閆 磊 ,孫光華
(上海梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,江蘇南京 210039)
目前梅鋼有4座焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭250萬(wàn)t,日產(chǎn)焦?fàn)t煤氣約300萬(wàn)m3。3座高爐,年產(chǎn)鐵706萬(wàn)t,目前日產(chǎn)高爐煤氣約3000萬(wàn)m3。
高爐煤氣熱值3800 kJ/m3,CO含量23.81%,管網(wǎng)壓力8~10 kPa,焦?fàn)t煤氣熱值18000 kJ/m3,CO含量6.97%,管網(wǎng)壓力4.5~6.0 kPa。焦?fàn)t煤氣毒性比高煤小,熱值比高煤高,為了適應(yīng)需氣量的變化和氣源條件的變化、滿足調(diào)節(jié)熱值的需要、充分利用低熱值的工廠余氣,梅鋼廣泛采用了混合煤氣作氣源,即把低熱值的高爐煤氣經(jīng)過(guò)焦煤摻混作為混合煤氣后,才可外供熱軋加熱爐正常燃燒,同時(shí)采用混合煤氣時(shí),按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)其燃燒特性,以使燃燒器得以適應(yīng)[1]。
梅鋼新三加壓混合煤氣站由307#、308#、309#(混合煤氣加壓機(jī)組)組成,主要為熱軋加熱爐提供混合煤氣,風(fēng)機(jī)參數(shù)型號(hào)Y5-36-14,流量1000 m3/min,電機(jī)參數(shù)YB630-2功率630 kW。梅鋼熱軋廠有1422 mm和1780 mm兩個(gè)單元,年產(chǎn)熱軋卷697萬(wàn)t。其中1422熱軋建有3座額定產(chǎn)量250 t/h的步進(jìn)梁式加熱爐,1780熱軋建有300 t/h步進(jìn)梁式加熱爐3座。目前控制混合煤氣加壓到13~14 kPa,熱值 8790~9648 kJ/m3。
新三加壓站區(qū)混合煤氣由焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣通過(guò)DN1200、DN1400管道引入站區(qū),高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣從站區(qū)外面引入,首先通過(guò)水封,水封后緊跟布置一個(gè)電動(dòng)蝶閥,通過(guò)水封和電動(dòng)蝶閥實(shí)現(xiàn)煤氣站區(qū)內(nèi)外的完全隔絕;中間采用流量孔板實(shí)現(xiàn)高、焦煤氣的計(jì)量,孔板后面采用電動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行高、焦煤氣的調(diào)節(jié)。新三加煤氣混合站采用流量配比調(diào)節(jié)系統(tǒng),即將高煤氣與焦煤氣以流量配比方式進(jìn)行調(diào)節(jié),根據(jù)混合煤氣的壓力和兩種煤氣的流量比例進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的系統(tǒng)。其方法是保持高焦兩種煤氣的體積混合比1.5不變以及混合后煤氣壓力恒定,從而保證在混合煤氣熱值不變的前提下滿足用戶用量變化的需要。經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥節(jié)流后的高、焦煤氣經(jīng)過(guò)一個(gè)電動(dòng)蝶閥和一個(gè)水封實(shí)現(xiàn)煤氣的二次隔絕,之后進(jìn)入離心式風(fēng)機(jī)的進(jìn)口,經(jīng)過(guò)混合煤壓機(jī)加壓后由熱軋總管送至1780熱軋加熱爐用于板坯加熱。具體新三加壓站區(qū)混合煤氣的工藝流程圖如圖1所示。
圖1 混合煤氣加壓站系統(tǒng)簡(jiǎn)介
2016年12月29日上午11點(diǎn),新三加壓作業(yè)區(qū)接調(diào)度通知?;旌厦簹鈾C(jī)組,停機(jī)作業(yè)結(jié)束后,關(guān)閉機(jī)組進(jìn)、出口電動(dòng)蝶閥,關(guān)閉高煤頭道、二道電動(dòng)蝶閥,高煤調(diào)節(jié)閥改“手動(dòng)”并關(guān)閉,關(guān)閉混煤出口總管電動(dòng)蝶閥、調(diào)節(jié)閥。崗位規(guī)程要求關(guān)閉總管頭道、二道電動(dòng)蝶閥,因頭道電動(dòng)蝶閥故障,無(wú)法關(guān)閉。
