成為降低空壓機(jī)能耗的主要問題。
粗氬塔液空節(jié)流閥安裝位置,在8 m左右。節(jié)流后使得過冷液體提前在管道中呈氣液混合態(tài),形成霧流狀態(tài),它所產(chǎn)生的靜液柱壓力也大幅下降。
根據(jù)兩相流密度計算公式,假設(shè)節(jié)流后平均汽化率α為15%,38%O2液空密度為935 kg/m3,液空蒸汽密度為1.319 kg/m3:
則ρ空=15%×1.319+85%×935=795 kg/m3
粗氬冷凝器頂部與下塔底部相對高度約48 m,假設(shè)在8 m處節(jié)流,則液空靜液柱阻力為:
假設(shè):
粗氬冷凝器壓力P粗=135 kPa
液空管道流動阻力Pd管=20 kPa
下塔阻力Pd下塔=16 kPa
因為,下塔頂部壓力:
而在上塔下部壓力為140 kPa(A)時,對應(yīng)下塔工作壓力為535 kPa(A)。所以下塔的極限壓力已不再受液空能否輸送到氬冷凝器制約,而是由主冷能否正常工作決定。
根據(jù)以上分析,并考慮到流動阻力,可得:下塔頂部的極限壓力可降低至535 kPa(A),對應(yīng)空壓機(jī)壓力可由614 kPa(A)降低到 575 kPa(A)。這就為我們突破設(shè)計局限,降低空壓機(jī)壓力提供的理論依據(jù)。
在理論分析成熟后,實際操作就是成功的關(guān)鍵。降負(fù)荷最大的難度就是在氧氮純度保證的前提下,實現(xiàn)工況的調(diào)整,也就是說,空分需要實現(xiàn)“無級變速”。
降負(fù)荷操作的主要步驟為:
(1)緩慢降低空壓機(jī)壓力,每次只能降低2 kPa;
(2)隨著空壓機(jī)壓力下降,由于主冷熱負(fù)荷下降,空氣入塔量自然下降(即主冷自平衡);
(3)由于主冷熱負(fù)荷下降,下塔回流比減小,需微量關(guān)小下塔液氮至上塔的節(jié)流閥,控制下塔回流比,保持液氮和液空純度;
(4)因上述幾步操作,上塔提餾段和精餾段回流比都下降,相應(yīng)減小氧、氮產(chǎn)品氣量;
(5)待所有工藝參數(shù)穩(wěn)定后,從第一步開始重復(fù)進(jìn)行下一輪降負(fù)荷操作,直到降至所需壓力。
該操作方法操作復(fù)雜,監(jiān)控的工藝參數(shù)多,有破壞主塔工況,影響氧、氮純度的風(fēng)險。而且持續(xù)時間長,一般每天降壓力不能超過8 kPa。若操作過急,會出現(xiàn)連續(xù)幾天甚至十幾天的主塔工況不穩(wěn)。
該操作方法的優(yōu)點是能有效降低空壓機(jī)的電能消耗。降低的電能包括一方面因空氣量下降而減少的壓縮能,另一方面因空壓機(jī)壓力降低而下降的單位氣體壓縮功。因壓縮空氣量非常大,單位壓縮功的下降總能耗是明顯的。以35000空壓機(jī)為例,實際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),同樣10%的降負(fù)荷操作,單減空氣量空壓機(jī)電流從1050 A下降到950 A,而將空壓機(jī)壓力從614 kPa降低到575 kPa,空氣量也可下降10%,但空壓機(jī)電流可降至850 A。
用線性規(guī)劃技術(shù)得到的氧氮需求量是一個平均量,制氧機(jī)組一旦運(yùn)行,不可能頻繁啟停。在實際運(yùn)行中,氧氮用氣量大幅波動,壓力也隨之出現(xiàn)起伏。高爐出現(xiàn)慢風(fēng)、休風(fēng),煉鋼節(jié)奏出現(xiàn)變化,都會打破整個用氣平衡,必須建立一套時時控制的方法,以降低運(yùn)行能耗。
(1)根據(jù)情況動態(tài)調(diào)整機(jī)組工況
這是指根據(jù)股份公司用氣需求和液體的銷售情況確定制氧機(jī)組是否啟動2臺膨脹機(jī),即一、二工況的變化。二工況的制氧單耗遠(yuǎn)高于一工況,只有液體銷售形勢較好時這樣運(yùn)行朝陽公司才有效益,而用二工況來降放散任何時候都是不經(jīng)濟(jì)。但在空壓機(jī)減負(fù)荷至導(dǎo)葉接近關(guān)完,氧氣仍有放散時,啟2臺膨脹增加液氧產(chǎn)量以降低氧氣產(chǎn)量,則是可取的??砂阉醋魇菍⒎派⒌难鯕庖夯?。
(2)對制氧機(jī)組空壓機(jī)負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整
現(xiàn)階段,根據(jù)我們對富氧量與用氧總量關(guān)系的觀察,只有當(dāng)富氧量超過17000 m3/h時,用氧總量才達(dá)到42000 m3/h以上。因此,暫定富氧量高于17000 m3/h時,空壓機(jī)作增負(fù)荷操作以增加氧產(chǎn)量。
(3)合理啟停氧氮壓機(jī)
當(dāng)富氧量低于10000 m3/h超過2 h,可向指揮中心申請停氧壓機(jī);富氧量高于20000 m3/h,可考慮啟動6000高壓氮。