混合煤氣各個(gè)管道利用焦?fàn)t煤氣保壓,機(jī)后回流調(diào)節(jié)閥改“手動(dòng)”,閥門(mén)開(kāi)度打開(kāi)至50%左右,檢查確認(rèn)焦煤頭道、二道電動(dòng)蝶閥全開(kāi),焦煤總管進(jìn)口調(diào)節(jié)閥開(kāi)度調(diào)節(jié)為30%左右,匯報(bào)調(diào)度。
停機(jī)作業(yè)結(jié)束后,當(dāng)時(shí)3人上班,午飯時(shí)間2人外出就餐,只有1人值班,11:02分,出現(xiàn)機(jī)前壓力(7.5 kPa)高于焦煤設(shè)定最高壓力上限(7.0 kPa)報(bào)警,運(yùn)行人員消除報(bào)警,12:30分,單純采用焦?fàn)t煤氣進(jìn)行鋼包烘烤的煉鋼廠發(fā)現(xiàn)火焰燃燒困難,熱值低、易熄火,懷疑焦?fàn)t煤氣有問(wèn)題,聯(lián)系調(diào)度詢問(wèn)情況,調(diào)度發(fā)現(xiàn)新三加壓站區(qū)焦?fàn)t煤氣總管壓力從4.5 kPa升高到8 kPa,明顯異于焦?fàn)t煤氣總管正常壓力,因此懷疑高煤倒灌至焦煤總管,導(dǎo)致焦煤總管壓力異常。隨即告知作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看混煤是否存在倒灌現(xiàn)象。
12:40分當(dāng)班工現(xiàn)場(chǎng)查看混合煤氣管道,發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣的現(xiàn)象,發(fā)生了高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣事故。隨后當(dāng)班工采取應(yīng)急處置預(yù)案投用高煤頭道水封,杜絕倒灌進(jìn)一步擴(kuò)大。
事后了解當(dāng)時(shí)實(shí)際情況是高煤頭道電動(dòng)蝶閥處于故障檢修狀態(tài),無(wú)法關(guān)閉,而高煤二道電動(dòng)蝶閥關(guān)閉不嚴(yán)。停機(jī)作業(yè)結(jié)束時(shí),出現(xiàn)機(jī)前壓力(7.5 kPa)高于焦煤設(shè)定最高壓力上限(7.0 kPa)報(bào)警,運(yùn)行人員以為誤報(bào)警復(fù)位后消除報(bào)警,而后發(fā)生了高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣總管的事故。
作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看混合煤氣管道發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后采取應(yīng)處置預(yù)案,果斷投用高煤頭道水封,杜絕倒灌進(jìn)一步擴(kuò)大。隨即當(dāng)班工立即開(kāi)啟309#混合煤氣加壓機(jī),單獨(dú)送焦?fàn)t煤氣,待焦?fàn)t煤氣總管壓力降低后,并且加熱爐熱值恢復(fù)正常后停309#混合煤氣加壓機(jī)。將焦?fàn)t煤氣總管內(nèi)部的高爐煤氣排出徹底。
當(dāng)混煤機(jī)組正常送氣過(guò)程中,離心機(jī)入口是一種負(fù)壓狀態(tài),高焦煤氣混合后流向負(fù)壓不會(huì)發(fā)生倒灌[2]。而一旦混煤機(jī)組停機(jī),目前系統(tǒng)焦?fàn)t煤氣總管壓力在4.5~6 kPa之間,若機(jī)前壓力高于7 kPa,就高于焦?fàn)t煤氣總管壓力,會(huì)導(dǎo)致高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣中。這就是混煤機(jī)組機(jī)前壓力大于7 kPa報(bào)警設(shè)計(jì)原因,現(xiàn)場(chǎng)混煤機(jī)組機(jī)前壓力大于7 kPa報(bào)警后,當(dāng)班工不清楚報(bào)警是什么意思,到底會(huì)有什么影響,沒(méi)有引起足夠的重視,員工對(duì)7 kPa報(bào)警的認(rèn)識(shí)不夠、對(duì)報(bào)警的重視程度不足,而是隨手對(duì)報(bào)警簡(jiǎn)單復(fù)位了之,錯(cuò)過(guò)最佳處置時(shí)間,造成事故擴(kuò)大。