(4)對管網(wǎng)壓力進(jìn)行調(diào)整
當(dāng)富氧量低于11000 m3/h,氧壓機(jī)放空設(shè)定2.0 MPa,當(dāng)富氧量高于 14000 m3/h,20∶00~9∶00氧壓機(jī)放空設(shè)定2.3 MPa,當(dāng)富氧量高于17000 m3/h,全天氧壓機(jī)放空設(shè)定2.3 MPa。
(5)對100 t/d液化裝置進(jìn)行轉(zhuǎn)速、品種等工藝調(diào)整
當(dāng)氧氣管網(wǎng)壓力低于1.7 MPa時,若氧氣用量仍高,液化裝置全量生產(chǎn)液氮,此時若氮?dú)鈮毫σ驳停瑒t降低高低溫膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速,以降低液化裝置負(fù)荷;當(dāng)氧氣管網(wǎng)壓力高于1.9 MPa時,液化裝置全量生產(chǎn)液氧。
(6)保持水冷系統(tǒng)高效率
定期對冷卻器進(jìn)行清洗。風(fēng)機(jī)除了檢修外應(yīng)全部運(yùn)行。我們需建立冷卻器冷卻效果評價體系。循環(huán)水泵只要電流不超額定,盡量不要進(jìn)行機(jī)前或機(jī)后節(jié)流。
(7)氧、氮壓機(jī)加減量
氧、氮壓機(jī)在加減量時盡量用導(dǎo)葉,但不能低于導(dǎo)葉的喘振開度。我們已摸索出各產(chǎn)品壓縮機(jī)不喘振的最小導(dǎo)葉開度。
(8)液氧、液氮泵的啟停
液氧、液氮泵的啟動可解決短時氧氮管網(wǎng)壓力過低的問題,是必要的保產(chǎn)手段。但若出現(xiàn)大量補(bǔ)充液氧的情況,必須考慮提高氧氣產(chǎn)量,或增開機(jī)組。當(dāng)高壓氧壓力低于1.4 MPa啟動液氧泵,當(dāng)高壓氧壓力高于1.8 MPa停液氧泵,當(dāng)高壓氮壓力低于1.5 MPa啟動液氮泵,當(dāng)高壓氮壓力高于1.8 MPa停液氮泵。
(9)膨脹機(jī)的調(diào)節(jié)
膨脹機(jī)的操作也會影響整個機(jī)組的能耗水平。在調(diào)節(jié)增壓透平膨脹機(jī)時,要注意增壓機(jī)回流閥與膨脹機(jī)噴嘴之間的配合。在正常運(yùn)行狀態(tài),單位制冷量優(yōu)于膨脹量。也即是說,增壓比和膨脹壓比都很重要。在各機(jī)組已最低負(fù)荷,放散仍過大時,可啟動2臺膨脹機(jī),犧牲能耗以換取更多的液體產(chǎn)品。
(10)高爐休風(fēng)、聯(lián)合檢修的應(yīng)對
若遇高爐休風(fēng)、聯(lián)合檢修等用氣量大幅下降的情況,提前與生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度溝通,有計劃停運(yùn)部分氧、氮壓縮機(jī),以盡可能降低能源消耗。
總之,富氧用量的大小,直接反映整個鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)線的用氣需求大小。并且,富氧的增加或減少反映到用氣量的變化有2~4 h滯后,這正好能部分彌補(bǔ)制氧機(jī)工況調(diào)整的滯后。
詳見表6。
在鋼鐵主線進(jìn)行月度聯(lián)合檢修時,用氣量會出現(xiàn)大幅下降。我們根據(jù)檢修的內(nèi)容不同決定停運(yùn)相應(yīng)的壓縮機(jī)。比如,1座大高爐檢修,可停1臺15000的氮壓機(jī),1座小高爐檢修可停1臺6000氮壓機(jī)運(yùn)行。若有2座高爐檢修,在停運(yùn)2臺氮壓機(jī)的同時還可停運(yùn)1臺氧壓機(jī)。
該項目已在高爐運(yùn)行“兩大”和“兩大一小”時得到了檢驗,收到了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。項目實施前,各單機(jī)實際消耗能耗如下:
表6 放散控制實施表
1#18000機(jī)組單日電耗:360500 kW·h;
2#18000機(jī)組單日電耗:360460 kW·h;
35000機(jī)組單日電耗:733900 kW·h;
30000機(jī)組單日電耗:695760 kW·h;
100 t/d機(jī)組單日電耗:58000 kW·h。
項目實施前后,各運(yùn)行組合實際消耗電費(fèi)(電價按每度0.582元計算),見表7。
表7 項目實施前后各運(yùn)行組合電費(fèi)
2017年上半年各節(jié)能措施節(jié)能效果見表8。
表8 節(jié)能效果分析表
上半年1#18000+35000+100 t/d組合運(yùn)行106天,35000+30000+100 t/d組合運(yùn)行75天,上半年實際電耗與去年同比節(jié)約電費(fèi):
預(yù)計全年可節(jié)約電費(fèi):700×2=1400萬元