原先考慮混煤機(jī)組短暫停機(jī)不超過(guò)4 h情況下,當(dāng)班工投水封、恢復(fù)送氣拆水封,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,規(guī)定短時(shí)間停機(jī)不超過(guò)4 h情況下不投水封,只有停機(jī)超過(guò)4 h才投水封。而事實(shí)是當(dāng)班工墨守成規(guī),在高煤頭道電動(dòng)蝶閥檢修無(wú)法關(guān)閉情況下,沒(méi)有投水封,調(diào)度也沒(méi)有通知投水封。最終水封沒(méi)投,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)高爐煤氣完全隔絕。為后面高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣提供了氣源。
當(dāng)天高煤頭道電動(dòng)蝶閥處于檢修狀態(tài),無(wú)法關(guān)閉。作業(yè)區(qū)沒(méi)有辨識(shí)出異常情況可能造成的后果,沒(méi)有開(kāi)展好危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng),造成了后面高爐煤氣隔絕不嚴(yán)發(fā)生倒灌事故。
(1)高煤熱值低、CO含量23.81%,而焦?fàn)t煤氣熱值高、CO含量6.97%。焦?fàn)t煤氣毒性比高煤小,熱值比高煤高。一般可燃?xì)怏w焦?fàn)t煤氣和高爐煤氣分別具有較低和較高兩種不同爆炸極限的特點(diǎn),高煤倒灌入焦?fàn)t管道后容易造成燃燒焦?fàn)t煤氣用戶熄火,進(jìn)而煤氣泄漏容易引起中毒事件,并且恢復(fù)時(shí)吹掃不徹底還容易引起爆炸事故;高煤倒灌入焦?fàn)t管道后造成煉鋼焦煤烘烤熱值低,進(jìn)一步惡化后會(huì)造成煉鋼廠房?jī)?nèi)大面積的煤氣泄漏,容易引起大量人員中毒,并且恢復(fù)時(shí)若吹掃不徹底還容易引起爆炸事故。
(2)倒灌入二加壓城市精制焦?fàn)t煤氣中,造成民用煤氣用戶熄火,高煤無(wú)色無(wú)味,民用用戶煤氣知識(shí)淡薄更難以察覺(jué),容易引起民用用戶煤氣中毒,一旦民用用戶管道內(nèi)充滿高爐煤氣則后期吹掃置換十分困難,后果不堪設(shè)想。
(3)高爐煤氣總管壓力高,倒灌入焦?fàn)t煤氣管道中有沖破焦?fàn)t總管上水封,引起沿途水封泄漏煤氣,引起大面積煤氣彌漫中毒的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)倒灌進(jìn)一步惡化進(jìn)入制氫站區(qū)造成變壓吸附制氫系統(tǒng)無(wú)法制出氫氣,耽誤冷軋和化工苯加氫生產(chǎn)。
總之高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣中會(huì)造成十分嚴(yán)重后果,如用戶熄火、人員中毒、變壓吸附制氫癱瘓、影響主線生產(chǎn),對(duì)民用用戶造成不可估量后果。
重新研究7 kPa設(shè)定原因,發(fā)現(xiàn)報(bào)警參數(shù)設(shè)定不合理,重新梳理報(bào)警邏輯,報(bào)警參數(shù)改為邏輯報(bào)警:即只要混煤機(jī)前壓力高于高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣壓力中的任何一個(gè)壓力就報(bào)警,這樣不單單是高于焦?fàn)t煤氣壓力上限7 kPa報(bào)警,報(bào)警設(shè)定更合理,同時(shí)在能源調(diào)度系統(tǒng)增加三加壓混合煤氣站“機(jī)前壓力高”語(yǔ)音報(bào)警,形成互保機(jī)制,并將一級(jí)報(bào)警設(shè)置為語(yǔ)音報(bào)警。借此契機(jī)梳理編制報(bào)警體系分級(jí),輸出18條一級(jí)報(bào)警,19條二級(jí)報(bào)警。將一級(jí)報(bào)警全部改為聲光報(bào)警,提高對(duì)報(bào)警的重視程度,最終達(dá)到減少報(bào)警,提高報(bào)警質(zhì)量,做到提前預(yù)防,管理向前走。
在崗位技術(shù)說(shuō)明書(shū)中增加報(bào)警參數(shù)的溯源內(nèi)容,同時(shí)將該事故編制成典型案例,放入崗位技術(shù)說(shuō)明書(shū)中,做好技術(shù)積累和溯源工作。
新三加壓混合煤氣站在混煤機(jī)組全停機(jī)條件下必須投用高爐煤氣頭道水封,并納入新三加壓混煤機(jī)組停機(jī)崗位規(guī)程固化;同時(shí)核心要素?fù)Q版時(shí)將高煤倒灌危害納入崗位核心要素,提高當(dāng)班人員的認(rèn)識(shí),提醒及時(shí)采取相應(yīng)措施。
全面梳理煤氣系統(tǒng)中的連接點(diǎn),辨識(shí)可能發(fā)生煤氣倒竄的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),修訂完善《煤氣倒竄事故預(yù)案》,利用大班會(huì)期間,組織員工學(xué),每半年演練一次,提高員工現(xiàn)場(chǎng)處置能力。同時(shí)將此次事故編制為典型案例,積極利用多媒體方式為員工講授倒灌知識(shí),組織學(xué)習(xí),制作煤氣倒灌小視頻,采用大家喜聞樂(lè)見(jiàn)方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),提高培訓(xùn)接受程度和效果。
針對(duì)員工對(duì)報(bào)警理解不深情況,作業(yè)區(qū)每日班前會(huì),對(duì)報(bào)警參數(shù)溯源進(jìn)行每日一講,告知數(shù)字背后的隱含內(nèi)容,提高員工技能。
當(dāng)熱軋檢修用氣量低、或加熱爐保溫;造成混煤出口小流量(1.5萬(wàn)m3左右),風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力大于焦煤管道壓力時(shí),高爐煤氣倒灌入焦?fàn)t煤氣總管,措施要求調(diào)度增加混煤機(jī)組用量,同時(shí)調(diào)小高爐煤氣調(diào)節(jié)閥,若有轉(zhuǎn)煤摻混入混煤總管時(shí)向調(diào)度申請(qǐng)關(guān)閉轉(zhuǎn)煤摻混。如以上現(xiàn)象仍存在,逐漸關(guān)閉高煤二道閥門(mén),確保風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力低于焦煤管道壓力,直至投用高煤水封,供純焦煤,防止高煤倒灌入焦煤管道。
雖然事故發(fā)生在萌芽狀態(tài)即被妥善解決沒(méi)有造成十分嚴(yán)重后果,但是值得好好反思。
(1)通過(guò)此次煤氣倒灌事故,不難發(fā)現(xiàn),日常工作的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施設(shè)備還存在一些缺陷。在崗人員未充分考慮現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備存在異常而直接按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行停機(jī)作業(yè),說(shuō)明我們員工對(duì)生產(chǎn)工藝不夠了解、安全意識(shí)比較薄弱,為此,我們必須加強(qiáng)生產(chǎn)工藝的學(xué)習(xí)、安全生產(chǎn)的演練。
(2)作業(yè)區(qū)還存在頻繁報(bào)警的現(xiàn)象,這將大大降低員工對(duì)報(bào)警的警覺(jué)性,從而出現(xiàn)疏忽的現(xiàn)象。為此,將普通報(bào)警改為語(yǔ)音報(bào)警的同時(shí),還應(yīng)對(duì)報(bào)警進(jìn)行梳理,取消或更改部分不必要的或報(bào)警數(shù)值不準(zhǔn)確的報(bào)警,進(jìn)而達(dá)到減少假報(bào)警,報(bào)警必重視的狀況。
(3)對(duì)報(bào)警含義與參數(shù)設(shè)定依據(jù)不了解,超過(guò)報(bào)警值之后會(huì)造成什么嚴(yán)重后果不清楚,對(duì)系統(tǒng)研究不深,全憑主觀臆斷,沒(méi)有深入研究透徹,這樣系統(tǒng)遲早會(huì)發(fā)生問(wèn)題,不可能維持系統(tǒng)的穩(wěn)定長(zhǎng)久。
(4)自己作為技術(shù)人員,要有技術(shù)深度,不放過(guò)系統(tǒng)異常,要用系統(tǒng)眼光看問(wèn)題,不能局限于現(xiàn)場(chǎng)正常生產(chǎn)就萬(wàn)事大吉,要研究還有什么系統(tǒng)隱患、能否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)、減少人工干預(yù),最大程度降低人工出錯(cuò)可能性。